黃正華
摘要:文章介紹了第一煉鋼廠150t連鑄作業區為減少LZ鋼漏鋼而采取的一系列改進措施:優化結晶器軟水流量,優化二冷制度,對在線結晶器過鋼量的控制,優化溫度拉速制度等,并取得了較好的效果,150t連鑄生產LZ鋼的溢漏率由原來的0.5%減少到現在的0.1%。
關鍵詞:LZ鋼;漏鋼;軟水流量;二冷制度;過鋼量;溫度拉速制度
中圖分類號:TF777 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)19-0056-02
2012年隨著八一鋼鐵股份有限公司第一煉鋼廠150t轉爐產線工程的結束,第一煉鋼廠150t連鑄10機10流小方坯連鑄機于8月份開始投產,主要生產鋼種包括熱軋光圓鋼筋系列、熱軋帶肋鋼筋系列、抽油桿鋼系列、彈簧鋼系列、硬線鋼系列、焊絲鋼系列、齒輪鋼、77Mn、82B等50個鋼種。150t連鑄10機10流小方坯連鑄機于2013年1月份開始生產LZ鋼,在澆鑄LZ鋼的過程中漏鋼事故較多,平均拉速慢,產能受到很大影響。為此,對澆鑄LZ鋼時漏鋼的成因進行分析,找出解決漏鋼的辦法。通過對澆鑄工藝的優化,取得了良好的效果。
1 裝備與工藝條件
1.1 裝備條件
鑄機:10機10流弧形連鑄機;澆鑄半徑:R10000;澆鑄斷面:150×150mm;爐機匹配:一機對一爐;定尺:10m,12m;中間包澆注形式:塞棒-浸入式水口,保護渣保護澆注;引錠桿形式:剛性引錠桿;拉矯形式:漸近矯直;切割形式:火焰切割機。
1.2 工藝條件
結晶器:窄縫導流水套式結晶器;
水縫:4mm;
軟水壓力:≥1.0MPa;
長度:900mm;
材質:磷脫氧銅;
銅管形式:帶錐度弧管式(連續錐度);
二次冷卻區分四段。
2 LZ鋼漏鋼產生的原因分析
2.1 LZ鋼坯殼的裂紋敏感性強
LZ鋼屬于低碳鋼,其在結晶器內形成的初生坯殼,在固相線以下25℃~50℃時發生包晶反應(δ+L=γ),并伴隨較大的線性收縮,坯殼與結晶器脫離產生較大的縫隙,導出熱流減少,坯殼變薄,而且厚度不均勻。當坯殼所受應力超過其抗拉強度時,在坯殼薄弱處產生應力集中出現細小縱裂紋,出結晶器坯殼由于失去支撐以及受二冷強度影響,裂紋進一步擴大,發生漏鋼。相同冷卻條件下,低合金鋼比普碳鋼溫降速度大,凝固快,在一次冷卻不均勻時,坯殼厚度差別更大,裂紋敏感性更強,在熱應力和形變應力的作用下,易在坯殼薄弱處開裂,從而極易發生角裂漏鋼。2013年1~5月份150t連鑄共生產LZ鋼515爐,漏鋼次數26次,除2次卷渣漏鋼,1次結晶器振動跳鋼殼漏鋼外,其余23次均為角部縱裂漏鋼。在23次角部縱裂漏鋼中有22次發生在出結晶器和二冷一區間。
2.2 結晶器的影響
(1)銅管內腔倒錐度的影響,結晶器傳熱的熱阻主要是氣隙,氣隙小則熱阻小,氣隙大,則熱阻大。結晶器使用前期,銅管內腔曲線比較接近坯殼收縮曲線,氣隙均勻,傳熱均勻,坯殼厚度也較均勻。在使用的過程中銅管不斷的磨損和受熱變形。在使用的中后期總錐度不斷變小,而且彎月面下傳熱量大,銅管局部發生變形,也增加了坯殼的不均勻性。
(2)結晶器內軟水流量的影響,通過對LZ鋼的漏鋼鑄坯切樣分析,發現漏鋼的鑄坯四面坯殼厚度明顯不等,這說明主要原因是由于鑄坯在結晶器內的冷卻不均勻。針對LZ鋼的包晶反應、線收縮大等特點,采用適當的降低結晶器內軟水流量的方法,有利于提高鑄坯坯殼與結晶器整個長度上的接觸,使坯殼均勻、充分地生長,減少裂紋的產生。
