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油田火炬放空氣回收利用研究與實施

2014-06-01 10:59:46
中國設備工程 2014年5期

(中國石油吐哈油田分公司鄯善采油廠,新疆 鄯善 838202)

油田火炬放空氣回收利用研究與實施

王銀山

(中國石油吐哈油田分公司鄯善采油廠,新疆 鄯善 838202)

通過對油田火炬放空氣現狀的調查和對火炬放空氣回收技術的研究,針對各聯合站天然氣處理裝置火炬的不同特點,對油田火炬系統實施改造,取得了良好的經濟效益和社會效益。

天然氣;放空;回收技術;節能減排

一、火炬放空氣來源與現狀

放空火炬系統是石油化工企業生產中不可缺少的安全設施,其作用是燃燒正常生產時和事故狀態下排放的可燃氣體。每年在火炬中被燒掉的可燃氣體量相當可觀,為最大限度提高能源利用率,同時減少環境污染,有必要將火炬氣回收再利用。

中國石油吐哈油田分公司所屬的溫米、鄯善、丘陵、紅連、丘東聯合站在原油和天然氣處理的同時,也產生了部分需排放到大氣中的天然氣,由于受建設初期技術條件的限制,各聯合站的放空火炬處于常年燃燒狀態,其系統現狀見表1。

表1 各聯合站火炬放空系統現狀表

二、火炬氣回收工藝研究

火炬放空氣成分比較復雜,主要有來自聯合站兩相、三相分離器、原穩氣及輕烴裝置,有濕氣,也有干氣。放空量受諸多因素的影響波動較大。

本次研究主要是正常工況下回收火炬放空天然氣、消滅火炬;事故工況下和放空量超過回收能力時候,確保自動點火成功率100%,并且在當地惡劣氣候條件下,火炬能穩定燃燒,保證油田生產安全。

1.工藝方法研究

(1)工藝流程

方案一:從火炬總管上引出放空氣到回收壓縮機入口,增壓后再進到輕烴裝置入口分離器流程;或者直接進到干氣外輸管線,同時用水封控制火炬總管壓力,用阻火器防止回火,達到火炬放空氣回收利用的目的(圖1)。溫米、丘東火炬回收適合該方案。

圖1 正常工況回收、事故工況放空示意圖

方案二:充分利用現有流程設備,對原穩壓縮機吸氣流程做適當調整,從火炬總管上引出火炬氣到原穩壓縮機入口,利用原穩壓縮機的富?;厥漳芰厥栈鹁娣趴諝猓鹁婵偣芫€上增加氣動蝶閥控制火炬總管壓力、并聯爆破片旁通流程及手動閘閥回路,用阻火器防止回火。鄯善、丘陵火炬回收適合該方案。

在正常工況下,采用以上2種方案可以實現火炬氣回收利用,達到消滅火炬的目的。在事故放空狀態或超過壓縮機最大回收能力時,氣體突破水封或氣動調節閥打開,排放燃燒。

(2)回收壓縮機選型

壓縮機是火炬氣回收的關鍵設備,因此壓縮機的選型很重要,以下對3種壓縮機從投資、運行費用等方面進行比選(表2)。

表2 壓縮機選擇對比表(以30 000m3/d回收能力為例)

根據上表的比較。選擇螺桿壓縮機,其投資適中、運行費用較低、適應火炬氣氣量波動較大的特點,容易使用變頻控制方式跟蹤連續調節,適應性強。

(3)高空火炬點火方式

目前,各聯合站火炬均采用人工手動點火,難度較大,且不安全,現有技術成熟的高空自動點火裝置,可保證點火成功率達100%。

高空點火裝置由自動點火控制PLC柜、火焰探測、火炬流量檢測、火炬壓力檢測、高能點火發生器、高壓電纜、抗蝕電極發弧裝置、電磁閥組以及高空點火槍組成。

PLC接收火炬總管壓力、火焰探測等信號,接收壓縮機組PLC控制信號,并根據火炬總管壓力設定值,結合火焰探測等信號實現自動點火算法,觸發高空點火裝置,用高空點火槍引燃火炬。

