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燃煤機組SCR脫硝系統(tǒng)AIG噴氨優(yōu)化調(diào)整

2014-08-07 23:54:32張云
中國高新技術(shù)企業(yè) 2014年14期

張云

摘要:文章介紹了河源電廠SCR脫硝系統(tǒng)AIG噴氨優(yōu)化調(diào)整,其目的是在保證脫硝效率的同時使氨逃逸率達到最小,以減少脫硝副反應(yīng)發(fā)生。改造后的SCR脫硝系統(tǒng)AIG噴氨優(yōu)化調(diào)整取得了預(yù)期效果,反應(yīng)器出口NOx分布均勻性明顯改善,可為類似問題提供借鑒參考。

關(guān)鍵詞:燃煤機組;SCR脫硝系統(tǒng);AIG噴氨;優(yōu)化調(diào)整;氨逃逸率

中圖分類號:U467文獻標識碼:A文章編號:1009-2374(2014)21-0049-02

1河源電廠SCR脫硝系統(tǒng)介紹

河源電廠一期工程2×600MW超超臨界燃煤機組分別于2008年12月和2009年8月投產(chǎn),同期配置低氮燃燒器、除塵效率為99.67%的雙室四電場靜電除塵器和脫硫效率為95%的濕法煙氣脫硫裝置、各種廢水處理裝置等環(huán)保設(shè)施,并于2012、2013年完成兩臺機組取消脫硫旁路和增設(shè)SCR脫硝裝置的技術(shù)改造。

SCR脫硝系統(tǒng)采用高塵布置,工作溫度300℃~420℃,工藝系統(tǒng)按入口NOx濃度450mg/Nm3、處理100%煙氣量、脫硝效率不低于80%、最終NOx排放濃度為90mg/Nm3、氨逃逸濃度不大于3μL/L、及SO2/SO3轉(zhuǎn)化率小于1.0%進行設(shè)計。每臺鍋爐設(shè)兩個SCR反應(yīng)器,不設(shè)省煤器調(diào)溫旁路和反應(yīng)器旁路。采用蜂窩式催化劑,按“2+1”模式布置,備用層在最下層。采用液氨制備脫硝還原劑,兩臺鍋爐脫硝裝置共用一個還原劑公用系統(tǒng)。

SCR脫硝系統(tǒng)采用集中控制方式,脫硝反應(yīng)器區(qū)的控制納入各機組DCS系統(tǒng),操作員站利用現(xiàn)有機組操作員站,設(shè)在機組運行控制室內(nèi)。脫硝還原劑儲存、制備與供應(yīng)系統(tǒng)等公用部分的控制作為遠程站納入機組公用DCS系統(tǒng),氨區(qū)就地設(shè)置專用的操作員站,就地操作員站具有集控室操作員站的全部功能,且1、2號機組可對還原劑區(qū)公用部分進行監(jiān)視。

SCR脫硝系統(tǒng)采用CFD數(shù)值模擬和物理模型試驗進行優(yōu)化設(shè)計,將省煤器出口、反應(yīng)器進口煙道、噴氨格柵、導流葉片、靜態(tài)混合、整流裝置、反應(yīng)器及空預(yù)器入口煙道等作為一個整體,保證脫硝系統(tǒng)各截面的煙氣流場分布均勻性。在消除局部大量積灰的同時,使煙氣系統(tǒng)阻力最小,頂層催化劑入口煙氣分布滿足:

速度最大偏差:平均值的±15%

溫度最大偏差:平均值的±10℃

氨氮摩爾比的最大偏差:平均值的±5%

煙氣入射催化劑角度(與垂直方向的夾角):±10°

2氨噴射系統(tǒng)AIG介紹

氨噴射系統(tǒng)AIG是SCR脫硝系統(tǒng)的核心部件,其作用是將噴入煙道內(nèi)的氨-空氣混合氣與煙氣(NOx)均勻混合,滿足催化劑入口設(shè)計條件,最終達到脫硝性能要求。其功能包括兩部分:一是氨-空氣混合氣的注入;二是將注入的氨-空氣混合氣與煙氣(NOx)混合均勻。