2.3 過熱度和拉速的影響
角部裂紋漏鋼與中包溫度與拉速關系密切,保證鋼水有一定的過熱度,能保證鋼水順利澆完。理論研究表明,過熱度每增加10℃,結晶器出口坯殼厚度減少3%,溫度過高,拉速偏快,就會造成出結晶器坯殼厚度較薄,出結晶器后容易產生角部裂紋漏鋼。
3 具體措施
4 取得的效果
經過工藝優化,150t連鑄生產LZ鋼的澆鑄情況得到很大的改觀,漏鋼事故大幅降低。2013年1~5月份生產LZ鋼的溢漏率為0.5%(共澆注515爐,漏鋼26次),調整后,2013年6~8月份生產LZ鋼的溢漏率為0.1%(共澆注299爐,漏鋼3次)。
5 結論
(1)銅管內腔尺寸不合理和結晶器軟水流量偏大是造成150t連鑄10機10流連鑄機LZ鋼角裂漏鋼的主要原因。
(2)二冷一區、二區冷卻強度偏弱是造成LZ鋼角裂漏鋼的重要原因。
(3)高過熱度情況下拉速偏快是造成LZ鋼角裂漏鋼的重要原因。
參考文獻
[1] 陳家祥.連鑄煉鋼手冊[M].北京:冶金工業出版社,1995.
[2] 徐志洋,姜紅軍.小方坯連鑄機漏鋼事故分析及防止措施[J].馬鋼科研,1999,(4).endprint
摘要:文章介紹了第一煉鋼廠150t連鑄作業區為減少LZ鋼漏鋼而采取的一系列改進措施:優化結晶器軟水流量,優化二冷制度,對在線結晶器過鋼量的控制,優化溫度拉速制度等,并取得了較好的效果,150t連鑄生產LZ鋼的溢漏率由原來的0.5%減少到現在的0.1%。
關鍵詞:LZ鋼;漏鋼;軟水流量;二冷制度;過鋼量;溫度拉速制度
中圖分類號:TF777 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)19-0056-02
2012年隨著八一鋼鐵股份有限公司第一煉鋼廠150t轉爐產線工程的結束,第一煉鋼廠150t連鑄10機10流小方坯連鑄機于8月份開始投產,主要生產鋼種包括熱軋光圓鋼筋系列、熱軋帶肋鋼筋系列、抽油桿鋼系列、彈簧鋼系列、硬線鋼系列、焊絲鋼系列、齒輪鋼、77Mn、82B等50個鋼種。150t連鑄10機10流小方坯連鑄機于2013年1月份開始生產LZ鋼,在澆鑄LZ鋼的過程中漏鋼事故較多,平均拉速慢,產能受到很大影響。為此,對澆鑄LZ鋼時漏鋼的成因進行分析,找出解決漏鋼的辦法。通過對澆鑄工藝的優化,取得了良好的效果。
1 裝備與工藝條件
1.1 裝備條件
鑄機:10機10流弧形連鑄機;澆鑄半徑:R10000;澆鑄斷面:150×150mm;爐機匹配:一機對一爐;定尺:10m,12m;中間包澆注形式:塞棒-浸入式水口,保護渣保護澆注;引錠桿形式:剛性引錠桿;拉矯形式:漸近矯直;切割形式:火焰切割機。
1.2 工藝條件
結晶器:窄縫導流水套式結晶器;
水縫:4mm;
軟水壓力:≥1.0MPa;
長度:900mm;
材質:磷脫氧銅;
銅管形式:帶錐度弧管式(連續錐度);
二次冷卻區分四段。
2 LZ鋼漏鋼產生的原因分析
2.1 LZ鋼坯殼的裂紋敏感性強
LZ鋼屬于低碳鋼,其在結晶器內形成的初生坯殼,在固相線以下25℃~50℃時發生包晶反應(δ+L=γ),并伴隨較大的線性收縮,坯殼與結晶器脫離產生較大的縫隙,導出熱流減少,坯殼變薄,而且厚度不均勻。當坯殼所受應力超過其抗拉強度時,在坯殼薄弱處產生應力集中出現細小縱裂紋,出結晶器坯殼由于失去支撐以及受二冷強度影響,裂紋進一步擴大,發生漏鋼。相同冷卻條件下,低合金鋼比普碳鋼溫降速度大,凝固快,在一次冷卻不均勻時,坯殼厚度差別更大,裂紋敏感性更強,在熱應力和形變應力的作用下,易在坯殼薄弱處開裂,從而極易發生角裂漏鋼。2013年1~5月份150t連鑄共生產LZ鋼515爐,漏鋼次數26次,除2次卷渣漏鋼,1次結晶器振動跳鋼殼漏鋼外,其余23次均為角部縱裂漏鋼。在23次角部縱裂漏鋼中有22次發生在出結晶器和二冷一區間。