(4)防回火措施

火炬發生回火是嚴重的事故危害,必須嚴加防范?;鹁嫦到y可設置分子密封器、水封罐、阻火器3種防止回火措施。

分子密封器是保證火炬筒體發生回火普遍采用的設備,向分子密封器內通入惰性氣體氮氣。由于目前各個聯合站沒有制氮裝置,現場沒有氮氣可用,因此,分子密封器不適合做為防回火措施。

水封罐能夠可靠的保護火炬排放系統,即使發生了回火事故,火焰傳播至水封面即被阻止。水封罐要有自動補水系統,但是由于冬季氣溫低,易發生凍堵,要做好防凍措施。

在進火炬筒體前的火炬總管上安裝阻火器,能有效阻止火焰向工藝系統傳播。

2.研究結論

五座聯合站的火炬現狀是均采用人工手動點火,放空燃燒處理,總的放空量約30 000~70 000m3/d,無火焰監測熄火報警裝置和自動點火裝置,一旦熄滅,點火難度較大。

回收工藝流程,主要是選擇螺桿壓縮機或對原穩壓縮機吸氣流程做適當調整,回收火炬放空氣,技術是可行的;設置火焰監測和高空自動點火裝置,保證點火成功率;設置水封罐或阻火器,防止發生回火事故。

三、項目實施

吐哈油田火炬放空氣回收工程被列為2006年股份公司的重點環保節能項目,同年3月開始設計,9月開工建設,12月正式投運。

1.實施的主要內容

(1)溫米油田:選用22 000m3/d的螺桿壓縮機,額定排氣壓力0.35MPa,壓縮機采用空冷方式。用水封控制火炬總管壓力,用阻火器防止回火。設高空自動點火裝置和配套FCS控制系統,設水封罐及自動補水系統、并聯爆破片旁通回路。

(2)丘陵油田:對原穩壓縮機吸氣流程進行調整,從火炬總管上引出放空氣到原穩壓縮機入口,利用原穩壓縮機的富裕回收能力,增壓后再進到輕烴裝置入口,回收火炬放空氣?;鹁婵偣芫€上設置氣動蝶閥控制總管壓力,設高空自動點火裝置和配套的FCS控制系統。

(3)丘東氣田:選用回收能力28 000m3/d的螺桿壓縮機,額定排氣壓力0.9 MPa,采用水冷方式。用水封控制火炬總管壓力,用阻火器防止回火。設高空自動點火裝置和配套的FCS控制系統,設水封罐及自動補水系統、并聯爆破片旁通回路,更新火炬頭。螺桿壓縮機回收簡易工藝流程自控圖見圖2。

圖2 火炬氣回收簡易工藝流程圖

2.主要應用設備

(1)螺桿壓縮機參數

機組型式:噴液內冷變頻調節雙螺桿壓縮機;機組功率:185kW(丘東)、90kW(溫米);吸入壓力/溫度:0~50 kPa/-5~50℃;排氣量:15m3/min(溫米),20m3/min(丘東);排氣壓力/溫度:0.35MPa/75℃(溫米)、0.9MPa/75℃(丘東)。

高空自動點火裝置

自動點火裝置重點參數表如表3所示。

表3 自動點火裝置重點參數表

(3)水封罐及自動補水系統

溫米聯合站新建水封罐采用雙層孔板結構,有利于氣液分離,減少放空氣的霧沫夾帶。

水封側設有液位計和液位變送器,液位變送器設高、低液位報警。水封罐采用高液位溢流控制水封高度。其具體參數見表4。

表4 水封罐參數表

為了提高回收系統運行的穩定性、可靠性和安全性,同時也為了減少操作強度,新建水封罐設置自動補水電磁閥。自動補水設手動和自動2種操作模式。

(4)氣動蝶閥

丘陵聯合站初始建設沒有設置傳統的水封罐,本次改造考慮冬季防凍措施難度大,不考慮增設水封罐,設計采用火炬總管蝶閥,國內首次使用。氣動蝶閥DN500,氣關型,遠程自動控制,帶防爆閥位反饋。由于近年蝶閥技術發展迅速,大口徑蝶閥的密封等級能夠達到5級密封,滿足火炬氣封的要求,技術上是可行的。

