黃柄梅 陸敏
摘 要:近年來,隨著國內氧化鋁產能的不斷擴大,氧化鋁市場價格日趨下降,企業必須不斷降低生產成本,才能站穩市場。蒸發器的蒸汽消耗在氧化鋁生產成本中占有較大的比重,通過引進原液閃蒸技術,提高熱效率,降低蒸汽消耗。
關鍵詞:閃蒸;蒸發器;蒸水量;汽水比;蒸汽消耗
氧化鋁生產中,蒸發工序一般采用蒸汽作為蒸發器的熱源。蒸汽消耗占生產成本的10%~12%,是影響氧化鋁生產成本的重要因素。為降低蒸汽消耗,很多企業近年來引進原液閃蒸技術,即高溫原液在進入蒸發器前在獨立的槽罐中先進行一次自閃蒸,閃蒸汽進入蒸發機組末效,重復利用一次,提高熱效率。
該廠I系列蒸發機組(一蒸發站)采用的是5個降膜蒸發器+1個強制效+1個MVR蒸發器(VI效)的作業方式(見圖1)。隨著生產工藝的改進,進入一蒸發站的原液溫度可達到92℃以上,局部時間內可達到100℃,已達到MVR風機的提溫上限,MVR風機已經不在最佳工況。對此,在2013年8月停用MVR風機,并利用停汽檢修的機會在VI效分離器與V效汽室之間增加DN500的二次汽管路,將VI效改作原液閃蒸器。
1 閃蒸效果
閃蒸量是衡量閃蒸效果的重要依據。為驗證改造后的閃蒸效果,根據一蒸發站的運行數據測算出Ⅵ效的閃蒸量。結果見表1。
根據改造前后的運行狀況,通過公式可計算出改造前后機組蒸水量分別為136.0和142.7t/h。整個機組進料量有所增加,蒸水量上升,蒸發機組的產能有了提升。
3 能耗評估
在氧化鋁生產中,蒸發工序的蒸汽消耗一般用汽水比表示,即每蒸發1噸水所消耗的蒸汽量。汽水比是衡量蒸發器能耗的重要指標。實際生產中用下面公式計算:汽水比=Q/W
式中:汽水比-機組每蒸發1噸水所消耗的蒸汽量,t.汽/t.水;Q-機組的蒸汽用量,t/h;W-機組的蒸水量,t/h。
我廠一蒸發站采用溶出二次汽作為熱源,相關運行參數見表3。
根據改造前后的運行狀況,通過公式可計算出改造前后機組汽水比分別為0.345和0.339t.汽/t.水。機組的汽水比降低了0.006t.汽/t.水,同等用汽量下,蒸發機組的產能是上升的。這說明引入原液閃蒸技術后,閃蒸汽得到了有效利用,確實提高了熱效率,降低了機組能耗。
4 效益評估
Ⅵ效改作閃蒸器后,熱源這塊多了Ⅵ效閃蒸二次汽,一蒸發站的蒸水量整體上升,增加的這部分蒸水量減輕了其他蒸發站的負荷。按照新蒸汽單價150元/t,機組運轉率95%計,每年可節省新蒸汽成本約78萬元。Ⅵ效改作閃蒸器對于蒸發機組的運行是有利的。
5 結束語
在氧化鋁生產中引入原液閃蒸技術可有效提高熱效率,提高機組產能,降低蒸汽消耗,取得良好的經濟效益。
參考文獻
[1]畢詩文.氧化鋁生產工藝[M].北京:化學工業出版社,2007.
作者簡介:黃柄梅(1984-),女,廣西人,本科,助理工程師,從事氧化鋁生產管理工作。