習 書 田, 王 勇, 高 強
(中國水利水電第十工程局有限公司,四川 成都 610072)
該調蓄水庫庫區位于Sinclair構造帶。Sinclair構造帶呈三角形,受NE和SN向垂直斷裂的影響,庫區內的構造裂隙多呈NW~SN向。庫區巖層在高程1 233 m以下以浩林地層為主。浩林地層的特點是:頁巖層與砂巖層交替出現且厚度較大。頁巖層屬微透水層,砂巖層屬強透水層。
取芯情況表明:試驗區巖層質量呈現出整體質量偏差、下部巖石質量略好于上部巖石質量的特點。試驗區巖石以透水性好的砂巖和滲透性差的頁巖為主,巖石破碎。高程1 233.5~1 218.5 m之間以黑色頁巖為主;高程1 218.5~1 190 m之間以灰白色的砂巖為主。
帷幕灌漿試驗中,三種方法均采用自下而上分段卡塞的純壓式灌漿。該方法較孔口封閉自上而下分段循環式灌漿具有以下優點:
(1) 鉆孔快,效率高。避免因自上而下分段灌漿所造成的頻繁起鉆、下鉆和灌漿結束后待凝時間長的問題。但是,對于鉆孔過程中由于地質原因引起的塌孔、掉塊、漏水等造成無法繼續鉆進的情況則要求起鉆并對該段進行灌漿處理。
(2) 孔口封閉循環灌漿會對灌漿段以上的部位重復進行灌注,勢必會造成該孔耗灰量較自下而上分段灌漿法的耗灰量稍大。
GIN法是指運用單一配合比的穩定漿液,由低壓逐漸升高壓力進行灌漿。灌漿強度值GIN值=壓力P×單位灌漿段長度的注漿量V,該值反映出單位灌漿段所消耗能量的大小。GIN法的優點是:工藝簡單,節約水泥;缺點為:對漿液的性能要求高,對灌漿過程的控制要求嚴格,GIN法灌漿不適于單純地對土壤層和巖溶層進行灌漿處理。
灌漿前確定GIN值及最大壓力P和最大每m注漿量V,根據GIN包絡線圖對灌漿過程進行控制。
GIN法灌漿采取逐級升壓、降壓的方法進行控制。灌漿開始后,立即將壓力升至0.3 MPa,然后進行監測,每3 min記錄一個讀數。一旦出現流量小于3l L/min時則升壓,如此重復該過程。當壓力升至最大設計壓力或GIN值達到要求的GIN值(此時每m注漿量小于要求的每m最大注漿量),但仍未達到結束條件時開始降壓過程,每次降壓0.3 MPa,直至出現結束條件。
本試驗中的國內傳統灌漿法采用5種水灰比:5∶1、2∶1、1∶1、0.8∶1、0.6∶1,根據變漿原則進行變換。要求灌漿開始后,若無特殊情況(如漏漿、串漿等)發生,應盡快達到設計壓力,直到到達結束標準。
在調蓄水庫的帷幕灌漿試驗中,根據GIN法灌漿和國內傳統灌漿法的成果分析及施工工藝優缺點的比較,我們研究出一種結合GIN法灌漿和國內傳統灌漿優點的綜合法。該方法結合了GIN法灌漿工序簡單、節約水泥和國內傳統灌漿法灌漿過程控制簡單的優點。灌漿所需漿液與GIN灌漿漿液一致,采用穩定漿液。灌漿過程中的控制及結束標準以傳統灌漿法為準進行控制和優化。
灌漿開始后即升壓。當注入率超過40 L/min時不允許加壓,維持該壓力;當注入率小于40 L/min時則升壓。壓力達到設計灌漿壓力后,維持該壓力,直至達到灌漿結束條件。
帷幕灌漿試驗區選擇在庫區左岸1 233.5 m高程平臺區位置,采用原位灌漿試驗,帷幕灌漿底高程為1 190 m。試驗區由2塊構成,第一塊位于L0+197.54~L0+215.54段間,共計13個生產孔,3個檢查孔;第二塊位于L0+182.54~L0+176.54段間,共計6個生產孔,1個檢查孔。該區域為單排帷幕,所有孔分布在帷幕軸線上。筆者主要對綜合法進行探討。
鉆孔采用重慶探礦機械廠生產的XY-2鉆機,生產孔均為垂直鉆進,嚴格控制孔深、孔位偏差和孔斜。檢查孔均為斜孔,以求盡可能穿過生產孔吃漿量大的孔段。
鉆孔采用風水聯合沖洗的方法洗孔。
洗孔完成后,對鉆孔進行地下水位測量。
壓水采用“五點法”標準壓水。
灌漿開始前,對地下水位線以上的孔段要求進行壓水飽和。壓水飽和按最大20 m的段長進行控制,壓力為灌漿壓力的80%且不大于1 MPa。
3.6.1 漿液的選取
漿液的選取對灌漿施工起到至關重要的作用,它是影響灌漿效果好壞的重要因素。綜合灌漿法采用穩定的漿液。穩定漿液是指具有賓漢流體特性的漿液。該漿液具有較小的析水率、較低的凝聚力、較好的流動性和中等稠度等特性。通常,穩定漿液中都要求加入高效減水劑和膨潤土。加減水劑可以增強漿液的流動性、減小粘度,而加膨潤土的作用則是提高漿液的穩定性,減小析水。穩定漿液的性能要求見表1。
根據設計要求的漿液性能,經過大量室內和現場的試驗,最終選取的漿液配合比及其性能參數見表2。

