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關(guān)于汽車消聲器開焊漏水的研究

2014-08-26 02:52:39李斌
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年26期

李斌

摘 要:汽車用消聲器存在多種失效模式,其中焊接不良導(dǎo)致的泄露問題最為典型,長(zhǎng)期困擾各生產(chǎn)廠家。文章將針對(duì)汽車消聲器開焊漏水的調(diào)查和改進(jìn)過程進(jìn)行說明,此失效現(xiàn)象均為新車短里程問題,對(duì)消聲器的制造工藝設(shè)計(jì)過程提供參考。

關(guān)鍵詞:消聲器;開焊;漏水

前言

某車型消聲器出廠前氣密性檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定消聲器內(nèi)相對(duì)氣壓穩(wěn)定在30kpa±1kpa時(shí),消聲器漏氣量不超過30L/min,而此消聲器容積為19L,接縫位置總長(zhǎng)度為1295mm。該車型消聲器由兩家供應(yīng)商進(jìn)行供貨。經(jīng)調(diào)查,其中一家供應(yīng)商半成品在大連制造,最后運(yùn)輸?shù)街鳈C(jī)廠所在城市進(jìn)行焊接,消聲器整個(gè)焊接生產(chǎn)流程均在主機(jī)廠所在城市,中間無運(yùn)輸環(huán)節(jié)。

1 標(biāo)桿對(duì)比

對(duì)比其他主機(jī)廠消聲器:日系消聲器殼體與隔板配合位置均有點(diǎn)焊;對(duì)比該車型主機(jī)廠內(nèi)消聲器殼體與隔板為過盈配合,過盈量為0.3-0.7mm,此種配合方式不能保證運(yùn)輸環(huán)節(jié)隔板固定的效果;

對(duì)比德國(guó)寶來:氣密性檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn):德國(guó)寶來車型消聲器容積為63L,且消聲器所有接縫位置總長(zhǎng)度為2830mm(此接縫位置是主要影響其漏氣量的位置),其漏氣量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定消聲器內(nèi)相對(duì)氣壓穩(wěn)定在30kpa±1kpa時(shí),消聲器漏氣量不超過40L/min。

2 原因分析

2013年初至2013年5月售后市場(chǎng)共反饋此問題15例,其中11例為出現(xiàn)在售后短里程,且配件廠家均為該異地生產(chǎn)廠家 ;將故障件調(diào)返進(jìn)行氣密性檢測(cè),發(fā)現(xiàn)漏氣量為27.5l/min,依據(jù)廠內(nèi)規(guī)定的漏氣量標(biāo)準(zhǔn)顯示合格;將故障件裝車驗(yàn)證,當(dāng)車輛行駛10公里后觀察故障件,發(fā)現(xiàn)三板焊接位置漏水,如下圖所示。

通過各方面排查最終鎖定原因如下:(1)異地生產(chǎn)的消聲器供應(yīng)商焊接電流值浮動(dòng)范圍大,且偏低,此問題會(huì)導(dǎo)致熔深不足,車輛長(zhǎng)時(shí)間行駛會(huì)致使焊接位置開焊;(2)漏水位置為三板焊接位置,中間芯管探出量標(biāo)準(zhǔn)值為1.5±1mm,當(dāng)其大于此范圍值時(shí),亦會(huì)導(dǎo)致第三層熔深不足;(3)流出原因:氣密性檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)制定不合理。

3 糾正措施

針對(duì)以上問題產(chǎn)生原因,制定以下針對(duì)性措施:(1)將廠內(nèi)MIG普通焊接更改為MIG脈沖焊接,此焊接參數(shù)浮動(dòng)較穩(wěn)定且焊縫寬;(2)在消聲器芯管探出量位置增加點(diǎn)焊,將芯管與隔板焊牢,避免運(yùn)輸導(dǎo)致其長(zhǎng)度的變更;(3)對(duì)標(biāo)德國(guó)寶來氣密性檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),由于影響漏氣量的位置為接縫位置,故X(某車型漏氣量)=1295(哈弗接縫長(zhǎng)度)*40(寶來漏氣量)/2830(寶來接縫長(zhǎng)度)=18L/min。

4 改進(jìn)效果驗(yàn)證

通過對(duì)更改后產(chǎn)品剖切件的熔深檢測(cè),徹底消除了因熔深不合格而導(dǎo)致消聲器開焊漏水的問題。

5 結(jié)束語(yǔ)

焊接工藝中各工序均有影響消聲器整體性能的因素,所以在前期進(jìn)行焊接工藝設(shè)計(jì)時(shí),需做好工藝優(yōu)化,明確氣密性檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),過程中可借鑒優(yōu)秀焊接生產(chǎn)工藝。endprint

