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螺甲螨酯合成工藝改進研究

2014-10-30 01:10:10劉宇趙東江楊彬毛春暉
今日農藥 2014年9期
關鍵詞:工藝

劉宇+趙東江+楊彬+毛春暉

1 前言

螺甲螨酯(spiromesifen) 是由拜耳公司開發的螺環季酮酸(具有環狀酮-烯結構的氧代丁內酯)類殺蟲、殺螨劑。其作用機理獨特, 通過抑制螨害體內的脂肪合成, 破壞螨蟲的能量代謝活動, 最終殺死螨害。具有廣譜、持效期長、毒性低、無交互抗性等特點, 廣泛應用于害蟲、害螨的防治。螺甲螨酯的合成工藝路線比較單一, 國內外目前一般都采取以環戊酮和氰化鈉為起始原料制備中間體1-羥基環戊基甲酸乙酯(3), 再與2,4,6-三甲基苯乙酰氯經縮合、環合得到3-(2,4,6-三甲基苯基)-2-氧代-1-氧雜螺[4,5]-癸-3-烯-4-醇(5), 該雜螺化合物再與3,3-二甲基丁酰氯反應得到螺甲螨酯原藥(6), 合成路線如下。

陳康等對文獻的合成方法進行了研究, 發現存在較多問題: 1) 報道方法合成化合物1 時環戊酮轉化率較低; 2) 報道由化合物1 經水解、酯化制備化合物3, 2 步合成收率不到76%; 3) 文獻為保證化合物3 轉化完全, 2,4,6-三甲基苯乙酰氯過量25%, 過量的酰氯后期形成2,4,6-三甲基苯乙酸, 影響化合物5 的含量; 4) 化合物5 合成過程中以氫氧化鈉作為環合劑, 反應體系中的水易導致化合物4 分解, 影響收率; 5) 文獻合成螺甲螨酯原藥的反應條件易導致化合物5 轉化為酮式結構, 造成原藥含量及收率低。陳康等對存在的問題進行了優化: 1) 化合物1 合成過程中, 通過控制反應溫度、反應pH 值, 使得環戊酮的轉化率達100%; 2) 通過醇解法, 化合物1 經一步反應得到化合物3, 收率提高了10%; 3) 化合物4 合成過程中, 通過DMAP 的使用, 有效地降低了2,4,6-三甲基苯乙酰氯的用量, 由之前的過量25%降低到過量10%; 4) 化合物5 合成過程中采取甲醇鈉作為環合劑, 避免了酯水解, 提高了中間體含量及收率; 5) 原藥合成過程中, 通過改變反應溫度、3,3-二甲基丁酰氯加料方式, 有效避免了酮式結構的產生, 提高了原藥品質。

筆者對陳康等合成方法加以深入研究, 發現仍

存在一些問題: 1) 醇解法合成化合物3, 所用溶劑為飽和氯化氫的無水乙醇溶液, 該溶液不便于保存及使用, 且極易吸潮, 吸潮后嚴重影響化合物3的合成; 2) 化合物4 的合成反應時間及后處理時間過長, 影響產能; 3) 化合物4 合成過程中,2,4,6-三甲基苯乙酰氯過量10%, 過量的酰氯后期形成2,4,6-三甲基苯乙酸混于化合物5 中, 乙醇結晶除雜過程造成化合物5 損失; 4) 以石油醚作為原藥結晶溶劑, 因其較易揮發, 損失較大, 導致生產成本增加。針對上述問題, 筆者通過研究,對螺甲螨酯的合成工藝加以改進。

2 實驗部分

2.1 儀器與試劑

儀器LC20AT 高壓液相色譜儀(日本島津公司)、Varian INOVA-300 核磁共振波譜儀(氘代氯仿為溶劑, 四甲基硅烷為內標)、HP 5890 SerisⅡ氣相色譜儀(美國HP 公司)。

試劑: 環戊酮、一水硫酸氫鈉、氰化鈉、飽和無水乙醇氯化氫溶液、甲苯、無水乙醇、2,4,6-三甲基苯乙酰氯、甲醇鈉、N,N-二甲基乙酰胺、3,3-二甲基丁酰氯、三乙胺、鹽酸(均為AR)。

