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鄂爾多斯電廠1#汽輪機(jī)軸瓦溫度偏高原因分析及處理

2014-08-15 20:09:09劉永生
科技與創(chuàng)新 2014年10期
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī)

劉永生

摘 要:對鄂爾多斯電廠1#機(jī)組5#軸瓦存在瓦溫偏高的缺陷進(jìn)行了技術(shù)分析,并提出改進(jìn)、處理措施。通過實踐運行后,取得了明顯的效果,改善了機(jī)組的安全穩(wěn)定運行狀況。

關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);軸瓦;高溫;機(jī)組

中圖分類號:TK267 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)10-0011-02

內(nèi)蒙古鄂爾多斯電廠1#330 MW級汽輪機(jī)由北京重型機(jī)械廠生產(chǎn),該機(jī)自投產(chǎn)以來,低壓缸5#軸瓦溫度一直偏高,軸瓦鎢金表面沿軸向方向接觸不均勻且有不同程度磨損。為了控制軸瓦溫度不超設(shè)計值,只能限負(fù)荷運行。通過對同類型機(jī)組的調(diào)查、分析可得,軸瓦溫度偏高的主要原因是機(jī)組在抽真空時,引起缸體和軸承座的變形,造成軸瓦鎢金表面接觸不均勻。在停機(jī)消缺期間,針對5#軸瓦的實際情況,采取調(diào)整軸瓦墊塊的方法進(jìn)行處理。啟機(jī)帶滿負(fù)荷后,軸瓦溫度由85.4 ℃左右降至66 ℃左右,效果明顯。

1 簡述

鄂爾多斯電廠1#汽輪機(jī)是北京重型機(jī)械廠生產(chǎn)的型號為N330-17.75/540/540型亞臨界、中間再熱、三缸雙排汽、單軸、凝汽式的汽輪機(jī)。該機(jī)軸瓦形式為橢圓瓦,透平油采用先冷卻過濾后潤滑的方式,5#軸瓦下半底部沿軸向方向布置2個溫度測點(靠汽機(jī)機(jī)頭側(cè)或調(diào)側(cè)測溫點簡稱T1,電側(cè)測溫點簡稱T2)。該機(jī)自投產(chǎn)以來,5#軸瓦兩個溫度測點數(shù)值偏差過大,T1點溫度偏高,最高時達(dá)86 ℃;T2點溫度一直處于63 ℃上下。為了控制軸瓦溫度不超標(biāo),該機(jī)經(jīng)常限負(fù)荷運行。

在機(jī)組停機(jī)消缺過程中,對5#軸瓦翻瓦檢查,發(fā)現(xiàn)軸瓦鎢金表面接觸不均勻,輛瓦靠機(jī)頭側(cè)(調(diào)側(cè))磨損嚴(yán)重。通過對該廠同類型機(jī)組的調(diào)查,發(fā)現(xiàn)低壓缸前后軸瓦上兩個溫度測點的溫差偏大是該型機(jī)組的一個通病。針對這種軸瓦溫度偏高,同一瓦上前、后溫差偏大的情況,在廠家專業(yè)人員的配合下,進(jìn)行了調(diào)整和處理,使其滿負(fù)荷后T1溫度從86 ℃左右降至63 ℃左右,與T2測點溫度基本接近,確保了機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運行。

2 原因分析

2.1 軸瓦鎢金接觸不均勻

該機(jī)組5#軸承座與低壓缸一體,由于缸體較大、鋼性較軟,在機(jī)組抽真空時,引起了缸體和軸承座的變形,從而直接影響到軸瓦的變化。將5#軸承箱和軸瓦上半揭開后,在5#軸瓦下半水平中分面左、右、前和后架4個百分表并調(diào)零,啟動真空泵抽真空,記錄4個表的跳動值,抽真空前、后的數(shù)值如圖1和圖2所示。

