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影響離心式壓縮機穩定運行的原因分析及措施

2014-09-26 09:57:16王定柱
科技與創新 2014年15期

王定柱

摘 要:對我廠空壓站TAM1000-3離心式壓縮機在實際生產中出現的超溫、超壓、振動高、喘振和故障停機的原因進行分析,采取了穩定管網壓力,強制通風,降低冷卻水溫度,定期清理過濾器、電機罩和疏通級間疏水閥,加強機組日常維護等相應措施,有效地保證了機組的穩定運行。

關鍵詞:空壓站;壓縮機;喘振;故障停機

中圖分類號:TH452 文獻標識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)15-0035-02

1 概述

我廠空壓站共有2臺離心式壓縮機供應全廠的儀表風和工廠風,其工藝流程為:自然狀態的空氣經進氣過濾器除塵后進入壓縮機,經過三級壓縮增壓至0.76 MPa,經中、后冷卻器冷卻降溫。冷卻器除油后進入工廠風母管,之后將其分為兩路,一路進入工廠風球罐向后系統輸出,另一路進入干燥器,干燥后送至儀表風球罐,向后系統送出。TAM1000-3離心式壓縮機為復式調節(自動雙位控制),適用于穩定的氣流供給工況。由于我廠用于生產的工廠風不是很穩定,變化很大(空分裝置補充壓縮空氣、乙烯燒焦補充壓縮空氣),同時,由于空壓裝置本身存在一定的問題,例如干燥器時間同步、排污閥堵塞、機組超載造成的機組部件老化等。這些問題都會給機組的穩定運行造成了一定的困難,需采取一定的措施,以保證壓縮機的穩定運行。

2 問題

機組三級入口溫度和電機線圈的溫度越高,三級振動越強,機組越容易發生喘振和連鎖停車的情況。管網系統的壓力穩定在0.68~0.76 MPa,生產就會穩定。

從2012年全年各月份壓縮機參數分布情況分析中可以看出,機組存在一定的不穩定情況。其中,在2012-07出現過一次連鎖停車,2012-08出現過一次喘振的情況。通過對 2012年所有的數據進行統計、分析,從表1中可以看出,在2012年影響機組穩定性的因素中,三級入口溫度、管網系統壓力、三級振動、電機線圈溫度超出穩定值的分布情況為7.6%,13.4%,10.3%,18.1%.

3 影響機組穩定運行的原因分析

3.1 壓縮機入口氣體溫度高

壓縮機入口氣體溫度較高的情況一般發生在夏季,它對機組的影響主要是會引起壓縮機喘振。因為溫度會影響氣體的狀態,進而會影響流量。在夏季,空氣溫度較高且濕度大、氣壓低,會使單位體積的空氣密度變小,而氣體流量的變化會較大,這樣就容易出現喘振的情況。同時,由于廠房內的空氣不流通,再加上是夏季,一旦電機罩有堵塞的情況,就很容易使電機線圈溫度超溫,造成聯鎖停機。

3.2 冷卻系統冷卻效果差

冷卻系統冷卻效果差會降低壓縮機的中間冷卻器、后冷卻器和油冷卻器的冷卻效果,不能有效冷卻機組油溫和級間的壓縮氣體,使機組的排氣溫度升高,影響機組的密封性;同時,潤滑油的物理、化學性質也會發生一定的變化,起不到有效的潤滑、冷卻和減震的功能。一旦溫度過高,就可能引發機組喘振或聯鎖停機的情況發生。

3.3 干燥器排污閥堵塞

我廠的ARD 系列自熱再生干燥器的再生氣體的排量是600 m3/h,2臺干燥器的排量就是1 200 m3/h,一旦干燥器的排污閥堵塞或干燥器的時間同步,都會使系統壓力迅速升高,造成壓縮機憋壓喘振。

3.4 空氣過濾器堵塞

室外過濾器長時間運行會吸收大量的灰塵,使機組吸入口的壓差增大,氣體吸入量減少,這樣就容易引發喘振。

3.5 壓縮機工作能力下降

TAM1000-3離心式壓縮機經過多年使用,通過對電動機運行現狀的檢測結果分析可知,機組電動機從2001年投入運行以來,經常超載運行(1%~7%),特別是在復雜的工況下超負荷運行,就會導致機組的轉子或增速器大小齒輪的動平衡精度被破壞、齒輪嚙合不良齒輪磨損嚴重損壞、主軸彎曲和三級蝸殼密封處漏氣、電機軸承磨損、減震圈嚴重變形,并存在破損現象且減震圈橡膠存在缺陷等,如圖1所示。另外,機組還出現了不同程度的老化,這都將嚴重影響機組的安全運行。

