李建忠
(山西晉城陵川崇安關(guān)嶺山煤業(yè)有限公司,山西 晉城 048006)
綜述全面提高煤炭塊率的方法與實踐
李建忠
(山西晉城陵川崇安關(guān)嶺山煤業(yè)有限公司,山西 晉城 048006)
針對本礦沁水煤田3#、15#煤層自掘進-回采-運輸-破碎全部工藝系統(tǒng)生產(chǎn)過程中提高煤炭塊率問題,通過對掘進工藝及參數(shù)、采煤工藝及參數(shù)、運輸轉(zhuǎn)載方式、手選與破碎環(huán)節(jié)的分析,采取了相應(yīng)措施,提高塊煤產(chǎn)率10%以上,年增加利潤1 000萬元以上。
掘進;采煤;運輸;破碎;塊率
關(guān)嶺山煤礦開采沁水煤田的3#和15#煤層,井田范圍內(nèi)全部可采,屬貧煤(PM),近年銷售情況表明,塊煤銷售額占總銷售額的50%,足見塊煤產(chǎn)率對企業(yè)效益的影響。在該礦兼并重組改造過程中,運用系統(tǒng)工程原理,針對塊率問題,自掘進開始至洗選再到商品裝車外運全系統(tǒng)、多方位采取措施,經(jīng)試運轉(zhuǎn)階段驗證,塊率提高約10%,若再進行完善,塊率可再提高5%以上。
3#煤層厚4.35~4.65m,平均厚4.51m,屬穩(wěn)定可采煤層。煤層結(jié)構(gòu)簡單,含1層夾矸,夾矸厚0.41~0.55m。直接頂板為灰黑色泥巖,一般厚2.00m,底板為灰黑色砂質(zhì)泥巖,厚7.50m。
15#煤層厚度4.05~5.00m,平均厚4.43m。煤層結(jié)構(gòu)簡單,含1層夾矸,夾矸厚度0.16~1.26m。頂板為K2灰?guī)r,厚5.60~9.50m,一般厚7.50m。底板為灰黑色泥巖或粉砂質(zhì)泥巖,厚10.30~15.70m,一般厚12.90m。
3#煤呈灰黑~黑色,以亮煤為主,次為鏡煤、暗煤,鏡煤多呈透鏡狀或薄層狀,似金屬光澤,條帶狀結(jié)構(gòu),層狀構(gòu)造,參差狀、階梯狀斷口,條痕為灰黑色,內(nèi)生裂隙較發(fā)育,性脆易碎,普氏硬度系數(shù)1.4。
15#煤呈黑色~灰黑色,似金屬—玻璃光澤,條帶狀結(jié)構(gòu),層狀構(gòu)造,階梯狀斷口,內(nèi)生裂隙較發(fā)育,性脆易碎,分層發(fā)育,其光澤暗淡,絲炭在煤中數(shù)量很少,多沿煤層層面分布,連續(xù)性差,普氏硬度系數(shù)1.3。
綜掘、綜采,一次采全高走向長壁垮落式采煤工藝;數(shù)控篩下空氣室自動跳汰、壓濾選煤工藝。
機組割煤前對煤壁進行全斷面松動爆破,按深眼少卷原則,對爆破的眼距、眼深、布置形式及裝藥量等技術(shù)參數(shù)進行不斷修改和反復(fù)試驗,截割頭自巷底沿幫開槽后,再由巷頂自上往下壓落,使煤炭成塊散落,掘進面出塊率由33%提高到40%以上。
根據(jù)煤炭物理性能,綜合頂板、液壓支架支撐力諸多因素,采取降低支撐阻力,加大支架壓縮量,利用工作面超前應(yīng)力將待采煤炭壓碎,既減少了采煤機截割功率,又提高了塊率,經(jīng)前后對比,塊率提高約6%,見表1。

表1 支撐阻力與塊率調(diào)查
采取綜采機組順工作面運煤方向?qū)嵤﹩蜗蚋蠲海瑴p少機組滾筒、機身、擋煤板等二次破碎煤塊,適時開啟破碎滾筒,盡可能加長截齒長度等措施,亦取得較好效果。
調(diào)整采煤機截割滾筒吃刀量:一般而言,吃刀量愈大,塊率愈高,吃刀量與牽引速度、滾筒轉(zhuǎn)速、同一截面截齒數(shù)有下式關(guān)系:

式中,t:截齒每轉(zhuǎn)吃刀量,mm;v:牽引速度,m/min;n:滾筒轉(zhuǎn)速,r/min;z:同一截面截齒數(shù)。
可見,提高采煤機牽引速度、降低滾筒轉(zhuǎn)速、減少同一截面截齒數(shù)量就可提高塊率。
經(jīng)兩個班組采用不同牽引速度三個班次抽樣試驗結(jié)果(見表2)看出,牽引速度5米、較牽引速度3米塊率可提高4%。下一步與廠家協(xié)商,同一截面齒數(shù)由現(xiàn)在的3個減少到1個,齒形由刀型改為鎬型,滾筒轉(zhuǎn)速降低30%,截齒排列采用三頭螺旋一線一齒,截齒長度由現(xiàn)在的50mm加長至75mm,按同一產(chǎn)量,牽引速度提高到6.5米,可望再增加塊率5%。