通過對以上數(shù)據(jù)分析,在抽真空過程中,缸體發(fā)生變形,造成軸瓦底部墊塊接觸發(fā)生變化,軸承座受真空的影響朝汽缸中下部收縮,使5#軸瓦前仰度增大,使下半軸瓦鎢金與轉(zhuǎn)子軸頸接觸不均勻,引起軸瓦單邊承力較大,機(jī)頭調(diào)端側(cè)接觸較重,運行過程中有輕微磨損,所以調(diào)端瓦溫T1偏高。電端接觸面積只有20%,運行過程中承力較小,所以瓦溫不高,這樣就引起了同一軸瓦上前、后溫度T1與T2的溫差變大。

2.2 軸瓦的自動調(diào)節(jié)性差

5#輛承安裝在低壓缸外缸上,由于外缸需承受內(nèi)缸和轉(zhuǎn)子的重量,而低壓外缸設(shè)計鋼度不足,從而影響了5#軸承的支撐強(qiáng)度,引起瓦套的變形(在軸瓦中分面上架4塊百分表,起落轉(zhuǎn)子時4塊百分表讀數(shù)均有變化),從而抱死軸瓦,使橢圓形軸瓦失去了特有的自動調(diào)節(jié)性。這也是造成軸瓦溫度不均勻、T1偏高的原因。

2.3 5#軸瓦頂隙超標(biāo)

在抽真空的過程中,用壓鉛絲法測量軸瓦頂隙,也證實了汽缸收縮變形。從測量頂隙的鉛絲厚度可以看到,一側(cè)數(shù)值大,一側(cè)數(shù)值小,相差達(dá)0.55 mm。頂隙超標(biāo),是下瓦磨損所致。

2.4 軸瓦球面接觸不良

由于瓦套變形引起了5#軸瓦球面與瓦套的接觸不均勻,在本次檢查中對接觸面進(jìn)行了涂紅丹檢查,發(fā)現(xiàn)接觸面積只有40%左右且成對角形布置,另外兩個對角方向無接觸點,這樣瓦在瓦套中就被牢牢卡死。軸瓦球面接觸區(qū)域如圖3所示。

2.5 軸瓦本身結(jié)構(gòu)對金屬溫度的影響

軸瓦接觸角小或單位面積載荷大時,都會導(dǎo)致運行時軸瓦溫度高。軸瓦潤滑油量的大小將直接對軸瓦溫度產(chǎn)生影響,油量不足,則溫度高。從軸瓦的磨損情況分析,下半軸瓦的兩個溫度測點,最高溫度85.4 ℃,最低溫度只有62.6 ℃,瓦溫均未超標(biāo)(<110 ℃),瓦塊卻被磨損。經(jīng)分析,除上述原因外,還有供油量不足、油膜形成不好等原因。

3 主要處理措施

3.1 加工處理斜墊塊

3.1.1 測量

加工處理斜墊塊時要進(jìn)行以下測量:①測量5#軸瓦頂隙(前、后),并記錄;②測量5#軸瓦處的軸頸仰度;③測下半軸瓦水平面左、右兩側(cè)的軸向仰度;④在5#軸瓦下半水平中分機(jī)左、右、前、后架4個百分表,抬轉(zhuǎn)子,記錄表變動值;⑤翻出軸瓦及瓦套下半,用合像水平儀測底部與墊塊相接觸平面的輛向揚度。

3.1.2 加工斜墊塊

加工斜墊塊時,需要注意以下幾點:①將輛瓦底部墊塊和左右兩側(cè)墊塊標(biāo)好前、后、左、右標(biāo)記后拆下;②測量各墊塊的厚度值,沿軸向方向測3點,并記錄;③根據(jù)表數(shù)的變化和揚度要求,按一定的比例關(guān)系進(jìn)行計算,按計算值配磨三墊塊;④回裝墊塊,落轉(zhuǎn)子前在下瓦水平中分面前、后、左和右架4塊進(jìn)分表,記錄表值;⑤再測量轉(zhuǎn)子軸頸處仰度,使其符合要求。

