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舒歌平:我經歷的煤直接液化歷程

2014-11-25 21:39:28沈小波舒歌平
能源 2014年11期
關鍵詞:工藝

沈小波++舒歌平

從依賴國外資助到自主技術商業化落地,中國煤炭直接液化走過了三十年的不平凡歷程。

舒歌平現為神華煤制油化工公司副總裁、總工程師。他出生于1961年,1985年分配到煤科院煤化所液化室工作,在他長達29年的職業生涯中,他從沒有離開煤直接液化這一領域。他是國內最早接觸煤直接液化的那一批人,由于長期在煤直接液化一線擔任關鍵職務,他對煤直接液化在中國演變、以及技術路線的嬗變均曾親身經歷。

時下神華集團正在推進煤直接液化第二、三條線建設,但業內對煤直接液化的質疑聲仍未平息。有鑒于此,《能源》雜志記者于近日專門拜訪舒歌平,擬從其親身所歷,來梳清中國煤直接液化發展脈絡。

1982年春節沒多久,我以杭州大學(浙江大學前身)本科生的身份,參加了煤科院煤化所液化室(現名為煤科院煤化工分院液化所)研究生招生考試。過了幾個月,我很順利的拿到了錄取通知書,成了那一年液化室錄取的兩名研究生之一。9月份我到液化室報到的時候,辦公樓還沒有完全竣工,試驗廠房也在建設之中。

液化室成立的使命即為推進煤直接液化的研究,包括辦公樓和試驗廠房,都由當時的煤炭部出資。這也是中國最早開始煤直接液化的機構。成為液化室的研究生,也使得我從杭大物化專業的畢業生,第一次與煤直接液化接觸。只是當時到液化室報到的時候,還沒有想到煤直接液化,會成為我一生的事業。

從液化室畢業之后,我一直留在液化室工作,職務也逐級上升,后來成為液化室的副主任,與史士東主任搭檔,2001年成為煤化所副所長。2002年張玉卓以煤科院院長的身份,應聘到神華集團任副總經理,負責推進煤直接液化項目,我應張玉卓邀請進入神華集團,參與到世界上第一個煤直接液化項目的建設與管理,一直到現在。

想起當初在液化室的歲月,研究經費捉襟見肘,大家都不敢奢望煤直接液化能夠工業化落地。但到了現在,神華第一個煤直接液化項目取得了階段性成功,實現了長周期穩定運行,去年也實現了盈利。這是起初不可想象的。再看看自己,剛到液化室的時候,對煤直接液化一無所知,但一路走下來,自己也成了這個領域最資深的專家之一了。算算自己和煤直接液化打交道的時間,不知不覺也已經有32年了。

液化室歲月

算上研究生所在的3年時間,我在液化室歷時長達20年。這其中最深刻的記憶,是研究經費寥寥,使得研究工作十分窘迫,為了維持煤直接液化的研究,有一段時間,所里不得不去外面接活,以補貼研究。

液化室的研究經費來源有三部分。其中一部分是國家科技部下撥的研究資金。因為煤直接液化是被列入中國“六五”科技攻關項目的,科技部為此下撥液化室直接液化費用150余萬元?!捌呶濉钡臅r候,煤直接液化也在科研項目之中,但到了“八五”,煤直接液化就被剔除了,自此也再無國家經費支持。

液化室最主要的經費來源是與日本的合作。合作方為日本新能源產業綜合研究機構,自從上世紀70年代石油危機后,該機構便開啟了“新陽光計劃”,以尋找石油替代能源,其中一個重點部分是煤直接液化與煤轉化,他們與液化室的合作,主要是尋找中國適合直接液化的煤。日方提供了一套煤直接液化設備,并提供試驗經費。

最后一部分的經費是由聯合國開發計劃署提供。這部分資金主要用于人員出國和培訓,及購買分析儀器。人員工資由煤科院發放。國家和日方提供的經費,則用來進行試驗裝置的運轉。

日本人提供的煤直接液化裝置日處理煤量為0.1噸,采用的還是老IG工藝,最后的固液分離還是采用離心機處理。根據液化室與日方的合作協議,液化室要面向國內篩選適合煤直接液化的煤種,一開始的試驗范圍是10個地方的煤種,后來擴大到15個。煤種每在試驗裝置上運轉一次,日方提供5萬美金的運轉費用。這部分得到的運轉數據,由我們與日方共享。