氨氣與稀釋風混合后進入混合器,壓力約2~4kPa的氨/空氣經(jīng)過多根支管噴入SCR進口煙道。催化劑入口的NOx與NH3分布程度,決定了反應(yīng)器出口的NOx和氨逃逸濃度分布,并影響到整體脫硝效率和下游設(shè)備的硫酸氫氨堵塞。NOx與NH3在頂層催化劑表面的分布均勻性,取決于噴氨格柵上游的NOx分布、煙氣流速分布、噴氨流量分配、靜態(tài)混合器的煙氣擾動強度及混合距離等。目前主要有三類氨噴射與混合系統(tǒng):

2.1格柵型AIG

大量氨氣支管交叉伸入煙道,每根管子上裝有很多小噴嘴,噴嘴下游布置局部混合的靜態(tài)混合器(也可不設(shè))。密布的噴嘴可在很短的距離內(nèi)滿足混合均勻性要求,但對噴氨格柵上游煙氣條件的變化適應(yīng)能力較低。應(yīng)用的電廠

有華能北京熱電廠4×220MW、北京石景山電廠4×200MW。

2.2混合型AIG

數(shù)量有限的氨氣管均勻伸入煙道,每根管子上安裝有1個或很少的幾個較大的噴嘴,每個噴嘴下游設(shè)混合范圍較大的靜態(tài)混合器,每個噴嘴對應(yīng)的煙道截面積較大,可使單個噴嘴下游煙道截面較大區(qū)域內(nèi)的氨濃度均勻分布。混合距離相對要長,但對噴氨格柵上游煙氣條件的變化適應(yīng)能力也較強。應(yīng)用的電廠較多,有華電長沙電廠2×600MW、華能海門電廠2×1000MW等。

2.3渦流型AIG

利用湍流發(fā)生器(三角翼型與圓盤型)使煙氣在煙道截面上大范圍混合,口徑很大的氨噴嘴對著湍流發(fā)生器噴氨,有限幾個噴嘴就能使整個煙道內(nèi)的NH3/NOx摩爾比分布均勻。渦流發(fā)生器的駐渦不隨機組負荷變化,具有較強的穩(wěn)定性,但煙氣混合距離較長,局部NH3/NOx摩爾比調(diào)節(jié)比較困難。國電龍源環(huán)保在其脫硝項目工程中廣泛應(yīng)用,有國電銅陵電廠2×600MW、華能玉環(huán)電廠4×1000MW等。

每種氨噴射系統(tǒng)均有多根支管,每根支管設(shè)手動調(diào)節(jié)閥,以便根據(jù)實際煙氣條件,在運行過程中進行噴氨流量分配的優(yōu)化調(diào)節(jié)。

這三種氨噴射系統(tǒng)均有大量成功的應(yīng)用案例,本工程的氨/煙氣混合距離足夠長,可采用以上任何一種氨噴射技術(shù)。本工程采用了格柵型AIG。

3AIG噴氨優(yōu)化調(diào)整目的

SCR脫硝系統(tǒng)AIG噴氨優(yōu)化調(diào)整目的是為了合理控制脫硝副反應(yīng)發(fā)生的程度,在保證脫硝效率的同時使氨逃逸率達到最小。

SCR脫硝裝置在設(shè)計階段通過流場模擬,通常可以達到進入頂層催化劑表面的煙氣流場相對均勻。但由于省煤器出口煙氣中NOx分布不均勻,同時反應(yīng)器入口氨噴射系統(tǒng)支管道阻力不同及各支管的NH3不均勻,導致反應(yīng)器出口截面NOx分布均勻性較差。因此,在調(diào)試階段有必要進行噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗,調(diào)節(jié)入口氨噴射系統(tǒng)噴氨合理性,從而最大限度地實現(xiàn)出口截面NOx分布的均勻性,避免局部區(qū)域氨逃逸過大,在提高氨氣利用率的同時,降低空預(yù)器硫酸氫銨腐蝕的可能性,避免影響機組安全運行。

4河源電廠SCR脫硝系統(tǒng)AIG噴氨優(yōu)化調(diào)整

4.1氨噴射系統(tǒng)介紹

對于本工程SCR裝置,單側(cè)反應(yīng)器入氨噴射系統(tǒng)沿寬度方向分為6組,每一組分為長、中、短3根噴氨支管,通過調(diào)整該18只噴氨支管開度,最終實現(xiàn)出口截面NOx分布均勻性。

4.2出口截面測量格柵

為便于測量整個反應(yīng)器出口截面的NOx分布,在每層催化劑下方對應(yīng)位置設(shè)置測量點,單個反應(yīng)器出口設(shè)置12×6=72點。

對應(yīng)噴氨格柵調(diào)節(jié)閥門的催化劑模塊分布如下表1:

表1

4.3AIG噴氨優(yōu)化調(diào)整方案

噴氨格柵的優(yōu)化調(diào)整試驗通常選擇在100%鍋爐負荷(600MW)下進行,調(diào)整試驗期間要求機組負荷穩(wěn)定,運行方式不變,保證SCR入口NOx濃度穩(wěn)定。根據(jù)初次測得反應(yīng)器出口截面NOx分布情況,增大或減小對應(yīng)出口截面區(qū)域的噴氨支管調(diào)節(jié)閥開度,反復(fù)調(diào)整,最終實現(xiàn)出口截面NOx分布相對標準偏差在15%以內(nèi)。

相對標準偏差的計算方法如下:一般用出口NOx濃度的偏差系數(shù)Cv表示,其值一般控制在15%以內(nèi)。其計算方法為:

Cv其中:,。

其中,xi為脫硝反應(yīng)器出口某一點的NOx濃度,為脫硝反應(yīng)器出口NOx濃度的標準偏差,為脫硝反應(yīng)器出口處測量截面所有點的NOx濃度的平均值。

4.4測試數(shù)據(jù)記錄(以#2機組SCR反應(yīng)器A側(cè)為例)

4.4.1?優(yōu)化調(diào)整前的A側(cè)各催化劑模塊對應(yīng)NOx測量數(shù)據(jù)(單位mg/Nm3):

表2

A側(cè)優(yōu)化調(diào)整前,出口截面NOx平均值55.4mg/Nm3(干基,6%O2),相對標準偏差為47.6%,局部區(qū)域NOx濃度過低,噴氨量過大。

4.4.2?優(yōu)化調(diào)整后的A側(cè)各催化劑模塊對應(yīng)NOx測量數(shù)據(jù)(單位mg/Nm3):

表3

A側(cè)優(yōu)化調(diào)整后,出口截面NOx分布均勻性明顯改善。出口截面NOx平均值101.6mg/Nm3(干基,6%O2),相對標準偏差為7.1%。

4.4.3?噴氨優(yōu)化調(diào)整后,在75%(450MW)和50%(300MW)負荷下進行了抽查檢驗,測試結(jié)果顯示SCR出口截面NOx均勻性良好。

4.4.4?小結(jié)。河源電廠SCR脫硝系統(tǒng)AIG噴氨優(yōu)化調(diào)整取得了預(yù)期效果,優(yōu)化調(diào)整后反應(yīng)器出口NOx分布均勻性明顯改善,如2號機組SCR反應(yīng)器A側(cè)的相對偏差為7.1%,均勻性良好。

噴氨優(yōu)化調(diào)整后,應(yīng)將噴氨格柵每根支管的調(diào)節(jié)閥開度固定,并做好標記,日常運行期間無需再調(diào)整。由于煤種變化、燃燒工況改變等原因引起煙氣流場變化,或機組長周期運行后,需要再次進行噴氨優(yōu)化調(diào)整,以保證SCR反應(yīng)器出口煙氣中NOx的均勻性和較低的氨逃逸率。

endprint

摘要:文章介紹了河源電廠SCR脫硝系統(tǒng)AIG噴氨優(yōu)化調(diào)整,其目的是在保證脫硝效率的同時使氨逃逸率達到最小,以減少脫硝副反應(yīng)發(fā)生。改造后的SCR脫硝系統(tǒng)AIG噴氨優(yōu)化調(diào)整取得了預(yù)期效果,反應(yīng)器出口NOx分布均勻性明顯改善,可為類似問題提供借鑒參考。

關(guān)鍵詞:燃煤機組;SCR脫硝系統(tǒng);AIG噴氨;優(yōu)化調(diào)整;氨逃逸率

中圖分類號:U467文獻標識碼:A文章編號:1009-2374(2014)21-0049-02

1河源電廠SCR脫硝系統(tǒng)介紹

河源電廠一期工程2×600MW超超臨界燃煤機組分別于2008年12月和2009年8月投產(chǎn),同期配置低氮燃燒器、除塵效率為99.67%的雙室四電場靜電除塵器和脫硫效率為95%的濕法煙氣脫硫裝置、各種廢水處理裝置等環(huán)保設(shè)施,并于2012、2013年完成兩臺機組取消脫硫旁路和增設(shè)SCR脫硝裝置的技術(shù)改造。