按照以上方案處理后,消除了由于抽真空引起的軸瓦仰度變化導(dǎo)致鎢金接觸不均勻、瓦溫升高的現(xiàn)象。

3.2 檢查軸瓦球面與瓦套的接觸情況

通過涂色法檢查軸瓦球面與瓦套的接觸面,對接觸不好的部位進(jìn)行修刮,使得接觸面積達(dá)到75%以上,且分布均勻,軸瓦在瓦套中不再卡澀,可以隨轉(zhuǎn)子揚度的變化自動調(diào)節(jié)。

3.3 調(diào)整球面緊力

球面的緊力對軸承的自調(diào)性影響較大,為了增加球面的自調(diào)性,將原軸承球面緊力0.3 mm(廠家要求0.2~0.3 mm)調(diào)整為0.2 mm,取其下限。

3.4 增加軸瓦供油量

為了使5#軸瓦供油量增加,將軸瓦進(jìn)油口節(jié)流孔尺寸擴(kuò)大2 mm;檢查軸瓦鎢金與軸頸的接觸情況,將進(jìn)、出口油隙分別加長至210 mm、190 mm,油隙寬160 mm;修刮軸承中分面,使軸瓦頂隙在0.40~0.60 mm之間。檢查熱工瓦溫測點探頭和測孔深度,防止因測孔鉆深而引起的虛假信號。對5#軸頸處用油石和專用砂布進(jìn)行打磨,提高光潔度。

4 處理結(jié)果

經(jīng)過以上處理,機(jī)組在滿負(fù)荷330 MW運行時,T1由檢修前的85.4 ℃降到66 ℃,與T2的溫差由原來的22.8 ℃變?yōu)?.6 ℃,效果較理想;軸瓦溫度已不會影響到機(jī)組的安全運行,也不會因瓦溫偏高而限制負(fù)荷。

5 結(jié)論和建議

每臺機(jī)組都有它自身的結(jié)構(gòu)特點,所以影響軸瓦溫度的因素也很多。鄂爾多斯電1#、2#機(jī)組低壓缸前、后軸瓦存在的缺陷是北重廠引進(jìn)型330 MW機(jī)組產(chǎn)品普遍存在的問題,通過分析并采取相應(yīng)的處理方案,達(dá)到了降低軸瓦溫度的目的。總之,在實踐中需根據(jù)實際情況,從原理上分析原因,上述處理方法供參考借鑒,希望可以幫助解決類似問題。

參考文獻(xiàn)

[1]施維新.汽輪發(fā)電機(jī)組振動及事故[M].北京:中國電力出版社,1991.

[2]杜東明,高洪濤.350 MW汽輪機(jī)軸瓦溫度高分析及處理[J].汽輪機(jī)技術(shù),2006(06).

[3]周菁,段學(xué)友.330 MW機(jī)組低壓缸軸瓦溫度高、溫差大的原因分析及處理[J].電站系統(tǒng)工程,2010(05).

〔編輯:李玨〕

摘 要:對鄂爾多斯電廠1#機(jī)組5#軸瓦存在瓦溫偏高的缺陷進(jìn)行了技術(shù)分析,并提出改進(jìn)、處理措施。通過實踐運行后,取得了明顯的效果,改善了機(jī)組的安全穩(wěn)定運行狀況。

關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);軸瓦;高溫;機(jī)組

中圖分類號:TK267 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)10-0011-02

內(nèi)蒙古鄂爾多斯電廠1#330 MW級汽輪機(jī)由北京重型機(jī)械廠生產(chǎn),該機(jī)自投產(chǎn)以來,低壓缸5#軸瓦溫度一直偏高,軸瓦鎢金表面沿軸向方向接觸不均勻且有不同程度磨損。為了控制軸瓦溫度不超設(shè)計值,只能限負(fù)荷運行。通過對同類型機(jī)組的調(diào)查、分析可得,軸瓦溫度偏高的主要原因是機(jī)組在抽真空時,引起缸體和軸承座的變形,造成軸瓦鎢金表面接觸不均勻。在停機(jī)消缺期間,針對5#軸瓦的實際情況,采取調(diào)整軸瓦墊塊的方法進(jìn)行處理。啟機(jī)帶滿負(fù)荷后,軸瓦溫度由85.4 ℃左右降至66 ℃左右,效果明顯。

