何乃昌 劉永加 楊小青
(連云港正航電力節能技術有限公司,江蘇 連云港222022)
凝汽器抽真空設備廣泛應用于電廠、化工、冶金以及航天等技術領域。凝汽器是電廠中的重要設備之一,提高凝汽器的真空度對大機組尤為重要,其直接影響著整個汽輪機組的安全性和經濟性。
凝汽設備的工作任務,一是在汽輪機排汽管內建立真空并能夠加以維持,二是回收潔凈的凝結水后供給鍋爐。如果在機組啟動前無法建立凝汽器真空,機組的啟動時間就會被延誤,造成一定的損失。以200MW汽輪機為例,當排汽壓力由0.004MPa升到0.005 5MPa時,在相同進汽量下將少發電功率2 000kW。由于大型凝汽器多為殼體結構,再熱循環機組真空系統復雜等,一般難以長期保持合格的真空嚴密性,為此,開發一種高抽吸量、低能耗的射水抽氣器顯得尤為必要。
射水抽氣器是一種典型的水、氣兩相流裝置,水束的能量是氣相運動所需能量的全部來源,為了提高凝汽器的真空度,就要讓水質點“裹挾”更多的氣體。想要更好地完成這一交換就必須滿足以下條件:
(1)在吸入室中選取流速最佳以及截面最佳的單股水束,以便讓水束的分散度能夠達到最佳,同時分散后的水質點又達到動量最佳,這個時候,才能以水的最少量“裹挾”氣體的最多量。這是實現低能耗、高功效的基本條件。
(2)吸入室內的水質點與空氣的混合達到最均勻。
(3)使水束所“裹挾”的氣體能全部進入喉管。
(4)在混合室中,要在不太長的喉管中使兩相流的混合達到均勻。
在生產大型的射水抽氣器時,上面提到的這幾種條件使用傳統的設計方法很難實現,這也是大型的射水抽氣器工作效率較低的原因所在。
應用現有技術的凝汽器抽真空設備主要有2種:射水抽氣器、真空泵。目前的射水抽氣器結構中,真空室上連接的喉管為普通管道,水直接通過喉管進入水箱,使用時容易發生返流現象,不能保證機組的長時間正常運行。因此,迫切需要開發一種高效且能保證機組長時間正常運行的抽真空設備。
新型節能環保多通道射水抽氣器是一種凝汽器抽真空設備,其針對現有技術存在的不足,提供了一種更為合理的結構,從而實現抽吸效率更高、無汽水返流情況發生、有效保證機組長時間正常運行的目的。
新型高效節能環保多通道射水抽氣器,在多通道喉管內設有特殊設計的導流防返流裝置,能在短時間內建立所需要的真空。它具有結構緊湊簡單、維護保養起來方便、工作性能可靠、建立所需的真空用時短等優點。
新型多通道射水抽氣器中有主流通道和輔流器。主流通道結構中,吸入室是兩側對稱的,在吸入室內設有分流室。輔流器是以小孔群方式組成的輔通道,小孔按照一定節距排列。這樣降低了氣體的阻力,消除了氣相偏流的狀況,增加了兩相質點能量交換。傳統的設計方法幾十年來都是按照相似定律來設計,用舊的公式來確定大型抽氣器的幾何尺寸,此相似放大法就與前述吸入室及喉管內的工作機理相悖。在設計新型高效節能環保多通道射水抽氣器時,經過對比試驗,采用新的計算方法,確定了吸入室的結構、喉口的結構形狀、喉徑與噴嘴的面積比值、喉管長徑比以及余速抽氣器的結構母型。各喉管的入口采用漸縮型收縮段,經過多次對比試驗確定了傾斜角及喉管的長徑比。在噴嘴的進出口處開多角度小孔群,接管道作為尾端抽吸管,用于抽吸阻力大、氣量少的抽吸對象,如冷風器水室。根據不同容量的抽氣器來選擇通道的數量以及水壓,獲得截面與流速的最佳狀態,實現吸入室工作的高效率。新型多通道射水抽氣器從喉管下段至出口采用了分段抽氣,后置式余速抽氣器也是多通道,供汽機分場抽吸軸封加熱器、凝汽器、冷風器水室等處不凝結氣體之用。
射水抽氣器的結構如圖1所示。喉管內設有螺旋狀的導流板,管壁上設有新型吸聲材料層,同時用吸聲罩罩住所有喉管,吸聲罩由吸聲材料制成,雙重降低設備在使用中產生的噪音。進水室內設有喇叭射流分配過濾網,可以使進入真空室內的水分配均勻,同時過濾雜質。設備內的噴嘴為新型高效節能旋射流噴嘴。在真空室內,進汽室上連接了汽流分配盤,汽流分配盤的結構示意圖如圖2所示,汽流分配盤上設有若干個均勻的出汽孔,可以使真空室內的汽水混合均勻。喉管通過喇叭狀收集管與真空室連接,在喉管的后端部連接有余速抽氣器。水箱與進水室之間設有回水管路,對水進行回收循環利用。進汽室上設有自動止回閥,當射水泵發生故障時,防止汽水倒流入凝汽器。
新型抽氣器與原有設備相比,同樣條件下抽空氣量由21.5kg/h提高到36.5kg/h,1臺國產125MW 汽輪機用多通道射水抽氣器每年可節煤500t,節電8.6萬kW·h,降低噪音25dB。

圖1 射水抽氣器結構示意圖

圖2 汽流分配盤結構示意圖
新型多通道射水抽氣器系列產品有單通道至14通道等多種結構型式,主抽氣器抽吸量自3kg/h至200kg/h多種系列。相同的功耗下,抽吸量可比原設備提高1倍。同時節煤、節電效益明顯。以用于N125型汽輪機的ZHTD-40型抽氣器為例,吸氣量由現在的23kg/h提高到40kg/h(0.004MPa),比耗功為1.2kW/kg,正常情況下年節煤500t,節電20余萬kW·h,在真空嚴密性差的情況下更可避免少發電力的可觀損失。如再計入余速利用的效益,其綜合性能更是老式水抽及真空泵所不能比擬的。
產品規模化生產以后年產量達240余臺,年新增產值2 400萬元,稅收126萬元。項目產業化后可新增就業人數40余人,解決區域部分下崗人員再就業問題,還可拉動地方經濟,推動地方經濟的可持續發展。
新型節能環保多通道射水抽氣器解決了現有技術中汽水返流、抽吸效率不高等問題。由于設備的多通道喉管內設有特殊設計的導流防返流裝置,因此可在啟動初期短時間內建立真空,且工作性能可靠,效率高。新型節能環保多通道射水抽氣器產品系國內外大、中型水—氣噴射泵中之最新型式,可替代國外進口的真空泵節能系統,技術已達國內領先水平。
[1]王又武,張亮.影響凝汽器真空的因素分析及對策[J].華中電力 ,2002(3)