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大采高工作面動壓影響巷道注漿加固技術研究

2014-10-20 03:46:57楊文暉
科技資訊 2014年23期

楊文暉

摘 要:大采高工作面開采強度大,采動影響劇烈,采動影響巷道維護困難,晉煤集團長平公司通過采用新型無機注漿材料,配合合理的注漿工藝和方法,對留巷復用巷道進行注漿加固,有效的控制了圍巖變形,減少煤柱損失29 m,取得了良好的技術經濟效益。

關鍵詞:大采高 動壓 注漿加固

中圖分類號:TD353 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)08(b)-0074-02

大采高技術開采效率高、產量高、技術經濟效益好,已經成為厚煤層開采的主要發展方向,但晉煤集團3#煤瓦斯含量高,大采高工作面瓦斯涌出量大,尤其是上隅角瓦斯治理難度大,一般采用外錯尾巷布置,形成U+L型通風解決,但是必然就面臨煤柱損失和復用巷道的加固問題。晉煤集團長平煤礦3#煤層厚度近6.0 m,煤層裂隙發育,強度角度,順槽巷道高度為全煤厚,寬度約5.5 m,斷面較大,在大采高強烈采動作用下,雖留設64 m煤柱,但是復用巷道仍然維護困難,很難滿足接替工作忙的開采需要,造成了煤柱的大量損失。為了解決煤柱損失問題,提高盤區回采率,在長平公司4313大采高工作面實驗35 m凈煤柱,配合高性能無機注漿加固材料進行工程實驗。

1 工程概況

4313大采高工作面四盤區大采高工作面,東部為一盤區采空區,西部為4303工作面采空區,北部為Ⅲ4315綜采工作面(尚未布置),南部為Ⅲ4311綜采工作面采空區。工作面為走向長1200 m,傾斜長220.70 m(幫—幫),煤層總厚度為5.90 m(其中煤厚 5.59m,泥巖夾層厚度0.31 m),煤層傾角1~12°,平均傾角6°。工作面布置三條順槽,如圖1所示,采用“兩進一回”通風方式,其中43131巷和43133巷為進風巷,43132巷為回風巷,43132與43131巷間煤柱尺寸為35 m,工作面開采后需保留作為接替工作面4315大采高工作面的進風順槽。

2 注漿加固方案

2.1 新型無機注漿加固材料

大采高工作面采動影響巷道,在超前支承壓力和側向支承壓力的作用下,圍巖破碎較為嚴重,裂隙發育,致使注漿過程中面臨的不是漿液滲透性差、擴散半徑小等問題,主要是漏漿問題,尤其是工作面順槽巷道,表面無噴漿保護,注漿過程中極易漏漿,主要通道主要是錨桿、錨索孔、瓦斯抽放孔,以及巷道淺層破碎區與表面貫通裂隙。大量的工程實驗表面,采用普通水泥漿單孔注漿量一般不超過50 kg,主要問題是漏漿時很難堵漏,只能中止注漿。而聚氨酯類高分子注漿材料凝固速度快,且具備發泡性,在注漿過程中通過間歇注漿方法,能夠通過漿液堵住漏漿通道,因此注漿量很大,部分破碎區域單孔注漿量甚至達到了10幾噸;但是高分子注漿材料價格昂貴,且存在有毒、腐蝕,易自燃等安全隱患。因此,開發快凝、高強、滲透性好的新型無機注漿材料,以解決破碎圍巖注漿問題,就顯得尤為必要。

晉煤集團技術研究院聯合國內知名科研院校,經過3年多的努力,研發出了無機雙液注漿材料—聯邦加固材料,該新型無機注漿材料為雙液注漿材料,分為A料和B料,均為水化材料,在現場施工時一般按照0.8~1.5∶1的水灰比加水攪拌制漿,兩種漿液在混合前,6 h時內不凝固、不泌水、不沉淀,混合后失去流動性時間為3~5 min完全固化時間為5~10 min,1~8小時的強度能達到8~25 MPa以上。在注漿過程中配合正確的注漿工藝和封孔方法,能夠很好地解決漏漿問題,注漿壓力能夠達到設計值,擴散范圍可達到3~5 m,能夠起到較好的加固效果。