氣動蝶閥的控制引入到FCS控制系統中,并將閥位狀態傳到中控室顯示。

(5)爆破片

溫米和丘東聯合站水封罐各設置并聯爆破片旁通回路1套,丘陵聯合站在火炬總管氣動蝶閥上并聯爆破片旁通回路1套,以防止水封凍堵或氣動蝶閥故障時火炬總管的通暢,從而達到保護站內裝置和火炬系統的目的。

(6)火炬頭

火炬頭采用分散火炬氣、小孔對撞的燃燒方式以達到良好的燃燒效果。火炬頭上設有聚火塊穩焰器,用以保證放空氣火焰穩定,防止火炬頭出現脫火現象?;鹁骖^參數風表5。

表5 火炬頭參數表

(7)火炬阻火器

各聯合站設置波紋板式火炬阻火器1套。材質304SS。

阻火器可有效防止火炬回火,產生的壓力降滿足火炬回收和正常排放的需要。

(8)控制系統

丘陵、溫米、丘東聯合站各設置SIEMENS分布式現場總線控制系統(FCS)1套。

丘東、溫米聯合站FCS控制系統分別由2套 PLC控制柜、1套變頻控制柜和1套馬達配電控制中心組成。四者通過高速高可靠的Profibus總線相聯結,整合成一套既相對獨立又完整無縫的現場總線控制系統(FCS),實現實時數據共享和協同調度控制。

3.主要控制策略

(1)溫米、丘東聯合站

用水封高度控制火炬總管壓力。

當總管壓力控制在1~8kPa時,放空氣回收。

當總管壓力〉8kPa時,回收部分放空氣并啟動自動點火程序。

當總管壓力〉12kPa時,水封罐自動補水系統停止。

當總管壓力<8kPa后,恢復補水到自動模式。

當水封罐后氣體流量大于30m3/h,且火焰探測顯示火炬熄滅時,系統自動啟動點火發生器,直到點火成功。

(2)丘陵聯合站

用氣動蝶閥自動控制火炬總管壓力。

當火炬總管壓力在5 kPa ~35 kPa時,原穩壓縮機入口調節閥自動開啟,正?;厥铡?/p>

當總管壓力超過50 kPa時氣動蝶閥開啟,啟動點火程序,當總管壓力超過100 kPa時爆破片破裂。

當總管壓力逐漸減小到10kPa以下時,火炬調節閥關閉。

四、火炬放空氣回收效果評價

油田火炬放空氣回收項目實施后,回收火炬放空氣約52 000m3/d(其中溫米聯合站20 000m3/d,丘東聯合站25 000m3/d,丘陵聯合站7 000m3/d),每年回收天然氣0.156億m3,回收的天然氣進入輕烴裝置再處理加工,經計算折合生產混輕約11t/d,運行時效按300d/a計算,天然氣價格按吐哈0.616元/m3,混輕價格按4 500元/d計算。經計算得出:每年天然氣的產值960.96萬元;每年混輕的產值1 485萬元;年總產值2 445.96萬元。

依托各采油廠現有人員統一管理,不需要增加定員,成本主要是壓縮機的耗電和維護費用,溫米、丘東2臺耗電198萬kW·h/a,年電費162.23萬元。溫米、丘東、丘陵各聯合站運行維護費用估算為300萬元。年運行成本=電費+運行維護費用=462.23萬元。

新增利稅=年產值×17%=415.81萬元。年純利潤=年產值-年運行成本-新增利稅=1 567.92萬元。該項目投資967.22萬元,投入產出比為967.22: 2 445.96=1:2.53。

從現場應用效果來看,工藝流程簡化,取得了良好的經濟效益和社會效益,項目具有良好贏利能力。

五、推廣應用前景

研究成果適用于聯合站或天然氣處理裝置火炬氣的回收應用,既可利用已建設施,減少占地面積、降低運行成本、減少投資,也可進行局部改造提高處理能力。也適用于邊遠單井天然氣的回收利用。本成果目前已在溫米、丘東、丘陵聯合站的火炬中進行應用。對國內其他油田的火炬氣的回收具有借鑒意義。

[1] 陳永江.火炬氣回收系統的設計[J].石油化工設計,2002(3):25-30.

[2] 李國誠,何祥初等.吐哈油田自動化系統研究與應用[J].吐哈油田科技論文.哈密:中石油吐哈油田公司,1997.

[3] 天然氣礦場集輸與處理[M].石油工業出版設,2004.

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