張立勇
(琿春礦業集團板石煤礦駐礦安監處,吉林琿春 133300)
板石煤礦采區設計優化的探討
張立勇
(琿春礦業集團板石煤礦駐礦安監處,吉林琿春 133300)
本文根據板石煤礦生產現狀,結合生產技術條件,對采區設計進行優化,減少巖石工程量,降低了生產成本,保證了采區接續,縮短了工期。
方案 優化 比較 可行
板石煤礦原設計生產能力為90萬噸/年,現增能到240萬噸/年。自2009年在全面回采過程中,礦壓顯現強烈,礦井大面積來壓,主井、副井、風井井筒和-480車場巷道及二采區開拓巷道變形嚴重,影響了通風、運輸、機電、排水等系統。礦井進入全面翻修階段,副、風井絞車擔負著運料的任務的同時,還擔負著翻修提矸和開拓排矸任務,由于提升能力的不足,嚴重制約了二采區開拓巷道的進尺,使開拓巷道施工停止八個多月,造成采區接續緊張。
礦井全面來壓,造成-480系統及各主要開拓巷道嚴重變形,需要全面翻修,排矸占用大量礦車,嚴重影響開拓進尺,使采區接續十分緊張。
由于各主要開拓巷道及準備巷道表現為通風距離長且變形嚴重,并且隨著礦井開采深度不斷增大,存在巷道通風斷面小、通風阻力大,通風困難。
礦井原設計生產能力為90萬噸/年,現增能到240萬噸/年。但副、風井斷面,絞車提升能力均按90萬噸/年井型裝備的。主要通風機也是按90萬噸/年裝備的,只有主井大傾角皮帶機能夠滿足240萬噸/年的提升能力。巷道的全面翻修和礦井的開拓進尺完全靠風、副井絞車擔負排矸,再加上運料。造成風、副井絞車提升能力嚴重不足。
隨著回采速度的加快和礦井產量的加大,采區接續緊張,急需進入二采區。而原設計方案中三條大巷均布置在巖層中,礦車排矸嚴重制約著開拓進尺,按原設計施工遠遠滿足不了采區接續的要求。
全巖巷道采用礦車排矸,施工進度慢,系統無法按期形成,無法保證采掘正常接續。
采煤工作面安裝、回撤頻繁,幾乎每個月都有,嚴重影響開拓排矸。
礦井矸石提升系統能力不足,制約全巖巷道的施工進度,同時也急待緩解風、副井軌道運輸壓力。
針對以上問題,本著“安全第一”的指導思想,為全面改善礦井通風條件,滿足礦井年產量和采區接續的總體要求,對原設計優化勢在必行。
2.1 原方案
二采區皮帶大巷與軌道大巷布置在-585m水平延伸到北河堤保護煤柱,皮帶大巷全長1520m,軌道大巷全長1520m。為全巖巷道。排矸采用絞車提升至地面。
二采區回風大巷布置在-575m水平延伸到北河堤保護煤柱,全長1500m,為全巖巷道。排矸采用絞車提升至地面。
19層材料巷布置在19號煤層中延伸到北河堤保護煤柱,全長1350m。為半煤巖巷道。
19層回風巷布置在19號煤層中延伸到北河堤保護煤柱,全長1150m。為半煤巖巷道。
最后用聯絡巷將五條大巷在邊界聯接。
2.2 修改后方案
二采區皮帶大巷按原方案已施工完220m,按-5°施工16m,放平施工28m平巷進入19b煤層,沿19b煤層頂板施工約76m見DF27斷層,過斷層按6°上山進入20a煤層,沿煤層頂板施工145m后見DF28斷層,過斷層進入19b煤層,沿煤層頂板施工274m見FD28斷層,過斷層后先施工24.5m平巷,再按-7°38′23″下山施工約118m全巖巷道進入19b煤層,沿煤層頂板施工約180m至設計位置。
二采區回風大巷按原設計已施工完341m,過DF27斷層后按10°上山施工約30m全巖巷道進入20a煤層,沿煤層頂板施工約116m,見DF28斷層,施工-12°下山約60m全巖巷道見20a煤層,沿煤層頂板施工約240m見FD28斷層,過斷層后先施工約25m全巖平巷,再按-7°38′施工約66m全巖下山進入20號煤層,沿煤層頂板施工約220m至設計位置。
19層回風巷和19層材料巷仍布置在19號煤層中,沿煤層頂板掘進,但不延伸到北河堤保護煤柱,只施工到FD48斷層。
最后用聯絡巷將五條大巷在邊界聯接。
修改后布置了兩條回風巷道,回風斷面增加了一倍,從根本上解決了通風阻力大、風量不足的問題。
修改后布置了兩條煤層巷道,取消了二采區軌道大巷,使全巖巷道由4540m減少到1143m,減少巖石巷道3400m,緩解了風、副井提升的壓力。
煤層巷道施工速度快,運輸采用膠帶輸送機連續運輸,更有利于采區接續。
沿煤層掘送開拓巷道,更有利于布置工作面。
兩條大巷主要是為大巷西側19號、20號煤層服務,西側回采19號、20號煤層。20a、21號煤層局部可采,采用四采區開拓系統圈面。
巷道抓煤過程中略有上下坡,但坡度不大,最大坡度不超過12°。巷道中采用卡軌車運輸,對運輸系統無影響。
原設計中有三條開拓巷道布置在煤層頂板巖石中,且延伸到北河堤保護煤柱。修改后取消二采區軌道大巷的施工,且二采區皮帶運輸大巷和回風大巷優化后大部分沿煤層布置,只有過斷層抓煤層施工少量的全巖巷道。
修改后五條大巷均沿煤層布置,且減少了開拓工程量。運煤可采用煤流運輸系統。提高了開拓巷道掘進速度,更有利于完善開采系統,更有利于采掘正常接續關系。為礦井穩產、高產打下堅實的基礎。
修改后巖石巷道少施工約3397m,節約總工程量3144m。節約資金2500多萬元。
結論:根據以上的分析,采用兩巷抓煤層施工,在技術上可行、經濟上合理,不但能節約大量資金,而且大大提高巷道的掘進速度,大幅度縮短了采區準備的時間,更有利于采掘正常接續,為降低成本、提高效益創造了條件,為礦井穩產、高產打下堅實的基礎。
(1)礦井增能后,如何在現有的煤層賦存條件及地質構造條件下保證采掘接續,是擺在我們工程技術人員面前的大課題。(2)采區設計及工作面設計不是一成不變的,要根據井下地質條件變化的實際情況進行研究和調整。(3)工程技術人員要隨時掌握井下地質變化情況,做到心中有數、思路要放寬、不能鉆牛犄角。(4)生產系統存在的問題或能力不足時,如(通風系統、運輸系統及其他系統和大面積來壓等)如何跟上生產形勢需要的步伐滿足生產要求,是對我們工程技術人員的考驗。
張立勇,工程師,畢業于阜新煤炭學校,現工作琿春礦業集團板石煤礦駐礦安監處。