SCR脫硝系統(tǒng)采用高塵布置,工作溫度300℃~420℃,工藝系統(tǒng)按入口NOx濃度450mg/Nm3、處理100%煙氣量、脫硝效率不低于80%、最終NOx排放濃度為90mg/Nm3、氨逃逸濃度不大于3μL/L、及SO2/SO3轉(zhuǎn)化率小于1.0%進行設(shè)計。每臺鍋爐設(shè)兩個SCR反應(yīng)器,不設(shè)省煤器調(diào)溫旁路和反應(yīng)器旁路。采用蜂窩式催化劑,按“2+1”模式布置,備用層在最下層。采用液氨制備脫硝還原劑,兩臺鍋爐脫硝裝置共用一個還原劑公用系統(tǒng)。

SCR脫硝系統(tǒng)采用集中控制方式,脫硝反應(yīng)器區(qū)的控制納入各機組DCS系統(tǒng),操作員站利用現(xiàn)有機組操作員站,設(shè)在機組運行控制室內(nèi)。脫硝還原劑儲存、制備與供應(yīng)系統(tǒng)等公用部分的控制作為遠程站納入機組公用DCS系統(tǒng),氨區(qū)就地設(shè)置專用的操作員站,就地操作員站具有集控室操作員站的全部功能,且1、2號機組可對還原劑區(qū)公用部分進行監(jiān)視。

SCR脫硝系統(tǒng)采用CFD數(shù)值模擬和物理模型試驗進行優(yōu)化設(shè)計,將省煤器出口、反應(yīng)器進口煙道、噴氨格柵、導流葉片、靜態(tài)混合、整流裝置、反應(yīng)器及空預(yù)器入口煙道等作為一個整體,保證脫硝系統(tǒng)各截面的煙氣流場分布均勻性。在消除局部大量積灰的同時,使煙氣系統(tǒng)阻力最小,頂層催化劑入口煙氣分布滿足:

速度最大偏差:平均值的±15%

溫度最大偏差:平均值的±10℃

氨氮摩爾比的最大偏差:平均值的±5%

煙氣入射催化劑角度(與垂直方向的夾角):±10°

2氨噴射系統(tǒng)AIG介紹

氨噴射系統(tǒng)AIG是SCR脫硝系統(tǒng)的核心部件,其作用是將噴入煙道內(nèi)的氨-空氣混合氣與煙氣(NOx)均勻混合,滿足催化劑入口設(shè)計條件,最終達到脫硝性能要求。其功能包括兩部分:一是氨-空氣混合氣的注入;二是將注入的氨-空氣混合氣與煙氣(NOx)混合均勻。

氨氣與稀釋風混合后進入混合器,壓力約2~4kPa的氨/空氣經(jīng)過多根支管噴入SCR進口煙道。催化劑入口的NOx與NH3分布程度,決定了反應(yīng)器出口的NOx和氨逃逸濃度分布,并影響到整體脫硝效率和下游設(shè)備的硫酸氫氨堵塞。NOx與NH3在頂層催化劑表面的分布均勻性,取決于噴氨格柵上游的NOx分布、煙氣流速分布、噴氨流量分配、靜態(tài)混合器的煙氣擾動強度及混合距離等。目前主要有三類氨噴射與混合系統(tǒng):

2.1格柵型AIG

大量氨氣支管交叉伸入煙道,每根管子上裝有很多小噴嘴,噴嘴下游布置局部混合的靜態(tài)混合器(也可不設(shè))。密布的噴嘴可在很短的距離內(nèi)滿足混合均勻性要求,但對噴氨格柵上游煙氣條件的變化適應(yīng)能力較低。應(yīng)用的電廠

有華能北京熱電廠4×220MW、北京石景山電廠4×200MW。

2.2混合型AIG

數(shù)量有限的氨氣管均勻伸入煙道,每根管子上安裝有1個或很少的幾個較大的噴嘴,每個噴嘴下游設(shè)混合范圍較大的靜態(tài)混合器,每個噴嘴對應(yīng)的煙道截面積較大,可使單個噴嘴下游煙道截面較大區(qū)域內(nèi)的氨濃度均勻分布。混合距離相對要長,但對噴氨格柵上游煙氣條件的變化適應(yīng)能力也較強。應(yīng)用的電廠較多,有華電長沙電廠2×600MW、華能海門電廠2×1000MW等。