表1 穩定漿液性能參數要求表

表2 現場實際應用配合比及其性能參數表
由表2可知,該配合比下的漿液滿足穩定漿液所要求的性能。漿液自身有內部結構,不會很快沉淀、過早凝結;具有良好的流動性,滲透性強,能夠滿足漿液擴散的要求;析水小,對裂隙的填充更加飽滿;凝固后強度高。
3.6.2 漿液的制備及性能控制
漿液的制備對漿液性能具有重要的作用。
膨潤土漿液由膨潤土干料和水按1∶3的比例混合均勻配制,要求混合12 h后方可用于漿液的拌制。
漿液拌制好后,按要求進行漿液的粘度、漿液比重、析水率、溫度的測試并取樣,待28 d后進行抗壓試驗。將不滿足性能要求的漿液棄掉、拒用。
漿液在輸送過程中,管路暴露在外,由于陽光照射會引起漿液溫度的升高,從而影響漿液的性能。故要求不定時對灌漿管路進行淋水降溫處理。
3.6.3 灌漿結束標準
當壓力達到設計壓力,同時注入率小于1 L/min,持續灌注10 min即可結束。
生產孔灌漿對比情況見表3。

表3 試驗區生產孔灌漿成果統計表
從表3可以看出,三種方法的單位耗灰量大小關系為:傳統灌漿法>綜合法>GIN法。GIN法較國內傳統灌漿法和綜合法每m耗灰量可節省33.83 kg和13.6 kg,經濟效益顯著。
灌漿試驗中的先導孔和檢查孔各段壓水情況見表4。

表4 試驗區先導孔和檢查孔各段壓水情況統計表
從表4可以看出:采用傳統灌漿法和綜合法灌漿的檢查孔壓水呂榮值小于5的孔段達到100%。其中綜合法小于3的孔段為33.33%,小于5的孔段為66.67%。傳統法小于3的孔段為44.44%,小于5的孔段為55.56%。GIN法灌漿的檢查孔壓水呂榮值小于5的孔段為72.22%,大于5的孔段為27.78%,未達到設計對防滲帷幕壓水呂榮值的要求。另外,從先導孔和檢查孔透水頻率區間看,以上三種灌漿方法的灌漿效果均很明顯。上述三種方法在灌前所有孔段的壓水呂榮值均大于5。灌漿后,透水率大于5的頻率變為:0、27.78%和0。
不同灌漿方法的工效對比情況見表5。

表5 不同灌漿法的工效對比表
從表5可知,三種灌漿方法的工效對比情況為:GIN法>綜合法>國內傳統灌漿法。GIN法灌漿每m所用時間分別為國內傳統灌漿法和綜合法的56.29%和77.05%。綜合法每m所用時間為國內傳統灌漿法每m所用時間的73.05%。
從表3、4、5可知:傳統灌漿法在水泥用量和功效方面均為最差,但壓水結果理想;GIN法在水泥用量和功效方面占有優勢,但檢查孔壓水結果不甚理想;綜合法在水泥用量和功效方面均處在中等位置,但檢查孔壓水結果理想。按照灌漿質量要求,首先將GIN法予以排除。在傳統灌漿法和綜合法中,綜合討論采用綜合法。首先,采用綜合法可節約大量的水泥和工期(表6);其次,綜合法采用單一水灰比灌漿,較傳統灌漿法的多級漿液灌漿具有工藝簡單、操作簡便等優點;最后,綜合法采用的灌漿過程和結束標準較GIN法簡單易懂、便于操作。在現場實際施工過程中發現,由于GIN選用的漿液雖然是性能較好的穩定漿液,但同國內常規方法的漿液比較也算是較濃的漿液。但是,GIN的升壓過程太呆板且升壓較慢,對于灌漿效果來說較差于國內常規方法中提倡的盡快達到設計壓力,所以,我們改進創新的綜合法在這個方面更優于GIN法。

表6 綜合法及傳統灌漿法水泥及灌漿工效對比表
注:灌漿時間按一套灌漿設備計算。
通過本工程采用的GIN法,我們進一步認識到GIN法灌漿節約水泥、高效率、制漿工藝簡化的優點,了解到影響GIN灌漿效果的幾個重要參數:GIN值、Pmax、Vmax及漿液的性能要求和GIN法灌漿的過程控制和結束條件。同時,通過對GIN法和國內傳統灌漿法進行大膽改進、發展出本工程中采用的綜合法,該綜合法吸取了GIN法和國內傳統灌漿法各自的優點,灌漿效果較好、施工工藝簡單、成本更低,值得推廣,可供類似工程參考。