洪 濤 紀(jì)飛晨 文化明
(天華化工機(jī)械及自動化研究設(shè)計院有限公司)
聚烯烴摻混是聚乙烯、聚丙烯等聚烯烴樹脂生產(chǎn)工藝中普遍采用的環(huán)節(jié),其作用是依靠摻混技術(shù)使聚烯烴產(chǎn)品性能均化、質(zhì)量穩(wěn)定。相對聚烯烴顆粒料,聚烯烴粉末摻混技術(shù)起步較晚,一直未得到足夠的重視,很多生產(chǎn)裝置甚至未設(shè)置摻混環(huán)節(jié),產(chǎn)品均化效果不理想,產(chǎn)品質(zhì)量波動大。以中石化揚子石化塑料廠聚乙烯裝置B線為例,該生產(chǎn)線常年生產(chǎn)YEC-5505T粉料產(chǎn)品,粉料通過聚合反應(yīng)過程后直接通過緩沖料倉下落至粉料包裝專用線進(jìn)行包裝。由于聚合反應(yīng)過程中工藝參數(shù)的調(diào)整以及不同反應(yīng)釜自身工況不同,聚合干燥后的粉料產(chǎn)品熔融指數(shù)(MFR)、密度、抗沖強(qiáng)度及拉伸強(qiáng)度等物性指標(biāo)會有一定幅度的波動,導(dǎo)致同一時間包裝的聚合物粉料基本物性指標(biāo)存在差異,對后續(xù)作業(yè)中的質(zhì)量控制產(chǎn)生不利影響。尤其是在聚烯烴高端專用料市場,目前進(jìn)口粉料依靠穩(wěn)定的品質(zhì)牢牢占據(jù)大部分市場份額,通過有效提高國內(nèi)聚烯烴粉料摻混效果,打破進(jìn)口粉料在該領(lǐng)域的壟斷,提高我國聚烯烴產(chǎn)品的自給能力,市場潛力巨大。因此進(jìn)行專門針對聚烯烴粉末摻混技術(shù)的實驗研究具有顯著的經(jīng)濟(jì)和社會效益。
目前,工業(yè)化應(yīng)用的摻混形式主要包括氣流式、動力式和重力式。氣流式摻混利用多股氣流將物料從倉內(nèi)不同高度、不同方位有選擇的同時進(jìn)入摻混倉內(nèi),從而實現(xiàn)摻混均化的目的;動力式摻混主要通過風(fēng)機(jī)等外部動力設(shè)備將物料從摻混倉底部輸送至頂部返回倉內(nèi),實現(xiàn)物料的充分混合;重力式摻混是完全依靠物料下落的重力,通過在摻混倉內(nèi)部設(shè)置各種結(jié)構(gòu)的摻混裝置如摻混管、均化器等實現(xiàn)物料混合。重力式摻混由于不需要外加動力,且結(jié)構(gòu)簡單、操作成本低,產(chǎn)品性能、質(zhì)量穩(wěn)定,在聚烯烴顆粒料行業(yè)已有廣泛的應(yīng)用。
重力式摻混主要形式包括多管式、中心管式、靠壁式及旋葉式等,前三種形式的相同之處都以物料整體流為設(shè)計前提,采用摻混管均化物料。物料依靠重力流入不同高度開孔的摻混管內(nèi)部,最后匯入設(shè)備底部的混合室完成物料的混合。聚烯烴粉末流動性差、易產(chǎn)生靜電導(dǎo)致在摻混倉內(nèi)架橋,如采用上述摻混形式,受摻混管的開孔尺寸限制,聚烯烴粉末難以順暢的進(jìn)入摻混管,在摻混管內(nèi)的流動狀態(tài)也無法監(jiān)控,不能達(dá)到良好的摻混效果。多流道旋葉式摻混是重力摻混的新型式,摻混機(jī)理也是靠物料的重力來實現(xiàn),所不同的是摻混內(nèi)構(gòu)件采用旋葉式均化器,均化器安裝在料倉底部,物料流經(jīng)料倉底部時不同角度的多個旋葉片將物料分割成多個流道流向出口。通過比較各種摻混形式的特性可以看出,旋葉式摻混具有良好的摻混效果,并且旋葉式均化器流道相對較大,粉末物料可以順暢通過,適合粉末物料的流動特性。