2.3渦流型AIG

利用湍流發(fā)生器(三角翼型與圓盤型)使煙氣在煙道截面上大范圍混合,口徑很大的氨噴嘴對著湍流發(fā)生器噴氨,有限幾個噴嘴就能使整個煙道內(nèi)的NH3/NOx摩爾比分布均勻。渦流發(fā)生器的駐渦不隨機組負荷變化,具有較強的穩(wěn)定性,但煙氣混合距離較長,局部NH3/NOx摩爾比調(diào)節(jié)比較困難。國電龍源環(huán)保在其脫硝項目工程中廣泛應(yīng)用,有國電銅陵電廠2×600MW、華能玉環(huán)電廠4×1000MW等。

每種氨噴射系統(tǒng)均有多根支管,每根支管設(shè)手動調(diào)節(jié)閥,以便根據(jù)實際煙氣條件,在運行過程中進行噴氨流量分配的優(yōu)化調(diào)節(jié)。

這三種氨噴射系統(tǒng)均有大量成功的應(yīng)用案例,本工程的氨/煙氣混合距離足夠長,可采用以上任何一種氨噴射技術(shù)。本工程采用了格柵型AIG。

3AIG噴氨優(yōu)化調(diào)整目的

SCR脫硝系統(tǒng)AIG噴氨優(yōu)化調(diào)整目的是為了合理控制脫硝副反應(yīng)發(fā)生的程度,在保證脫硝效率的同時使氨逃逸率達到最小。

SCR脫硝裝置在設(shè)計階段通過流場模擬,通常可以達到進入頂層催化劑表面的煙氣流場相對均勻。但由于省煤器出口煙氣中NOx分布不均勻,同時反應(yīng)器入口氨噴射系統(tǒng)支管道阻力不同及各支管的NH3不均勻,導致反應(yīng)器出口截面NOx分布均勻性較差。因此,在調(diào)試階段有必要進行噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗,調(diào)節(jié)入口氨噴射系統(tǒng)噴氨合理性,從而最大限度地實現(xiàn)出口截面NOx分布的均勻性,避免局部區(qū)域氨逃逸過大,在提高氨氣利用率的同時,降低空預(yù)器硫酸氫銨腐蝕的可能性,避免影響機組安全運行。

4河源電廠SCR脫硝系統(tǒng)AIG噴氨優(yōu)化調(diào)整

4.1氨噴射系統(tǒng)介紹

對于本工程SCR裝置,單側(cè)反應(yīng)器入氨噴射系統(tǒng)沿寬度方向分為6組,每一組分為長、中、短3根噴氨支管,通過調(diào)整該18只噴氨支管開度,最終實現(xiàn)出口截面NOx分布均勻性。

4.2出口截面測量格柵

為便于測量整個反應(yīng)器出口截面的NOx分布,在每層催化劑下方對應(yīng)位置設(shè)置測量點,單個反應(yīng)器出口設(shè)置12×6=72點。

對應(yīng)噴氨格柵調(diào)節(jié)閥門的催化劑模塊分布如下表1:

表1

4.3AIG噴氨優(yōu)化調(diào)整方案

噴氨格柵的優(yōu)化調(diào)整試驗通常選擇在100%鍋爐負荷(600MW)下進行,調(diào)整試驗期間要求機組負荷穩(wěn)定,運行方式不變,保證SCR入口NOx濃度穩(wěn)定。根據(jù)初次測得反應(yīng)器出口截面NOx分布情況,增大或減小對應(yīng)出口截面區(qū)域的噴氨支管調(diào)節(jié)閥開度,反復(fù)調(diào)整,最終實現(xiàn)出口截面NOx分布相對標準偏差在15%以內(nèi)。

相對標準偏差的計算方法如下:一般用出口NOx濃度的偏差系數(shù)Cv表示,其值一般控制在15%以內(nèi)。其計算方法為:

Cv其中:,。

其中,xi為脫硝反應(yīng)器出口某一點的NOx濃度,為脫硝反應(yīng)器出口NOx濃度的標準偏差,為脫硝反應(yīng)器出口處測量截面所有點的NOx濃度的平均值。

4.4測試數(shù)據(jù)記錄(以#2機組SCR反應(yīng)器A側(cè)為例)

4.4.1?優(yōu)化調(diào)整前的A側(cè)各催化劑模塊對應(yīng)NOx測量數(shù)據(jù)(單位mg/Nm3):

表2

A側(cè)優(yōu)化調(diào)整前,出口截面NOx平均值55.4mg/Nm3(干基,6%O2),相對標準偏差為47.6%,局部區(qū)域NOx濃度過低,噴氨量過大。

