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840DSL數(shù)控系統(tǒng)中實現(xiàn)測頭功能

2014-06-10 17:57:49高揚
科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2014年7期

高揚

摘 要:有些形狀和結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的工件加工前后需要測量,傳統(tǒng)測量方法是人工測量,需要測量人員有豐富的經(jīng)驗并且測量時間長、而且需要多次測量。使用測頭自動測量比人工測量效率高,精度高,穩(wěn)定性高。越來越多的測頭被使用,因此我們要在數(shù)控系統(tǒng)中實現(xiàn)測頭功能。

關(guān)鍵詞:測頭 設(shè)定 效率高

中圖分類號:TG659 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)03(a)-0083-01

有些形狀和結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的工件加工前后需要測量,傳統(tǒng)測量方法是人工測量,需要測量人員有豐富的經(jīng)驗并且測量時間長、而且需要多次測量,大批量零件的測量更是如此。使用測頭自動測量比人工測量效率高,精度高,穩(wěn)定性高。

1 操作步驟

下面以使用2套Renishaw公司的RMP60測頭的雙面落地銑鏜加工中心為例,說明如何在840DSL數(shù)控系統(tǒng)中使用測頭功能。機床配置:1套840DSL數(shù)控系統(tǒng),NCU型號為720.2,版本為V2.6 SP1,人機界面是HMI OPERATE v2.6 sp1 HF5。

因為RMP60測頭的工作方式是將探針的觸發(fā)信號通過無線電傳輸給接收器OMI上,因此我們工作的第一步是將OMI的電纜與數(shù)控系統(tǒng)連接,第二步是修改系統(tǒng)參數(shù),第三步是測頭與接收器對碼聯(lián)機,第四步編寫PLC實現(xiàn)測頭開啟、關(guān)閉及報警功能,第五步驗證測頭生效。

1.1 硬件連接

第1套測頭:將接收器電纜測頭脈沖信號線接入NCU的X122端口的管腳11,公共端接入NCU的X122端口的管腳12[1],DC24V接入穩(wěn)壓電源,注意電纜中地線和屏蔽的連接。

第2套測頭:將接收器電纜測頭脈沖信號線接入NCU的X132端口的管腳11,公共端接入NCU的X132端口的管腳12[1],DC24V接入穩(wěn)壓電源,注意電纜中地線和屏蔽的連接。

1.2 參數(shù)設(shè)定

第1套測頭:RMP60測頭屬于集中式測量的測頭,因此MD13210設(shè)0;同時P680[0]設(shè)為3;p488[0]設(shè)為0;以上參數(shù)數(shù)值為系統(tǒng)默認(rèn)值,一般情況下不用修改。

第2套測頭:MD13210設(shè)0;P680[1]設(shè)為6;p489[1]設(shè)為0;p728[2]中BIT15:DI/DO15指的就是NCU的X132端口的管腳11,測頭的脈沖信號對NCU來說屬于輸入信號,輸入信號設(shè)0,輸出信號設(shè)1,因此BIT15應(yīng)設(shè)為0,不考慮X132端口的其他管腳時p728[2]可設(shè)為7000H。以上參數(shù)數(shù)值不是系統(tǒng)默認(rèn)數(shù)值,必須按上述數(shù)值修改才能生效。

注意:版本v4.5以上時硬件連接和參數(shù)設(shè)定與上面所述不一致,這點要注意。

1.3 測頭與接收器對碼聯(lián)機

對碼聯(lián)機的過程按照測頭說明書操作。測頭開啟、關(guān)閉方式選擇無線電方式。

編寫PLC,以1號測頭舉例,新建FC70:

CALL FC 52//自保持型功能塊

ENABLE:=TRUE

ON_OFF_SW:=#enable_RMP60_1

RESET:=FALSE

temp:=M75.0

OutPut:=#RMP60_1_active

A #RMP60_1_active

A #condition1_alarm_RMP60_1

= #alarm1_RMP60_1

A #RMP60_1_active

A #condition2_alarm_RMP60_1

= #alarm2_RMP60_1

A #enable_RMP60_1

= #active_RMP60_1

在OB中調(diào)用FC70:

CALL FC 70

enable_RMP60_1:=DB21.DBX200.7

condition1_alarm_RMP60_1:=I41.0//報警

condition2_alarm_RMP60_1:=I41.2//電壓低

alarm1_RMP60_1:=DB2.DBX183.2//報警

alarm2_RMP60_1:=DB2.DBX183.3//電壓低

active_RMP60_1:=Q43.1 //測頭啟動

驗證測頭生效

接收器在測頭開啟前probe status和error為紅燈;開啟后probe status和signal為綠燈;觸發(fā)探針時probe status為紅燈;

診斷PLC狀態(tài)頁面下,觸發(fā)探針,觀察DB10.DBX107.0和DB10.DBX107.1,它們分別對應(yīng)第一組測頭和第二組測頭,開啟后默認(rèn)狀態(tài)為0,觸發(fā)探針時值變?yōu)?表明測頭接線正確。如果沒有變化,則接線有問題。

2 結(jié)語

應(yīng)用測頭可以實現(xiàn)單一平面測量、凸臺/凹槽測量、內(nèi)孔/外圓測量等功能,使用2套測頭能夠滿足幾乎所有用戶測量工件的需要,實現(xiàn)測頭功能對加工效率有很大提高,如果同時配有刀庫效率更高。

參考文獻

[1] SINUMERIK 840D sl,SINAMICS S120 IBN CNC: NCK, PLC, drive Commissioning Manual/2011:32-33.

[2] SINAMICS S120/S150 List Manual,2011:251-303.endprint

摘 要:有些形狀和結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的工件加工前后需要測量,傳統(tǒng)測量方法是人工測量,需要測量人員有豐富的經(jīng)驗并且測量時間長、而且需要多次測量。使用測頭自動測量比人工測量效率高,精度高,穩(wěn)定性高。越來越多的測頭被使用,因此我們要在數(shù)控系統(tǒng)中實現(xiàn)測頭功能。

關(guān)鍵詞:測頭 設(shè)定 效率高

中圖分類號:TG659 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)03(a)-0083-01

有些形狀和結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的工件加工前后需要測量,傳統(tǒng)測量方法是人工測量,需要測量人員有豐富的經(jīng)驗并且測量時間長、而且需要多次測量,大批量零件的測量更是如此。使用測頭自動測量比人工測量效率高,精度高,穩(wěn)定性高。

1 操作步驟

下面以使用2套Renishaw公司的RMP60測頭的雙面落地銑鏜加工中心為例,說明如何在840DSL數(shù)控系統(tǒng)中使用測頭功能。機床配置:1套840DSL數(shù)控系統(tǒng),NCU型號為720.2,版本為V2.6 SP1,人機界面是HMI OPERATE v2.6 sp1 HF5。

因為RMP60測頭的工作方式是將探針的觸發(fā)信號通過無線電傳輸給接收器OMI上,因此我們工作的第一步是將OMI的電纜與數(shù)控系統(tǒng)連接,第二步是修改系統(tǒng)參數(shù),第三步是測頭與接收器對碼聯(lián)機,第四步編寫PLC實現(xiàn)測頭開啟、關(guān)閉及報警功能,第五步驗證測頭生效。

1.1 硬件連接

第1套測頭:將接收器電纜測頭脈沖信號線接入NCU的X122端口的管腳11,公共端接入NCU的X122端口的管腳12[1],DC24V接入穩(wěn)壓電源,注意電纜中地線和屏蔽的連接。

第2套測頭:將接收器電纜測頭脈沖信號線接入NCU的X132端口的管腳11,公共端接入NCU的X132端口的管腳12[1],DC24V接入穩(wěn)壓電源,注意電纜中地線和屏蔽的連接。

1.2 參數(shù)設(shè)定

第1套測頭:RMP60測頭屬于集中式測量的測頭,因此MD13210設(shè)0;同時P680[0]設(shè)為3;p488[0]設(shè)為0;以上參數(shù)數(shù)值為系統(tǒng)默認(rèn)值,一般情況下不用修改。