旋葉式摻混是中心流(核流)的典型結(jié)構(gòu),即物料在摻混倉內(nèi)以核流的方式流動,但在物料沒有完全形成中心流狀態(tài)時,摻混效果不好。因此單純采用旋葉式重力摻混式不能完全滿足工業(yè)化實際需要,研究新型復(fù)合式摻混技術(shù)成為聚烯烴粉料摻混發(fā)展的必然趨勢。
通過建立聚烯烴粉末摻混實驗裝置,研究復(fù)合式摻混技術(shù)對于聚烯烴粉末的摻混效果,重點考察物料的流動速率、熔融指數(shù)和混合指數(shù)。通過對實驗過程和結(jié)果的全面分析,對均化器、摻混倉體結(jié)構(gòu)以及物料流動形式等關(guān)鍵技術(shù)提出優(yōu)化方案,并為聚烯烴粉末復(fù)合摻混技術(shù)工業(yè)化應(yīng)用提供實驗依據(jù),同時也為該技術(shù)在其他領(lǐng)域的延伸奠定基礎(chǔ)。
聚烯烴粉末摻混技術(shù)采用動力+旋葉式重力的復(fù)合摻混方式,物料首先依靠自身重力散落至摻混倉底部,通過經(jīng)特殊設(shè)計的旋葉式摻混器完成初次重力摻混,出料口排出的物料通過輸送系統(tǒng)再次返回倉內(nèi)進(jìn)行返混,并最終實現(xiàn)均化從出料口排出。工業(yè)裝置根據(jù)生產(chǎn)需要可以采取一開一備形式,實現(xiàn)摻混及包裝環(huán)節(jié)的連續(xù)作業(yè)。聚烯烴粉末摻混技術(shù)的工藝流程如圖1所示。

圖1 聚烯烴粉末摻混技術(shù)工藝流程示意圖
聚烯烴粉末摻混技術(shù)充分發(fā)揮了動力和重力摻混的優(yōu)勢。特殊設(shè)計的旋葉式均化器是針對聚烯烴粉料流動性差、易堆積的特性而專門開發(fā),由中心管和兩個錐體通過支撐筋板連接后形成若干流道,中心管和中間錐體之間加有設(shè)計合理的折流板(即旋葉片)。當(dāng)料倉內(nèi)固體物料形成核流流動形態(tài)后, 流經(jīng)旋葉式均化器直徑方向的物料則是分別來自料倉不同高度的物料, 當(dāng)流道設(shè)計合理時, 流出均化器的物料能達(dá)到混合的目的。另外流道內(nèi)的折流板和支撐筋板對本身所在流道的物料也能進(jìn)行混合。
根據(jù)復(fù)合摻混技術(shù)的均化機(jī)理和設(shè)計理論,在國內(nèi)外現(xiàn)有設(shè)備形式的基礎(chǔ)上進(jìn)行消化、吸收和改進(jìn),針對聚烯烴粉末的自身特性,尤其對實驗料倉底錐角度、內(nèi)摩擦角以及旋葉均化器的葉片分布角度、折流角度等關(guān)鍵部分進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),設(shè)計并建立了特殊結(jié)構(gòu)的多流道旋葉式摻混實驗裝置(圖2),根據(jù)確定的實驗方案對聚烯烴粉料進(jìn)行摻混實驗。
料倉參數(shù)為:
容積 0.46 m3
規(guī)格φ600mm×1 200mm
材料 不銹鋼+玻璃樹脂
循環(huán)比 100%
填充率 大于90%
實驗物料采用兩種牌號多個批次的聚乙烯粉料:
熔融指數(shù)(牌號1) 0.10~0.22
熔融指數(shù)(牌號2) 0.945~1.000

圖2 聚烯烴粉末摻混實驗裝置示意圖
在實驗摻混料倉內(nèi)分別加入40kg聚烯烴粉末,標(biāo)定兩種牌號物料的排料流率,觀察聚烯烴粉末在倉內(nèi)的流動情況以及出料口的排料情況,并確定實驗過程中的取樣間隔。通過計算,兩個牌號的物料流動速率標(biāo)定結(jié)果均為10kg/min。