2.2 實驗步驟

2.2.1 1-羥基環戊基腈(1) 的合成

向反應瓶中加入26.0 g (0.3 mol, 97%) 環戊酮, 于10~20℃, 攪拌條件下, 1 h 滴加氰化鈉溶液(20.1g 氰化鈉, 0.39 mol, 95%, 溶于90 mL 水中), 滴加完畢體系呈堿性。隨后于2 h 滴加硫酸氫鈉溶液(55.1 g 硫酸氫鈉, 0.393 mol, 98.5%, 溶于120 mL 水中), 滴加過程放熱, 注意控溫。滴加完畢, 10~20℃間保溫反應2 h, 反應畢, 靜置分層得41.3 g 淺黃色油狀液體, 靜置待用。

2.2.2 1-羥基環戊基甲酸(2) 的合成

向反應瓶中加入41.3 g 化合物1 和60.8 g (0.6mol, 36%) 鹽酸, 開動攪拌, 混合均勻后升溫至50℃, 在50±5℃保溫反應6 h 后, 直接用于下一步反應。

2.2.3 1-羥基環戊基甲酸乙酯(3) 的合成

向已經裝有化合物2 反應液的反應瓶中加入150 mL 甲苯, 開動攪拌, 升溫回流分水。待水份分盡, 降低體系溫度到50℃左右, 加入13.8 g 無水乙醇和0.6 g 對甲基苯磺酸, 開動攪拌繼續回流分水。2 h 后再加入13.8 g 無水乙醇, 再回流分水2 h。反應完畢, 降至室溫, 加入40 mL 水洗去氯化銨, 甲苯層脫盡溶劑得到40.1 g 化合物3, 含量97.0 % (GC), 3 步收率82.0 % (以環戊酮計)。

2.2.4 1-(2-(2,4,6-三甲基苯基)-乙酰氧基)-環戊基甲酸乙酯(4)的合成

向反應瓶中加入40.1 g (0.246 mol, 97.0% )化合物3 和0.5 g (4.3 mmol) DMAP, 開啟攪拌,室溫0.5 h 滴加44.5 g (0.224 mol, 99%) 2,4,6-三甲基苯乙酰氯, 滴加完畢, 加熱至100℃保溫反應2 h。反應完畢降至80℃左右, 控制負壓在0.1 MPa,蒸出過量的化合物3 (可套用于下一批次), 得到化合物4, 靜置待用。

2.2.5 3-(2,4,6-三甲基苯基)-2-氧代-1-氧雜螺[4,5]-癸-3-烯-4-醇(5) 的合成

向反應瓶中加入157 mL N,N-二甲基乙酰胺、24.7 g (0.448 mol, 98%) 甲醇鈉, 控制體系真空負壓在0.04 MPa 左右, 開啟攪拌升溫至50~55℃,在3~4 h 滴加與67 mL N,N-二甲基乙酰胺混溶的化合物4, 邊滴加邊蒸出低沸物。滴畢保持體系真空度再反應2 h, 2 h 后加大真空度到0.1 MPa, 控制溫度在90℃以下, 回收N,N-二甲基乙酰胺。回收完畢, 向瓶中加入164 g (0.45 mol, 10%) 稀鹽酸酸化, 之后抽濾, 濾餅用100 mL溶劑淋洗得粗品,粗品用150 mL 甲苯回流洗滌0.5 h, 之后降至室溫過濾, 烘干得50.3 g 化合物5, 含量98.2% (HPLC),收率81.1% (以2,4,6-三甲基苯乙酰氯計)。endprint