另一方面,我們利用液化室自己擁有的高壓釜設備,在更大范圍內探索國內煤種直接液化的屬性,這部分獲取的數據包括轉換率、油產率、水產率等,成果由我們獨享。

事實上,除了一些小課題外,那段時間液化室最主要的工作,即是執行與日方的合作協議。到了1986年,通過國家科技部與德國研究技術部的合作項目,我們從德方免費獲得了一套煤直接液化裝置,這套裝置日處理煤量0.12噸,采用的是新IG工藝,其特點在于固液分離,采用減壓蒸餾的方式。

當時國際上關于煤直接液化主要有三種技術路線,包括新的IG工藝、供氫溶劑分解法和溶劑萃取法。日本人做事十分嚴謹,他們綜合了這三種技術路線的優點,最后形成了具有自己特點的NEDOL工藝,在日本新日鐵公司內,建立了一個日處理煤量1噸的試驗裝置,以及后來日處理150噸煤的工業化試驗裝置。

日方又將液化室的兩套裝置,將德國裝置的減壓蒸餾部分,改裝到日本的裝置上,并根據NEDOL工藝進行了改造,德國裝置剩余部分,改造成了溶劑加氫裝置。于是兩套裝置合二為一,成為一套新的NEDOL工藝煤直接液化試驗裝置,日處理煤量仍然是0.1噸。

從1991年到1995年這5年,是液化室研究經費最困難的5年。因為煤直接液化沒有列入“八五”科技攻關項目,沒有國家經費。也是從這時候開始,日本人從初始提供設備、人員支持,開始為我們提供資金,以維持設備運轉。

1995年之后,液化室的資金狀況更加窘迫,因為和日方的合作協議已經到期,日方再無資金支持。為了維持設備運轉,由煤科院出面,每年提供10萬元人民幣。這一段時間被我們成為“維持會”時期,史士東主任被我們成為“維持會”會長,我們利用煤科院的影響力,會去煤礦進行一些專家咨詢,獲得收入用來補貼設備運轉和技術研究。

正如事物發展有低谷有高潮,身處那段最低潮的歲月,我們所有人都沒有想到,轉折點很快就來到了,煤直接液化也隨之進入到一個新時期。

視察與轉機

那是1996年的1月17日,當時的國家主席江澤民,要來液化室考察。那一天江澤民考察了兩個地方,一個是中國礦大北京分校的水煤漿技術,另一即是液化室的煤直接液化技術。

后來我回想起來,江澤民的視察也有跡可尋。一是從1993年開始,中國成為了石油凈進口國。當時我和石油部一個副部長交流過,也是通過他,我了解到石油勘探成本非常高,他告訴我,打100口井,可能只有幾口井有石油。平均下來發現100萬噸油,需要50億元。我們也在編煤直接液化的投資估算,當時算的不太準,得出的結果差不多也是100萬噸油,投資在50億左右。和他交流后,感覺如果比較全生命周期,煤直接液化制油,也許不比直接開采原油高。后來這個副部長有可能寫了內參提交了上去,促成了江澤民的來訪。

江澤民到了液化室,我是陪同人員之一。我拿著液化室用煤液化而成的石腦油,江澤民握著瓶口聞了聞,說了一聲“還挺有味的”。他說,中國正在制訂“十五”規劃,“我當然希望‘十五期間再發現幾個大慶油田,抱幾個金娃娃。但從各種情況來看,幾乎不太可能?!碑敃r他聽了我們的介紹,感覺煤直接液化技術不成問題,主要是經濟問題。不過江澤民提到中國的國情不一樣,能源結構是“富煤、貧油、少氣”。當時陪同他前來視察,還有好幾個相關部委的領導,江澤民發話,要求各部委也支持,選幾個點,做一下工業示范。

于是由煤科院牽頭,在全國范圍內進行選點。選點有幾個考量因素,包括煤種液化性能、儲量、當地油品市場等。最后我們選了3個點,一是云南先鋒的褐煤,儲量大、液化性能也好,而且云南當地石油短缺,很適合建廠。二是黑龍江省的依蘭煤,雖然儲量不高,但液化性能在液化室試驗過的煤種中,排列第一。第三是鄂爾多斯,那里煤的液化性能在我們試驗的10個煤種中排倒數第一,但是儲量很大,開采條件也很好。

初步選擇了建煤直接液化工廠的地點,接下來的工作就是選擇合適的技術?,F在看起來,如果不是在技術選擇時出現了一些不如意的地方,也不會有神華煤直接液化技術的橫空出世,所以說禍福相依,其中的得失只能由時間去判斷。