1 簡述

鄂爾多斯電廠1#汽輪機(jī)是北京重型機(jī)械廠生產(chǎn)的型號為N330-17.75/540/540型亞臨界、中間再熱、三缸雙排汽、單軸、凝汽式的汽輪機(jī)。該機(jī)軸瓦形式為橢圓瓦,透平油采用先冷卻過濾后潤滑的方式,5#軸瓦下半底部沿軸向方向布置2個溫度測點(靠汽機(jī)機(jī)頭側(cè)或調(diào)側(cè)測溫點簡稱T1,電側(cè)測溫點簡稱T2)。該機(jī)自投產(chǎn)以來,5#軸瓦兩個溫度測點數(shù)值偏差過大,T1點溫度偏高,最高時達(dá)86 ℃;T2點溫度一直處于63 ℃上下。為了控制軸瓦溫度不超標(biāo),該機(jī)經(jīng)常限負(fù)荷運行。

在機(jī)組停機(jī)消缺過程中,對5#軸瓦翻瓦檢查,發(fā)現(xiàn)軸瓦鎢金表面接觸不均勻,輛瓦靠機(jī)頭側(cè)(調(diào)側(cè))磨損嚴(yán)重。通過對該廠同類型機(jī)組的調(diào)查,發(fā)現(xiàn)低壓缸前后軸瓦上兩個溫度測點的溫差偏大是該型機(jī)組的一個通病。針對這種軸瓦溫度偏高,同一瓦上前、后溫差偏大的情況,在廠家專業(yè)人員的配合下,進(jìn)行了調(diào)整和處理,使其滿負(fù)荷后T1溫度從86 ℃左右降至63 ℃左右,與T2測點溫度基本接近,確保了機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運行。

2 原因分析

2.1 軸瓦鎢金接觸不均勻

該機(jī)組5#軸承座與低壓缸一體,由于缸體較大、鋼性較軟,在機(jī)組抽真空時,引起了缸體和軸承座的變形,從而直接影響到軸瓦的變化。將5#軸承箱和軸瓦上半揭開后,在5#軸瓦下半水平中分面左、右、前和后架4個百分表并調(diào)零,啟動真空泵抽真空,記錄4個表的跳動值,抽真空前、后的數(shù)值如圖1和圖2所示。

通過對以上數(shù)據(jù)分析,在抽真空過程中,缸體發(fā)生變形,造成軸瓦底部墊塊接觸發(fā)生變化,軸承座受真空的影響朝汽缸中下部收縮,使5#軸瓦前仰度增大,使下半軸瓦鎢金與轉(zhuǎn)子軸頸接觸不均勻,引起軸瓦單邊承力較大,機(jī)頭調(diào)端側(cè)接觸較重,運行過程中有輕微磨損,所以調(diào)端瓦溫T1偏高。電端接觸面積只有20%,運行過程中承力較小,所以瓦溫不高,這樣就引起了同一軸瓦上前、后溫度T1與T2的溫差變大。

2.2 軸瓦的自動調(diào)節(jié)性差

5#輛承安裝在低壓缸外缸上,由于外缸需承受內(nèi)缸和轉(zhuǎn)子的重量,而低壓外缸設(shè)計鋼度不足,從而影響了5#軸承的支撐強(qiáng)度,引起瓦套的變形(在軸瓦中分面上架4塊百分表,起落轉(zhuǎn)子時4塊百分表讀數(shù)均有變化),從而抱死軸瓦,使橢圓形軸瓦失去了特有的自動調(diào)節(jié)性。這也是造成軸瓦溫度不均勻、T1偏高的原因。

2.3 5#軸瓦頂隙超標(biāo)

在抽真空的過程中,用壓鉛絲法測量軸瓦頂隙,也證實了汽缸收縮變形。從測量頂隙的鉛絲厚度可以看到,一側(cè)數(shù)值大,一側(cè)數(shù)值小,相差達(dá)0.55 mm。頂隙超標(biāo),是下瓦磨損所致。

