翟記川,常淑霞
(1.邢臺礦業集團有限責任公司,河北 邢臺 055150;2.河北邢礦硅業科技有限公司,河北 邢臺 055150)
河北邢礦硅業科技有限公司 (以下簡稱邢礦硅業公司)采用改良西門子法生產三氯氫硅,合成裝置采用大型流化床反應器,單臺年生產能力可達1.5萬t。大型流化床反應器的結構是,流化床頂部為直徑擴大段(氣固分離段),上設出料口,中部圓柱形筒體為反應段,下部設有硅粉加料口,底部為錐形下封頭,上設氯化氫入口,中部筒體與底部錐體之間由法蘭連接,并設有布風板,高速的氯化氫氣體由流化床底部進入,經布風板均勻分布后,將布風板上部的硅粉吹起,產生流化效果。
流化床反應器中部筒體壁外分布大量蛇形管道,保證流化床反應段邊緣與內部反應溫度一致。流化床內部分布85根指形管,指形管通過抱箍統一固定,從擴大段一直延伸到反應段底部,用于流化床各個床層溫度的調節。蛇形管與指形管內均有導熱油循環,并與廢熱鍋爐等設備構成導熱油循環系統。
在流化床反應器正常工作時,氯化氫氣體經過布風板將硅粉吹起達到高速流化狀態,高速流化態的硅粉對指形管形成強力沖刷,使用不到1個月,便出現指形管破損漏油現象,對產品造成污染,產生火災隱患,嚴重影響生產安全穩定。
為解決指形管漏油問題,邢礦硅業公司成立了“延長流化床反應器使用時間攻關小組”,對流化床內部結構進行了改造,并制定了漏油監測方案,實現了長周期連續、安全、穩定生產。
通過對使用一段時間后的指形管壁厚進行測量、分析,發現處于流化床中心位置的指形管(1-19號)磨損比較嚴重,且破損位置多為抱箍附近。由此找出造成指形管磨破漏油的主要原因為,流化床內氣流分布不均勻,產生局部渦流,對指形管局部造成強力沖刷。主要從以下5方面進行了工藝改進。
通過對氣體流速、布風板開孔率進行計算[1],對所有出氣孔增設了布風帽,布風帽上的開孔數量及方向隨位置改變,中心位置開孔少,邊緣位置開孔多,達到以下效果。
(1)增加了布風板邊緣氣流通過孔洞,減小了中心部分通過孔洞,改變了布風板出氣口的噴氣方向,確保物料在分布板上均勻流化。
(2)延長了出氣孔的高度,避免布風板上積累的硅粉將出氣口堵塞,利于系統壓力控制,增強流化效果。
依據壁厚測量數據,對中間位置易于磨損的指形管,在其外部增設耐磨套管(套管壁厚為5 mm),并根據實際磨損情況確定耐磨套管的高度。該方法使指形管耐磨周期延長,但指形管的換熱效果有所降低,需根據實際情況調整工藝參數。
指形管因磨損發生漏油后,需對流化床反應器采取降溫、反壓導熱油、吊裝、壁厚檢測、修補指形管、安裝等措施,整個過程歷時較長,為了實現連續生產,提出了制作備用指形管方案。備用指形管在原指形管的基礎上,主要進行了以下改進。
(1)將指形管壁厚由5 mm增加至6 mm;
(2)相對于原指形管,減少12根指形管,更有利于增強內部流化效果;
(3)在每根指形管磨損嚴重區域(抱箍附近)噴涂耐磨涂層,經過調查發現,鎳鉻合金在流化床合成爐內的工況下具有較強的耐磨性;
(4)加長原指形。
流化床反應器內夾帶著大量硅粉的氣流沿著指形管管壁高速運行,當遇到管箍或耐磨套管邊緣時,部分氣流改變方向,引起局部渦流。局部渦流區域對指形管的沖擊力來自于管道的非平行方向,對指形管的磨損特別嚴重。
根據渦流產生的原因,將管箍與套管邊緣制作成平滑過渡,避免了直徑突變,將渦流降至最低限度。
指形管在流化床合成爐內依靠抱箍進行固定,為避免熱脹冷縮,抱箍與指形管之間存在一定的間隙。當指形管處于高速流化的氣體中時,最下部抱箍與指形管之間發生摩擦,也嚴重影響指形管的使用壽命。因此,將下部抱箍去除后,將1~7號指形管使用扁鐵焊接,將帶套管的指形管連成整體,以緩解指形管與抱箍之間的摩擦。
流化床正常運行過程中,為避免指形管漏油帶來的巨大損失,提出以下2種漏油監測方案。
(1)密切監測熱油膨脹槽液位。熱油膨脹槽與導熱油運行系統相連,如果指形管漏油,熱油膨脹槽的液位則會相應降低,因此,可通過觀測熱油膨脹槽液位判斷指形管是否漏油。
(2)定期觀察集塵罐排出的硅塵。若指形管發生漏油,合成氣會將泄漏的導熱油與部分硅塵帶到三氯氫硅合成后系統,硅塵被過濾后進入硅塵集塵罐。因此,定期對集塵罐中的硅塵進行取樣觀測便可得知指形管是否漏油。
(1)對分布板進行改造后,優化了流化床內的流化效果,一方面,減輕了中心位置指形管的磨損;另一方面,實現了流化床內各床層溫度的一致,提高了粗品收率,粗品收率由改造前的88%提高至90%。
(2)有效避免了局部渦流并加強了易磨損區的保護,指形管的使用壽命由改造前的20天延長3個月。降低了流化床維修費用、導熱油、硅粉等的消耗,降低了生產成本。
(3)通過采用備用指形管,實現了連續生產。
(4)通過嚴格漏油監測,有效避免了安全隱患。
[1]杜龍.氣體分布板對三氯氫硅合成的影響.氯堿工業,2011(7):26-27.