梁 偉
(阿克蘇地區環境保護局 新疆阿克蘇 843000)
眾所周知陶瓷行業是高耗能和高污染的行業,目前大多陶瓷企業仍然采用煤作為主要燃料,將煤轉化成水煤漿或者煤氣供陶瓷工業窯爐使用,對大氣產生的污染在所難免。根據《建筑衛生陶瓷工業的“十二五”發展規劃》,到2015年全行業單位工業增加值能耗要降低20%,以高效、清潔、環保的天然氣燃料取代低效、污染嚴重的原煤燃料;以先進、節能的燃氣爐窯取代落后、耗能大的燃煤爐窯,將是陶瓷工業節能減排的重要途徑。
阿克蘇地區位于新疆維吾爾自治區西部,是塔里木盆地油氣勘探開發的主戰場和“西氣東輸”的主要氣源地,境內已探明天然氣儲量9741億m3,占塔里木盆地已探明天然氣儲量的90%以上,“西氣東輸”一期工程氣源的96%在阿克蘇境內,阿克蘇紅石陶瓷有限公司就位于阿克蘇地區溫宿縣境內,原設計年產釉面陶瓷磚2000m3/天,燃煤輥道窯2座,年耗煤約3000t,排放的煙粉塵等污染物嚴重污染周圍環境,經常引起群眾投訴。隨著溫宿縣城鄉天然氣長輸管線接通后,該企業距離天然氣管線不足300m,天然氣直接從“西氣東輸”主氣田通過輸氣管道系統輸送至此,豐富的天然氣資源為該企業煤改氣提供了有利條件。

該項目改造方案為:將原有2條設計產能2000 m2/d的燃煤輥道窯生產線拆除,新建為1條5500 m2/d二次燒成釉面陶瓷磚生產線,單層素燒成窯一座、單層釉燒成窯一座,單層輥道干燥窯一座,爐窯全部使用天然氣。素燒窯、釉燒窯采用明焰裸燒工藝,半成品(胚體)利用天然氣余熱進行干燥,全過程采用自動程序控制,具體工藝流程見下圖1。
項目改造前,以原煤為燃料,為防止產品受到污染、表面失去光澤等因素,采用隔焰裸燒方式,火焰不能直接接觸工件(制品),大大增加了熱阻。在燒成環節,其燒成熱耗是用清潔燃料的明焰窯的2~12倍,燃耗大,而且窯內溫差大,成品率低,同時煙筒冒黑煙,環境污染和熱損失十分驚人。
項目改造后,以清潔燃料天然氣為燃料,將原有隔焰燃燒方式改為先進的無匣明焰燒成工藝,采用低溫快燒、一次燒成工藝,火焰煙氣直接與工件接觸加熱制成品,大大提高了產品質量及產量,同時將輥道窯多余的尾氣余熱全部回收用作半成品的干燥熱源,提高熱效率,節約能源。
根據該公司生產統計資料,改造前年生產時間約300d,年產陶瓷磚60萬m2,年耗煤3000t,折合標準煤1929t,單位產品能耗為3.57kg標煤/m2。改造后年產陶瓷磚165萬m2,年耗天然氣330萬m3,折合標準煤4007t,單位產品能耗為2.43kg標煤/m2。如按5500 m2/d同等規模產能估算,項目實施后共節約標準煤1886t/y,單位產品能耗比改造前下降了1.14kg標煤/m2,能耗下降比例達32%,節能效果十分顯著。
煤炭作為燃料直接燃燒是我國大氣污染的主要根源,燃燒中會產生大量的 SO2、NOX、煙塵、粉煤灰和爐渣,據統計我國 97%的SO2、67%的NOX、70%的煙塵排放量來自于煤炭的燃燒,其中燃煤電廠、燃煤工業鍋爐、燃煤爐窯等煙氣排放最為突出。而天然氣是一種主要由甲烷組成的氣態化石燃料,是潔凈能源,具有高效、低污染、低排放等優點。相比較煤炭,天然氣燃燒SO2、NOX、煙塵、CO等污染物排放量明顯減少。1ms的天然氣與相應可替代的煤炭相比,減排CO247%~84%,NOX44%~95%,SO2和煙塵近100%。紅石陶瓷“煤改氣”工程完成后,每年減排煙塵528t,減排SO260.7t,減排NOX70.4t,減少爐渣產生297t,主要污染物全部實現達標排放,符合污染減排的要求,環境效益非常明顯。
通過“煤改氣”工程建設,經濟效益主要體現在:一是企業產品品質和表面光潔度大大提升,燒成率由原來的85%提高到98%,優良率由原來的80%提高到92%,產品檔次提高使銷售價格每平米提高了25%以上,增強了產品的附加值和企業競爭力,估算每年可增加收入500多萬元;二是從源頭大幅減少污染物排放量,相應減少了污染治理設施運行費用、排污費以及環境違法處罰等相關費用;三是生產設備實現自動化控制,進一步提高管理水平,改善了工人的工作環境,降低工人勞動強度,減少職業病危害,由于適當減少了工作人員,工資成本支出減少。
節能減排是我國經濟和社會發展的必經之路,也是實現可持續發展的重要措施。綜合節能、環保、經濟等幾個方面,該企業通過“煤改氣”節能技術改造,降低了能耗和減少污染物排放,提高了資源利用率,為企業發展帶了巨大的潛力,產生了良好的環境效益、經濟效益和社會效益,有著重要的意義。