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10 000 m超深測井絞車超低速控制模式設計

2014-06-05 14:35:30饒群鵬康自強
石油礦場機械 2014年7期

饒群鵬,劉 洋,康自強

(寶雞石油機械有限責任公司,陜西寶雞721000)①

10 000 m超深測井絞車超低速控制模式設計

饒群鵬,劉 洋,康自強

(寶雞石油機械有限責任公司,陜西寶雞721000)①

隨著10 000 m超深測井絞車的研制成功,傳統閉式液壓系統已不能滿足其超低速作業要求。進行了10 000 m測井絞車液壓系統的設計及計算,通過增加超低速控制模式,改造液壓馬達外置沖洗回路,可滿足超低速作業要求。通過試驗及現場作業,取得了良好的社會及經濟效益。

測井絞車;液壓系統;設計

近年來,我國能源政策進行重大調整,對超深井測井[1-2]設備提出更高了要求。寶雞石油機械有限責任公司根據市場需要,自主研制開發了10 000 m超深超低速測井車。10 000 m測井絞車電纜容量比常規7 000 m測井絞車容量大45%,絞車提升能力大50%,測井深度更深,要求絞車速度更低更穩定。目前,傳統的閉式液壓系統已不能滿足油田測井超低速作業要求(線速度30 m/h),通過對絞車液壓系統調速方式進行創新,設計了絞車超低速控制模式,改造液壓馬達外置沖洗回路,可以滿足超低速測井作業要求。

1 超低速控制模式

超低速控制電氣原理如圖1所示,液壓原理如圖2所示。

1) 常規測井時,將速度選擇開關扳至常規擋,常規擋電磁閥通電后工作,操縱電比例控制手柄,泵比例控制放大器根據電比例控制信號控制絞車上提與下放狀態。液壓油流向如圖2所示,液壓油經過超低速電磁閥,超低速控制模式不起作用。

2) 超低速測井時,將速度選擇開關扳至超低速擋,超低速擋電磁閥通電后工作,操縱電比例控制手柄,泵比例控制放大器根據電比例控制信號控制絞車上提與下放狀態。液壓油流向如圖2所示,液壓油經過超低速閥塊中的順序閥,超低速控制模式起作用,通過調節順序閥中的C口壓力,使電比例馬達獲得穩定超低轉速,實現超低速模式控制。

圖1 超低速控制電氣原理

圖2 超低速控制液壓原理

根據實際測井工況要求,采用絞車上提狀態進行測井作業,下放狀態不進行測井作業。因此,對液壓回路中上提狀態時的低壓側管路加裝超低速控制閥,進行流速穩定性控制,才能達到穩定的液壓馬達轉速。超低速控制閥由液控單向閥和順序閥組成,原理如圖3所示。

1) 絞車下放狀態時,不進行測井作業,低速閥不起作用,液壓油從P3流向P1,最大流量240 L/min,全部通過電磁閥和液控單向閥,壓力降<1.8 MPa。

2) 絞車上提狀態,電磁閥不通電時,絞車為非超低速狀態,液壓油從P1流向P3,最大流量240 L/min,全部通過電磁閥,壓力降<1.8 MPa。

3) 絞車上提狀態,電磁閥通電時,絞車為超低速狀態,液壓油從P1流向P3,最大流量120 L/min,通過調整順序閥D口的壓力(達到7.0 MPa)實現系統的低速性能,保證泵提供足夠小的流量。液壓馬達的最低穩定轉速由原來的110 r/min降低到10~20 r/min,從而實現絞車的超低速控制。

圖3 超低速控制閥原理

2 超低速液壓系統設計計算

2.1 馬達最低穩定轉速

當電纜下井深度達到10 000 m時,滾筒纏繞直徑Dmin=610.7 mm;當滾筒纏繞滿電纜時纏繞直徑Dmax=1 492.4 mm,則中徑Dz=(Dmin+Dmax)/2=1 051.6 mm。

根據傳動路線,減速器的速比為29.95,鏈條傳動的速比為100/23,馬達到滾筒的總傳動比為iz=29.97×100/23=121.52。根據測井作業要求,測井線速度為30 m/h時,滾筒最低轉速為ngmin=30/(π×Dz×60)=0.151 r/min。由此可知,滿足測井線速度為30 m/h時,馬達需要的最小穩定轉速為:nmmin=ngmin×iz=0.151×121.52=18.350 r/min。