4 采取的措施

4.1 及時清理壓縮機入口的過濾器

定期清理過濾器的過濾網,更換不工作的濾筒,確保壓縮機入口壓差小于-1 500 Pa。這樣不但可以保證入口氣體的質量,還可以防止因壓差過大而發生的喘振現象。

4.2 及時根據循環冷卻水的溫度進行調節

由于高溫的作用,循環冷卻水系統將滿負荷運行,供水溫度較高,此時,5#機排氣溫度接近干燥器進氣溫度的控制限制。對此,可以采取關閉備用機冷卻水線的臨時措施,緩解排氣溫度繼續增高的情況。同時,針對5#機中后冷換熱效率降低的情況,設備管理人員需要安排5#機停運,待其冷卻后清洗機器,以提高其換熱效率。

4.3 加強空氣流通,降低溫度

通過開窗戶、大門等方法,加強空壓廠房內的空氣流通,并在廠房內增設風機強化空氣的流動。同時,要定期清理壓縮機電機罩上的過濾網,確保電機中的熱量能夠及時散發,降低電機線圈的溫度,從而避免連鎖停車事故的發生。

4.4 清理油冷卻器和更換潤滑油

當潤滑油溫度較高時,除了要加大循環冷卻水的量外,還應及時清理油冷器,以提高換熱效率。同時,針對油溫高的情況,儀表人員應定期檢查機組潤滑油,及時更換不符合要求的潤滑油。

(下轉第39頁)

摘 要:對我廠空壓站TAM1000-3離心式壓縮機在實際生產中出現的超溫、超壓、振動高、喘振和故障停機的原因進行分析,采取了穩定管網壓力,強制通風,降低冷卻水溫度,定期清理過濾器、電機罩和疏通級間疏水閥,加強機組日常維護等相應措施,有效地保證了機組的穩定運行。

關鍵詞:空壓站;壓縮機;喘振;故障停機

中圖分類號:TH452 文獻標識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)15-0035-02

1 概述

我廠空壓站共有2臺離心式壓縮機供應全廠的儀表風和工廠風,其工藝流程為:自然狀態的空氣經進氣過濾器除塵后進入壓縮機,經過三級壓縮增壓至0.76 MPa,經中、后冷卻器冷卻降溫。冷卻器除油后進入工廠風母管,之后將其分為兩路,一路進入工廠風球罐向后系統輸出,另一路進入干燥器,干燥后送至儀表風球罐,向后系統送出。TAM1000-3離心式壓縮機為復式調節(自動雙位控制),適用于穩定的氣流供給工況。由于我廠用于生產的工廠風不是很穩定,變化很大(空分裝置補充壓縮空氣、乙烯燒焦補充壓縮空氣),同時,由于空壓裝置本身存在一定的問題,例如干燥器時間同步、排污閥堵塞、機組超載造成的機組部件老化等。這些問題都會給機組的穩定運行造成了一定的困難,需采取一定的措施,以保證壓縮機的穩定運行。

2 問題

機組三級入口溫度和電機線圈的溫度越高,三級振動越強,機組越容易發生喘振和連鎖停車的情況。管網系統的壓力穩定在0.68~0.76 MPa,生產就會穩定。

從2012年全年各月份壓縮機參數分布情況分析中可以看出,機組存在一定的不穩定情況。其中,在2012-07出現過一次連鎖停車,2012-08出現過一次喘振的情況。通過對 2012年所有的數據進行統計、分析,從表1中可以看出,在2012年影響機組穩定性的因素中,三級入口溫度、管網系統壓力、三級振動、電機線圈溫度超出穩定值的分布情況為7.6%,13.4%,10.3%,18.1%.

3 影響機組穩定運行的原因分析

3.1 壓縮機入口氣體溫度高

壓縮機入口氣體溫度較高的情況一般發生在夏季,它對機組的影響主要是會引起壓縮機喘振。因為溫度會影響氣體的狀態,進而會影響流量。在夏季,空氣溫度較高且濕度大、氣壓低,會使單位體積的空氣密度變小,而氣體流量的變化會較大,這樣就容易出現喘振的情況。同時,由于廠房內的空氣不流通,再加上是夏季,一旦電機罩有堵塞的情況,就很容易使電機線圈溫度超溫,造成聯鎖停機。

