曹蘭敏,曹銀觥
(1.中電投河南電力有限公司開封發電分公司,河南 開封 475002;2.國電民權發電有限公司,河南 商丘 476800)
真空的好壞對機組的運行經濟性有很大的影響,真空嚴重變差時甚至會造成機組無法承擔額定負荷。在運行中,凝汽器工作狀態惡化將直接引起汽輪機熱耗、汽耗增大和功率降低。對于引進型600 MW 機組,當真空低于設計值4.9 kPa后,凝汽器真空每降低1 kPa,汽輪機熱耗約增加1.5 %~2.5 %,汽輪機功率約降低1 %。若日平均負荷按照70 %額定負荷計算,影響發電量4 200 kW。
另外,真空下降會使汽輪機排汽缸溫度升高,引起低壓缸各個軸承中心偏移,嚴重時還引起軸系振動。為了保證機組出力不變,真空降低時需要增加蒸汽流量,這會造成軸向推力增大,導致推力軸承過負荷,影響機組的安全。因此,當真空系統出現異常時,必須采取必要措施遏制真空突降,確保機組安全運行。
影響凝汽器真空的因素很多,真空的好壞與凝汽器的清潔程度、冷卻塔冷卻效果、機組真空系統嚴密性、循環水泵性能及運行方式、抽空氣管道布置、真空泵性能、真空泵冷卻水溫、軸封系統等因素相關,其中任一環節出現問題均可能造成機組真空變差,進而影響機組運行的經濟性。
某公司1 號汽輪機為東方汽輪機有限公司生產的N600-24.2/566/566 型、超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、雙背壓、凝汽式汽輪機,配備N-36000-5 型凝汽器。該凝汽器為雙殼體、單流程、雙背壓表面式凝汽器,有2 個斜喉部、2 個殼體(包括熱井、水室、回熱管系)。汽輪機排汽缸與凝汽器采用不銹鋼波形膨脹節連接。
該機組真空系統配備有3 臺真空泵。2010年機組A 修時,將2 臺凝汽器真空系統完全隔離,每臺凝汽器至3 臺真空泵進口處分別安裝有支管,每根支管上加裝手動門,即每臺真空泵可以分別對應2 臺凝汽器,切換操作方便。凝汽器抽空氣系統如圖1 所示。

圖1 凝汽器抽空氣系統
汽輪機軸封系統采用自密封汽封系統,即機組正常帶負荷時,高、中壓缸軸端汽封漏汽經噴水減溫后作為低壓軸端汽封的供汽?;仄到y設置有1 臺JQ-150 型汽封加熱器和2 臺軸加風機,用于抽出最后一段軸封腔室的漏汽,并維持該腔室微負壓運行。根據汽輪機廠家的規定,軸加風機啟動后,汽封回汽腔室維持負壓,壓力調整至95~99 kPa(絕對壓力),即微負壓-1~-5 kPa。
2014-06-20 T21:49,在無任何操作情況下,B 低背壓凝汽器真空在3 min 內從92.5 kPa 突降至90.1 kPa,然后維持在90.1 kPa;汽輪機排汽溫度從40 ℃上升至45 ℃,超過了A 高背壓低壓缸排汽溫度。B 低背壓凝汽器真空突降后壓力保持穩定期間,A 高背壓凝汽器真空、排汽溫度無明顯變化。
檢查軸封壓力無明顯變化,B 低背壓側真空泵電流從189 A 上升至205 A。這是由于真空系統泄漏導致該側真空泵抽空氣量增加,從而使真空泵電流增加。
真空突降前后,軸加風機電流從18.6~19 A降至17.7~18.2 A。而凝結水溶解氧無明顯變化,可排除凝汽器水空間以下部分對真空的影響。
低背壓凝汽器真空在3 min 內突降2.4 kPa,平均突降量為800 Pa/min。從泄漏量來看,真空系統漏點較大。
根據前2 個月真空嚴密性試驗情況,初步懷疑是由B 低壓缸后軸封漏汽量增大、1B 小機排汽缸后軸封漏汽量增大造成的。采取措施先將軸封供汽壓力從40 ~50 kPa 提高至60 ~70 kPa,軸加風機進口門節流2/3,1B 小機后軸封回汽節流2/3,觀察B 凝汽器真空略有回升。啟動第3 臺真空泵,即保持B 低背壓側2 臺真空泵運行,該側凝汽器真空回到正常水平,2 個排汽缸溫差回歸正常?;謴驼婵毡眠\行方式,停運B 側1 臺真空泵,軸封壓力仍然維持60 ~70 kPa,觀察試驗情況,其試驗數據如表1 所示。
從表1 可以看出:提高軸封壓力后,B 低背壓凝汽器真空較之前下降約1 kPa,排汽溫度升高約2 ℃,較真空突降時已經明顯提高,但漏點仍然存在,問題仍沒有得到徹底解決。