第2套測頭:MD13210設(shè)0;P680[1]設(shè)為6;p489[1]設(shè)為0;p728[2]中BIT15:DI/DO15指的就是NCU的X132端口的管腳11,測頭的脈沖信號對NCU來說屬于輸入信號,輸入信號設(shè)0,輸出信號設(shè)1,因此BIT15應(yīng)設(shè)為0,不考慮X132端口的其他管腳時p728[2]可設(shè)為7000H。以上參數(shù)數(shù)值不是系統(tǒng)默認(rèn)數(shù)值,必須按上述數(shù)值修改才能生效。

注意:版本v4.5以上時硬件連接和參數(shù)設(shè)定與上面所述不一致,這點要注意。

1.3 測頭與接收器對碼聯(lián)機

對碼聯(lián)機的過程按照測頭說明書操作。測頭開啟、關(guān)閉方式選擇無線電方式。

編寫PLC,以1號測頭舉例,新建FC70:

CALL FC 52//自保持型功能塊

ENABLE:=TRUE

ON_OFF_SW:=#enable_RMP60_1

RESET:=FALSE

temp:=M75.0

OutPut:=#RMP60_1_active

A #RMP60_1_active

A #condition1_alarm_RMP60_1

= #alarm1_RMP60_1

A #RMP60_1_active

A #condition2_alarm_RMP60_1

= #alarm2_RMP60_1

A #enable_RMP60_1

= #active_RMP60_1

在OB中調(diào)用FC70:

CALL FC 70

enable_RMP60_1:=DB21.DBX200.7

condition1_alarm_RMP60_1:=I41.0//報警

condition2_alarm_RMP60_1:=I41.2//電壓低

alarm1_RMP60_1:=DB2.DBX183.2//報警

alarm2_RMP60_1:=DB2.DBX183.3//電壓低

active_RMP60_1:=Q43.1 //測頭啟動

驗證測頭生效

接收器在測頭開啟前probe status和error為紅燈;開啟后probe status和signal為綠燈;觸發(fā)探針時probe status為紅燈;

診斷PLC狀態(tài)頁面下,觸發(fā)探針,觀察DB10.DBX107.0和DB10.DBX107.1,它們分別對應(yīng)第一組測頭和第二組測頭,開啟后默認(rèn)狀態(tài)為0,觸發(fā)探針時值變?yōu)?表明測頭接線正確。如果沒有變化,則接線有問題。

2 結(jié)語

應(yīng)用測頭可以實現(xiàn)單一平面測量、凸臺/凹槽測量、內(nèi)孔/外圓測量等功能,使用2套測頭能夠滿足幾乎所有用戶測量工件的需要,實現(xiàn)測頭功能對加工效率有很大提高,如果同時配有刀庫效率更高。

參考文獻

[1] SINUMERIK 840D sl,SINAMICS S120 IBN CNC: NCK, PLC, drive Commissioning Manual/2011:32-33.

[2] SINAMICS S120/S150 List Manual,2011:251-303.endprint

摘 要:有些形狀和結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的工件加工前后需要測量,傳統(tǒng)測量方法是人工測量,需要測量人員有豐富的經(jīng)驗并且測量時間長、而且需要多次測量。使用測頭自動測量比人工測量效率高,精度高,穩(wěn)定性高。越來越多的測頭被使用,因此我們要在數(shù)控系統(tǒng)中實現(xiàn)測頭功能。

關(guān)鍵詞:測頭 設(shè)定 效率高

中圖分類號:TG659 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)03(a)-0083-01

有些形狀和結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的工件加工前后需要測量,傳統(tǒng)測量方法是人工測量,需要測量人員有豐富的經(jīng)驗并且測量時間長、而且需要多次測量,大批量零件的測量更是如此。使用測頭自動測量比人工測量效率高,精度高,穩(wěn)定性高。

1 操作步驟

下面以使用2套Renishaw公司的RMP60測頭的雙面落地銑鏜加工中心為例,說明如何在840DSL數(shù)控系統(tǒng)中使用測頭功能。機床配置:1套840DSL數(shù)控系統(tǒng),NCU型號為720.2,版本為V2.6 SP1,人機界面是HMI OPERATE v2.6 sp1 HF5。