3.2 冷卻系統冷卻效果差

冷卻系統冷卻效果差會降低壓縮機的中間冷卻器、后冷卻器和油冷卻器的冷卻效果,不能有效冷卻機組油溫和級間的壓縮氣體,使機組的排氣溫度升高,影響機組的密封性;同時,潤滑油的物理、化學性質也會發生一定的變化,起不到有效的潤滑、冷卻和減震的功能。一旦溫度過高,就可能引發機組喘振或聯鎖停機的情況發生。

3.3 干燥器排污閥堵塞

我廠的ARD 系列自熱再生干燥器的再生氣體的排量是600 m3/h,2臺干燥器的排量就是1 200 m3/h,一旦干燥器的排污閥堵塞或干燥器的時間同步,都會使系統壓力迅速升高,造成壓縮機憋壓喘振。

3.4 空氣過濾器堵塞

室外過濾器長時間運行會吸收大量的灰塵,使機組吸入口的壓差增大,氣體吸入量減少,這樣就容易引發喘振。

3.5 壓縮機工作能力下降

TAM1000-3離心式壓縮機經過多年使用,通過對電動機運行現狀的檢測結果分析可知,機組電動機從2001年投入運行以來,經常超載運行(1%~7%),特別是在復雜的工況下超負荷運行,就會導致機組的轉子或增速器大小齒輪的動平衡精度被破壞、齒輪嚙合不良齒輪磨損嚴重損壞、主軸彎曲和三級蝸殼密封處漏氣、電機軸承磨損、減震圈嚴重變形,并存在破損現象且減震圈橡膠存在缺陷等,如圖1所示。另外,機組還出現了不同程度的老化,這都將嚴重影響機組的安全運行。

4 采取的措施

4.1 及時清理壓縮機入口的過濾器

定期清理過濾器的過濾網,更換不工作的濾筒,確保壓縮機入口壓差小于-1 500 Pa。這樣不但可以保證入口氣體的質量,還可以防止因壓差過大而發生的喘振現象。

4.2 及時根據循環冷卻水的溫度進行調節

由于高溫的作用,循環冷卻水系統將滿負荷運行,供水溫度較高,此時,5#機排氣溫度接近干燥器進氣溫度的控制限制。對此,可以采取關閉備用機冷卻水線的臨時措施,緩解排氣溫度繼續增高的情況。同時,針對5#機中后冷換熱效率降低的情況,設備管理人員需要安排5#機停運,待其冷卻后清洗機器,以提高其換熱效率。

4.3 加強空氣流通,降低溫度

通過開窗戶、大門等方法,加強空壓廠房內的空氣流通,并在廠房內增設風機強化空氣的流動。同時,要定期清理壓縮機電機罩上的過濾網,確保電機中的熱量能夠及時散發,降低電機線圈的溫度,從而避免連鎖停車事故的發生。

4.4 清理油冷卻器和更換潤滑油

當潤滑油溫度較高時,除了要加大循環冷卻水的量外,還應及時清理油冷器,以提高換熱效率。同時,針對油溫高的情況,儀表人員應定期檢查機組潤滑油,及時更換不符合要求的潤滑油。

(下轉第39頁)

摘 要:對我廠空壓站TAM1000-3離心式壓縮機在實際生產中出現的超溫、超壓、振動高、喘振和故障停機的原因進行分析,采取了穩定管網壓力,強制通風,降低冷卻水溫度,定期清理過濾器、電機罩和疏通級間疏水閥,加強機組日常維護等相應措施,有效地保證了機組的穩定運行。

關鍵詞:空壓站;壓縮機;喘振;故障停機

中圖分類號:TH452 文獻標識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)15-0035-02

1 概述

我廠空壓站共有2臺離心式壓縮機供應全廠的儀表風和工廠風,其工藝流程為:自然狀態的空氣經進氣過濾器除塵后進入壓縮機,經過三級壓縮增壓至0.76 MPa,經中、后冷卻器冷卻降溫。冷卻器除油后進入工廠風母管,之后將其分為兩路,一路進入工廠風球罐向后系統輸出,另一路進入干燥器,干燥后送至儀表風球罐,向后系統送出。TAM1000-3離心式壓縮機為復式調節(自動雙位控制),適用于穩定的氣流供給工況。由于我廠用于生產的工廠風不是很穩定,變化很大(空分裝置補充壓縮空氣、乙烯燒焦補充壓縮空氣),同時,由于空壓裝置本身存在一定的問題,例如干燥器時間同步、排污閥堵塞、機組超載造成的機組部件老化等。這些問題都會給機組的穩定運行造成了一定的困難,需采取一定的措施,以保證壓縮機的穩定運行。