2.2 鉆孔布置及注漿錨桿

長平公司4313大采高工作面43132巷注漿鉆孔布置如圖2所示。鉆孔排拒3 m,每排4個鉆孔(南北幫各兩個)注漿鉆孔深度8 m,孔徑42 mm,上排鉆孔距離頂板1.5 m,下排鉆孔距離底板1.5 m。

注漿錨桿總長6 m,由3段2 m長的4分鋼管,通過4分直接連接而成。最外部的一根錨桿上設置封孔段,在距離錨桿一端1 m處纏繞鐵絲,鐵絲段長度為0.6 m。使用時在鐵絲范圍內纏繞棉紗(纏繞不同位置可控制封孔段長度,目前使用封孔長度為1 m),在端頭0.2 m處也纏上棉紗,錨桿出露煤壁0.1 m。

2.3 注漿壓力

注漿壓力也是影響注漿效果的關鍵參數,一般情況下注漿壓力6~8 MPa,圍巖破碎,漏漿嚴重時可適當減低注漿壓力,可調整為4~6 MPa。

2.4 注漿量

注漿原則上需一直注至壓力上限為止,如果注漿時間過長,注漿量過大,應檢查是否存在漏漿通道,尤其要防止漿液漏入瓦斯抽放管路,注漿結束時應穩壓至8 MPa。

3 注漿加固效果分析

3.1 注漿量統計情況

在同等條件下,單孔注漿量對圍巖加固效果起著決定性作用,在43132巷297 m加固范圍內,共施工360個孔,累計注干粉料約70 t,漿料約130 t(水灰比0.8~0.9∶1),平均每孔注干粉料約195 kg,漿料約360 kg,平均每米注漿干粉料約236 kg,漿料約437 kg,具體情況如表1所示。

從注漿量統計結果來看,滯后工作面20 m,超前工作面20 m范圍內注漿量較大,單孔約0.925 t漿料,斷層構造區和大型硐室附近注漿量較大,單孔最大近3 t。從這個結果來看,新型無機注漿材料較好的解決了破碎圍巖漏漿問題,注漿量較普通水泥漿有極大提高,可注性可與高分子材料相媲美,但成本可節約95%以上。

3.2 巷道變形監測與分析

為了評價43132巷新型無機注漿材料加固效果,在實驗范圍內布置了5個測點,采用十字布線法,在工作面開采過程中監測每個測點的兩幫移近量和頂底板移近量。測點編號為1~5#,分別距離切眼-21 m(切眼后方21 m)、6 m、36 m、66 m、96 m。

截止目前為止,長平礦4313工作面已經推進約160 m,各測點的兩幫移近量觀測如圖3所示,圖示橫坐標為測點距工作面的距離,正值代表測點滯后工作面,負值表示工作面超前工作面。圖示可以看出,1~4#測點變形已經基本穩定,1#測點已經滯后工作面143.4 m,兩幫移近量累計為40 mm,2#測點已經滯后工作面116.4,兩幫移近量累計為130 mm,3#測點已經滯后工作面86.4,兩幫移近量累計為101 mm,4#測點已經滯后工作面56.4,兩幫移近量累計為217 mm,5#測點已經滯后工作面26.4,兩幫移近量累計為77 mm。

巷道各觀測斷面頂底板移近量觀測曲線如圖4所示,可以看出各個測點頂底板變形已基本穩定,4#測點頂底板移近量最大,達到466 mm,主要是由于4#監測斷面處底板混凝土路面開裂翹起,導致移近量較大,其余各測點頂底板移近量未超過200 mm,巷道變形是以底鼓為主,對巷道使用影響不大。