表1 真空泵停運前后數據對比
1 號機B 低背壓凝汽器真空突降時,正好2 號機處于啟動恢復階段,為排除是走錯位置誤操作閥門造成真空突降的可能性,對系統進行了全面排查。
(1)小機軸封進汽門誤關會造成真空突降且穩定。手動試驗B 小機軸封進汽手動門,閥門全開,且排除門頭脫落現象。
(2)真空泵進口門前放水門誤開會造成真空突降。全面復緊3 臺真空泵進口門前放水手動門,使其關閉嚴密,解開放水門后法蘭,未發現吸氣現象。
(3)凝結水再循環門與B 凝汽器相連,再循環門后放水門若誤開,會直接向凝汽器內漏空氣。就地檢查并復緊再循環管道2 道放水門,未發現吸氣現象。
(4)B 凝汽器真空破壞門檢查水封正常,門前法蘭、盤根無吸氣現象。
(5)檢查除氧器溢流門關閉情況,查10 天內記錄沒有發現除氧器溢流電動門開啟過,排除了除氧器向凝汽器內漏氧氣的可能。
用氦質檢漏儀對系統進行查漏,查漏范圍包括:B 低壓缸4 個安全門、中低壓連通管處低壓缸大法蘭、B 低壓缸外缸人孔門、B 低壓缸前后軸封、B 小機低壓缸排汽缸、B 小機排汽缸大法蘭、大小機排汽缸溫度開關、真空變送器以及取樣管、B 凝汽器喉部膨脹節、B 小機排汽管(排汽蝶閥、安全門、人孔門)、7B/8B 低壓加熱器(汽側連接管道、水位計、連續排氣裝置、啟動排氣裝置)、三級減溫減壓器(減溫水管道、管道放水裝置、人孔)、B側本體疏水擴容器(連接疏水管、高低加放水管、熱工表計、與凝汽器連接的汽水側管道)。全部排查后未發現明顯漏氣點。這說明B 低背壓凝汽器真空系統沒有明顯外漏和內漏。
提高軸封供汽壓力后,B 低背壓凝汽器真空有所好轉,在保持一臺真空泵運行的情況下,真空較正常狀態約下降了1 kPa。由此可見,軸封系統對真空影響最大。于是停運軸加風機,保持軸封系統正壓運行,停運一臺真空泵,觀察真空變化情況。
為避免軸加風機頻繁啟停,試驗時先關閉了軸加風機進口門。進口門全關后,軸加風機電流下降至12 A,軸封回汽母管負壓從-7 kPa 上升至+1.5 kPa,B 凝汽器真空突然回升,排汽溫度快速下降,如表2 所示。

表2 關閉軸加風機進口門真空對比
軸加風機進口門關閉后,B 凝汽器真空恢復到正常值。開啟軸加風機1/5,軸封回汽壓力由1.5 kPa 下降至-3.0 kPa,B 凝汽器真空又開始下降,期間軸封供汽壓力保持不變,如表3 所示。

表3 軸封回汽壓力維持-3.0 kPa 時真空變化
軸封回汽母管變為正壓后,B 低背壓凝汽器真空恢復正常, 表明漏入凝汽器的空氣是通過低壓缸軸封回汽進入的。高、中、低壓缸以及小機汽缸軸端最外腔室與軸封回汽相連,為微負壓運行,該回汽腔室抽的是汽氣混合物,而凝汽器汽側又是高度真空,當B 低壓缸前后軸封的回汽管(在凝汽器內)出現斷裂后,促使從其他回汽腔室抽出的汽氣混合物沿著斷裂的回汽管被抽至B 凝汽器內,使該側漏入空氣量增加,造成真空下降、真空泵電流升高。
因此,B 低背壓凝汽器真空突降的根本原因為:B 低壓缸軸封回汽管在凝汽器內部分管段出現斷裂,造成空氣從軸封回汽母管串入凝汽器內。
(1)為了防止油中進水以及高中壓封、閥門漏汽污染環境,應適當節流開啟軸加風機進口門,保持軸封回汽母管壓力不低于-3 kPa,減少各個軸封端抽汽量。
(2)適當提高軸封供汽壓力,保持軸封供汽母管壓力在60~70 kPa。
(3)B 低背壓凝汽器側保持2 臺真空泵運行。
(4)加強油質檢查,防止油中進水。
(5)利用機組停機機會,安排工作人員進入凝汽器內,檢查B 低壓缸軸封回汽管道破損情況,進行堵漏。
1 馬巖昕.300 MW 機組運行中真空低的原因分析及采取的措施[J].電力安全技術,2012(6).