4.4.2?優(yōu)化調(diào)整后的A側(cè)各催化劑模塊對應(yīng)NOx測量數(shù)據(jù)(單位mg/Nm3):

表3

A側(cè)優(yōu)化調(diào)整后,出口截面NOx分布均勻性明顯改善。出口截面NOx平均值101.6mg/Nm3(干基,6%O2),相對標準偏差為7.1%。

4.4.3?噴氨優(yōu)化調(diào)整后,在75%(450MW)和50%(300MW)負荷下進行了抽查檢驗,測試結(jié)果顯示SCR出口截面NOx均勻性良好。

4.4.4?小結(jié)。河源電廠SCR脫硝系統(tǒng)AIG噴氨優(yōu)化調(diào)整取得了預(yù)期效果,優(yōu)化調(diào)整后反應(yīng)器出口NOx分布均勻性明顯改善,如2號機組SCR反應(yīng)器A側(cè)的相對偏差為7.1%,均勻性良好。

噴氨優(yōu)化調(diào)整后,應(yīng)將噴氨格柵每根支管的調(diào)節(jié)閥開度固定,并做好標記,日常運行期間無需再調(diào)整。由于煤種變化、燃燒工況改變等原因引起煙氣流場變化,或機組長周期運行后,需要再次進行噴氨優(yōu)化調(diào)整,以保證SCR反應(yīng)器出口煙氣中NOx的均勻性和較低的氨逃逸率。

endprint

摘要:文章介紹了河源電廠SCR脫硝系統(tǒng)AIG噴氨優(yōu)化調(diào)整,其目的是在保證脫硝效率的同時使氨逃逸率達到最小,以減少脫硝副反應(yīng)發(fā)生。改造后的SCR脫硝系統(tǒng)AIG噴氨優(yōu)化調(diào)整取得了預(yù)期效果,反應(yīng)器出口NOx分布均勻性明顯改善,可為類似問題提供借鑒參考。

關(guān)鍵詞:燃煤機組;SCR脫硝系統(tǒng);AIG噴氨;優(yōu)化調(diào)整;氨逃逸率

中圖分類號:U467文獻標識碼:A文章編號:1009-2374(2014)21-0049-02

1河源電廠SCR脫硝系統(tǒng)介紹

河源電廠一期工程2×600MW超超臨界燃煤機組分別于2008年12月和2009年8月投產(chǎn),同期配置低氮燃燒器、除塵效率為99.67%的雙室四電場靜電除塵器和脫硫效率為95%的濕法煙氣脫硫裝置、各種廢水處理裝置等環(huán)保設(shè)施,并于2012、2013年完成兩臺機組取消脫硫旁路和增設(shè)SCR脫硝裝置的技術(shù)改造。

SCR脫硝系統(tǒng)采用高塵布置,工作溫度300℃~420℃,工藝系統(tǒng)按入口NOx濃度450mg/Nm3、處理100%煙氣量、脫硝效率不低于80%、最終NOx排放濃度為90mg/Nm3、氨逃逸濃度不大于3μL/L、及SO2/SO3轉(zhuǎn)化率小于1.0%進行設(shè)計。每臺鍋爐設(shè)兩個SCR反應(yīng)器,不設(shè)省煤器調(diào)溫旁路和反應(yīng)器旁路。采用蜂窩式催化劑,按“2+1”模式布置,備用層在最下層。采用液氨制備脫硝還原劑,兩臺鍋爐脫硝裝置共用一個還原劑公用系統(tǒng)。

SCR脫硝系統(tǒng)采用集中控制方式,脫硝反應(yīng)器區(qū)的控制納入各機組DCS系統(tǒng),操作員站利用現(xiàn)有機組操作員站,設(shè)在機組運行控制室內(nèi)。脫硝還原劑儲存、制備與供應(yīng)系統(tǒng)等公用部分的控制作為遠程站納入機組公用DCS系統(tǒng),氨區(qū)就地設(shè)置專用的操作員站,就地操作員站具有集控室操作員站的全部功能,且1、2號機組可對還原劑區(qū)公用部分進行監(jiān)視。