2.2 結晶器的影響
(1)銅管內腔倒錐度的影響,結晶器傳熱的熱阻主要是氣隙,氣隙小則熱阻小,氣隙大,則熱阻大。結晶器使用前期,銅管內腔曲線比較接近坯殼收縮曲線,氣隙均勻,傳熱均勻,坯殼厚度也較均勻。在使用的過程中銅管不斷的磨損和受熱變形。在使用的中后期總錐度不斷變小,而且彎月面下傳熱量大,銅管局部發生變形,也增加了坯殼的不均勻性。
(2)結晶器內軟水流量的影響,通過對LZ鋼的漏鋼鑄坯切樣分析,發現漏鋼的鑄坯四面坯殼厚度明顯不等,這說明主要原因是由于鑄坯在結晶器內的冷卻不均勻。針對LZ鋼的包晶反應、線收縮大等特點,采用適當的降低結晶器內軟水流量的方法,有利于提高鑄坯坯殼與結晶器整個長度上的接觸,使坯殼均勻、充分地生長,減少裂紋的產生。
2.3 過熱度和拉速的影響
角部裂紋漏鋼與中包溫度與拉速關系密切,保證鋼水有一定的過熱度,能保證鋼水順利澆完。理論研究表明,過熱度每增加10℃,結晶器出口坯殼厚度減少3%,溫度過高,拉速偏快,就會造成出結晶器坯殼厚度較薄,出結晶器后容易產生角部裂紋漏鋼。
3 具體措施
4 取得的效果
經過工藝優化,150t連鑄生產LZ鋼的澆鑄情況得到很大的改觀,漏鋼事故大幅降低。2013年1~5月份生產LZ鋼的溢漏率為0.5%(共澆注515爐,漏鋼26次),調整后,2013年6~8月份生產LZ鋼的溢漏率為0.1%(共澆注299爐,漏鋼3次)。
5 結論
(1)銅管內腔尺寸不合理和結晶器軟水流量偏大是造成150t連鑄10機10流連鑄機LZ鋼角裂漏鋼的主要原因。
(2)二冷一區、二區冷卻強度偏弱是造成LZ鋼角裂漏鋼的重要原因。
(3)高過熱度情況下拉速偏快是造成LZ鋼角裂漏鋼的重要原因。
參考文獻
[1] 陳家祥.連鑄煉鋼手冊[M].北京:冶金工業出版社,1995.
[2] 徐志洋,姜紅軍.小方坯連鑄機漏鋼事故分析及防止措施[J].馬鋼科研,1999,(4).endprint
摘要:文章介紹了第一煉鋼廠150t連鑄作業區為減少LZ鋼漏鋼而采取的一系列改進措施:優化結晶器軟水流量,優化二冷制度,對在線結晶器過鋼量的控制,優化溫度拉速制度等,并取得了較好的效果,150t連鑄生產LZ鋼的溢漏率由原來的0.5%減少到現在的0.1%。
關鍵詞:LZ鋼;漏鋼;軟水流量;二冷制度;過鋼量;溫度拉速制度
中圖分類號:TF777 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)19-0056-02
2012年隨著八一鋼鐵股份有限公司第一煉鋼廠150t轉爐產線工程的結束,第一煉鋼廠150t連鑄10機10流小方坯連鑄機于8月份開始投產,主要生產鋼種包括熱軋光圓鋼筋系列、熱軋帶肋鋼筋系列、抽油桿鋼系列、彈簧鋼系列、硬線鋼系列、焊絲鋼系列、齒輪鋼、77Mn、82B等50個鋼種。150t連鑄10機10流小方坯連鑄機于2013年1月份開始生產LZ鋼,在澆鑄LZ鋼的過程中漏鋼事故較多,平均拉速慢,產能受到很大影響。為此,對澆鑄LZ鋼時漏鋼的成因進行分析,找出解決漏鋼的辦法。通過對澆鑄工藝的優化,取得了良好的效果。