清空實驗料倉,關(guān)閉下料口。按先后交錯次序向?qū)嶒灀交靷}內(nèi)加入物料1、物料2各3次,每次25 kg共計150kg,此時實驗摻混倉內(nèi)物料填充率達(dá)到95%。開啟摻混料倉排料口并開始計時,實驗物料通過旋葉均化器進(jìn)行混合,觀察實驗物料的流動情況和出料情況。開啟排料口3min即排料20%后每間隔1min在出料口處取樣一次直至物料全部流出。第一階段實驗共取10個樣本。
將一次摻混排出的物料全部按出料順序返回?fù)交炝蟼},此時循環(huán)比為100%,稱第二階段實驗。開啟料倉排料口并計時,第二階段試驗每隔30s取一次樣直至料倉中全部物料排完,第二階段實驗共取27個樣本。
通過多次實驗,實驗物料在摻混倉內(nèi)流動情況良好,沒有出現(xiàn)堆積及架橋等現(xiàn)象,物料依靠自身重力即可實現(xiàn)排料。在出料口物料形成穩(wěn)定的實心柱狀流,并且?guī)缀鯖]有間斷和直徑變化。從實驗摻混倉頂部和側(cè)面觀察,實驗物料在倉體內(nèi)呈明顯的核流流動狀態(tài),與聚烯烴粉末摻混技術(shù)設(shè)計理論吻合。
對所取樣本的熔融指數(shù)進(jìn)行化驗分析可以得出,經(jīng)過第一次重力摻混的樣本(前10個)熔融指數(shù)已經(jīng)出現(xiàn)明顯的均化效果,但波動性仍較大,單獨采用旋葉式重力摻混技術(shù)還不能完全滿足對聚烯烴粉末的品質(zhì)要求;經(jīng)過100%返混后的樣本(樣本11~37)熔融指數(shù)已趨于一致,絕大部分穩(wěn)定在0.4~0.5的區(qū)間內(nèi)(圖3)。

圖3 熔融指數(shù)曲線
根據(jù)Philllips公司提出的兩個指標(biāo)評價混合效果,即當(dāng)摻混裝置為工業(yè)裝置的1/7倍規(guī)模以上時,混合指數(shù)M1≤0.250, 工業(yè)裝置的混合指數(shù)M2≤0.152。計算本次實驗的混合指數(shù)。
100%返混合后熔融指數(shù)平均值:
均方差值:
σ=0.0763
混合指數(shù):
本次實驗混合指數(shù)M=0.146<0.250,結(jié)果滿足Phillips公司的評價指標(biāo),混合效果良好。
由于實驗摻混倉按照工程摻混料倉按比例縮小,旋葉均化器的中心管直徑較小,實驗過程中中心管出現(xiàn)少量集料,工程化設(shè)計時應(yīng)注意優(yōu)化中心管直徑以及中心管與其他流道的匹配。
本次實驗摻混料倉材料采用玻璃樹脂倉體+碳鋼錐段。受摻混倉空間限制,錐段部分內(nèi)表面采用磨光機(jī)拋光,表面較粗糙,實驗過程出現(xiàn)輕微掛料現(xiàn)象。工程化設(shè)計時可以采用更加有效的表
面拋光技術(shù),減小物料與底錐的摩擦力,有利于物料的流動。
5.1考慮工業(yè)化裝置規(guī)格是實驗裝置的若干倍,物料通過均化器中心管和各個流道會更加通暢,加之氣流輸送管道和物料返混重新分散的過程都會產(chǎn)生額外的摻混效果,工業(yè)化應(yīng)用的摻混效果應(yīng)比實驗效果更加理想,經(jīng)特殊設(shè)計的多流道旋葉式重力均化器適用于聚烯烴粉末,不會產(chǎn)生架橋及堆積等不良現(xiàn)象。
5.2復(fù)合式摻混技術(shù)有效地利用兩種摻混形式的優(yōu)點,達(dá)到良好的摻混效果,滿足產(chǎn)品均化、質(zhì)量穩(wěn)定的要求。為復(fù)合式摻混技術(shù)工業(yè)化應(yīng)用提供了實驗基礎(chǔ)和依據(jù)。
5.3針對實驗過程中的現(xiàn)象,對復(fù)合式摻混技術(shù)工業(yè)化應(yīng)用提出了建議和意見,并提出了優(yōu)化方案。為下一步大型工程化設(shè)計提供了解決方案。