摘 要:汽車用消聲器存在多種失效模式,其中焊接不良導(dǎo)致的泄露問題最為典型,長(zhǎng)期困擾各生產(chǎn)廠家。文章將針對(duì)汽車消聲器開焊漏水的調(diào)查和改進(jìn)過程進(jìn)行說明,此失效現(xiàn)象均為新車短里程問題,對(duì)消聲器的制造工藝設(shè)計(jì)過程提供參考。

關(guān)鍵詞:消聲器;開焊;漏水

前言

某車型消聲器出廠前氣密性檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定消聲器內(nèi)相對(duì)氣壓穩(wěn)定在30kpa±1kpa時(shí),消聲器漏氣量不超過30L/min,而此消聲器容積為19L,接縫位置總長(zhǎng)度為1295mm。該車型消聲器由兩家供應(yīng)商進(jìn)行供貨。經(jīng)調(diào)查,其中一家供應(yīng)商半成品在大連制造,最后運(yùn)輸?shù)街鳈C(jī)廠所在城市進(jìn)行焊接,消聲器整個(gè)焊接生產(chǎn)流程均在主機(jī)廠所在城市,中間無運(yùn)輸環(huán)節(jié)。

1 標(biāo)桿對(duì)比

對(duì)比其他主機(jī)廠消聲器:日系消聲器殼體與隔板配合位置均有點(diǎn)焊;對(duì)比該車型主機(jī)廠內(nèi)消聲器殼體與隔板為過盈配合,過盈量為0.3-0.7mm,此種配合方式不能保證運(yùn)輸環(huán)節(jié)隔板固定的效果;

對(duì)比德國(guó)寶來:氣密性檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn):德國(guó)寶來車型消聲器容積為63L,且消聲器所有接縫位置總長(zhǎng)度為2830mm(此接縫位置是主要影響其漏氣量的位置),其漏氣量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定消聲器內(nèi)相對(duì)氣壓穩(wěn)定在30kpa±1kpa時(shí),消聲器漏氣量不超過40L/min。

2 原因分析

2013年初至2013年5月售后市場(chǎng)共反饋此問題15例,其中11例為出現(xiàn)在售后短里程,且配件廠家均為該異地生產(chǎn)廠家 ;將故障件調(diào)返進(jìn)行氣密性檢測(cè),發(fā)現(xiàn)漏氣量為27.5l/min,依據(jù)廠內(nèi)規(guī)定的漏氣量標(biāo)準(zhǔn)顯示合格;將故障件裝車驗(yàn)證,當(dāng)車輛行駛10公里后觀察故障件,發(fā)現(xiàn)三板焊接位置漏水,如下圖所示。

通過各方面排查最終鎖定原因如下:(1)異地生產(chǎn)的消聲器供應(yīng)商焊接電流值浮動(dòng)范圍大,且偏低,此問題會(huì)導(dǎo)致熔深不足,車輛長(zhǎng)時(shí)間行駛會(huì)致使焊接位置開焊;(2)漏水位置為三板焊接位置,中間芯管探出量標(biāo)準(zhǔn)值為1.5±1mm,當(dāng)其大于此范圍值時(shí),亦會(huì)導(dǎo)致第三層熔深不足;(3)流出原因:氣密性檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)制定不合理。

3 糾正措施

針對(duì)以上問題產(chǎn)生原因,制定以下針對(duì)性措施:(1)將廠內(nèi)MIG普通焊接更改為MIG脈沖焊接,此焊接參數(shù)浮動(dòng)較穩(wěn)定且焊縫寬;(2)在消聲器芯管探出量位置增加點(diǎn)焊,將芯管與隔板焊牢,避免運(yùn)輸導(dǎo)致其長(zhǎng)度的變更;(3)對(duì)標(biāo)德國(guó)寶來氣密性檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),由于影響漏氣量的位置為接縫位置,故X(某車型漏氣量)=1295(哈弗接縫長(zhǎng)度)*40(寶來漏氣量)/2830(寶來接縫長(zhǎng)度)=18L/min。

4 改進(jìn)效果驗(yàn)證

通過對(duì)更改后產(chǎn)品剖切件的熔深檢測(cè),徹底消除了因熔深不合格而導(dǎo)致消聲器開焊漏水的問題。

5 結(jié)束語(yǔ)

焊接工藝中各工序均有影響消聲器整體性能的因素,所以在前期進(jìn)行焊接工藝設(shè)計(jì)時(shí),需做好工藝優(yōu)化,明確氣密性檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),過程中可借鑒優(yōu)秀焊接生產(chǎn)工藝。endprint