2.2.6 3-(2,4,6-三甲基苯基)-2-氧代-l-氧雜螺[4,5]-癸-3-烯-4-基-3,3-二甲基丁酸酯(6)的合成

向反應瓶中加入50.3 g (0.1816 mol, 98.2%)化合物5、22.2 g ( 0.2179 mol, 99%) 三乙胺和363 mL 甲苯, 開動攪拌, 控制體系溫度在0±2℃,于5~6 h 內滴加28.4 g (0.208 8 mol, 99%) 3,3-二甲基丁酰氯, 滴畢, 在0±2℃保溫反應1 h。反應結束, 加入100×2 mL 水洗除三乙胺鹽酸鹽, 甲苯層脫盡甲苯, 殘余物用300 mL 乙醇水溶液(65%)結晶, 冷凍到0℃抽濾、烘干得到62.3 g 類白色粉末狀固體化合物6, 含量98.4% (HPLC) , 收率91.2%。

3 結果與討論

3.1醇解法存在飽和氯化氫無水乙醇溶液易吸潮、使用不便、回收溶劑不能套用等問題, 采取以化合物1 為原料, 經鹽酸酸解、對甲基苯磺酸催化酯化制備化合物3 的方法, 小試收率略低3%,但避免了上述問題, 使得生產更便于操作, 成本更低。

3.2化合物4 的合成過程中, 采取無溶劑法,增加了反應物料濃度, 大大縮短了反應時間, 由之前的9 h 縮短到2 h, 同時也提高了設備的利用率,增加產能。

3.3化合物4 合成過程中, 原工藝采取2,4,6-

三甲基苯乙酰氯過量的方法, 該法由于過量的酰氯

轉化為酸, 影響了化合物5 的品質。筆者采用化合

物3 過量的方法, 反應完畢蒸出沸點較低的化合物

3, 并套用于下一批次, 降低了生產成本。純化后的釜殘用于合成化合物5, 有效的提高了化合物5的品質。由于化合物5 中雜質酸的減少, 采用甲苯結晶取到了很好的效果, 2 步反應收率達到81.1%,含量達到98.2%。以原工藝相比收率提高了7.0%,含量提高了3.4%。

3.4原藥純化過程以石油醚作為結晶溶劑, 損耗較大, 生產成本較高, 經筆者研究發現, 以65%的乙醇水溶液代替石油醚可以取到理想的效果, 經處理原藥含量達98.4%, 收率達91.2%。

4 結論

筆者對存在的問題進行了工藝改進。通過對多個中間體的工藝條件進行優化, 使得生產流程更加

合理、可行, 同時提高了產品品質, 降低了生產成本, 經6 步反應原藥總收率達60.7% (以環戊酮計螺甲螨酯計), 含量大于98%, 工藝具有工業化

前景。

(摘自《精細化工中間體》)endprint

2.2.6 3-(2,4,6-三甲基苯基)-2-氧代-l-氧雜螺[4,5]-癸-3-烯-4-基-3,3-二甲基丁酸酯(6)的合成

向反應瓶中加入50.3 g (0.1816 mol, 98.2%)化合物5、22.2 g ( 0.2179 mol, 99%) 三乙胺和363 mL 甲苯, 開動攪拌, 控制體系溫度在0±2℃,于5~6 h 內滴加28.4 g (0.208 8 mol, 99%) 3,3-二甲基丁酰氯, 滴畢, 在0±2℃保溫反應1 h。反應結束, 加入100×2 mL 水洗除三乙胺鹽酸鹽, 甲苯層脫盡甲苯, 殘余物用300 mL 乙醇水溶液(65%)結晶, 冷凍到0℃抽濾、烘干得到62.3 g 類白色粉末狀固體化合物6, 含量98.4% (HPLC) , 收率91.2%。

3 結果與討論

3.1醇解法存在飽和氯化氫無水乙醇溶液易吸潮、使用不便、回收溶劑不能套用等問題, 采取以化合物1 為原料, 經鹽酸酸解、對甲基苯磺酸催化酯化制備化合物3 的方法, 小試收率略低3%,但避免了上述問題, 使得生產更便于操作, 成本更低。