表2 牽引速度與塊率調(diào)查數(shù)據(jù)
由煤層開采出的煤炭,塊率多在50%左右,到加工后作為商品,塊率降為20%左右,其中運輸轉(zhuǎn)載過程塊率降低可達20%以上,為此由工作面運輸順槽開始至產(chǎn)品外運整個系統(tǒng)的運輸轉(zhuǎn)載環(huán)節(jié)逐一加以改進和完善;當(dāng)轉(zhuǎn)載點高差小于1米時,利用報廢皮帶制作緩沖膠帶,增加緩沖二次平臺,降低搭接高度,使塊煤實現(xiàn)“軟著陸”;滿足溜槽角度40度時,采用溜槽結(jié)構(gòu);對落差大于2米的選用螺旋溜槽;運輸設(shè)備選型時,選用大寬度、低速;盡量減少給料機以犧牲運量均衡性能為代價,能不用則不用,若用則采用電磁式震動給料機;僅井下煤倉設(shè)置螺旋溜槽一項就增加塊率4%以上,調(diào)查結(jié)果如表3。該礦采區(qū)煤倉直徑8米,高度20米,按自由落體計算,至倉底時速度高達20m/s,與煤堆接觸角大于45度。
螺旋溜槽工作原理是通過螺旋溜槽的導(dǎo)向作用,將煤炭入倉過程中的自由落體運動改變?yōu)閯蛩俾菪\動,降低煤流運輸速度,減緩煤炭入倉過程的物料沖擊,避免或減少塊煤破碎,提高塊率。通過確定螺旋下滑角,可控制煤流速度小于5m/s,與煤堆接觸角可控制在10度,這樣極大地減少了煤炭沖擊,提高了塊率。

表3 使用螺旋溜槽前后調(diào)查結(jié)果
為減少工人勞動強度、解決惡劣環(huán)境下無人值守,探討取消人工手選;為此取用約30噸原煤,經(jīng)100mm篩分,對+100mm物料分別進行混煤破碎、手揀矸石破碎、手揀炭塊破碎,對其破碎過程產(chǎn)生的末煤(-6mm)量進行統(tǒng)計計算。
試驗用破碎機為北京泰慈利達科技有限公司生產(chǎn)的2DFP50100強力分級破碎機,其原理是最大限度發(fā)揮剪切和拉伸力的共同作用來破碎物料,由于其轉(zhuǎn)速低、齒形特殊,過粉碎和超粒都較少。該機結(jié)構(gòu)簡單、緊湊,由于采用強力破碎,可破碎煤巖和中等硬度的巖石,如果能有效去除煤中的鐵器和圓木,原煤便可不經(jīng)分級,全部進入破碎機破碎,因而可取代篩分與手選,簡化選煤工藝,降低廠房高度,減少選煤廠的建設(shè)投資與生產(chǎn)費用。這對于提高選煤廠的經(jīng)濟效益有著重要意義。
所謂破碎,就是將煤炭或其他固體物料分為更小部分的過程,也就是利用各種機械方法克服物體顆粒的內(nèi)聚力,使其互相分離而形成具有新表面的較小粒度的過程。從各類破碎機的破碎機理來看,大致有壓碎、劈裂、折斷、磨碎、沖擊等等。該破碎機利用切線布置、漸開線形破碎齒,齒與齒間留有最終破碎粒度尺寸間隙,小于該間隙的自動落下,大塊物料在楔剪與拉撐結(jié)合作用下破碎,直至漏下,達到破碎目的;可見該型破碎原理可最大限度減少次生末煤量。其技術(shù)參數(shù)如下:
入料粒度mm<250
排料粒度mm<50
齒輥直徑mm500
齒輥長度mm1 000
處理能力T/h150
裝機功率kw2*15
經(jīng)現(xiàn)場初試,設(shè)備制造方采納這一齒形及排列方案后,破碎效果愈加理想。
試驗數(shù)據(jù)見表4、表5、表6、表7。

表4 試驗記錄

表5 +100mm混塊破碎試驗數(shù)據(jù)
依據(jù)MT/T2-2005《選煤廠破碎設(shè)備工藝效果評定方法》用破碎率η和細粒增量Δ對破碎機進行評價。
η=100(β-α)/γ=100*(79.2-4.4)/95.6=78.2
β:排料中小于要求破碎粒度的含量(要求粒度為100mm)
α:入料中小于要求破碎粒度的含量
γ:入料中大于要求破碎粒度的含量
Δ=A-B
A:排料中細粒含量(細粒粒度為6mm)
B:入料中細粒含量
(細粒粒度是按照本單位工藝及產(chǎn)品情況確定的,與相關(guān)規(guī)定略有不同)

表6 +100mm手揀炭塊破碎試驗數(shù)據(jù)

表7 +100mm手揀矸石塊破碎試驗數(shù)據(jù)
由試驗可得出如下結(jié)論:
7.1 入料粒度大于要求入料粒度會極大減小破碎機處理能力;
7.2 該型破碎機破碎矸石時破碎率最高(88.5%),混合料次之(78.2%),純煤炭最差(75%),細粒增量相反,可見物料硬度愈大,該型破碎機破碎效果愈好,亦表明手選矸石后再破碎的效果差于混合破碎效果(細粒增量多出3.2%),決定取消手選。
僅該項每班可減少手選工10人,按2班計,工資按每人每月3 000元,年可減少人工費用72萬元,如按年入洗60萬噸煤炭,回收率以70%計算,塊率增加3%,塊末差價按每噸200元計,年增效益252萬元,同時排除了該環(huán)境塵肺病可能,亦排除了人工傷害的可能,社會、經(jīng)濟效益全面提高。
TD823
A
1003-5168(2014)03-0045-02