張 丹
(唐山唐鋼工業技術服務有限公司,河北 唐山 063000)
首先介紹一下高爐爐頂下料的工藝過程:翻板關閉→上密封閥關閉→均放閥關閉→一次均壓閥打開→布料溜槽傾動并旋轉→下密封閥打開→料流調節閥打開→下料完畢。如果在下料過程中,一旦均放閥泄漏嚴重,關不嚴,使爐內壓力高于料罐內壓力,將無法正常下料,造成高爐減風或休風。因此,均放閥的正常運行在整個下料過程中起著至關重要的作用,而它的密封可靠性也顯得尤為重要。在近幾年的使用過程中存在均放閥閥體、閥座處經常出現泄漏情況,影響高爐順行。隨著生產水平的提高,對高爐爐頂上料系統的維護、維修提出了更高的要求,均放閥密封在設計上的不足就暴露出來,為避免給高爐順行、穩產造成威脅,均放閥密封形式的改造勢在必行。
由于使用條件惡劣,均放閥壽命較短,多次導致高爐非計劃休風處理,嚴重影響了高爐的生產。影響均放閥使用壽命的主要原因是均放閥發生泄漏所造成的,泄漏的原因主要有以下幾種情況:
(1)均放閥由于開、關動作頻繁,每小時8 次,而且開、關動作是由油缸的液壓系統控制,上、下沖擊力大,約50KN,橡膠密封圈的截面尺寸較小,容易損壞造成泄漏。
(2)高爐生產煤氣中含有大量的堿性介質,對橡膠有很大的腐蝕性,橡膠密封圈易老化、損壞。
(3)均放閥的橡膠密封面是平面密封,它的缺陷是容易堆積粉塵、顆粒。在閥關閉動作時易把密封圈損壞,而且堆積大量粉塵、顆粒后,造成閥關不嚴而泄漏,同時閥體、閥座是平面配合,關閉時配合不正也容易造成密封圈的損壞。

圖1 橡膠平面密封的結構原理圖
通過生產中的實際使用證明:橡膠平面密封設計在均放閥密封上應用有很大的局限性,而且更換密封圈也存在很大的弊端。由于現場環境惡劣,CO 濃度高,在生產使用過程中聯接螺栓腐蝕嚴重,易生銹,而且閥內空間狹小,拆卸螺栓非常困難,所以橡膠密封圈無法現場更換。每次高爐定修就必須更換均放閥,不僅維修成本提高,而且增加了職工的勞動強度。
從以上造成均放閥泄漏的原因可以得出結論:解決均放閥泄漏就必須從改變密封形式入手,通過調查論證,確定了將平面密封改為錐體密封,將橡膠圈密封改為金屬硬密封的改造方案。金屬硬密封的密封面是用耐磨合金堆焊焊條堆焊后,再配合研磨加工,從而可保證密封面的耐磨損性能和抗沖擊強度。
(1)遵守改造原則:提高性能、實用、經濟、可靠、耐用和結構簡單,使用壽命長;(2)受空間限制:均放閥閥體、閥座密封面可用空間小;(3)金屬錐體硬密封的特點:耐腐蝕性能好、抗沖擊力強、耐磨損性能好、使用壽命長;(4)缺陷消除:把橡膠平面密封改為金屬錐面硬密封,解決了生產使用過程中橡膠受腐蝕、易老化的缺陷;密封部位堆積粉塵、顆粒導致閥關不嚴并損壞密封面的缺陷;錐體密封面在關動作時能自動調整關嚴,解決了原來平面密封有時因關動作時閥體、 閥座配合不正而損壞密封圈的缺陷。

圖2 改進后的金屬錐體硬密封結構圖
(1)確定閥體、閥座的配合尺寸;(2)合理選擇耐磨合金堆焊焊條型號:堆焊618;(3)確定耐磨合金堆焊焊層的焊接厚度,焊接層次,留出精加工的加工量;(4)根據確定的配合尺寸,進行切削加工,最后配合研磨;(5)其它具體步驟按圖2 所示進行正常裝配即可。
由于橡膠密封改為金屬密封后,閥體的重量增加,為提高各部件間的聯接可靠性,采取以下措施:閥體與壓蓋的聯接螺栓由M20 加大至M24,閥桿頭部蘑菇頭處焊接壓環,閥體與壓蓋外端焊接防脫落的卡子。
(1)采用此方案后,均放閥泄漏現象得到有效控制,解決了因均放閥泄漏而導致高爐減風、休風問題。(2)解決了因泄漏而頻繁更換均放閥的成本費用問題、人力問題。
均放閥密封形式的改造方案,同時也適用于高爐一均閥、緊急放散閥的密封形式。
[1]《中國機械工業標準匯編》 液壓與氣動卷中國標準出版社.