SCR脫硝系統(tǒng)采用CFD數(shù)值模擬和物理模型試驗進行優(yōu)化設(shè)計,將省煤器出口、反應(yīng)器進口煙道、噴氨格柵、導流葉片、靜態(tài)混合、整流裝置、反應(yīng)器及空預(yù)器入口煙道等作為一個整體,保證脫硝系統(tǒng)各截面的煙氣流場分布均勻性。在消除局部大量積灰的同時,使煙氣系統(tǒng)阻力最小,頂層催化劑入口煙氣分布滿足:

速度最大偏差:平均值的±15%

溫度最大偏差:平均值的±10℃

氨氮摩爾比的最大偏差:平均值的±5%

煙氣入射催化劑角度(與垂直方向的夾角):±10°

2氨噴射系統(tǒng)AIG介紹

氨噴射系統(tǒng)AIG是SCR脫硝系統(tǒng)的核心部件,其作用是將噴入煙道內(nèi)的氨-空氣混合氣與煙氣(NOx)均勻混合,滿足催化劑入口設(shè)計條件,最終達到脫硝性能要求。其功能包括兩部分:一是氨-空氣混合氣的注入;二是將注入的氨-空氣混合氣與煙氣(NOx)混合均勻。

氨氣與稀釋風混合后進入混合器,壓力約2~4kPa的氨/空氣經(jīng)過多根支管噴入SCR進口煙道。催化劑入口的NOx與NH3分布程度,決定了反應(yīng)器出口的NOx和氨逃逸濃度分布,并影響到整體脫硝效率和下游設(shè)備的硫酸氫氨堵塞。NOx與NH3在頂層催化劑表面的分布均勻性,取決于噴氨格柵上游的NOx分布、煙氣流速分布、噴氨流量分配、靜態(tài)混合器的煙氣擾動強度及混合距離等。目前主要有三類氨噴射與混合系統(tǒng):

2.1格柵型AIG

大量氨氣支管交叉伸入煙道,每根管子上裝有很多小噴嘴,噴嘴下游布置局部混合的靜態(tài)混合器(也可不設(shè))。密布的噴嘴可在很短的距離內(nèi)滿足混合均勻性要求,但對噴氨格柵上游煙氣條件的變化適應(yīng)能力較低。應(yīng)用的電廠

有華能北京熱電廠4×220MW、北京石景山電廠4×200MW。

2.2混合型AIG

數(shù)量有限的氨氣管均勻伸入煙道,每根管子上安裝有1個或很少的幾個較大的噴嘴,每個噴嘴下游設(shè)混合范圍較大的靜態(tài)混合器,每個噴嘴對應(yīng)的煙道截面積較大,可使單個噴嘴下游煙道截面較大區(qū)域內(nèi)的氨濃度均勻分布。混合距離相對要長,但對噴氨格柵上游煙氣條件的變化適應(yīng)能力也較強。應(yīng)用的電廠較多,有華電長沙電廠2×600MW、華能海門電廠2×1000MW等。

2.3渦流型AIG

利用湍流發(fā)生器(三角翼型與圓盤型)使煙氣在煙道截面上大范圍混合,口徑很大的氨噴嘴對著湍流發(fā)生器噴氨,有限幾個噴嘴就能使整個煙道內(nèi)的NH3/NOx摩爾比分布均勻。渦流發(fā)生器的駐渦不隨機組負荷變化,具有較強的穩(wěn)定性,但煙氣混合距離較長,局部NH3/NOx摩爾比調(diào)節(jié)比較困難。國電龍源環(huán)保在其脫硝項目工程中廣泛應(yīng)用,有國電銅陵電廠2×600MW、華能玉環(huán)電廠4×1000MW等。

每種氨噴射系統(tǒng)均有多根支管,每根支管設(shè)手動調(diào)節(jié)閥,以便根據(jù)實際煙氣條件,在運行過程中進行噴氨流量分配的優(yōu)化調(diào)節(jié)。

這三種氨噴射系統(tǒng)均有大量成功的應(yīng)用案例,本工程的氨/煙氣混合距離足夠長,可采用以上任何一種氨噴射技術(shù)。本工程采用了格柵型AIG。

3AIG噴氨優(yōu)化調(diào)整目的

SCR脫硝系統(tǒng)AIG噴氨優(yōu)化調(diào)整目的是為了合理控制脫硝副反應(yīng)發(fā)生的程度,在保證脫硝效率的同時使氨逃逸率達到最小。

