喬添梁(大慶油田有限責任公司第六采油廠規劃設計研究所)
油田進入特高含水期開發后,油田上產與能耗增加的矛盾日益突出,節能的難度也越來越大。為此,在以往單一技術節能、節點節能的基礎上,對轉油站能耗進行用能綜合分析,挖掘節能潛力,提出節能改造措施,進一步降低轉油站能耗。
某轉油站設計規模為7000 m3/d,目前外輸6545 m3/d,負荷率93.5%,下轄6 座計量間共79 口井(抽油機井35 口,螺桿泵井37 口,電泵井7口),平均回壓0.37 MPa,平均摻水匯管溫度為50.0 ℃。
轉油站能耗集中表現在熱耗和電耗兩方面[1]。熱耗主要分布在轉油站摻水加熱、洗井加熱及外輸加熱等環節[2]。電耗主要分布在轉油站外輸泵、摻水泵、熱洗泵等環節。地面系統生產設施經歷多年的運行,系統局部負荷存在不合理的問題[3],機泵存在額定排量與生產流量不匹配、泵管壓差大和低效的現象。
通過對機泵效率測試,掌握了機泵能耗情況,測試結果見表1。
目前站內2 臺變壓器均為S7-500/6.3 型,均屬于淘汰產品。1#、2#變壓器負載率分別為28%、31.4%,兩臺變壓器負載率都比較低,沒有工作在經濟運行區間內。

表1 機泵能耗評價
能量平衡方法是油田節能測試的基本方法,即通過測試,分析被測系統輸入、輸出能量在數量上的平衡關系,掌握系統的耗能狀況,了解系統的用能水平,確定系統的節能潛力和節能方向。根據能量守衡與轉換定律,對確定的體系有:輸入能量=輸出能量+體系內能量的變化。能量平衡模型見圖1。
根據圖1可以建立轉油站能量平衡方程:

式中:
EPhin——進入轉油站的各種介質相對于基準溫度所帶入的熱能;
EPhout——轉油站輸出的各種介質相對于基準溫度所帶出的熱能;
EPpin——進入轉油站的各種介質相對于基準壓力所帶入的壓力能;
EPpout——轉油站輸出的各種介質相對于基準壓力所帶出的壓力能;
EPh——外界供給轉油站的熱能;
EPe——外界供給轉油站的電能;
ΔEPh——轉油站的熱能損失;
ΔEPp——轉油站的壓力能損失。

圖1 轉油站能量平衡模型
通過節能監測和能量平衡方程計算,該轉油站噸液耗電1.14 kWh,噸液耗氣0.58 m3。經過分析發現:該站2#、3#外輸泵泵效低于規定標準;單井平均摻水量1.1 m3/h,摻水量有下調空間;1#熱洗泵偏離經濟區域運行,能耗較高,通過調查,排量25 m3/h、壓力5 MPa 的熱洗泵可滿足螺桿泵井和部分抽油機井洗井需求,目前熱洗泵排量為48 m3/h,揚程為600 m,高于實際需求;1#、2#、3#加熱爐空氣系數超標,導致爐效降低;3 臺1.74 MW 加熱爐效率不達標。
通過對該轉油站的能耗分析,制定了相應的節能改造措施并進行節能改造。取消外輸加熱爐、游離水脫除器前調節閥及配套工藝,形成外輸油不加熱、不調節,直接計量、外輸的新工藝;3 臺加熱爐應用氧含量分析儀并應用節能涂料。同時對該站計量系統進行完善,改造前后能流對比見圖2。改造后,年節電36.1×104kWh,年節氣10.2×104m3,噸液耗電由1.14 kWh下降為0.95 kWh,噸液耗氣由0.58 m3下降為0.526 m3,年節約成本27.58萬元。

圖2 轉油站改造前后能流對比
1)通過開展站庫能耗綜合評價方法研究,采用整體能耗評價和能耗節點評價相結合的方法,能夠系統、客觀地評價站庫能耗狀況。針對轉油站能耗節點多的工藝現狀,建立轉油站能耗評價的體系文件,確立了能耗設備評價指標。
2)通過建立站庫的能流圖,對轉油站能耗狀況進行系統的分析及評價,可確定站庫的能耗水平和能耗狀況,確保從節點到站庫,從站庫到區域能夠采取有效的梯級節能改造措施,為油田老改立項提供技術依據。
[1]謝焜,李青,嚴國民,等.集輸系統節能配套工藝技術應用探討[J].石油石化節能,2010,21(1):18-21.
[2]馮愛林,楊愛萍,孔令彬,等.中轉站耗能高的原因分析與節能降耗的方法[J].科技創業月刊,2009(11X):11-12.
[3]吳長利,唐紅翠,趙連河,等.油田地面工程存在的主要問題及對策[J].石油規劃設計,2003,14(4):17-19.