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φ400mm驅(qū)動(dòng)輥斷裂原因分析

2014-11-25 11:41:14沈靜雯陳華
金屬加工(熱加工) 2014年21期
關(guān)鍵詞:力學(xué)性能分析

沈靜雯,陳華

驅(qū)動(dòng)輥是立式連鑄生產(chǎn)線拉矯機(jī)單元的重要部件,材質(zhì)為德國標(biāo)準(zhǔn)21CrMoV5-11,其常規(guī)制造工藝流程為:冶煉→鍛造→退火→粗車→調(diào)質(zhì)→半精車→堆焊→除應(yīng)力→精加工→磨削。某鋼廠立式連鑄機(jī)驅(qū)動(dòng)輥在投入使用早期發(fā)生斷裂,斷裂處為輥頸與輥身過渡圓弧處(見圖1)。通過對(duì)斷輥的輥頸、輥身進(jìn)行理化檢驗(yàn),分析斷裂原因,為后續(xù)21CrMoV5-11材質(zhì)驅(qū)動(dòng)輥質(zhì)量的穩(wěn)定提供了有效保障。

1.理化檢驗(yàn)

(1)化學(xué)成分分析 對(duì)斷輥輥頸與輥身取樣并進(jìn)行化學(xué)成分測(cè)定,結(jié)果見表1,材料各元素含量滿足技術(shù)要求。

(2)力學(xué)性能測(cè)試 在輥頸、輥身分別取樣進(jìn)行常溫拉伸、彎曲、常溫沖擊等性能檢測(cè),得出較高的抗拉強(qiáng)度及較低的沖擊值,見表2。

圖1

圖2

圖3

(3)金相檢驗(yàn) 斷口處(見圖2、圖3)經(jīng)電子顯微鏡觀察后為準(zhǔn)解理斷口,類屬于解理斷裂,為脆性斷裂的一種。對(duì)斷裂處即輥頸與輥身圓弧過渡存在環(huán)狀裂紋處進(jìn)行觀察(見圖2),裂紋深度方向觀察到圓弧處存在多處腐蝕坑,裂紋起源于這些腐蝕坑之一(見圖3)。

分別將輥頸(φ200mm)、輥身(φ400mm)切片取樣,經(jīng)1:1工業(yè)鹽酸熱蝕后,按GB/T1979—2001中的評(píng)級(jí)圖三評(píng)定輥頸一般疏松為1.5級(jí),在低倍試片上取樣做高倍分析(見圖4);按評(píng)級(jí)圖四評(píng)定輥身一般疏松為1.5級(jí),并且整個(gè)試面存在粗晶現(xiàn)象,在粗晶較嚴(yán)重部位取樣做高倍分析(見圖5)。

對(duì)輥頸、輥身低倍試片上所取試樣做高倍分析。經(jīng)磨制、拋光后觀察,夾雜物情況正常;經(jīng)4%硝酸酒精浸蝕后觀察組織,輥頸組織分布略不均勻,組織為回火索氏體(見圖6、圖7);輥身組織較粗且組織粗細(xì)分布極不均勻,組織為回火索氏體(見圖8、圖9)。

2.斷裂原因分析

輥身與輥頸圓弧過渡處為驅(qū)動(dòng)輥應(yīng)力集中區(qū),該區(qū)域表面粗糙度、內(nèi)部組織、力學(xué)性能的任何缺陷都將可能導(dǎo)致輥頸斷裂失效的發(fā)生。

理化檢測(cè)結(jié)果表明:該斷輥輥頸化學(xué)成分、力學(xué)性能、金相組織均合格,但輥身的沖擊吸收能量低,抗拉強(qiáng)度較高,組織粗細(xì)極不均勻;由宏觀檢查分析,解理斷裂在金屬斷裂事故中是經(jīng)常遇到的,多是由于工藝不正確或在運(yùn)行中的環(huán)境、溫度不適當(dāng)都有可能使材料變脆發(fā)生斷裂。

由此,斷裂原因主要由于輥身強(qiáng)度太高,韌性較低,形成原因如下:

圖4

圖5

圖6 輥頸組織(200×)

圖7 輥頸組織(500×)

表1 斷輥化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) (%)

表2 斷輥力學(xué)性能測(cè)試結(jié)果

(1)熱加工不當(dāng) 在軋制過程中,未能將粗大晶粒破碎或加熱溫度過高,高溫區(qū)停留時(shí)間過長,以及鍛軋變形量不夠等原因,都會(huì)造成粗晶。原奧氏體晶粒對(duì)材料的工藝性能、力學(xué)性能及熱處理有重大影響,粗大奧氏體晶粒冷卻后獲得粗大的轉(zhuǎn)變產(chǎn)物,其塑性、韌性都會(huì)變差。

(2)淬火加熱溫度過高或保溫時(shí)間太長 淬火加熱溫度過高及保溫時(shí)間長都會(huì)導(dǎo)致奧氏體晶粒長大,后續(xù)給組織造成遺留問題,回火后組織保留粗大組織形態(tài),導(dǎo)致材料抗拉強(qiáng)度偏高,相對(duì)脆性加大,沖擊韌度降低。

(3)使用環(huán)境差 驅(qū)動(dòng)輥圓弧過渡處存在多處腐蝕坑,說明現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)有腐蝕物質(zhì)對(duì)該處進(jìn)行作用。

(4)產(chǎn)品設(shè)計(jì)欠缺 作為輥?zhàn)又幸仔纬蓱?yīng)力集中的部位,過渡圓角的大小也直接影響到輥?zhàn)拥氖褂脡勖?/p>

3.結(jié)論與建議

(1)對(duì)原材料進(jìn)行金相檢驗(yàn),避免原始組織遺留問題。

(2)在熱處理過程中降低淬火溫度,縮短保溫時(shí)間。

(3)確保驅(qū)動(dòng)輥使用環(huán)境,例如在過渡圓弧處涂抹防銹油劑等方法。

(4)確保設(shè)計(jì)的合理性,加大輥身與輥頸過渡圓弧,以減少因設(shè)計(jì)不當(dāng)而造成的應(yīng)力集中。

圖8 輥身組織(200×)

圖9 輥身組織(500×)

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