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淺談油水井套管補貼前期打通道技術

2014-08-15 00:51:32王斌郭勇程斌青海油田井下作業公司青海茫崖816400
化工管理 2014年24期

王斌 郭勇 程斌(青海油田井下作業公司 青海 茫崖 816400)

一、套管補貼工藝技術簡介

套管補貼就是利用膨脹管對破漏部位的套管進行貼補。膨脹管具有一定的伸縮率,兩端外部各有五個硫化橡膠環,其中一端裝有絲堵,該端內部裝有脹頭,脹頭之上依次連接有扶正器和插接筒,下膨脹管時用油管連接插接矛進入膨脹管內,使插接矛與插接筒相接。在實施套管補貼時,通過不斷打壓與上提管柱使補貼管緊貼套管壁之上,進而完成對套管修復工作。

二、膨脹管補貼前期打通道技術實例分析

1.南淺726井

基本數據

井別:注水井人工井底:546.50

油層套管:139.7mm×9.17mm×557.30m,水泥返高:地面,固井質量:合格。

歷次修井簡況

該井于2011年7月21日開始換封作業。用400型水泥車1部,15方罐車1部,地層水15m3正循環洗井(泵壓0.2-8.0M Pa,排量200-250L/min)未返液。在0-350.0kN范圍內活動解卡,懸重從350.0kN降至30.0kN,起出管掛1只,Φ73mm外加厚油管26根,Φ73mm外加厚油管短節1根,Y 341-114封隔器中心管1根,從頂封封隔器中心管處斷脫。目前魚頂為Y 341-114封隔器本體。

主要施工過程

根據該井以往修井簡況分析,懷疑該井有套變,確定了先打撈,后修套的方案。

(1)打印

目的:確定魚頂情況,驗證魚頂以上套管

下φ114mm鉛模至井深247.67m,打印,鉛模正有一外徑φ 114mm內徑為φ102mm圓圈,根據鉛模印痕判斷魚頂未被破壞,下步工序打撈

(2)打撈

分別下D LM-T 52長桿倒扣撈矛,D LM-T 73倒扣撈矛,打撈至第二只封隔器外工作筒時,下D LM-T 52長桿倒扣撈矛至井深256.98m遇阻,未探到魚頂,加壓30.0kN,未通過;起鉆。分析該井段存在變形。

(3)打印

目的:確定遇阻井段,套管情況,為下步措施提供依據。

下φ116mm鉛模至井深256.98m,加壓30.0kN,打印;起出鉛模,一側被切去,最小為φ112mm,根據鉛模痕跡分析,確定該井段套變,下步對該井段打通道。

(4)磨銑

目的:對套損井段進行打通道;

分別下φ112mm銑錐、φ114mm銑錐、φ118mm銑錐+φ 114mm剛性扶正器+φ105mm鉆鋌2根+φ60.3mm鉆桿循環磨銑,磨銑井段:256.98-258.31m,長度:1.33m。

(5)通井

目的:驗證打通道效果

下φ116mm通井規至井深325.56m(魚頂位置),無遇阻現象;確定魚頂以上通道已打通,下步打撈井內落魚。

(6)打撈

目的:撈出井內全部遇卡管柱,為下步套管補貼做準備。

分別用下D LM-T 52長桿倒扣撈矛,D LM-T 73倒扣撈矛,D LM-T 89倒扣撈矛,打撈出井內全部遇卡管柱。

(7)磨銑

目的:打通道,為套管補貼做準備。

φ118mm復合銑錐+φ114mm剛性扶正器+φ105mm鉆鋌2根+φ60.3mm鉆桿循環磨銑,磨銑井段:255.17-258.13m,長度:2.96m

(8)通井

目的:驗證打通道效果

下φ116mm×2.00m通井規通至井深295.21m,無遇阻現象;

下φ118mm×8.00m模擬通井規通至井深256.10m,遇阻,加壓30KN未通過;

分析:φ118mm模擬通井規較φ116mm通井規長6.00m,在井深256.10m處遇阻,說明該井段通道還未徹底打通。

(9)磨銑、通井

目的:打通道,為套管補貼做準備。

φ118mm復合銑錐+φ116mm銑柱+φ114mm剛性扶正器+φ 60.3mm鉆桿循環磨銑,磨銑井段:255.17-258.13m,長度:2.96m

下φ118mm模擬通井規通至井深282.83m,無遇阻現象;

(10)測井。

目的:確定套變井段。M ID—S測井,測量井段:242.0-314.5m,測井日期:2012-4-18

起始深度255.7m,終止深度257.3m,厚1.6m,油套標準壁厚9.17mm,油套最小厚6.36mm,解釋結論:開窗破洞。

(11)補貼。

下φ118mm補貼管,補貼井段:251.12-261.12m,通徑φ 107mm,起井內補貼管柱至井深189.67m,對井筒試壓15.0M Pa,穩壓15min,壓降0.2M Pa,試壓合格,套管補貼成功。

三、經驗及不足

在南淺726井大修過程中,很好的運用了套管補貼技術,但在套補前期,對套補井段打通道期間卻出現了種種問題。

1.工程測井,工序偏后,在打通落魚以上通道,撈出井內落魚后,在能夠保證測井工具起下安全的前提下,應及時進行工程測井,確定套損井段準確位置后及井內變形情況,有目的性的對套補井段打通道,降低對無套損井段套管傷害,減少無效工序。

2.打通道時,當磨銑工具下至套管變形段上端點或斷口處時,先開泵循環,待泵壓穩定且進出口循環液排量一致時,方可開啟轉盤磨銑,在最初處理時,鉆壓控制在5kN內,轉速控制在30r/min,隨時觀察轉盤扭矩,若扭矩過大,則上提鉆具,重新下放,降低鉆壓輕輕磨銑,反復多次磨銑后,逐漸增加鉆壓與轉速進行正常磨銑,進尺控制在有效磨銑長度內,防止磨銑工具損壞完好的套管。

3.根據工程測井數據,按步驟選擇磨銑工具的順序,磨銑時要先用探針式銑錐打開通道,再用剛性工具擴開井眼。防止因直接用磨鞋等剛性工具擴眼造成開窗,使下步施工復雜化。磨銑過程中若有異常情況,如扭矩過大、返出地層砂或水泥灰屑等,應立即停止磨銑,打鉛印或通井驗證原井筒是否完好,以免開窗,造成井下事故。

結論

(1)造成油水井套管損壞的原因很多,主要有井身、地質、生產、腐蝕等因素。絕大多數套管損壞是多種因素共同作用的結果,套管損壞是不可避免的,但是要以防為主,防治結合對其進行綜合治理。

(2)隨著油田的開發,大修井不斷的增多,修井工藝也將不斷的提高,我們要在工作中不斷總結經驗,為今后施工提供可靠的條件。

(3)針對不同原因引起的套管損壞,采取相應的修復措施,隨著套管膨脹補貼技術的廣泛推廣,提高前期打通道技術,對縮短施工周期,提高效率,有著至關重要的作用。

(4)在修井過程中工藝設計力求做到精益求精,細化每一道施工工序,同時應要求采油單位提供準確的修井作業簡史,為制定大修方案提供準確的依據。

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