張青林
(國電赤峰化工有限公司,內蒙古 赤峰 024070)
國電赤峰化工有限公司30·52煤制尿素項目尿素系統采用傳統的CO2汽提法生產工藝。由于低壓循環吸收系統產生的甲銨液濃度低,致使高壓甲銨泵出口壓力低,進而造成高壓系統合成反應紊亂而被迫停車。現將系統存在的問題及采取的措施介紹如下。
我公司高壓甲銨泵是由美國圣達因有限公司提供的HMP-3000型高壓泵,為三軸兩級離心泵,一個低速軸(2 960r/min),兩個高速軸(9 997r/min)。軸套為滑動軸套,密封為動靜環密封,低速軸與電機側為迷宮式密封;密封形式,1級為雙端面密封,2級為串聯密封,密封介質為脫鹽水(強制密封)。齒輪箱里低速軸為徑向滑動軸承;高速軸軸向,1級為止推墊片,2級主推軸承為可傾瓦軸承,2級次推軸承為止推墊片。高速軸承油封為機械密封,葉片為8個開式葉片,呈90°;1級葉輪吸入口設有誘導輪,有利于吸入液體。高壓甲銨泵技術參數見表1。

表1 高壓甲銨泵技術參數
我公司高壓甲銨泵共兩臺,原設計直接用高壓甲銨泵抽取低壓甲銨冷凝器內的液體,輸送至高壓洗滌器。在高壓合成系統投料前,用脫鹽水代替甲銨液,高壓甲銨泵出口壓力可達到12.5MPa;隨著合成系統投料的不斷進行,合成系統的壓力逐漸增加,低壓甲銨冷凝器溢流槽內的甲銨液逐漸增濃,高壓甲銨泵出口壓力也隨之增加;當合成系統壓力達到13.5MPa以上時,低壓甲銨冷凝器溢流槽內的甲銨液密度增大至1.18g/cm3(設計值為1.26g/cm3)左右時,高壓甲銨泵出口壓力在13.5MPa,達不到設計值15.144MPa(對應的入口甲銨液密度為1.26g/cm3)。此時,高壓甲銨泵打量出現波動,輸送至高壓洗滌器的甲銨液流量不穩定,導致合成反應不好,系統排放量增大,未反應的氨和二氧化碳不能回收到高壓系統中,合成系統水碳比失調;最后,整個合成系統紊亂(系統狀況見表2),系統超壓,高壓甲銨泵跳車,系統無法進一步開車而被迫停車。

表2 系統狀況
根據系統開車時高壓甲銨泵的打量情況,以及高壓合成系統的狀況,只有提高高壓甲銨泵出口壓力才能解決上述問題。通過對生產實際的分析及與同類廠家的溝通,決定在高壓甲銨泵入口增加一臺升壓泵,以此提高其出口壓力,從而實現甲銨液流量穩定,保證高壓系統的水碳比平衡,確保整個合成系統反應正常。具體改造方案為,在高壓甲銨泵入口主管上增加一臺75kW、出口壓力3.0MPa、轉數2 960r/min的升壓泵,確保高壓甲銨泵出口壓力可提至15.0MPa以上;同時,升壓泵設有副線,主、副管線可以通過切斷閥實現切換,如圖1所示。

圖1 增設甲銨升壓泵后系統流程示意
2012年9月高壓甲銨泵入口增加一臺離心式甲銨升壓泵。在合成系統投料前,關閉甲銨升壓泵的副線閥,全開甲銨升壓泵的出入口閥,先啟動甲銨升壓泵打循環,用變頻器調節其轉速在2 000r/min時,控制甲銨升壓泵出口壓力在1.5MPa之內,再啟動高壓甲銨泵打循環;當高壓合成系統投料時,逐漸關小高壓甲銨泵出口副線調節閥,當關至最小調節量2%時,高壓甲銨泵出口壓力為13.0MPa;隨著高壓系統壓力的提高,逐漸用變頻器調節甲銨升壓泵的轉速,當高壓合成系統壓力達到13.8~14.5MPa時,甲銨升壓泵的轉速為2 500r/min,甲銨升壓泵出口壓力為2.5MPa,高壓甲銨泵出口壓力為15.0MPa。如此一來,甲銨液流量穩定,系統排放量小,保證高壓系統的水碳比平衡,確保整個高壓合成系統反應正常。改造后系統運行參數見表3。

表3 增設升壓泵后系統運行參數
增加升壓泵后,效果很好。而由于改變了原設計要求,高壓甲銨泵的密封系統損壞大,不利于生產維護。增加升壓泵后,短期內解決了系統壓力、流量等工藝方面的問題,但操作、維修非常不便,維修成本和故障率也隨之增高。此外,高壓甲銨泵一、二級密封水壓力提高,密封腔壓力也隨之提高,這與高壓甲銨泵機械密封設計壓力不符。機械密封長期在高負荷工況下運行,存在著巨大的安全隱患!機械密封壽命大大縮短,所以改造效果還有待于進一步觀察。
通過在高壓甲銨泵入口增加升壓泵來提高高壓甲銨泵出口壓力,以此來滿足高壓系統所需甲銨液的量,從而實現了尿素合成系統的穩定操作。但從存在的缺陷來看,還沒有徹底解決高壓甲銨泵輸液問題;或從高壓甲銨泵本體尋求解決方法更好些,這還有待于進一步探討和研究。