2 問題

機組三級入口溫度和電機線圈的溫度越高,三級振動越強,機組越容易發生喘振和連鎖停車的情況。管網系統的壓力穩定在0.68~0.76 MPa,生產就會穩定。

從2012年全年各月份壓縮機參數分布情況分析中可以看出,機組存在一定的不穩定情況。其中,在2012-07出現過一次連鎖停車,2012-08出現過一次喘振的情況。通過對 2012年所有的數據進行統計、分析,從表1中可以看出,在2012年影響機組穩定性的因素中,三級入口溫度、管網系統壓力、三級振動、電機線圈溫度超出穩定值的分布情況為7.6%,13.4%,10.3%,18.1%.

3 影響機組穩定運行的原因分析

3.1 壓縮機入口氣體溫度高

壓縮機入口氣體溫度較高的情況一般發生在夏季,它對機組的影響主要是會引起壓縮機喘振。因為溫度會影響氣體的狀態,進而會影響流量。在夏季,空氣溫度較高且濕度大、氣壓低,會使單位體積的空氣密度變小,而氣體流量的變化會較大,這樣就容易出現喘振的情況。同時,由于廠房內的空氣不流通,再加上是夏季,一旦電機罩有堵塞的情況,就很容易使電機線圈溫度超溫,造成聯鎖停機。

3.2 冷卻系統冷卻效果差

冷卻系統冷卻效果差會降低壓縮機的中間冷卻器、后冷卻器和油冷卻器的冷卻效果,不能有效冷卻機組油溫和級間的壓縮氣體,使機組的排氣溫度升高,影響機組的密封性;同時,潤滑油的物理、化學性質也會發生一定的變化,起不到有效的潤滑、冷卻和減震的功能。一旦溫度過高,就可能引發機組喘振或聯鎖停機的情況發生。

3.3 干燥器排污閥堵塞

我廠的ARD 系列自熱再生干燥器的再生氣體的排量是600 m3/h,2臺干燥器的排量就是1 200 m3/h,一旦干燥器的排污閥堵塞或干燥器的時間同步,都會使系統壓力迅速升高,造成壓縮機憋壓喘振。

3.4 空氣過濾器堵塞

室外過濾器長時間運行會吸收大量的灰塵,使機組吸入口的壓差增大,氣體吸入量減少,這樣就容易引發喘振。

3.5 壓縮機工作能力下降

TAM1000-3離心式壓縮機經過多年使用,通過對電動機運行現狀的檢測結果分析可知,機組電動機從2001年投入運行以來,經常超載運行(1%~7%),特別是在復雜的工況下超負荷運行,就會導致機組的轉子或增速器大小齒輪的動平衡精度被破壞、齒輪嚙合不良齒輪磨損嚴重損壞、主軸彎曲和三級蝸殼密封處漏氣、電機軸承磨損、減震圈嚴重變形,并存在破損現象且減震圈橡膠存在缺陷等,如圖1所示。另外,機組還出現了不同程度的老化,這都將嚴重影響機組的安全運行。

4 采取的措施

4.1 及時清理壓縮機入口的過濾器

定期清理過濾器的過濾網,更換不工作的濾筒,確保壓縮機入口壓差小于-1 500 Pa。這樣不但可以保證入口氣體的質量,還可以防止因壓差過大而發生的喘振現象。

4.2 及時根據循環冷卻水的溫度進行調節

由于高溫的作用,循環冷卻水系統將滿負荷運行,供水溫度較高,此時,5#機排氣溫度接近干燥器進氣溫度的控制限制。對此,可以采取關閉備用機冷卻水線的臨時措施,緩解排氣溫度繼續增高的情況。同時,針對5#機中后冷換熱效率降低的情況,設備管理人員需要安排5#機停運,待其冷卻后清洗機器,以提高其換熱效率。

4.3 加強空氣流通,降低溫度

通過開窗戶、大門等方法,加強空壓廠房內的空氣流通,并在廠房內增設風機強化空氣的流動。同時,要定期清理壓縮機電機罩上的過濾網,確保電機中的熱量能夠及時散發,降低電機線圈的溫度,從而避免連鎖停車事故的發生。

4.4 清理油冷卻器和更換潤滑油

當潤滑油溫度較高時,除了要加大循環冷卻水的量外,還應及時清理油冷器,以提高換熱效率。同時,針對油溫高的情況,儀表人員應定期檢查機組潤滑油,及時更換不符合要求的潤滑油。

(下轉第39頁)

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