2.4 軸瓦球面接觸不良

由于瓦套變形引起了5#軸瓦球面與瓦套的接觸不均勻,在本次檢查中對接觸面進(jìn)行了涂紅丹檢查,發(fā)現(xiàn)接觸面積只有40%左右且成對角形布置,另外兩個對角方向無接觸點,這樣瓦在瓦套中就被牢牢卡死。軸瓦球面接觸區(qū)域如圖3所示。

2.5 軸瓦本身結(jié)構(gòu)對金屬溫度的影響

軸瓦接觸角小或單位面積載荷大時,都會導(dǎo)致運行時軸瓦溫度高。軸瓦潤滑油量的大小將直接對軸瓦溫度產(chǎn)生影響,油量不足,則溫度高。從軸瓦的磨損情況分析,下半軸瓦的兩個溫度測點,最高溫度85.4 ℃,最低溫度只有62.6 ℃,瓦溫均未超標(biāo)(<110 ℃),瓦塊卻被磨損。經(jīng)分析,除上述原因外,還有供油量不足、油膜形成不好等原因。

3 主要處理措施

3.1 加工處理斜墊塊

3.1.1 測量

加工處理斜墊塊時要進(jìn)行以下測量:①測量5#軸瓦頂隙(前、后),并記錄;②測量5#軸瓦處的軸頸仰度;③測下半軸瓦水平面左、右兩側(cè)的軸向仰度;④在5#軸瓦下半水平中分機(jī)左、右、前、后架4個百分表,抬轉(zhuǎn)子,記錄表變動值;⑤翻出軸瓦及瓦套下半,用合像水平儀測底部與墊塊相接觸平面的輛向揚度。

3.1.2 加工斜墊塊

加工斜墊塊時,需要注意以下幾點:①將輛瓦底部墊塊和左右兩側(cè)墊塊標(biāo)好前、后、左、右標(biāo)記后拆下;②測量各墊塊的厚度值,沿軸向方向測3點,并記錄;③根據(jù)表數(shù)的變化和揚度要求,按一定的比例關(guān)系進(jìn)行計算,按計算值配磨三墊塊;④回裝墊塊,落轉(zhuǎn)子前在下瓦水平中分面前、后、左和右架4塊進(jìn)分表,記錄表值;⑤再測量轉(zhuǎn)子軸頸處仰度,使其符合要求。

按照以上方案處理后,消除了由于抽真空引起的軸瓦仰度變化導(dǎo)致鎢金接觸不均勻、瓦溫升高的現(xiàn)象。

3.2 檢查軸瓦球面與瓦套的接觸情況

通過涂色法檢查軸瓦球面與瓦套的接觸面,對接觸不好的部位進(jìn)行修刮,使得接觸面積達(dá)到75%以上,且分布均勻,軸瓦在瓦套中不再卡澀,可以隨轉(zhuǎn)子揚度的變化自動調(diào)節(jié)。

3.3 調(diào)整球面緊力

球面的緊力對軸承的自調(diào)性影響較大,為了增加球面的自調(diào)性,將原軸承球面緊力0.3 mm(廠家要求0.2~0.3 mm)調(diào)整為0.2 mm,取其下限。

3.4 增加軸瓦供油量

為了使5#軸瓦供油量增加,將軸瓦進(jìn)油口節(jié)流孔尺寸擴(kuò)大2 mm;檢查軸瓦鎢金與軸頸的接觸情況,將進(jìn)、出口油隙分別加長至210 mm、190 mm,油隙寬160 mm;修刮軸承中分面,使軸瓦頂隙在0.40~0.60 mm之間。檢查熱工瓦溫測點探頭和測孔深度,防止因測孔鉆深而引起的虛假信號。對5#軸頸處用油石和專用砂布進(jìn)行打磨,提高光潔度。

