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同步電機輪轂輻板裂紋原因及修復措施

2014-07-10 10:31:30徐化林莊小云
氮肥與合成氣 2014年11期
關鍵詞:裂紋振動

徐化林 莊小云

(華強化工集團股份有限公司 湖北當陽444105)

0 前言

華強化工集團股份有限公司有8臺6M32型和1臺6M50型氫氮氣壓縮機,6M32型壓縮機由 TK3200-16/2600型同步電機(2007年投運,機組編號0#)驅動。合成氨系統經數次擴能改造,目前氨醇年生產能力達600 kt,為確保壓縮機安全長周期穩定運行,對各壓縮機的主機、電機均設置了振動在線監測系統。

1 第1次故障

2013年11月10日,0#機組同步電機主軸瓦6個測點、電機軸瓦2個測點振動監測數值均出現明顯上升,電機軸承座振動速度達21.0 mm/s。經緊急停機檢查,發現電機轉子輪轂輻板中部沿圓周方向產生了4條裂紋。

裂紋原因分析:該壓縮機機組處于長期超負荷生產狀態,同時還存在帶液現象,頻繁大扭矩起動,影響整個轉子運行的平衡性能,產生較大應力,導致電機轉子輪轂輻板產生疲勞。

6M32型壓縮機機組設計壓力與實際運行壓力對比見表1。

表1 6M32型壓縮機機組設計壓力與 實際運行壓力對比 MPa

項目一級二級三級四級五級六級設計壓力吸氣0.0240.240.701.605.15011.00排氣0.240.801.705.1513.4031.40實際壓力吸氣0.0480.330.661.505.0010.80排氣0.330.741.605.0012.0021.20

采取措施:如果外購新電機轉子需3個月時間,為減少對生產的影響,決定采用焊接工藝修復該電機轉子。查資料得知,該輪轂符合16Mn化學成分,屬于16Mn鍛件。焊接時用碳弧氣刨將電機轉子裂紋部分刨出雙U形坡口,然后打磨、清洗、去除油污;焊接部位預熱至300~350 ℃,采用J507焊條對坡口進行焊接修復,在焊接過程中,采用錘擊法消除應力;同時,在裂紋部位增設加強筋板,提高抗扭強度。焊接完畢后,立即對焊接部位進行局部保溫,實施自然冷卻。

2 第2次故障

經第1次修復裂紋的電機轉子投運初期,各測點振動速度均正常,一般控制在5.0 mm/s。隨著開機時間的延長,各測點振動速度再次出現緩慢增大現象。運行10 h后,電機測點振動速度上升至11.0 mm/s。再次停機,對輻板采用著色探傷檢查,發現在焊縫部位出現了眾多細小裂紋。

裂紋原因分析:第1次修復裂紋的焊接工藝只采用錘擊消除應力,未進行全面退火處理,焊接應力消除不完全,輪轂輻板單側焊接加強筋板致使轉子動平衡失效、振動偏大、應力增加,導致形成第2次裂紋。

采取措施:①取消單側加強板,在輻板圓孔內側增加圓環形加強板,將圓孔孔徑由Φ360 mm縮小至Φ200 mm,增加了輪轂輻板的整體強度。②對裂紋再次進行氣刨、打磨焊接。③焊接后,對整個轉子進行退火,即采用電阻絲纏繞輪轂、外覆蓋保溫石棉,通過調節電流控制升溫速率;嚴格按照16Mn材質焊接退火工藝進行加熱、保溫、冷卻;即將工件加熱至620 ℃并保溫2 h,保溫結束后按2.5 ℃/min的速率降溫至300 ℃(2 h),再自然冷卻至常溫。

3 第3次故障

電機轉子修復投運1 h后,振動速度仍出現緩慢增大情況。運行24 h之后,振動速度達到10.8 mm/s,被迫再次停車檢查,發現是轉子輪轂與軸配合松動。

輪子輪轂與軸配合松動原因分析:轉子整體焊接退火后,轂孔發生膨脹變形,降溫后未能恢復至原有尺寸,造成與軸配合出現間隙而松動。

處理措施:用壓力機拆出輪轂,對內孔實施預熱、堆焊加工,利用機加工手段重新使輪轂與軸之間配合恢復至原有過盈配合尺寸(0.25~0.30 mm)。

4 效果

電機轉子經過第3次修復回裝后,壓縮機自2013年11月開車已連續穩定運行3個月,未發生故障,電機軸承座振動正常。

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