4 結論

晉煤集團長平煤礦3#煤層裂隙發育,強度較低,開采強度較大,采動影響程度較大,以往采用64 m大煤柱護巷,巷道變形仍然較為嚴重,難以滿足下一個工作面開采需要,4313工作面通過采用新型無機注漿材料,配合合理的注漿工藝和方法,起到了良好的加固效果,取得了良好的技術經濟效益。

(1)減少煤柱29 m,直接多回收煤炭資源31.67萬t,創造經濟價值約1.58億元,注漿材料成本僅為1180元/m,總投入約141.6萬元,而且本次試驗也證明煤柱有進一步減少的可能,產生的經濟價值將更大。

(2)新型聯邦加固Ⅱ號較為適合破碎圍巖注漿加固,尤其是表面沒有噴漿巷道注漿,能夠很好地解決封孔、漏漿問題。

(3)巷道變形得到較好的控制,巷道兩幫及頂底板無明顯移近,局部有底鼓現象。最大變形量出現在4#測點,22天巷道兩幫累計移近212 mm,頂底板累計移近466 mm(主要由底鼓造成)。

參考文獻

[1] 錢鳴高.礦山壓力與巖層控制[M].中國礦業大學出版社,2003.

[2] 趙斌.注漿堵水加固技術及應用[M].煤炭工業出版社,1998.

[3] 柴登榜.礦井地質工作手冊[M].煤炭工業出版社,1984.endprint

摘 要:大采高工作面開采強度大,采動影響劇烈,采動影響巷道維護困難,晉煤集團長平公司通過采用新型無機注漿材料,配合合理的注漿工藝和方法,對留巷復用巷道進行注漿加固,有效的控制了圍巖變形,減少煤柱損失29 m,取得了良好的技術經濟效益。

關鍵詞:大采高 動壓 注漿加固

中圖分類號:TD353 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)08(b)-0074-02

大采高技術開采效率高、產量高、技術經濟效益好,已經成為厚煤層開采的主要發展方向,但晉煤集團3#煤瓦斯含量高,大采高工作面瓦斯涌出量大,尤其是上隅角瓦斯治理難度大,一般采用外錯尾巷布置,形成U+L型通風解決,但是必然就面臨煤柱損失和復用巷道的加固問題。晉煤集團長平煤礦3#煤層厚度近6.0 m,煤層裂隙發育,強度角度,順槽巷道高度為全煤厚,寬度約5.5 m,斷面較大,在大采高強烈采動作用下,雖留設64 m煤柱,但是復用巷道仍然維護困難,很難滿足接替工作忙的開采需要,造成了煤柱的大量損失。為了解決煤柱損失問題,提高盤區回采率,在長平公司4313大采高工作面實驗35 m凈煤柱,配合高性能無機注漿加固材料進行工程實驗。

1 工程概況

4313大采高工作面四盤區大采高工作面,東部為一盤區采空區,西部為4303工作面采空區,北部為Ⅲ4315綜采工作面(尚未布置),南部為Ⅲ4311綜采工作面采空區。工作面為走向長1200 m,傾斜長220.70 m(幫—幫),煤層總厚度為5.90 m(其中煤厚 5.59m,泥巖夾層厚度0.31 m),煤層傾角1~12°,平均傾角6°。工作面布置三條順槽,如圖1所示,采用“兩進一回”通風方式,其中43131巷和43133巷為進風巷,43132巷為回風巷,43132與43131巷間煤柱尺寸為35 m,工作面開采后需保留作為接替工作面4315大采高工作面的進風順槽。

