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電廠鍋爐液壓系統中液壓油超溫產生的原因及消除措施

2014-12-11 11:36:14宋振景
中國科技縱橫 2014年23期
關鍵詞:設備系統

宋振景

(山東電力建設第一工程公司,山東濟南 250131)

電廠鍋爐液壓系統中液壓油超溫產生的原因及消除措施

宋振景

(山東電力建設第一工程公司,山東濟南 250131)

基于現場的工作實踐經驗,就液壓系統中經常出現的液壓油超端溫的現場進行分析,找出原因,并提出改進措施。

液壓系統液壓油超溫原因措施

1 引言

液壓系統中油溫根據液壓油的特性應控制在30℃-50℃,最高不超過65℃,最低不低于15℃。由于液壓油的沾溫性,當液壓油超過65℃時,其粘度下降,對系統產生不良影響:如使液壓元件及系統內的泄漏量增加,密封裝置迅速老化、變質、喪失密封性,使油液變質,降低液壓油及液壓元件的使用壽命;液壓滑閥由于油液溫度升高,其粘度下降,使液壓滑閥產生液壓卡緊,使系統無法工作等危害。所以在液壓系統工作時,控制油溫顯得特別的重要。

2 液壓油溫升高的產生情況分析

一個簡單的液壓系統由油箱、原動機、液壓泵、溢流閥、過濾器、流量控制閥、方向控制閥、冷卻器、蓄能器、液壓油缸或液壓馬達組成。液壓油溫升主要來自兩個方面:a)在液壓系統工作時,在管道、接頭、控制閥件內流動摩擦產生熱量;b)液壓油在液壓泵內加壓壓縮產生熱量。

一般情況下,這兩個方面產生的熱量由液壓系統的輔助設備冷卻器來完成散熱,使液壓油油溫控制在合理的范圍內,但有時會出現以下情況會使液壓油油溫過高超過使用范圍:a)冷卻器故障;b)設備系統調整不當;c)液壓系統元件布置不當等。

圖1 液壓系統的卸荷

圖2 沒有充分的缷荷產生油溫

圖3 安置調速閥并增加一個單向閥

3 冷卻設備故障及消除方法

液壓系統的冷卻設備一般配備有強制風冷或水冷兩冷卻設備。

3.1 強制風冷設備主要出現的故障有換熱器表面臟污、風機不能按照油溫的變化適時啟動等

消除方法:a)換熱器表面臟污處理的方法是把表面的污跡清理干凈,保證換熱器的換熱效果;b)當液壓油的油溫上升到需要啟動風機時,而風機不啟動,需要電氣查找原因:風機電機是否帶電、風機設定的啟動溫度是否正確等故障原因。

3.2 水冷卻設備主要是以水為冷卻介質的表面換面換熱設備,它出現故障的原因主要是冷卻水量不足、換熱器表面臟污、溫控閥沒有在設定的溫度內打開等

圖4 液壓系統要求動作時間間歇時間長導致油升溫

消除方法:a)因水冷設備導致液壓油溫升高時,我們首先排查的應是水冷卻器的進回水溫度,如果進回水的溫差較大,說明進入冷卻器的水流量不足,增大冷卻水的流量即可;b)如果冷卻水的流量已達到設計的要求,而油溫還是達不到理想的效果,那就說明水冷卻器的表面被污染,拆開冷卻器進行清理回裝后,故障基本上能夠消除;c)目前為了節省能源,在冷卻器的進水管道上增加了溫度控制閥,有時在調試時,溫度控制閥的控制開啟溫度設定過高,也是導致液壓油溫升高的原因,這樣把溫度控制閥的控制開啟溫度降低后,故障基本消除;d)有時溫度控制閥自身損壞無法正常開啟也是其中原因之一,更換后系統基本正常。

4 設備系統調整不當及修正

4.1 設備系統調整不當的現象

在液壓系統中,為了使液壓泵驅動電機不頻繁啟閉,讓液壓泵在接近零壓的情況下運轉,以減少功率損失和系統發熱,延長液壓系統設備及液壓油的使用壽命,這就是液壓系統的卸荷。見圖1。

這是典型的液壓系統的動力部分及液壓動力的控制部分。在液壓系統初步的調式時,一定要讀熟整個液壓系統,并對各液壓部件的承壓能力進行確認,在調節各控制閥件時絕對不能超過銘牌的壓力。從圖1中可以看出,液壓泵是單向變量泵,在此類系統中如果溢流閥PR調整的壓力值小于液控二位二通閥DR的設定值,則液壓執行機構的壓力由PR閥來平衡,在液壓執行機構不需要液壓油時,為了保證系統壓力,PR閥打開平衡系統壓力,液壓泵不卸荷,這時從PR閥中溢流的液壓油將產生大量的熱量,使整個液壓系統的液壓油溫度升高。

4.2 處理方法

正確的方法是將PR溢流閥在此系統中當作系統的安全閥使用,用DR閥來調整系統所需的最高壓力,當系統達到設定的壓力時,DR閥左通變量油泵的斜盤緩慢的關閉,使液壓泵卸荷。在調整兩個閥的壓力值時PR一般比DR閥高系統整定壓力的10%。

5 液壓系統元件布置不當

5.1 第一種現象

個別的液壓系統工作一段時間后,油液溫升過高影響系統的正常工作,其原因為液壓執行元件停止工作時系統沒有充分的缷荷,液壓泵輸出壓力油全部通過控制元件流回到油箱,損失的壓力能轉換為熱能,使液壓油溫度升高。(見圖2)在液壓缸回程時,換向閥左位,回油也要經過節流閥回油箱,其節流損失也使油溫升高。這說明在設計布置節流閥時沒有充分考慮好節流調速閥的位置。

處理措施:如圖3所示,在液壓缸的有桿腔與電磁換向閥之間安置調速閥,并增加一個單向閥,使其與調速閥并聯,達到油缸快退時進油路經單向閥直接進入液壓缸的有桿腔,實現快退動作,可避免油液溫升過高。

5.2 第二種現象

某些液壓系統要求動作時間間歇時間長,執行元件需要高速運動,當液壓缸停止動作時,液壓泵的出口壓力時高時低,不能持續卸荷,使系統功耗大油溫持續升高(見圖4)。

處理措施:這是由于回路中某個元件或是管路存在泄漏,外控順序閥反復啟閉引起的。因此選用先導式溢流閥來代替上圖中的順序閥,執行元件間歇時,先導溢流閥打開,使溢流閥內部保持通路,使液壓泵處于持續的卸荷狀態,使系統油溫保持穩定。(見圖5)

5.3 第三種現象

在液壓系統中,溢流閥排油管與液壓泵吸油管相連或布置較近,這樣系統排出的熱油沒有經過冷卻就由泵排到系統中,使系統油溫持續升高,形成惡性循環,最終導致元件或系統故障。

處理措施:避免溢流閥排油管與液壓泵吸油管的相連或布置較近。

6 結語

液壓設備采用油作為傳動介質,因此液壓元件有自我潤滑的作用,有較長的使用壽命。目前液壓元件標準化、系列化,便于設計制造和推廣,在發電廠中應用比較的廣泛,如輸煤系統的斗輪機、翻車機、帶式輸送機的液壓拉緊裝置、撈渣機的液壓驅動、尾部漲緊、風機葉片的液壓調節系統等,但是液壓系統的故障比較難查找,對檢修操作人員的技術水平要求較高。

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