4 處理結(jié)果

經(jīng)過以上處理,機(jī)組在滿負(fù)荷330 MW運行時,T1由檢修前的85.4 ℃降到66 ℃,與T2的溫差由原來的22.8 ℃變?yōu)?.6 ℃,效果較理想;軸瓦溫度已不會影響到機(jī)組的安全運行,也不會因瓦溫偏高而限制負(fù)荷。

5 結(jié)論和建議

每臺機(jī)組都有它自身的結(jié)構(gòu)特點,所以影響軸瓦溫度的因素也很多。鄂爾多斯電1#、2#機(jī)組低壓缸前、后軸瓦存在的缺陷是北重廠引進(jìn)型330 MW機(jī)組產(chǎn)品普遍存在的問題,通過分析并采取相應(yīng)的處理方案,達(dá)到了降低軸瓦溫度的目的。總之,在實踐中需根據(jù)實際情況,從原理上分析原因,上述處理方法供參考借鑒,希望可以幫助解決類似問題。

參考文獻(xiàn)

[1]施維新.汽輪發(fā)電機(jī)組振動及事故[M].北京:中國電力出版社,1991.

[2]杜東明,高洪濤.350 MW汽輪機(jī)軸瓦溫度高分析及處理[J].汽輪機(jī)技術(shù),2006(06).

[3]周菁,段學(xué)友.330 MW機(jī)組低壓缸軸瓦溫度高、溫差大的原因分析及處理[J].電站系統(tǒng)工程,2010(05).

〔編輯:李玨〕

摘 要:對鄂爾多斯電廠1#機(jī)組5#軸瓦存在瓦溫偏高的缺陷進(jìn)行了技術(shù)分析,并提出改進(jìn)、處理措施。通過實踐運行后,取得了明顯的效果,改善了機(jī)組的安全穩(wěn)定運行狀況。

關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);軸瓦;高溫;機(jī)組

中圖分類號:TK267 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)10-0011-02

內(nèi)蒙古鄂爾多斯電廠1#330 MW級汽輪機(jī)由北京重型機(jī)械廠生產(chǎn),該機(jī)自投產(chǎn)以來,低壓缸5#軸瓦溫度一直偏高,軸瓦鎢金表面沿軸向方向接觸不均勻且有不同程度磨損。為了控制軸瓦溫度不超設(shè)計值,只能限負(fù)荷運行。通過對同類型機(jī)組的調(diào)查、分析可得,軸瓦溫度偏高的主要原因是機(jī)組在抽真空時,引起缸體和軸承座的變形,造成軸瓦鎢金表面接觸不均勻。在停機(jī)消缺期間,針對5#軸瓦的實際情況,采取調(diào)整軸瓦墊塊的方法進(jìn)行處理。啟機(jī)帶滿負(fù)荷后,軸瓦溫度由85.4 ℃左右降至66 ℃左右,效果明顯。

1 簡述

鄂爾多斯電廠1#汽輪機(jī)是北京重型機(jī)械廠生產(chǎn)的型號為N330-17.75/540/540型亞臨界、中間再熱、三缸雙排汽、單軸、凝汽式的汽輪機(jī)。該機(jī)軸瓦形式為橢圓瓦,透平油采用先冷卻過濾后潤滑的方式,5#軸瓦下半底部沿軸向方向布置2個溫度測點(靠汽機(jī)機(jī)頭側(cè)或調(diào)側(cè)測溫點簡稱T1,電側(cè)測溫點簡稱T2)。該機(jī)自投產(chǎn)以來,5#軸瓦兩個溫度測點數(shù)值偏差過大,T1點溫度偏高,最高時達(dá)86 ℃;T2點溫度一直處于63 ℃上下。為了控制軸瓦溫度不超標(biāo),該機(jī)經(jīng)常限負(fù)荷運行。

