徐革雄
(江西銅業集團公司貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
隨著雜銅原料市場不斷變化,雜銅原料含銅品位越來越低,雜質含量不斷升高,對再生銅冶煉而言,尋找一種脫雜效率高、造渣時間短、對爐內耐火磚損耗小的造渣技術迫在眉睫。貴冶傾動爐車間技術人員通過2年的努力,不斷通過理論研究、實踐摸索,創新了傾動爐冶煉造渣技術[1]。
由于雜銅原料品質不斷下降,原有造渣熔劑無法滿足雜銅冶煉發展需要。技術人員經過不斷摸索發現銅熔劑非常適合雜銅冶煉,銅熔劑是一種由多種化學物質組合而成的混合物質,它主要是由氧化鈣、氧化鈉、氯、氟、二氧化硅、三氧化二鋁及其它微量物質組成,各種物質具體含量如表1所示。

表1 銅熔劑化學組成成分
從理論研究可知:CaO能有效脫除銻,但是CaO是高熔點物質,如果含量過高會造成造渣溫度高;Na2O能有效脫除砷,而且Na2O渣流動性較好,但是Na2O市場價格較高,用量過大會增加冶煉成本;Cl、F利于雜質形成氯化物、氟化物,通過煙氣脫除低熔點雜質氯化物、氟化物,從而提高雜質的脫除效率;SiO2利于所有雜質的脫除,它是雜銅冶煉過程中運用的主要造渣物質;Al2O3的存在利于多元渣的形成,多元渣熔點低,能夠有效降低氧化造渣溫度。
通過以上分析研究,不斷完善銅熔劑的開發應用,使得傾動爐處理高砷、高銻、高錫等低品位雜銅的效果非常好,傾動爐處理低品位雜銅的脫雜能力、造渣效率得到提高。
由于石英脫除砷、銻效果不是很好,無法處理高砷、高銻雜銅原料,但是石英[2]可以與大部分雜質進行造渣反應。石灰的加入可以調整渣性,提高砷、銻的脫除效率,而且可以改變傾動爐爐渣渣型。
(1)由理論研究發現二元和三元系統的低熔點化合物如表2所示。

表2 二元和三元系低熔點化合物表
基于以上理論,技術人員設法精確控制造渣熔劑加入量,改變雜銅冶煉渣型,降低雜銅冶煉溫度、提高脫雜效率。
(2)通過實踐摸索發現使用石英、石灰的同時搭配使用少量的銅熔劑,可以補充造渣熔劑中Na2O的含量,提高砷、銻、錫等雜質的脫除效率[3],同時銅熔劑中含有Cl、F可以使部分雜質元素形成低熔點氟化物、氯化物進入煙氣,從而提高這些雜質的脫除效率,同時避免生產材料成本的升高。
但是由于銅熔劑中Cl、F、Na等元素含量較高,傾動爐爐襯是鎂鉻耐火磚,該類型耐火磚最大的弱點是:渣型中含Cl、F等元素高時,耐火磚的化學侵蝕速度會加快;Na活性較高,在高溫環境下會置換出耐火磚中的Cr,破壞耐火磚的化學成份,導致耐火磚的機械強度下降,所以在實際冶煉操作過程中不能一味提高銅熔劑的配入量,追求雜質的脫除效率。
(3)從以上兩個角度出發,技術人員從雜銅冶煉產品質量要求、爐況維護兩個方面綜合考慮各種雜銅冶煉熔劑配入量的控制。首先,結合理論知識編寫造渣熔劑配入量計算公式,然后通過傾動爐雜銅冶煉實踐對公式進行修正。經過不斷地努力,終于完善傾動爐雜銅冶煉中石英、石灰、銅熔劑的配入量計算公式,如下:


A為入爐物料混合品位;Q為爐內銅量。
經過一段時間的實踐檢驗,傾動爐對原料的適應能力得到拓寬,而且傾動爐耐火材料的維護水平得到進步。傾動爐雜銅冶煉過程可以精確控制石英、石灰的控制量,但是由于技術水平有限,暫時只能模糊控制銅熔劑配入量,一般控制在0.6t/爐以內(傾動爐單爐總裝入量為350t)。
為了進一步鞏固提高傾動爐造渣脫雜效果,技術人員結合傾動爐加料作業特點,通過生產實踐摸索,不斷優化改進石英、石灰、銅熔劑的加入方式,如石英伴隨入爐物料均勻加入;石灰根據銅熔劑加入量[4]進行配比,放在加料作業的前半段均勻加入;焦碳放在加料前期加入爐內,加入量根據物料含砷量的高低進行控制;生鐵放在氧化后期均勻加入爐內;銅熔劑的加入時伴隨低品位、高砷、高銻雜銅同時加入爐內,最大限度分散在每斗物料中加入爐內,讓熔劑與雜質接觸的面積增大、機會增大,從而大幅度提高[5]銅熔劑的使用效率,避免銅熔劑與爐襯接觸,將銅熔劑對爐襯的影響降到最低。通過對銅熔劑加入時間、方式的研究及應用,銅熔劑脫除雜質的能力得到進一步提高,傾動爐產出的陽極銅化學品位穩步提高。
為了進一步提高雜銅冶煉效率,技術人員結合富氧冶煉技術對傾動爐氧化還原閥組進行技術改造,使得傾動爐在氧化造渣過程可以進行富氧冶煉,氧化雜用風中的含氧量控制在23% ~35%之間,從而實現傾動爐雜銅冶煉富氧操作,經過不斷優化富氧冶煉參數的控制方式,雜銅富氧冶煉技術在傾動爐上應用成功。傾動爐在處理雜銅過程中,氧化造渣作業時間縮短25%,提高了傾動爐雜銅冶煉能力[6]。
綜上所述,通過雜銅冶煉技術的進步,在低品位、高雜質雜銅原料越來越多的狀況下,傾動爐造渣能力提高、氧化造渣效率提高,處理低品位雜銅的能力不斷提升如表3所示。

表3 雜銅冶煉技術進步前后傾動爐處理雜銅原料適應能力對比
隨著傾動爐雜銅冶煉技術的進步,雜銅冶煉噸銅重油消耗、液化氣消耗逐步降低,爐壽命不斷提高如圖1、圖2、圖3所示。

圖1 傾動爐雜銅冶煉噸銅重油消耗變化趨勢圖

圖2 傾動爐雜銅冶煉噸銅液化氣消耗變化趨勢圖

圖3 傾動爐壽命變化趨勢圖
江銅貴冶傾動爐通過持續的技術創新,成功開發出新型選渣熔劑,實踐證明該熔劑在處理雜銅方面有以下優點:
(1)提高了傾動爐處理雜銅的脫雜效率,特別是脫除錫、銻等雜質的效率大幅度提高;
(2)新型選渣熔劑與傾動爐富氧冶煉技術的應用,進一步提高了傾動爐雜銅冶煉的脫雜效率和生產效率;
(3)合理控制好新型造渣熔劑的配入量有利于傾動爐爐況的維護,可以提高傾動爐耐火材料的使用壽命。
[1]李國棟.傾動爐雜銅冶煉技術改進[J].銅業工程,2006(2):13-14.
[2]任鴻九.有色金屬熔池熔煉[M].北京:冶金工業出版社,2001:128-130.
[3]任鴻九,王立川.有色金屬提取冶金手冊銅鎳[M].北京:冶金工業出版社,2000:114-116.
[4]朱祖澤,賀家齊.現代銅冶金學[M].北京:科學出版社,2003:111-113.
[5]傅崇說.冶金原理[M].北京:冶金工業出版社,1993:78-79.
[6]王猛.降低廢雜銅反射爐精煉渣含銅的生產實踐[J].中國有色冶金,2009(6):18-19.