2 注漿加固方案

2.1 新型無機注漿加固材料

大采高工作面采動影響巷道,在超前支承壓力和側向支承壓力的作用下,圍巖破碎較為嚴重,裂隙發育,致使注漿過程中面臨的不是漿液滲透性差、擴散半徑小等問題,主要是漏漿問題,尤其是工作面順槽巷道,表面無噴漿保護,注漿過程中極易漏漿,主要通道主要是錨桿、錨索孔、瓦斯抽放孔,以及巷道淺層破碎區與表面貫通裂隙。大量的工程實驗表面,采用普通水泥漿單孔注漿量一般不超過50 kg,主要問題是漏漿時很難堵漏,只能中止注漿。而聚氨酯類高分子注漿材料凝固速度快,且具備發泡性,在注漿過程中通過間歇注漿方法,能夠通過漿液堵住漏漿通道,因此注漿量很大,部分破碎區域單孔注漿量甚至達到了10幾噸;但是高分子注漿材料價格昂貴,且存在有毒、腐蝕,易自燃等安全隱患。因此,開發快凝、高強、滲透性好的新型無機注漿材料,以解決破碎圍巖注漿問題,就顯得尤為必要。

晉煤集團技術研究院聯合國內知名科研院校,經過3年多的努力,研發出了無機雙液注漿材料—聯邦加固材料,該新型無機注漿材料為雙液注漿材料,分為A料和B料,均為水化材料,在現場施工時一般按照0.8~1.5∶1的水灰比加水攪拌制漿,兩種漿液在混合前,6 h時內不凝固、不泌水、不沉淀,混合后失去流動性時間為3~5 min完全固化時間為5~10 min,1~8小時的強度能達到8~25 MPa以上。在注漿過程中配合正確的注漿工藝和封孔方法,能夠很好地解決漏漿問題,注漿壓力能夠達到設計值,擴散范圍可達到3~5 m,能夠起到較好的加固效果。

2.2 鉆孔布置及注漿錨桿

長平公司4313大采高工作面43132巷注漿鉆孔布置如圖2所示。鉆孔排拒3 m,每排4個鉆孔(南北幫各兩個)注漿鉆孔深度8 m,孔徑42 mm,上排鉆孔距離頂板1.5 m,下排鉆孔距離底板1.5 m。

注漿錨桿總長6 m,由3段2 m長的4分鋼管,通過4分直接連接而成。最外部的一根錨桿上設置封孔段,在距離錨桿一端1 m處纏繞鐵絲,鐵絲段長度為0.6 m。使用時在鐵絲范圍內纏繞棉紗(纏繞不同位置可控制封孔段長度,目前使用封孔長度為1 m),在端頭0.2 m處也纏上棉紗,錨桿出露煤壁0.1 m。

2.3 注漿壓力

注漿壓力也是影響注漿效果的關鍵參數,一般情況下注漿壓力6~8 MPa,圍巖破碎,漏漿嚴重時可適當減低注漿壓力,可調整為4~6 MPa。

2.4 注漿量

注漿原則上需一直注至壓力上限為止,如果注漿時間過長,注漿量過大,應檢查是否存在漏漿通道,尤其要防止漿液漏入瓦斯抽放管路,注漿結束時應穩壓至8 MPa。

3 注漿加固效果分析

3.1 注漿量統計情況

在同等條件下,單孔注漿量對圍巖加固效果起著決定性作用,在43132巷297 m加固范圍內,共施工360個孔,累計注干粉料約70 t,漿料約130 t(水灰比0.8~0.9∶1),平均每孔注干粉料約195 kg,漿料約360 kg,平均每米注漿干粉料約236 kg,漿料約437 kg,具體情況如表1所示。

從注漿量統計結果來看,滯后工作面20 m,超前工作面20 m范圍內注漿量較大,單孔約0.925 t漿料,斷層構造區和大型硐室附近注漿量較大,單孔最大近3 t。從這個結果來看,新型無機注漿材料較好的解決了破碎圍巖漏漿問題,注漿量較普通水泥漿有極大提高,可注性可與高分子材料相媲美,但成本可節約95%以上。

3.2 巷道變形監測與分析

為了評價43132巷新型無機注漿材料加固效果,在實驗范圍內布置了5個測點,采用十字布線法,在工作面開采過程中監測每個測點的兩幫移近量和頂底板移近量。測點編號為1~5#,分別距離切眼-21 m(切眼后方21 m)、6 m、36 m、66 m、96 m。