在機(jī)組停機(jī)消缺過程中,對5#軸瓦翻瓦檢查,發(fā)現(xiàn)軸瓦鎢金表面接觸不均勻,輛瓦靠機(jī)頭側(cè)(調(diào)側(cè))磨損嚴(yán)重。通過對該廠同類型機(jī)組的調(diào)查,發(fā)現(xiàn)低壓缸前后軸瓦上兩個溫度測點的溫差偏大是該型機(jī)組的一個通病。針對這種軸瓦溫度偏高,同一瓦上前、后溫差偏大的情況,在廠家專業(yè)人員的配合下,進(jìn)行了調(diào)整和處理,使其滿負(fù)荷后T1溫度從86 ℃左右降至63 ℃左右,與T2測點溫度基本接近,確保了機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運行。

2 原因分析

2.1 軸瓦鎢金接觸不均勻

該機(jī)組5#軸承座與低壓缸一體,由于缸體較大、鋼性較軟,在機(jī)組抽真空時,引起了缸體和軸承座的變形,從而直接影響到軸瓦的變化。將5#軸承箱和軸瓦上半揭開后,在5#軸瓦下半水平中分面左、右、前和后架4個百分表并調(diào)零,啟動真空泵抽真空,記錄4個表的跳動值,抽真空前、后的數(shù)值如圖1和圖2所示。

通過對以上數(shù)據(jù)分析,在抽真空過程中,缸體發(fā)生變形,造成軸瓦底部墊塊接觸發(fā)生變化,軸承座受真空的影響朝汽缸中下部收縮,使5#軸瓦前仰度增大,使下半軸瓦鎢金與轉(zhuǎn)子軸頸接觸不均勻,引起軸瓦單邊承力較大,機(jī)頭調(diào)端側(cè)接觸較重,運行過程中有輕微磨損,所以調(diào)端瓦溫T1偏高。電端接觸面積只有20%,運行過程中承力較小,所以瓦溫不高,這樣就引起了同一軸瓦上前、后溫度T1與T2的溫差變大。

2.2 軸瓦的自動調(diào)節(jié)性差

5#輛承安裝在低壓缸外缸上,由于外缸需承受內(nèi)缸和轉(zhuǎn)子的重量,而低壓外缸設(shè)計鋼度不足,從而影響了5#軸承的支撐強(qiáng)度,引起瓦套的變形(在軸瓦中分面上架4塊百分表,起落轉(zhuǎn)子時4塊百分表讀數(shù)均有變化),從而抱死軸瓦,使橢圓形軸瓦失去了特有的自動調(diào)節(jié)性。這也是造成軸瓦溫度不均勻、T1偏高的原因。

2.3 5#軸瓦頂隙超標(biāo)

在抽真空的過程中,用壓鉛絲法測量軸瓦頂隙,也證實了汽缸收縮變形。從測量頂隙的鉛絲厚度可以看到,一側(cè)數(shù)值大,一側(cè)數(shù)值小,相差達(dá)0.55 mm。頂隙超標(biāo),是下瓦磨損所致。

2.4 軸瓦球面接觸不良

由于瓦套變形引起了5#軸瓦球面與瓦套的接觸不均勻,在本次檢查中對接觸面進(jìn)行了涂紅丹檢查,發(fā)現(xiàn)接觸面積只有40%左右且成對角形布置,另外兩個對角方向無接觸點,這樣瓦在瓦套中就被牢牢卡死。軸瓦球面接觸區(qū)域如圖3所示。

2.5 軸瓦本身結(jié)構(gòu)對金屬溫度的影響

軸瓦接觸角小或單位面積載荷大時,都會導(dǎo)致運行時軸瓦溫度高。軸瓦潤滑油量的大小將直接對軸瓦溫度產(chǎn)生影響,油量不足,則溫度高。從軸瓦的磨損情況分析,下半軸瓦的兩個溫度測點,最高溫度85.4 ℃,最低溫度只有62.6 ℃,瓦溫均未超標(biāo)(<110 ℃),瓦塊卻被磨損。經(jīng)分析,除上述原因外,還有供油量不足、油膜形成不好等原因。

