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燃煤煙氣脫硝催化反應動力學研究

2014-06-07 05:53:07王承學
長春工業(yè)大學學報 2014年1期
關(guān)鍵詞:煙氣催化劑實驗

柳 蓮, 王承學

(1.長春工業(yè)大學化學工程學院,吉林長春 130012;2.白城職業(yè)技術(shù)學院,吉林白城 137000)

燃煤煙氣脫硝催化反應動力學研究

柳 蓮1,2, 王承學1*

(1.長春工業(yè)大學化學工程學院,吉林長春 130012;2.白城職業(yè)技術(shù)學院,吉林白城 137000)

利用固定床催化反應器進行了連續(xù)流動條件下的煙氣脫硝反應宏觀動力學研究,分別在Cu-ce-la/HZSM-5催化劑和Cuo/γ-Al2O3催化劑上完成了實驗數(shù)據(jù)的測定,在常壓和最佳反應溫度下,利用積分線性化方法估算了該反應總級數(shù)為2級。利用O2的濃度改變實驗數(shù)據(jù),確定了該反應的分級數(shù),在還原劑N2濃度過量情況下,O2和NO都為一級反應。利用線性回歸求得了Cuo/γ-Al2O3催化劑上450℃下的宏觀反應速率常數(shù)。

脫硝;燃煤煙氣;催化反應;動力學

0 引 言

我國是世界上產(chǎn)煤量最大的發(fā)展中國家,其消耗量占一次能源消費量的76%左右。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展,煤耗量的增加,燃燒煤煙氣[1]造成的大氣污染越來越嚴重,其中氮氧化物是燃煤煙氣中的主要污染成分之一。由它引起的環(huán)境問題以及對人體健康的危害[2-3]主要有以下幾個方面:

1)NOx對于人體有致毒作用,對于植物有損害作用;

2)NOx是形成酸雨和酸霧的主要原因;

3)NOx和碳氫化合物共同作用會形成光化學煙霧;

4)NOx還可以破壞臭氧層。

治理和控制NOx污染已經(jīng)迫在眉睫。

作為脫硝技術(shù)主要有低氮燃燒(LNB)技術(shù)、選擇性非催化還原(SNCR)技術(shù)和選擇性催化還原(SCR)技術(shù)[4]。國外對于NOx進行嚴格控制已經(jīng)有大約20多年的歷史,而我國才剛剛起步,主要是依賴于傳統(tǒng)的LNB技術(shù),然而NOx排放濃度仍然難以達到更嚴格的排放標準[5]。從20世紀80年代初期,第一臺SCR裝置投入使用后,SCR方法就是以脫硝效率高、運行穩(wěn)定、可靠、產(chǎn)物無二次污染等優(yōu)點逐漸地成為國際上應用較為廣泛的煙氣脫硝技術(shù)。到了2002年,SCR裝置占煙氣脫硝總裝機容量的比例在德國為95%,日本為93%[6-7]。SCR技術(shù)在我國還處于一個引進、消化吸收及初步應用的階段。SCR法煙氣脫硝的關(guān)鍵技術(shù)即催化劑制備工藝和反應動力學都掌握在少數(shù)發(fā)達國家的手中,是制約我國脫硝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的主要因素。我國首臺引進的SCR裝置在20世紀90年代投入使用,而且還主要依賴進口,價格昂貴[8-9]。

以N2為還原劑,當煙氣中含有少量O2時,將促進NH3和NO進行反應,其反應方程式為:

4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O

4NH3+2NO2+O2→3N2+6H2O

所使用的催化劑都以負載型為主。關(guān)于燃煤煙氣中脫硝反應動力學研究文獻報道很少,甚至沒有任何該反應動力學的參考文獻。

1 實驗方法與原理

該實驗是在自制的不銹鋼固定床反應器中進行的,NO和N2都在大連大特氣體有限公司配制,分別用40L鋼瓶裝,O2為長春市售純度99%鋼瓶裝。混合后進入反應器的基本氣體各組分為:NH317%,NO 1.613%,O22.5%,其余的成分都為N2。由流量計計量各組分流量,反應尾氣進入M9000型(上海英盛儀器廠)氣體燃燒分析儀后排空。催化劑的制備是采用負載型浸漬法,HZSM-5分子篩,Si/Al=25,直徑2.1~2.6mm,擠條,南開大學催化劑廠;AlO產(chǎn)自山東鋁業(yè)公司,球直徑2~4mm。制備方法是在一定溫度下將一定濃度的浸漬液置入恒溫水浴中2h,用蒸餾水洗滌兩遍后放入干燥箱中干燥4h,再放入馬弗爐中焙燒6h,直接放入反應器中使用[1011]。由于燃煤煙氣中的氮氧化物95%以上都是NO,因此,總反應可簡化為脫除NO的反應式如下[12]:

4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O(1)

2 Cu-ce-la/HZSM-5催化劑上的反應動力學

根據(jù)反應的方程式,可假設(shè)反應速率方程[9-10]為:

式中:n1,n2,n3——分別代表O2,NO和N2的反應級數(shù);

CO2,CNO,CNH3——分別代表O2,NO和N2的反應物濃度;

A——NO含量最少,可確定為體系的限定組分。

在常壓下和一定的反應溫度下,雖然體系中主反應式在反應前后分子數(shù)有所改變,由反應前的分子數(shù)為9,變?yōu)榉磻蟮姆肿訑?shù)為10,其體系的膨脹因子:

而體系初始的NO的濃度為1.613%,即

所以,體系的膨脹因子:

因此,可忽略體摩爾數(shù)變化對反應體系的影響,假設(shè)為恒容和恒壓過程。用分壓表示的反應

速率方程為:

式中:kp——以分壓表示的反應速率常數(shù),kp=k(RT)-(n1+n2+n3);

k——以濃度表達的反應速率常數(shù);

R,T——分別代表氣體常數(shù)和反應溫度。

根據(jù)常壓450℃下連續(xù)流動實驗得出的空速和NO的脫除率的關(guān)系見表1。

表1 空速S、空時t和NO的脫除率X的關(guān)系

分別假設(shè)總反應為零級、一級和二級時,化為以NO濃度來表達反應速率方程,當初始濃度為CA0、反應時間為0、濃度為CA、時間為t時作定積分,那么式(3)可積分并整理得:

表1分別是X對t,-ln(1-x)對t和1/x對t作圖數(shù)據(jù),作圖如圖1、圖2和圖3所示。

圖1 零級反應假設(shè)的積分式去除率與反應時間關(guān)系

圖2 一級反應假設(shè)的數(shù)據(jù)處理結(jié)果

圖3 二級反應假設(shè)的數(shù)據(jù)處理結(jié)果

由圖1、圖2和圖3可以看出,零級反應不符合直線關(guān)系,而一級和二級比較符合。

經(jīng)過對兩個反應的相關(guān)系數(shù)計算,一級反應假設(shè)的相關(guān)系數(shù)為0.962,二級反應假設(shè)的相關(guān)系數(shù)為0.961,非常相近,初步判定該反應在1~2級范圍。

3 在Cuo/γ-Al2O3催化劑上的反應動力學

根據(jù)在Cuo/γ-Al2O3催化劑球上,常壓和最佳反應溫度450℃下的連續(xù)流動條件下測得的實驗數(shù)據(jù),其原始數(shù)據(jù)見表2。

同理,與上述Cu-ce-la/HZSM-5催化劑上的反應動力學處理方法相同,根據(jù)不同級數(shù)的假設(shè),其二次處理的不同坐標值數(shù)據(jù)同樣見表2。

根據(jù)零級、一級和二級反應假設(shè)積分式(4)、(5)和式(6)分別以表2中的數(shù)據(jù)t-x,t-ln(1-x)和1/t-1/X作圖,如圖4、圖5和圖6所示。

表2 Cuo/γ-Al2O3催化劑上的實驗數(shù)據(jù)

圖4 零級反應假設(shè)曲線關(guān)系

圖5 一級反應假設(shè)曲線關(guān)系

從圖4、圖5和圖6中可看出,一級假設(shè)和零級假設(shè)明顯不符合直線關(guān)系,說明動力學規(guī)律不符。而二級假設(shè)反應動力學比較符合直線關(guān)系,說明該催化劑上的宏觀反應動力學較符合二級反應規(guī)律。結(jié)合該反應在Cu-ce-la/HZSM-5催化劑上的反應動力學行為,綜合判斷,認為該反應宏觀動力學規(guī)律為二級反應。

圖6 二級反應假設(shè)曲線關(guān)系

4 反應分級數(shù)確定

在Cuo/γ-Al2O3催化劑球上,常壓和最佳反應溫度450℃和最佳空時0.2s時的連續(xù)流動條件下測得的實驗數(shù)據(jù)(其原始數(shù)據(jù)見表2)。同理,在給定的反應體系下N2對于NO是大量過量的,為NO進氣量的10.5倍,在反應過程中可認為不變,合入速率常數(shù)考慮。

對于O2的分級數(shù),通過改變O2濃度實驗測得,在NO濃度不變時,O2濃度的變化與NO轉(zhuǎn)化率的關(guān)系數(shù)據(jù)見表3。

表3 實驗測得的O2濃度變化與NO脫除率的關(guān)系,y20=1.613%

在恒溫恒壓條件下,當體系的總摩爾數(shù)不變時,O2的體積分數(shù)就代表了它的摩爾分數(shù),也代表了它的相對濃度及相對分壓。在一個大氣壓下,O2的體積分數(shù)就是O2的分壓值。式(3)簡化處理后表示為:

根據(jù)式(1)主反應式,任意時刻轉(zhuǎn)化掉的NO量為n20X,進行物質(zhì)衡算,計算各物質(zhì)反應到任意時刻的摩爾分數(shù)計算過程為:

因此,可得反應到任意時刻各物質(zhì)的摩爾分數(shù)值,當不考慮體系的總摩爾數(shù)微小變化時,即

在一個大氣壓總壓下Pt=1,將式(7)化為NO脫除率X與反應時間的關(guān)系,并代入Pi=CiRT。得:

再將式(13)變形,整理成以O(shè)2濃度為自變量,以脫除率X的函數(shù)為因變量形式:

在y20=1.613%和反應溫度壓力及空時不變時,數(shù)據(jù)處理見表3。

以ln[(1-X)/(1-0.25y20X/y10)]對O2濃度作圖,如圖7所示。

從圖7可以看出,符合直線關(guān)系,說明該反應對于O2符合一級關(guān)系,因而對NO也符合一級關(guān)系。

圖7 O2濃度對反應速率影響級數(shù)的實驗判別

5 反應速率數(shù)確定

對圖7進行線性回歸,可得回歸方程為

y=18.4x-2.43

由式(14)可知,斜率(RT kp1t)=18.4。當在最佳反應溫度723K,O2初始濃度2.5%、反應時間0.2s-1時,求得反應速率常數(shù)為:

[1]蘇亞欣,毛玉如,徐璋.燃煤氮氧化物排放控制技術(shù)[M].北京:化學工業(yè)出版社,2005.

[2]國家環(huán)境保護部.中國火電廠氮氧化物排放控制技術(shù)方案研究總報告[R].2008.

[3]胡和兵,王牧野,吳勇民,等.氮氧化物的污染與治理方法[J].環(huán)境保護科學,2006,32(4):5-9.

[4]張朝暉,趙毅,馬雙忱.燃煤電廠煙氣聯(lián)合脫硫脫氮技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀[J].電力情報,2001(1):4-8.

[5]王承學,王璐瑤,付挽得.干濕法聯(lián)合脫硫脫硝工藝研究[J].長春工業(yè)大學學報:自然科學版,2009,30(5):493-499.

[6]王文選,肖志均,夏懷祥.火電廠脫硝技術(shù)綜述[J].電力設(shè)備,2006,7(8):1-5.

[7]李振中.燃煤電站系統(tǒng)脫硝技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化[J].中國科技產(chǎn)業(yè),2006(2):48.

[8]孫克勤,華玉龍.煙氣脫硝核心技術(shù)的研究開發(fā)及其在2×600MW機組上的應用[J].中國電力,2005,38(11):75-78.

[9]趙毅,劉松濤,于歡歡,等.鍋爐煙氣同時脫硫脫硝脫汞的方法及裝置[P].中國:CN1962034AP,2007.

[10]王承學.化學反應工程[M].北京:化學工業(yè)出版社,2009.

[11]李紹芬.反應工程[M].2版.北京:化學工業(yè)出版社,2000.

[12]Heck R Farrauto.Catalytic air pollution control[M].New York:Van No Strand Reinhold,2005.

Study on the kinetics of the coal smoke denitration catalysis reaction

LIU Lian1,2, WANG Cheng-xue1*
(1.School of Chemical Engineering,Changchun University of Technology,Changchun 130012,China;2.Chemical Department Baicheng High Teachers College,Baicheng 137000,China)

The kinetics of the burning coal smoke denitration is studied with a fixed catalysis bed reactor under the conditions of continuous air flow.The experiment data are obtained with Cu-ce-la/HZSM-5catalyst and Cuo/γ-Al2O3catalyst respectively.The total order is calculated as the second oen by means of the definite integral and linear figure method under both the normal and optimal reaction temperature.The oxygen-order is determined as the first-order with the oxygen concentration experiments.The rate constant of Cuo/γ-Al2O3catalyst is calculated under 450℃.

denitration;coal smoke;catalysis reaction;kinetics.

X 701.2

A

1674-1374(2014)01-0015-06

2013-04-18

吉林省自然科學基金資助項目(201115145)

柳 蓮(1981-),女,漢族,吉林通化人,長春工業(yè)大學碩士研究生,主要從事氣固反應方向研究,E-mail:Liulian117@126.com.*通訊作者:王承學(1961-),男,漢族,吉林長春人,長春工業(yè)大學教授,博士,主要從事氣固反應方向研究,E-mail:wchccut@126.com.

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