1 裝備與工藝條件
1.1 裝備條件
鑄機:10機10流弧形連鑄機;澆鑄半徑:R10000;澆鑄斷面:150×150mm;爐機匹配:一機對一爐;定尺:10m,12m;中間包澆注形式:塞棒-浸入式水口,保護渣保護澆注;引錠桿形式:剛性引錠桿;拉矯形式:漸近矯直;切割形式:火焰切割機。
1.2 工藝條件
結晶器:窄縫導流水套式結晶器;
水縫:4mm;
軟水壓力:≥1.0MPa;
長度:900mm;
材質:磷脫氧銅;
銅管形式:帶錐度弧管式(連續錐度);
二次冷卻區分四段。
2 LZ鋼漏鋼產生的原因分析
2.1 LZ鋼坯殼的裂紋敏感性強
LZ鋼屬于低碳鋼,其在結晶器內形成的初生坯殼,在固相線以下25℃~50℃時發生包晶反應(δ+L=γ),并伴隨較大的線性收縮,坯殼與結晶器脫離產生較大的縫隙,導出熱流減少,坯殼變薄,而且厚度不均勻。當坯殼所受應力超過其抗拉強度時,在坯殼薄弱處產生應力集中出現細小縱裂紋,出結晶器坯殼由于失去支撐以及受二冷強度影響,裂紋進一步擴大,發生漏鋼。相同冷卻條件下,低合金鋼比普碳鋼溫降速度大,凝固快,在一次冷卻不均勻時,坯殼厚度差別更大,裂紋敏感性更強,在熱應力和形變應力的作用下,易在坯殼薄弱處開裂,從而極易發生角裂漏鋼。2013年1~5月份150t連鑄共生產LZ鋼515爐,漏鋼次數26次,除2次卷渣漏鋼,1次結晶器振動跳鋼殼漏鋼外,其余23次均為角部縱裂漏鋼。在23次角部縱裂漏鋼中有22次發生在出結晶器和二冷一區間。
2.2 結晶器的影響
(1)銅管內腔倒錐度的影響,結晶器傳熱的熱阻主要是氣隙,氣隙小則熱阻小,氣隙大,則熱阻大。結晶器使用前期,銅管內腔曲線比較接近坯殼收縮曲線,氣隙均勻,傳熱均勻,坯殼厚度也較均勻。在使用的過程中銅管不斷的磨損和受熱變形。在使用的中后期總錐度不斷變小,而且彎月面下傳熱量大,銅管局部發生變形,也增加了坯殼的不均勻性。
(2)結晶器內軟水流量的影響,通過對LZ鋼的漏鋼鑄坯切樣分析,發現漏鋼的鑄坯四面坯殼厚度明顯不等,這說明主要原因是由于鑄坯在結晶器內的冷卻不均勻。針對LZ鋼的包晶反應、線收縮大等特點,采用適當的降低結晶器內軟水流量的方法,有利于提高鑄坯坯殼與結晶器整個長度上的接觸,使坯殼均勻、充分地生長,減少裂紋的產生。
2.3 過熱度和拉速的影響
角部裂紋漏鋼與中包溫度與拉速關系密切,保證鋼水有一定的過熱度,能保證鋼水順利澆完。理論研究表明,過熱度每增加10℃,結晶器出口坯殼厚度減少3%,溫度過高,拉速偏快,就會造成出結晶器坯殼厚度較薄,出結晶器后容易產生角部裂紋漏鋼。
3 具體措施
4 取得的效果
經過工藝優化,150t連鑄生產LZ鋼的澆鑄情況得到很大的改觀,漏鋼事故大幅降低。2013年1~5月份生產LZ鋼的溢漏率為0.5%(共澆注515爐,漏鋼26次),調整后,2013年6~8月份生產LZ鋼的溢漏率為0.1%(共澆注299爐,漏鋼3次)。
5 結論
(1)銅管內腔尺寸不合理和結晶器軟水流量偏大是造成150t連鑄10機10流連鑄機LZ鋼角裂漏鋼的主要原因。
(2)二冷一區、二區冷卻強度偏弱是造成LZ鋼角裂漏鋼的重要原因。
(3)高過熱度情況下拉速偏快是造成LZ鋼角裂漏鋼的重要原因。
參考文獻
[1] 陳家祥.連鑄煉鋼手冊[M].北京:冶金工業出版社,1995.
[2] 徐志洋,姜紅軍.小方坯連鑄機漏鋼事故分析及防止措施[J].馬鋼科研,1999,(4).endprint