3 主要處理措施

3.1 加工處理斜墊塊

3.1.1 測量

加工處理斜墊塊時要進(jìn)行以下測量:①測量5#軸瓦頂隙(前、后),并記錄;②測量5#軸瓦處的軸頸仰度;③測下半軸瓦水平面左、右兩側(cè)的軸向仰度;④在5#軸瓦下半水平中分機(jī)左、右、前、后架4個百分表,抬轉(zhuǎn)子,記錄表變動值;⑤翻出軸瓦及瓦套下半,用合像水平儀測底部與墊塊相接觸平面的輛向揚度。

3.1.2 加工斜墊塊

加工斜墊塊時,需要注意以下幾點:①將輛瓦底部墊塊和左右兩側(cè)墊塊標(biāo)好前、后、左、右標(biāo)記后拆下;②測量各墊塊的厚度值,沿軸向方向測3點,并記錄;③根據(jù)表數(shù)的變化和揚度要求,按一定的比例關(guān)系進(jìn)行計算,按計算值配磨三墊塊;④回裝墊塊,落轉(zhuǎn)子前在下瓦水平中分面前、后、左和右架4塊進(jìn)分表,記錄表值;⑤再測量轉(zhuǎn)子軸頸處仰度,使其符合要求。

按照以上方案處理后,消除了由于抽真空引起的軸瓦仰度變化導(dǎo)致鎢金接觸不均勻、瓦溫升高的現(xiàn)象。

3.2 檢查軸瓦球面與瓦套的接觸情況

通過涂色法檢查軸瓦球面與瓦套的接觸面,對接觸不好的部位進(jìn)行修刮,使得接觸面積達(dá)到75%以上,且分布均勻,軸瓦在瓦套中不再卡澀,可以隨轉(zhuǎn)子揚度的變化自動調(diào)節(jié)。

3.3 調(diào)整球面緊力

球面的緊力對軸承的自調(diào)性影響較大,為了增加球面的自調(diào)性,將原軸承球面緊力0.3 mm(廠家要求0.2~0.3 mm)調(diào)整為0.2 mm,取其下限。

3.4 增加軸瓦供油量

為了使5#軸瓦供油量增加,將軸瓦進(jìn)油口節(jié)流孔尺寸擴(kuò)大2 mm;檢查軸瓦鎢金與軸頸的接觸情況,將進(jìn)、出口油隙分別加長至210 mm、190 mm,油隙寬160 mm;修刮軸承中分面,使軸瓦頂隙在0.40~0.60 mm之間。檢查熱工瓦溫測點探頭和測孔深度,防止因測孔鉆深而引起的虛假信號。對5#軸頸處用油石和專用砂布進(jìn)行打磨,提高光潔度。

4 處理結(jié)果

經(jīng)過以上處理,機(jī)組在滿負(fù)荷330 MW運行時,T1由檢修前的85.4 ℃降到66 ℃,與T2的溫差由原來的22.8 ℃變?yōu)?.6 ℃,效果較理想;軸瓦溫度已不會影響到機(jī)組的安全運行,也不會因瓦溫偏高而限制負(fù)荷。

5 結(jié)論和建議

每臺機(jī)組都有它自身的結(jié)構(gòu)特點,所以影響軸瓦溫度的因素也很多。鄂爾多斯電1#、2#機(jī)組低壓缸前、后軸瓦存在的缺陷是北重廠引進(jìn)型330 MW機(jī)組產(chǎn)品普遍存在的問題,通過分析并采取相應(yīng)的處理方案,達(dá)到了降低軸瓦溫度的目的。總之,在實踐中需根據(jù)實際情況,從原理上分析原因,上述處理方法供參考借鑒,希望可以幫助解決類似問題。

參考文獻(xiàn)

[1]施維新.汽輪發(fā)電機(jī)組振動及事故[M].北京:中國電力出版社,1991.

[2]杜東明,高洪濤.350 MW汽輪機(jī)軸瓦溫度高分析及處理[J].汽輪機(jī)技術(shù),2006(06).

[3]周菁,段學(xué)友.330 MW機(jī)組低壓缸軸瓦溫度高、溫差大的原因分析及處理[J].電站系統(tǒng)工程,2010(05).

〔編輯:李玨〕

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