2.2 超低速液壓系統狀態分析

10 000 m測井絞車采用德國REXROTH公司的AA6VM107EP2/63W-VSC527B型液壓馬達。傳統的閉式液壓系統(如圖4)工作狀態下,馬達的穩定轉速約為:nm=110 r/min。因nmmin=18.350 r/min,nm>nmmin,不能滿足超低速測井要求,故必須對傳統的閉式液壓系統回路進行改制:增加超低速控制模式、改造液壓馬達外置沖洗回路,才能達到液壓馬達需要的最低穩定轉速,實現超低速作業要求(如圖5)。

圖4 傳統閉式液壓系統原理

圖5 超低速閉式液壓系統原理

2.3 超低速閥流量

已知液壓馬達流量Qm=107 m L/r,發動機轉速nf=1 500 r/min,液壓油泵流量Qb=125 m L/r,則超低速閥中單向閥的流量為

式中:Qjmax為單向閥最大流量;Qjmin為單向閥最小流量。

超低速閥中順序閥的流量為

式中:Qsmax為順序閥最大流量;Qsmin為順序閥最小流量。

根據單向閥最大、最小流量選擇美國SUN公司DFEA-8DN型液控單向閥,液控單向閥流量曲線如圖6所示。根據順序閥最大、最小流量選擇美國SUN公司SCCA-LAN型順序閥,順序閥流量曲線如圖7所示。

圖6 DFEA-8DN型液控單向閥流量曲線

圖7 SCCA-LAN型順序閥流量曲線

2.4 液壓馬達外置沖洗回路

AA6VM107EP2/63W-VSC527B型馬達與沖洗閥采用內連接方式,由于沖洗閥液壓油流量過大,影響在超低速狀態下通過馬達的液壓油流量,導致超低速出現爬行現象,因此應封堵沖洗閥,改造液壓馬達沖洗回路。根據液壓馬達技術要求,沖洗流量為0.6~1.1 L/min,并設計沖洗截流孔。沖洗口流體模型如圖8所示。

圖8 沖洗口流體模型

斷面流速為

式中:v1為斷面1流速;v2為斷面2流速;Q為斷面1、2流量;d1為斷面1直徑,取10 mm;d2為斷面2直徑,取2.5 mm.

根據流體力學伯努里方程[3]及能量守恒,有

式中:Z1、Z2分別為斷面1中心和斷面2中心距離基準面的垂直高度,Z1=Z2;p1為油液流過斷面1的壓力,即液壓馬達內置沖洗壓力(2.8 MPa);p2為油液流過斷面2的壓力,即液壓馬達出口壓力(0 MPa);ρ為液壓油密度,ρ=800 kg/m3;g為重力加速度。

將已知量代入式(2)得

根據以上計算結果,液壓馬達外置沖洗回路改造達到液壓馬達技術要求,即沖洗流量為0.6~1.1 L/min。

3 現場試驗及應用

該測井車研制成功后,在寶雞石油機械有限責任公司試驗場進行了絞車載荷試驗[4],試驗情況如表1所示。

表1 絞車載荷試驗結果

試驗結果表明,測井絞車各項技術指標均達到了設計要求,能夠滿足用戶的超低速作業要求。目前,該測井車已在新疆塔里木油田完成測井作業近180余口,系統運行良好,得到用戶高度好評。

4 結語

通過該項目的研究,掌握了超深井測井絞車液壓系統的設計、制造技術,形成具有自主知識產權的“超深測井絞車超低速控制模式”,可滿足油田超低速測井工況,具有良好的社會及經濟效益。

[1] 原宏壯,陸大衛,張辛耘,等.測井技術新進展綜述[J].地球物理學進展,2005,20(3):786-787.

[2] 馬坤,郭強,戴建飛,等.分布式光纖測井技術在稠油開采中的應用[J].石油礦場機械,2012,41(2):45-48.

[3] 劉軍營.液壓與氣壓傳動[M].西安:西安電子科技大學出版社,2008.

[4] SY/T5073—2008,油田測井和試井絞車[S].

Ultra-low Speed Control Mode for 10 000 m Deep Well Logging Winch

RAO Qun-peng,LIU Yang,KANG Zi-qiang
(Baoji Oilfield Machinery Co.,Ltd.,Baoji 721000,China)

With the successful development of 10 000 m deep well logging winch,the traditional closed hydraulic system cannot meet the ultra-low speed working condition any more.Based on the design and numerical calculation for the 10 000 m logging winch hydraulic system,the ultralow speed control mode was added,transforming external flushing circuit to the hydraulic motor and via experiment and field operation,the new control mode can satisfy the ultra-low speed requirements and leads to great social and economic benefits.

the logging winch;hydraulic system;design

TE924

A

10.3969/j.issn.1001-3842.2014.07.008

1001-3482(2014)07-0029-04

2014-01-09

饒群鵬(1976-),男,陜西漢中人,工程師,主要從事石油機械產品設計工作,E-mail:bstc_rqp@163.com。

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