美德日三家競逐

因為確定的是三個地方,我們準備采用三個國外的煤直接液化工藝。我們首先想到的是我們長期的合作伙伴,日本新能源產業綜合開發機構,我們第一個給他們發了函,說明此事。然后我們又聯系了德國DMT礦業研究院,他們擁有IGOR工藝,還有美國的HTI公司。

德方是最先作出反應的,他們派了一個技術人員和副經理過來,因為第一個到訪,我們告訴他們我們選擇了三個地點,他們就先選擇了云南先鋒的褐煤。緊隨其后的是美方,他們選擇了陜西神木的煤。日本人最后到,他們一開始不相信中國有能力做煤直接液化,后來看到德方、美方都來了,派遣了一個十幾人組成的調查團,三個地點都考察了一遍,但是因為兩個點已經被選走了,所以日方只能選擇黑龍江的依蘭煤,他們還挺不高興。

當時黑龍江和云南的點都沒有業主方,只有鄂爾多斯是神華的煤礦,所以神華集團一開始就參與到鄂爾多斯項目中來。這塊的選點陜西和內蒙古一直在爭奪,很長一段時間沒有確定,但對直接液化來說,選點在兩省交界地,屬于同一塊煤田,本身沒有影響,最后才定在了內蒙古。

這樣從江澤民視察之后第二年,1997年煤科院牽頭開始啟動選點和技術方接觸,并最后完成了三個地方煤直接液化的技術經濟報告,并提交給當時的國家計委。

也是考慮到黑龍江和云南沒有業主單位,日方感覺神華項目最有可能落地,于是做完黑龍江依蘭煤技術經濟報告后,日方又找到神華,買走50噸煤,回到自己的日處理1噸的試驗裝置,免費再給神華做一個技術經濟報告,這樣神華鄂爾多斯項目,就有兩個技術經濟報告。

最后選擇技術合作方主要看技術經濟報告,美方采用HIT工藝獲得的油收率可以達到66%,而日方采用NEDOL工藝獲得的油收率在51-52%左右,于是神華集團最后選擇了美方的HTI工藝。

神華工藝出世

美國的HTI公司沒有資金,只有一個很小的裝置,比液化室的裝置規模還小。他們還有一個日處理煤量3噸的裝置,但不是HTI工藝。后來又神華集團分兩次出資,將這個裝置改造成HTI工藝,并進行運轉,最后出報告。

但現在事后看起來,日本人的工作做的更為扎實,鄂爾多斯的煤,現在經過工業項目的驗證,油收率也就在51-52%。美方的報告油收率高估了。

定下HTI技術大約在2002年前后,這一年張玉卓進入神華任副總經理,負責推進直接液化項目,他也是在此時開始籌建團隊,我是2002年1月底到神華報到,實際到神華是在4月份,進入神華之后,我開始詳細了解HTI技術,我感覺這個技術存在風險,我就去和張玉卓溝通。

HTI技術油收率高的原因在于煤直接液化之后的殘渣,還含有一定的油,HTI工藝把這部分通溶劑萃取又返回到主流程中去。但在實際運行中,這部分油進行主流程后重質物質會在系統沉積,最終影響系統運行。

4月份決定把液化室的NEDOL裝置改造成HTI裝置,驗證HTI工藝包的數據,7月份開始改造,八月份完成,然后投料運行,投一次停一次,完全無法持續運行。有時候情況好,能運轉1天,但從沒超過5天。

但是當時國務院已經批準了直接液化項目,并且確定了HTI工藝,張玉卓也感到很為難。這樣到當年的9月份,我、張玉卓,還有神華總經理陳必亭到德、法、意大利、美國進行考察。在路上張玉卓就說起這個事,他說,我現在過來了,你把種子(HTI工藝)交給我了,我根據這個種子的條件,我找最好的園丁,給它最好的生長條件,但是要是種子不行,長不出來,我可沒責任。當時陳必亭就說,種子不行怎么行?還得要再研究。

從美國回來正好是10月1日。利用假日時間我就寫報告,提出建議,要對HTI工藝進行重大調整。寫完報告我提交給張玉卓,他肯定了我的報告,認為寫的很好,也很及時,但就個別用詞要求我作調整,以緩和語氣。然后他就把這個報告提交給神華董事長葉青。