SCR脫硝裝置在設(shè)計階段通過流場模擬,通常可以達到進入頂層催化劑表面的煙氣流場相對均勻。但由于省煤器出口煙氣中NOx分布不均勻,同時反應(yīng)器入口氨噴射系統(tǒng)支管道阻力不同及各支管的NH3不均勻,導致反應(yīng)器出口截面NOx分布均勻性較差。因此,在調(diào)試階段有必要進行噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗,調(diào)節(jié)入口氨噴射系統(tǒng)噴氨合理性,從而最大限度地實現(xiàn)出口截面NOx分布的均勻性,避免局部區(qū)域氨逃逸過大,在提高氨氣利用率的同時,降低空預(yù)器硫酸氫銨腐蝕的可能性,避免影響機組安全運行。

4河源電廠SCR脫硝系統(tǒng)AIG噴氨優(yōu)化調(diào)整

4.1氨噴射系統(tǒng)介紹

對于本工程SCR裝置,單側(cè)反應(yīng)器入氨噴射系統(tǒng)沿寬度方向分為6組,每一組分為長、中、短3根噴氨支管,通過調(diào)整該18只噴氨支管開度,最終實現(xiàn)出口截面NOx分布均勻性。

4.2出口截面測量格柵

為便于測量整個反應(yīng)器出口截面的NOx分布,在每層催化劑下方對應(yīng)位置設(shè)置測量點,單個反應(yīng)器出口設(shè)置12×6=72點。

對應(yīng)噴氨格柵調(diào)節(jié)閥門的催化劑模塊分布如下表1:

表1

4.3AIG噴氨優(yōu)化調(diào)整方案

噴氨格柵的優(yōu)化調(diào)整試驗通常選擇在100%鍋爐負荷(600MW)下進行,調(diào)整試驗期間要求機組負荷穩(wěn)定,運行方式不變,保證SCR入口NOx濃度穩(wěn)定。根據(jù)初次測得反應(yīng)器出口截面NOx分布情況,增大或減小對應(yīng)出口截面區(qū)域的噴氨支管調(diào)節(jié)閥開度,反復(fù)調(diào)整,最終實現(xiàn)出口截面NOx分布相對標準偏差在15%以內(nèi)。

相對標準偏差的計算方法如下:一般用出口NOx濃度的偏差系數(shù)Cv表示,其值一般控制在15%以內(nèi)。其計算方法為:

Cv其中:,。

其中,xi為脫硝反應(yīng)器出口某一點的NOx濃度,為脫硝反應(yīng)器出口NOx濃度的標準偏差,為脫硝反應(yīng)器出口處測量截面所有點的NOx濃度的平均值。

4.4測試數(shù)據(jù)記錄(以#2機組SCR反應(yīng)器A側(cè)為例)

4.4.1?優(yōu)化調(diào)整前的A側(cè)各催化劑模塊對應(yīng)NOx測量數(shù)據(jù)(單位mg/Nm3):

表2

A側(cè)優(yōu)化調(diào)整前,出口截面NOx平均值55.4mg/Nm3(干基,6%O2),相對標準偏差為47.6%,局部區(qū)域NOx濃度過低,噴氨量過大。

4.4.2?優(yōu)化調(diào)整后的A側(cè)各催化劑模塊對應(yīng)NOx測量數(shù)據(jù)(單位mg/Nm3):

表3

A側(cè)優(yōu)化調(diào)整后,出口截面NOx分布均勻性明顯改善。出口截面NOx平均值101.6mg/Nm3(干基,6%O2),相對標準偏差為7.1%。

4.4.3?噴氨優(yōu)化調(diào)整后,在75%(450MW)和50%(300MW)負荷下進行了抽查檢驗,測試結(jié)果顯示SCR出口截面NOx均勻性良好。

4.4.4?小結(jié)。河源電廠SCR脫硝系統(tǒng)AIG噴氨優(yōu)化調(diào)整取得了預(yù)期效果,優(yōu)化調(diào)整后反應(yīng)器出口NOx分布均勻性明顯改善,如2號機組SCR反應(yīng)器A側(cè)的相對偏差為7.1%,均勻性良好。

噴氨優(yōu)化調(diào)整后,應(yīng)將噴氨格柵每根支管的調(diào)節(jié)閥開度固定,并做好標記,日常運行期間無需再調(diào)整。由于煤種變化、燃燒工況改變等原因引起煙氣流場變化,或機組長周期運行后,需要再次進行噴氨優(yōu)化調(diào)整,以保證SCR反應(yīng)器出口煙氣中NOx的均勻性和較低的氨逃逸率。

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