摘 要:汽車用消聲器存在多種失效模式,其中焊接不良導(dǎo)致的泄露問題最為典型,長(zhǎng)期困擾各生產(chǎn)廠家。文章將針對(duì)汽車消聲器開焊漏水的調(diào)查和改進(jìn)過程進(jìn)行說明,此失效現(xiàn)象均為新車短里程問題,對(duì)消聲器的制造工藝設(shè)計(jì)過程提供參考。

關(guān)鍵詞:消聲器;開焊;漏水

前言

某車型消聲器出廠前氣密性檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定消聲器內(nèi)相對(duì)氣壓穩(wěn)定在30kpa±1kpa時(shí),消聲器漏氣量不超過30L/min,而此消聲器容積為19L,接縫位置總長(zhǎng)度為1295mm。該車型消聲器由兩家供應(yīng)商進(jìn)行供貨。經(jīng)調(diào)查,其中一家供應(yīng)商半成品在大連制造,最后運(yùn)輸?shù)街鳈C(jī)廠所在城市進(jìn)行焊接,消聲器整個(gè)焊接生產(chǎn)流程均在主機(jī)廠所在城市,中間無運(yùn)輸環(huán)節(jié)。

1 標(biāo)桿對(duì)比

對(duì)比其他主機(jī)廠消聲器:日系消聲器殼體與隔板配合位置均有點(diǎn)焊;對(duì)比該車型主機(jī)廠內(nèi)消聲器殼體與隔板為過盈配合,過盈量為0.3-0.7mm,此種配合方式不能保證運(yùn)輸環(huán)節(jié)隔板固定的效果;

對(duì)比德國(guó)寶來:氣密性檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn):德國(guó)寶來車型消聲器容積為63L,且消聲器所有接縫位置總長(zhǎng)度為2830mm(此接縫位置是主要影響其漏氣量的位置),其漏氣量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定消聲器內(nèi)相對(duì)氣壓穩(wěn)定在30kpa±1kpa時(shí),消聲器漏氣量不超過40L/min。

2 原因分析

2013年初至2013年5月售后市場(chǎng)共反饋此問題15例,其中11例為出現(xiàn)在售后短里程,且配件廠家均為該異地生產(chǎn)廠家 ;將故障件調(diào)返進(jìn)行氣密性檢測(cè),發(fā)現(xiàn)漏氣量為27.5l/min,依據(jù)廠內(nèi)規(guī)定的漏氣量標(biāo)準(zhǔn)顯示合格;將故障件裝車驗(yàn)證,當(dāng)車輛行駛10公里后觀察故障件,發(fā)現(xiàn)三板焊接位置漏水,如下圖所示。

通過各方面排查最終鎖定原因如下:(1)異地生產(chǎn)的消聲器供應(yīng)商焊接電流值浮動(dòng)范圍大,且偏低,此問題會(huì)導(dǎo)致熔深不足,車輛長(zhǎng)時(shí)間行駛會(huì)致使焊接位置開焊;(2)漏水位置為三板焊接位置,中間芯管探出量標(biāo)準(zhǔn)值為1.5±1mm,當(dāng)其大于此范圍值時(shí),亦會(huì)導(dǎo)致第三層熔深不足;(3)流出原因:氣密性檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)制定不合理。

3 糾正措施

針對(duì)以上問題產(chǎn)生原因,制定以下針對(duì)性措施:(1)將廠內(nèi)MIG普通焊接更改為MIG脈沖焊接,此焊接參數(shù)浮動(dòng)較穩(wěn)定且焊縫寬;(2)在消聲器芯管探出量位置增加點(diǎn)焊,將芯管與隔板焊牢,避免運(yùn)輸導(dǎo)致其長(zhǎng)度的變更;(3)對(duì)標(biāo)德國(guó)寶來氣密性檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),由于影響漏氣量的位置為接縫位置,故X(某車型漏氣量)=1295(哈弗接縫長(zhǎng)度)*40(寶來漏氣量)/2830(寶來接縫長(zhǎng)度)=18L/min。

4 改進(jìn)效果驗(yàn)證

通過對(duì)更改后產(chǎn)品剖切件的熔深檢測(cè),徹底消除了因熔深不合格而導(dǎo)致消聲器開焊漏水的問題。

5 結(jié)束語(yǔ)

焊接工藝中各工序均有影響消聲器整體性能的因素,所以在前期進(jìn)行焊接工藝設(shè)計(jì)時(shí),需做好工藝優(yōu)化,明確氣密性檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),過程中可借鑒優(yōu)秀焊接生產(chǎn)工藝。endprint

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