國慶長假后第一個工作日,葉青就召集開會,到會現場除葉青外有5個人,分別是屠竹鳴副董事長、張玉卓、我、金嘉璐(原液化室副主任)、史士東。我提出對HTI工藝應做調整,張玉卓同意我的意見。屠竹鳴的意見和我們的也很接近。于是葉青就拍板說要對HTI工藝進行修改。當時意見與美方簽訂了基礎設計合同,會議開完后立即聯系美方暫停。

但是神華煤直接液化項目基礎設計馬上就要開始,我們只能先期通過模擬來獲得煤直接液化的數據,來提供給設計方進行基礎設計。同時進一步改造液化室那套小裝置,取消原先HTI殘渣萃取中油返回單元,進行試驗,獲得數據后再頂替原先模擬后的數據。

液化室試驗做完之后,葉青又召開了一次會,因為這個工藝與其他工藝完全不一樣,葉青做了決定,不用HTI工藝,改用自己的工藝。這部分工藝主要來源我的那份報告,即神華出思路、資金,由液化室出人力,最終形成了這個神華工藝,與原來的HTI工藝相比,HTI工藝有4種溶劑油,第一種是加氫溶劑油,第二種是減壓蒸餾的重質油,第三種是殘渣萃取油,還有一種是高溫高壓出來的含固液化油。神華工藝最后只留一種加氫溶劑油,其他相關設備全部取消。

還有催化劑的問題,一開始迫于工程進度,我們用天然含鐵礦物來替代原先催化劑,同時加緊推進“863”催化劑的研發。2002年底HTI工藝取消,2003年“863”催化劑就開發成功。2004年4月份,神華工藝完成最后一個試驗,6月份由中國石油化工協會和中國煤炭協會聯合進行了鑒定,7月份請中咨公司對調整后的工藝再評估。程序走完后,神華直接液化項目隨之開工建設。同時神華集團2004年7月30日向國家知識產權局為神華工藝申請知識產權,最終于2006年5月24日獲得認證證書。

百萬噸項目

盡管神華工藝已經形成,但從液化室日處理煤量0.1噸的裝置放大到百萬噸油品工業項目,跨度太大。這樣在2003年,神華選擇在上海建設一個日處理煤6噸的煤直接液化裝置,以減小規模放大的風險,同時也培養技術工人,2004年12月17日建成后,一共運行5000多小時,培養操作工500多人次?,F在看來,這個裝置非常重要,5年時間,這個裝置出現了許多問題,一些問題如果在工業裝置上出現,將是毀滅性的,但因這個裝置得以避免。

神華直接液化項目于2004年8月25日,正式開工,2008年12月30日開始投料試車。當時國家高層對這個項目非常重視,項目開車之前,由張德江副總理在中南海就首次開車專門召開會議,確立以工信部部長李毅中為首次開車指導協調組組長。李毅中組建了三個組,安全組由安監總局為組長單位,保障組以國資委為組長單位,專家組由曹湘洪為組長,成員主要來自中石化。這三個組在現場調研了2個多月,最終下結論認為具備開車條件。

我現在還記得當時開車是12月30日下午2點40分左右,第一次開車就非常成功,持續運行了303個小時。日本NEDOL工藝幾個工藝中開車情況最好的,第一次開車也只持續了30多個小時。第一次開車完畢后,大家心定了,這說明神華工藝大的問題沒有了,神華集團對外發布了消息。

運行幾年來,神華直接液化項目每年都在不斷改進,年運行時間也在穩步上升,到去年運行了315天,項目達到了長周期穩定運行,也實現盈利?,F在我們準備上煤直接液化第二、三條線,上個月在北京召開了第二次內部審查會,第二三條線除在設計上進行完善外,產品部分還是繼續延伸,經濟性效益會進一步提升,屆時神華直接液化總產能將達到400萬噸(含70萬噸調和油裝置)。規劃2018年建成。

我們還要改進的一個方面是環保。2013年綠色和平組織指責神華直接液化項目違規排污和超采地下水。實際排污是因為裝置運行不穩定,后端處理污水菌種死亡,不得已將污水臨時排放在蒸發塘中。項目采用地下水是經過國家部門批準的,但考慮到當地水資源不豐富,神華已經做出了承諾,未來要利用神華附近煤礦用水,處理后進行煤直接液化再利用,屆時地下水僅作為備用水源。

現在看起來,盡管神華直接液化技術還需要進一步提升,但目前已達到階段性成功。但回想起當時江澤民的話,在神華的努力下,煤直接液化最終還是落了地,在為國家能源戰略安全提供技術儲備的同時,也實現了經濟效益,達到企業利益與國家利益的統一。

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