截止目前為止,長平礦4313工作面已經推進約160 m,各測點的兩幫移近量觀測如圖3所示,圖示橫坐標為測點距工作面的距離,正值代表測點滯后工作面,負值表示工作面超前工作面。圖示可以看出,1~4#測點變形已經基本穩定,1#測點已經滯后工作面143.4 m,兩幫移近量累計為40 mm,2#測點已經滯后工作面116.4,兩幫移近量累計為130 mm,3#測點已經滯后工作面86.4,兩幫移近量累計為101 mm,4#測點已經滯后工作面56.4,兩幫移近量累計為217 mm,5#測點已經滯后工作面26.4,兩幫移近量累計為77 mm。

巷道各觀測斷面頂底板移近量觀測曲線如圖4所示,可以看出各個測點頂底板變形已基本穩定,4#測點頂底板移近量最大,達到466 mm,主要是由于4#監測斷面處底板混凝土路面開裂翹起,導致移近量較大,其余各測點頂底板移近量未超過200 mm,巷道變形是以底鼓為主,對巷道使用影響不大。

4 結論

晉煤集團長平煤礦3#煤層裂隙發育,強度較低,開采強度較大,采動影響程度較大,以往采用64 m大煤柱護巷,巷道變形仍然較為嚴重,難以滿足下一個工作面開采需要,4313工作面通過采用新型無機注漿材料,配合合理的注漿工藝和方法,起到了良好的加固效果,取得了良好的技術經濟效益。

(1)減少煤柱29 m,直接多回收煤炭資源31.67萬t,創造經濟價值約1.58億元,注漿材料成本僅為1180元/m,總投入約141.6萬元,而且本次試驗也證明煤柱有進一步減少的可能,產生的經濟價值將更大。

(2)新型聯邦加固Ⅱ號較為適合破碎圍巖注漿加固,尤其是表面沒有噴漿巷道注漿,能夠很好地解決封孔、漏漿問題。

(3)巷道變形得到較好的控制,巷道兩幫及頂底板無明顯移近,局部有底鼓現象。最大變形量出現在4#測點,22天巷道兩幫累計移近212 mm,頂底板累計移近466 mm(主要由底鼓造成)。

參考文獻

[1] 錢鳴高.礦山壓力與巖層控制[M].中國礦業大學出版社,2003.

[2] 趙斌.注漿堵水加固技術及應用[M].煤炭工業出版社,1998.

[3] 柴登榜.礦井地質工作手冊[M].煤炭工業出版社,1984.endprint

摘 要:大采高工作面開采強度大,采動影響劇烈,采動影響巷道維護困難,晉煤集團長平公司通過采用新型無機注漿材料,配合合理的注漿工藝和方法,對留巷復用巷道進行注漿加固,有效的控制了圍巖變形,減少煤柱損失29 m,取得了良好的技術經濟效益。

關鍵詞:大采高 動壓 注漿加固

中圖分類號:TD353 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)08(b)-0074-02

大采高技術開采效率高、產量高、技術經濟效益好,已經成為厚煤層開采的主要發展方向,但晉煤集團3#煤瓦斯含量高,大采高工作面瓦斯涌出量大,尤其是上隅角瓦斯治理難度大,一般采用外錯尾巷布置,形成U+L型通風解決,但是必然就面臨煤柱損失和復用巷道的加固問題。晉煤集團長平煤礦3#煤層厚度近6.0 m,煤層裂隙發育,強度角度,順槽巷道高度為全煤厚,寬度約5.5 m,斷面較大,在大采高強烈采動作用下,雖留設64 m煤柱,但是復用巷道仍然維護困難,很難滿足接替工作忙的開采需要,造成了煤柱的大量損失。為了解決煤柱損失問題,提高盤區回采率,在長平公司4313大采高工作面實驗35 m凈煤柱,配合高性能無機注漿加固材料進行工程實驗。

