(國電南寧發電有限責任公司,廣西 南寧 530317)
660MW超臨界直流“W”火焰鍋爐的燃燒調整
鐘松耀
(國電南寧發電有限責任公司,廣西 南寧 530317)
國電南寧發電有限責任公司1、2號鍋爐使用的是東方鍋爐廠(簡稱東鍋)生產的DG1950/25.4-Ⅱ8“W”火焰鍋爐。本文詳細介紹了我廠660 MW”W”型火焰鍋爐的運行情況及通過對制粉及燃燒系統優化調整,提高鍋爐效率,降低機組煤耗,尋求現有煤質下鍋爐最佳運行工況,保證鍋爐安全經濟穩定運行。
660MW;W火焰鍋爐;燃燒;優化調整
目前,我國運行的W型火焰鍋爐中普遍存在著燃燒效率低、飛灰含碳量大、排煙溫度高、NOx排放過高、結焦嚴重、燃盡率低等問題。本文結合南寧電廠660MW“W”火焰鍋爐的特點及運行分析,針對鍋爐燃燒存在的問題,進行了大量的燃燒調整實驗,改善了機組安全經濟狀況。
1.1 設備概述
國電南寧發電有限責任公司2×660MW工程鍋爐為東方鍋爐(集團)股份有限公司的國產超臨界參數復合變壓本生直流鍋爐,鍋爐型號DG2141/25.4-Ⅱ12型,鍋爐為一次再熱,平衡通風,固態排渣,露天布置,全鋼構架,全懸吊結構,“Ⅱ”型直流鍋爐,“W”型火焰燃燒方式。其主要設計參數如下表1(設計煤種):
1.2 主要燃料特性
本工程設計煤種為興仁無煙煤, 校核煤種Ⅰ為無煙煤:煙煤為8:2,校核煤種Ⅱ為六枝無煙煤,燃煤煤質特性如表2。
1.3 燃燒設備
燃燒系統配有24只雙旋風煤粉燃燒器;每臺磨煤機帶4只煤粉燃燒器。雙旋風煤粉燃燒器順列布置在下爐膛的前后墻爐拱上,前、后墻各12只,水冷壁上還布置有26只燃燼風調風器,前、后墻各13只。
鍋爐配置雙進雙出鋼球磨冷一次風機正壓直吹式制粉系統,由2臺雙動葉可調式一次風機,6臺BBD(MGS4360)型磨煤機,5臺磨煤機就可以滿足鍋爐MCR負荷。
鍋爐燃燒調整的是在實質煤質條件下,優化鍋爐運行方式和參數,減少飛灰和排渣,提高鍋爐效率。試驗前利用停磨機會對各臺磨煤機回粉管、分離器擋板進行了清理檢查。
2.1 一次風調平
通過觀察發現各磨煤機出口靜壓偏差較大,因此在磨煤機80%以上出力下,采用防堵靠背管實測各磨煤機出口粉管的動壓值,并通過粉管上的可調縮孔調平了各管動壓,保證了磨煤機各粉管出力的均勻性。
2.2 煤粉細度調整試驗
分離器擋板調整主要磨煤機分離器擋板調整至開度為4.5,維持磨在150A-160A左右,此后通過定期加直徑為50mm的鋼球保證磨煤機電流控制在150-155A之間,通過調整各制粉系統細度總體下降,但調整初期煤粉均勻性仍較差,后期隨著制粉系統的運行,磨煤機內大小鋼球配比逐步趨于合理,煤粉細度得到下降且均勻性也得到提高,圖1是制粉系統調整前、調整初期、調整后期各一次風管煤粉細度一周內日平均值的比較:
南寧電廠當前正常運行時采用石油焦與無煙煤及高硫煤的摻燒,此次針對煤質特性主要進行了不同石油焦摻燒方式摻燒試驗。
3.1 燃燒優化調整實驗結果
主要進行了變AB擋板開度,變容量風門、變氧量及不同摻燒方式下試驗,其中工況1、工況2為未經調整原始工況。
3.2 試驗結果
(1)變AB擋板開度
AB擋板用于調節拱上乏氣及煤粉噴口環形二次風風量。工況3為在工況2的基礎上開大AB擋板開度,工況說明及測試結果見表3。從表中可看出AB擋板開大有利于火焰中心的下移,延長了石油焦在爐內的停留時間,有利于石油焦的燃盡。

表1

表2 燃煤煤質特性

表3
(2)變乏氣風擋板開度
工況4為在工況3的基礎上關小乏氣擋板開度至20%,乏氣擋板關小有利于提高一次風噴口剛性,增加下沖力。測試結果表明,當前工況下乏氣擋板開度減小后,飛灰基本不變的情況下,排煙溫度得到下降,鍋爐效率也有所提高。

圖1
(3)變消旋頁片開度
消旋葉片用于調整風粉混合物的旋流強度及氣流的形狀,工況5為在工況4基礎上將消旋頁片由7格下放至3格,消旋頁片下放減小了旋流強度,提高了一次風剛性,結果表明,飛灰可燃物及排煙溫度均得到了下降。
(4)變氧量運行
工況6至工況11為不同氧量下測量結果,從結果可看出,氧量的增大有利于石油焦的充分燃燒,但相應排煙損失及NOX排放會增加。建議運行中空預器入口控制氧量在3.5%—4.0%之間。
(5)不同摻燒方式下的對比
工況12至工況16為不同負荷及不同比例下石油焦與低卡煤分磨摻燒結果,工況6至工況11為石油焦與無煙煤(石油焦與低卡煤均勻混合)摻燒,從表3-1中可明顯看出分磨摻燒后飛灰燃盡率明顯提高,同時排煙損失變化不大。
(1)通過燃燒優化調整,燃燒穩定性得到增強,蒸發量、汽溫、汽壓等參數均能達到設計值,高負荷下鍋爐熱效率能達到或超過設計保證值(91.3%)。
(2)AB擋板的開大有利于煤粉下沖,能延長石油焦在爐內的燃燒過程,建議運行中在燃燒穩定的前提下將A擋板開至50%,B擋板開至80%。
(3)隨著乏氣擋板的關小,飛灰含碳量大幅減下,未燃盡碳損失下降明顯,火焰中心隨之下降,低負荷下有利于控制過熱器超溫,建議乏氣擋板關至20%。
(4)氧量的增大有利于石油焦在爐內充分燃燒,建議運行中將省煤器出口氧量控制在3.5-4.2%。
(5)運行中分析表明,磨煤機容量風擋板開度線性區間在30%至60%,容量風擋板開度較大容易導致煤粉細度不均勻且變粗,建議運行中提高一次風壓將容量風擋板控制在50%以下。
(6)低負荷下由于低卡煤熱值低導致帶不起負荷,一臺磨石油焦和三臺磨低卡煤帶至360MW負荷時,一次風壓及容量風門已開至最大,不建議運行中低負荷下四臺磨低卡煤運行。
[1]國電南寧電廠1號鍋爐燃燒調整試驗報告[Z].
[2]賈永會.660MW機組W形火焰鍋爐燃燒優化調整[J].華電技術,2012(05).
[3]范煥霞,武旭升.600MW“W”型火焰鍋爐燃燒優化調整[D].全國火電600MW 機組技術協作會第十三屆年會論文集.
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