因為RMP60測頭的工作方式是將探針的觸發(fā)信號通過無線電傳輸給接收器OMI上,因此我們工作的第一步是將OMI的電纜與數(shù)控系統(tǒng)連接,第二步是修改系統(tǒng)參數(shù),第三步是測頭與接收器對碼聯(lián)機,第四步編寫PLC實現(xiàn)測頭開啟、關(guān)閉及報警功能,第五步驗證測頭生效。

1.1 硬件連接

第1套測頭:將接收器電纜測頭脈沖信號線接入NCU的X122端口的管腳11,公共端接入NCU的X122端口的管腳12[1],DC24V接入穩(wěn)壓電源,注意電纜中地線和屏蔽的連接。

第2套測頭:將接收器電纜測頭脈沖信號線接入NCU的X132端口的管腳11,公共端接入NCU的X132端口的管腳12[1],DC24V接入穩(wěn)壓電源,注意電纜中地線和屏蔽的連接。

1.2 參數(shù)設(shè)定

第1套測頭:RMP60測頭屬于集中式測量的測頭,因此MD13210設(shè)0;同時P680[0]設(shè)為3;p488[0]設(shè)為0;以上參數(shù)數(shù)值為系統(tǒng)默認(rèn)值,一般情況下不用修改。

第2套測頭:MD13210設(shè)0;P680[1]設(shè)為6;p489[1]設(shè)為0;p728[2]中BIT15:DI/DO15指的就是NCU的X132端口的管腳11,測頭的脈沖信號對NCU來說屬于輸入信號,輸入信號設(shè)0,輸出信號設(shè)1,因此BIT15應(yīng)設(shè)為0,不考慮X132端口的其他管腳時p728[2]可設(shè)為7000H。以上參數(shù)數(shù)值不是系統(tǒng)默認(rèn)數(shù)值,必須按上述數(shù)值修改才能生效。

注意:版本v4.5以上時硬件連接和參數(shù)設(shè)定與上面所述不一致,這點要注意。

1.3 測頭與接收器對碼聯(lián)機

對碼聯(lián)機的過程按照測頭說明書操作。測頭開啟、關(guān)閉方式選擇無線電方式。

編寫PLC,以1號測頭舉例,新建FC70:

CALL FC 52//自保持型功能塊

ENABLE:=TRUE

ON_OFF_SW:=#enable_RMP60_1

RESET:=FALSE

temp:=M75.0

OutPut:=#RMP60_1_active

A #RMP60_1_active

A #condition1_alarm_RMP60_1

= #alarm1_RMP60_1

A #RMP60_1_active

A #condition2_alarm_RMP60_1

= #alarm2_RMP60_1

A #enable_RMP60_1

= #active_RMP60_1

在OB中調(diào)用FC70:

CALL FC 70

enable_RMP60_1:=DB21.DBX200.7

condition1_alarm_RMP60_1:=I41.0//報警

condition2_alarm_RMP60_1:=I41.2//電壓低

alarm1_RMP60_1:=DB2.DBX183.2//報警

alarm2_RMP60_1:=DB2.DBX183.3//電壓低

active_RMP60_1:=Q43.1 //測頭啟動

驗證測頭生效

接收器在測頭開啟前probe status和error為紅燈;開啟后probe status和signal為綠燈;觸發(fā)探針時probe status為紅燈;

診斷PLC狀態(tài)頁面下,觸發(fā)探針,觀察DB10.DBX107.0和DB10.DBX107.1,它們分別對應(yīng)第一組測頭和第二組測頭,開啟后默認(rèn)狀態(tài)為0,觸發(fā)探針時值變?yōu)?表明測頭接線正確。如果沒有變化,則接線有問題。

2 結(jié)語

應(yīng)用測頭可以實現(xiàn)單一平面測量、凸臺/凹槽測量、內(nèi)孔/外圓測量等功能,使用2套測頭能夠滿足幾乎所有用戶測量工件的需要,實現(xiàn)測頭功能對加工效率有很大提高,如果同時配有刀庫效率更高。

參考文獻

[1] SINUMERIK 840D sl,SINAMICS S120 IBN CNC: NCK, PLC, drive Commissioning Manual/2011:32-33.

[2] SINAMICS S120/S150 List Manual,2011:251-303.endprint

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