1 工程概況

4313大采高工作面四盤區大采高工作面,東部為一盤區采空區,西部為4303工作面采空區,北部為Ⅲ4315綜采工作面(尚未布置),南部為Ⅲ4311綜采工作面采空區。工作面為走向長1200 m,傾斜長220.70 m(幫—幫),煤層總厚度為5.90 m(其中煤厚 5.59m,泥巖夾層厚度0.31 m),煤層傾角1~12°,平均傾角6°。工作面布置三條順槽,如圖1所示,采用“兩進一回”通風方式,其中43131巷和43133巷為進風巷,43132巷為回風巷,43132與43131巷間煤柱尺寸為35 m,工作面開采后需保留作為接替工作面4315大采高工作面的進風順槽。

2 注漿加固方案

2.1 新型無機注漿加固材料

大采高工作面采動影響巷道,在超前支承壓力和側向支承壓力的作用下,圍巖破碎較為嚴重,裂隙發育,致使注漿過程中面臨的不是漿液滲透性差、擴散半徑小等問題,主要是漏漿問題,尤其是工作面順槽巷道,表面無噴漿保護,注漿過程中極易漏漿,主要通道主要是錨桿、錨索孔、瓦斯抽放孔,以及巷道淺層破碎區與表面貫通裂隙。大量的工程實驗表面,采用普通水泥漿單孔注漿量一般不超過50 kg,主要問題是漏漿時很難堵漏,只能中止注漿。而聚氨酯類高分子注漿材料凝固速度快,且具備發泡性,在注漿過程中通過間歇注漿方法,能夠通過漿液堵住漏漿通道,因此注漿量很大,部分破碎區域單孔注漿量甚至達到了10幾噸;但是高分子注漿材料價格昂貴,且存在有毒、腐蝕,易自燃等安全隱患。因此,開發快凝、高強、滲透性好的新型無機注漿材料,以解決破碎圍巖注漿問題,就顯得尤為必要。

晉煤集團技術研究院聯合國內知名科研院校,經過3年多的努力,研發出了無機雙液注漿材料—聯邦加固材料,該新型無機注漿材料為雙液注漿材料,分為A料和B料,均為水化材料,在現場施工時一般按照0.8~1.5∶1的水灰比加水攪拌制漿,兩種漿液在混合前,6 h時內不凝固、不泌水、不沉淀,混合后失去流動性時間為3~5 min完全固化時間為5~10 min,1~8小時的強度能達到8~25 MPa以上。在注漿過程中配合正確的注漿工藝和封孔方法,能夠很好地解決漏漿問題,注漿壓力能夠達到設計值,擴散范圍可達到3~5 m,能夠起到較好的加固效果。

2.2 鉆孔布置及注漿錨桿

長平公司4313大采高工作面43132巷注漿鉆孔布置如圖2所示。鉆孔排拒3 m,每排4個鉆孔(南北幫各兩個)注漿鉆孔深度8 m,孔徑42 mm,上排鉆孔距離頂板1.5 m,下排鉆孔距離底板1.5 m。

注漿錨桿總長6 m,由3段2 m長的4分鋼管,通過4分直接連接而成。最外部的一根錨桿上設置封孔段,在距離錨桿一端1 m處纏繞鐵絲,鐵絲段長度為0.6 m。使用時在鐵絲范圍內纏繞棉紗(纏繞不同位置可控制封孔段長度,目前使用封孔長度為1 m),在端頭0.2 m處也纏上棉紗,錨桿出露煤壁0.1 m。

