薛輝 徐麗嬌 范宇濤(.中國石油吐哈油田分公司;.中國石油西部管道公司)
溫米油田自1991年開發建設以來,隨著溫米油田的開發,原油產量逐年下降,含水上升,油田開發成本在不斷增加。目前,每年抽油設備耗電量約為2000×104kWh,占全廠總電量的50%。同時抽油系統的運行效率特別低,平均系統效率為21%,節能潛力很大。
為了實現抽油機井產量最高、能耗最低、工況最優的目標,大力開展了抽油井能效對標工作。主要采取了以下措施:
1)選取產液量較穩定的23 口抽油井作為標桿進行建設。
2)選擇各種節能設備進行單獨試驗,評價每種節能設備的優缺點。
3)各種節能設備在抽油機組進行組合試驗,找出最佳組合方式。
4)對抽油井抽汲參數、桿管組合按照A、B、C 進行分類并優化設計。
5)在同類抽油井中比超標桿,優化調整,最大程度地挖掘其節電潛力。
同時建立一套數據收集和上傳體系,實現對油井能效、工況實時監測;建立一套評價考核體系,實現對能耗實時分析和對比;最終建設一整套節能管理體系,用制度規范和約束日常工作,從而使節能工作得以長期而有效開展。
采油廠于近幾年先后試用了抽油機永磁電動機、抽油機高滑差電動機、抽油機液力耦合裝置、抽油機變功率拖動裝置等不同性質的電動機,在控制柜上先后應用了變頻柜和柔性啟動柜。從試用情況看,每種新型節能設備應用后,均能使抽油機平均運行電流降低,平均運行功率因數提高,節電效果較以往配置相當明顯。
2.1.1 試驗節能電動機效果
下面是幾種節能電動機試驗效果,見表1~表3。

表1 普通電動機和永磁電動機效果對比
從各種電動機使用情況和節能效果才看,永磁電動機節能效果尤其明顯。經過試用,發現永磁電動機具有突出的優點。
1)效率高。永磁同步電動機的效率可達到90%以上。
2)功率因數高。平均運行功率因數在0.8以上。
3)起動力矩大、過載能力強。最大起動轉矩倍數達到3.6 倍。

表2 變功率電動機安裝前后節能效果

表3 變頻電動機安裝前后節能效果
2.1.2 應用節能控制柜節能效果
變頻調速的節能原理:
P(功率)=M(轉矩) ×V(轉速)
很顯然,降低了頻率,就降低了轉速,電動機的功率隨之下降,也就節約了電能,見表4。

表4 變頻控制柜使用效果
2.1.3 抽油機節能管理帶來的效果
1)油井優化設計。應用設計軟件,對泵掛、泵徑、沖程、沖速等參數和井下桿管優化,實現單井的個性化設計,達到節能降耗的目的。
2)油井間開管理。對間抽井進行量油、測動液面后關井,關井后每天測一次動液面,當液面恢復了200 米左右時起抽,起抽后每天量油、測動液面,當測試到沉沒度接近停抽前水平時停抽,這一段時間就是初定的間抽周期。
3)抽油機平衡度調整。抽油機平衡度的計算測試,通行的做法是測量出最大上行電流與最大下行電流,做出比值即為平衡度。國家的參照標準是平衡度在80%~110%之間為合格。
4)新型潤滑試驗。采用抽油機集中潤滑裝置將各潤滑點連接形成全密閉系統,用一個分配器按設計量向各潤滑點供脂,使潤滑狀況得到改善,減少摩擦損失。
5)皮帶調整裝置。電動機平移調整裝置,無須停抽油機,不需松緊電動機螺絲,只搖動搖把對皮帶進行調整,即可實現快捷平移,實現皮帶隨時可調,見表5。

表5 綜合措施效果
通過以上工作,抽油機系統效率比原來提高了5.1 個百分點。
根據抽油機節能試驗效果,認為抽油機采取永磁電動機+單井變頻控制柜+單井功率補償柜組合方式,能夠達到優化控制抽油機運行的目的。
永磁電動機由于其轉子在運行過程中無電流通過,不存在轉子電流損耗,因而在運行中能夠比一般異步電動機降低45%~60%的損耗。但是,卻存在啟動力矩大,電流過強、無法調速等缺點。
變頻控制柜實現了電動機的軟啟動,對電網無沖擊,從而減輕了電網及變壓器的負擔,降低了線損。同時操作方便,不需停產即可根據油井的實際供液能力,動態調整運行速度。
永磁電動機和變頻器配套應用。利用變頻調速裝置的軟起動功能能夠平穩起動永磁同步電動機,從而解決其振動及噪音大的缺陷;利用變頻調速裝置的頻率調節功能,能夠使永磁同步電動機的轉速無級可調,實現調速功能。
同時,我廠長期有專門人員對單井功率補償器進行維修,降低了抽油機運行中的變壓器和電動機的無功損耗,節約了線路的電能。
溫米油田機采系統效能指標見表6。
建立一套數據庫,對油井上傳數據(單井用電量、功率因數、系統效率等各項參數)進行查詢和分析對比,實時調整油井運行工況。
建立能效對標管理控制體系,分析采油廠能耗現狀,確立節能實施步驟;建立單井單臺試驗-單井多臺試驗-多井組合試驗的管理體系,形成溫米采油廠能效對標管理新方法。

表6 溫米采油廠機采系統(抽油機)能效指標
經過對114 口抽油井能效對標管理,在一年內實施前后進行測試,結果見表7。
從測試結果計算直接節電量為:
(236.03- 190.50)× 365 × 114=191.41 × 104(kWh)
電費按0.72 元/kWh 計算,年節約電費137.82萬元。

表7 測試前后參數對比
通過幾年來節能工作的大力開展,采油廠抽油機井能耗每年以20%的速度下降,抽油機的運行狀況得到了很大改善。下一步將按照已取得的經驗,深入開展能效對標研究工作,從技術與日常管理兩個方面進一步提高節能工作水平,為油田降本增效提供強有力的保障。