3.2化合物4 的合成過程中, 采取無溶劑法,增加了反應物料濃度, 大大縮短了反應時間, 由之前的9 h 縮短到2 h, 同時也提高了設備的利用率,增加產能。

3.3化合物4 合成過程中, 原工藝采取2,4,6-

三甲基苯乙酰氯過量的方法, 該法由于過量的酰氯

轉化為酸, 影響了化合物5 的品質。筆者采用化合

物3 過量的方法, 反應完畢蒸出沸點較低的化合物

3, 并套用于下一批次, 降低了生產成本。純化后的釜殘用于合成化合物5, 有效的提高了化合物5的品質。由于化合物5 中雜質酸的減少, 采用甲苯結晶取到了很好的效果, 2 步反應收率達到81.1%,含量達到98.2%。以原工藝相比收率提高了7.0%,含量提高了3.4%。

3.4原藥純化過程以石油醚作為結晶溶劑, 損耗較大, 生產成本較高, 經筆者研究發現, 以65%的乙醇水溶液代替石油醚可以取到理想的效果, 經處理原藥含量達98.4%, 收率達91.2%。

4 結論

筆者對存在的問題進行了工藝改進。通過對多個中間體的工藝條件進行優化, 使得生產流程更加

合理、可行, 同時提高了產品品質, 降低了生產成本, 經6 步反應原藥總收率達60.7% (以環戊酮計螺甲螨酯計), 含量大于98%, 工藝具有工業化

前景。

(摘自《精細化工中間體》)endprint

2.2.6 3-(2,4,6-三甲基苯基)-2-氧代-l-氧雜螺[4,5]-癸-3-烯-4-基-3,3-二甲基丁酸酯(6)的合成

向反應瓶中加入50.3 g (0.1816 mol, 98.2%)化合物5、22.2 g ( 0.2179 mol, 99%) 三乙胺和363 mL 甲苯, 開動攪拌, 控制體系溫度在0±2℃,于5~6 h 內滴加28.4 g (0.208 8 mol, 99%) 3,3-二甲基丁酰氯, 滴畢, 在0±2℃保溫反應1 h。反應結束, 加入100×2 mL 水洗除三乙胺鹽酸鹽, 甲苯層脫盡甲苯, 殘余物用300 mL 乙醇水溶液(65%)結晶, 冷凍到0℃抽濾、烘干得到62.3 g 類白色粉末狀固體化合物6, 含量98.4% (HPLC) , 收率91.2%。

3 結果與討論

3.1醇解法存在飽和氯化氫無水乙醇溶液易吸潮、使用不便、回收溶劑不能套用等問題, 采取以化合物1 為原料, 經鹽酸酸解、對甲基苯磺酸催化酯化制備化合物3 的方法, 小試收率略低3%,但避免了上述問題, 使得生產更便于操作, 成本更低。

3.2化合物4 的合成過程中, 采取無溶劑法,增加了反應物料濃度, 大大縮短了反應時間, 由之前的9 h 縮短到2 h, 同時也提高了設備的利用率,增加產能。

3.3化合物4 合成過程中, 原工藝采取2,4,6-

三甲基苯乙酰氯過量的方法, 該法由于過量的酰氯

轉化為酸, 影響了化合物5 的品質。筆者采用化合

物3 過量的方法, 反應完畢蒸出沸點較低的化合物

3, 并套用于下一批次, 降低了生產成本。純化后的釜殘用于合成化合物5, 有效的提高了化合物5的品質。由于化合物5 中雜質酸的減少, 采用甲苯結晶取到了很好的效果, 2 步反應收率達到81.1%,含量達到98.2%。以原工藝相比收率提高了7.0%,含量提高了3.4%。

3.4原藥純化過程以石油醚作為結晶溶劑, 損耗較大, 生產成本較高, 經筆者研究發現, 以65%的乙醇水溶液代替石油醚可以取到理想的效果, 經處理原藥含量達98.4%, 收率達91.2%。

4 結論

筆者對存在的問題進行了工藝改進。通過對多個中間體的工藝條件進行優化, 使得生產流程更加

合理、可行, 同時提高了產品品質, 降低了生產成本, 經6 步反應原藥總收率達60.7% (以環戊酮計螺甲螨酯計), 含量大于98%, 工藝具有工業化

前景。

(摘自《精細化工中間體》)endprint

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