2.3 注漿壓力

注漿壓力也是影響注漿效果的關鍵參數,一般情況下注漿壓力6~8 MPa,圍巖破碎,漏漿嚴重時可適當減低注漿壓力,可調整為4~6 MPa。

2.4 注漿量

注漿原則上需一直注至壓力上限為止,如果注漿時間過長,注漿量過大,應檢查是否存在漏漿通道,尤其要防止漿液漏入瓦斯抽放管路,注漿結束時應穩壓至8 MPa。

3 注漿加固效果分析

3.1 注漿量統計情況

在同等條件下,單孔注漿量對圍巖加固效果起著決定性作用,在43132巷297 m加固范圍內,共施工360個孔,累計注干粉料約70 t,漿料約130 t(水灰比0.8~0.9∶1),平均每孔注干粉料約195 kg,漿料約360 kg,平均每米注漿干粉料約236 kg,漿料約437 kg,具體情況如表1所示。

從注漿量統計結果來看,滯后工作面20 m,超前工作面20 m范圍內注漿量較大,單孔約0.925 t漿料,斷層構造區和大型硐室附近注漿量較大,單孔最大近3 t。從這個結果來看,新型無機注漿材料較好的解決了破碎圍巖漏漿問題,注漿量較普通水泥漿有極大提高,可注性可與高分子材料相媲美,但成本可節約95%以上。

3.2 巷道變形監測與分析

為了評價43132巷新型無機注漿材料加固效果,在實驗范圍內布置了5個測點,采用十字布線法,在工作面開采過程中監測每個測點的兩幫移近量和頂底板移近量。測點編號為1~5#,分別距離切眼-21 m(切眼后方21 m)、6 m、36 m、66 m、96 m。

截止目前為止,長平礦4313工作面已經推進約160 m,各測點的兩幫移近量觀測如圖3所示,圖示橫坐標為測點距工作面的距離,正值代表測點滯后工作面,負值表示工作面超前工作面。圖示可以看出,1~4#測點變形已經基本穩定,1#測點已經滯后工作面143.4 m,兩幫移近量累計為40 mm,2#測點已經滯后工作面116.4,兩幫移近量累計為130 mm,3#測點已經滯后工作面86.4,兩幫移近量累計為101 mm,4#測點已經滯后工作面56.4,兩幫移近量累計為217 mm,5#測點已經滯后工作面26.4,兩幫移近量累計為77 mm。

巷道各觀測斷面頂底板移近量觀測曲線如圖4所示,可以看出各個測點頂底板變形已基本穩定,4#測點頂底板移近量最大,達到466 mm,主要是由于4#監測斷面處底板混凝土路面開裂翹起,導致移近量較大,其余各測點頂底板移近量未超過200 mm,巷道變形是以底鼓為主,對巷道使用影響不大。

4 結論

晉煤集團長平煤礦3#煤層裂隙發育,強度較低,開采強度較大,采動影響程度較大,以往采用64 m大煤柱護巷,巷道變形仍然較為嚴重,難以滿足下一個工作面開采需要,4313工作面通過采用新型無機注漿材料,配合合理的注漿工藝和方法,起到了良好的加固效果,取得了良好的技術經濟效益。

(1)減少煤柱29 m,直接多回收煤炭資源31.67萬t,創造經濟價值約1.58億元,注漿材料成本僅為1180元/m,總投入約141.6萬元,而且本次試驗也證明煤柱有進一步減少的可能,產生的經濟價值將更大。

(2)新型聯邦加固Ⅱ號較為適合破碎圍巖注漿加固,尤其是表面沒有噴漿巷道注漿,能夠很好地解決封孔、漏漿問題。

(3)巷道變形得到較好的控制,巷道兩幫及頂底板無明顯移近,局部有底鼓現象。最大變形量出現在4#測點,22天巷道兩幫累計移近212 mm,頂底板累計移近466 mm(主要由底鼓造成)。

參考文獻

[1] 錢鳴高.礦山壓力與巖層控制[M].中國礦業大學出版社,2003.

[2] 趙斌.注漿堵水加固技術及應用[M].煤炭工業出版社,1998.

[3] 柴登榜.礦井地質工作手冊[M].煤炭工業出版社,1984.endprint

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