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大型整流設備N+2模式新技術的開發(fā)應用

2014-05-04 07:50:32尹傳興
云南科技管理 2014年2期
關鍵詞:變壓器設備

趙 鋼,尹傳興,周 飛

(1. 云南云鋁涌鑫鋁業(yè)有限公司,云南 建水 654300;2. 云南鋁業(yè)股份有限公司,云南 昆明 652103)

0 引言

2009年下半年至2010年初,根椐國內外鋁工業(yè)發(fā)展形勢,國內外設備裝備技術及國內設備制造水平,經過調研、反復充分的論證,制定了特大型整流設備立足國內制造,部分設備引進,國內安裝的可行性方案。電解槽向高安全性、大電流、高電壓、高產能、高效率發(fā)展,對供電系統(tǒng)的安全性、可靠性、高效性提出了更高的要求。鋁電解生產工藝對整流設備提出了新要求,整流效率98.5%,功率因數0.95。

1 特大型供電整流設備的主要技術方案

1.1 供電負荷及電壓等級

根據本次建設項目的內容,一級負荷占全廠總用電負荷95%以上,是單系列產能最大、負荷最大的用電戶。經技術經濟分析、論證,整流機組供電電壓擬定為220kV。

1.2 整流機組臺數組合方案

整流機組臺數組合方案的選擇原則是:最大滿足工藝生產條件;要求獲得較高的整流效率;降低運行損耗;滿足整個系統(tǒng)形成的較高的整流相數,減少整流機組產生的高次諧波對電網的影響。

經過多方案的論證、優(yōu)化、比選,確定每臺機組直流輸出電壓、直流輸出電流,在N+2臺,負荷率在70%左右,能更好地發(fā)揮整流機組的效率。

1.3 整流機組的組成方式

整流變壓器組由調壓變壓器、整流變壓器、飽和電抗器、油冷卻裝置和控制系統(tǒng)組成。整流器組由整流裝置、交直流母線、水冷卻裝置和控制系統(tǒng)組成。

1.4 整流變壓器組的結構型式

整流機組的特殊性:①滿足鋁電解槽的焙燒、啟動及正常生產所需的大范圍電壓調節(jié);②滿足恒流制工藝生產的調壓方式。由于它的特殊性,經過多方案比較,擬定選用220kV直降式整流變壓器組方案,為解決整流變壓器組在鐵路、公路上的運輸,將整流變壓器組分為:調壓變壓器、整流變壓器、獨立式自飽和電抗器及冷卻器等4部分組成,安裝時合成一個整體,稱為分箱合體式結構。

1.5 整流變壓器組的調壓方案

采用有載調壓變壓器配合飽和電抗器聯合調壓方案。

有載調壓開關級數:XX級。

飽和電抗器調壓范圍:直流X—XX V。

有載調壓開關進行粗調,飽和電抗器配合細調。直流調壓范圍為:X%—XXX% V。

表1 機組效果比較

1.5.1 整流變壓器組的移相

本整流變壓器組的移相繞組設在整流變壓器網側繞組(D和Y接線),以實現各機組間的移相。

N+2臺變壓器組移相角:±1.875°、±5.625°、±9.375°、±13.125°。

1.5.2 整流變壓器組的飽和電抗器調壓(細調)

飽和電抗器型式為:油浸自飽和、獨立安裝式。

有效線性調壓范圍:直流側X—XXX V。 飽和電抗器的型式及較大范圍調壓在電解鋁還是第一次采用。油浸自飽和式,獨立安裝,有效線性調壓,范圍為直流側電壓80 V。

2 整流器

整流電路型式:三相橋式同相逆并聯(2組)。

各機組間移相角配置:±1.875°、±5.625°、±9.375°、±13.125°。正常8臺運行,構成96脈波。

整流效率:99.69%。

2.1 整流機組N+1和N+2方式的比較

2.1.1 實施效果

國產化特大型供電整流機組自建成投產至今,整流設備運行良好,考核指標達到或超過開發(fā)設計的期望值。實施效果如表1。

1) 整流機組效率高。特大型機組的整流效率為98.5%,一期工程整流機組整流效率為98.5%,同類進口設備的整流效率保證值為98.3%。

2)整流設備容量安全裕量大、安全可靠。項目建成投產以來,長時間8臺機組運行(備用1臺),運行指標正常穩(wěn)定,其中1臺運行時故障跳閘,6臺機組仍然能保證生產,整流系統(tǒng)可靠性極高。進口設備方面如蘋果鋁、貴鋁三期電解共4臺機組,當3臺整流機組運行時,機組過負荷,溫度過高,需降負荷或需另采取降溫措施。

2.2 負荷率及冗余度比較

整流機組的負載率比較見表2。

N+2(8機組)配置具有更高的設備冗余度,即使系統(tǒng)出現2機組停機情況,N機組也可保證全系列電流供電,并仍具有6%的冗余度,對比數據如表3所示。采用N+2配置時,2×38kA配置在N+2機組運行時整流機組負荷率為70%,處于整流系統(tǒng)最佳效率運行點,對比數據如表2所示。而2×38kA配置機組變壓器通過容量為2×40kA配置通過容量的95%,每機組調變整變通過容量減少10MVA(調變和整變累加),8機組總計減少變壓器通過容量達80MVA,從而降低變電整流設備損耗。

2.3 諧波分量比較

N+2運行時,由于機組運行工作電流減小,相應產生的諧波也減少。此外,N+1配置的7機組模式,由于有一組采用非對稱相位運行,系統(tǒng)中將不能抵消11,13以上高次諧波;而采用N+2的8機組配置,可將全系列配置為對稱的等效96脈波,抵消11,13等高次諧波。

表2 整流機組的負載率比較

表3 整流機組的冗余度比較

2.4 可靠性比較

首先,這里討論的可靠性是指全系統(tǒng)供電的可靠性,而非單純某設備的可靠性,設備的可靠性無論采取何種配置,設備自身都應具有滿足額定長期運行,承受極端運行沖擊且不發(fā)生結構性破壞的設備自身安全可靠性。就全系統(tǒng)運行供電可靠性,指的是從對電解槽供電的角度,保證電解連續(xù)運行生產的系統(tǒng)可靠性,這個可靠性主要與系統(tǒng)設備冗余度,正常運行維護相關的設備使用壽命及重要器件故障率,機組非正常停機時的供電保證能力等相關。關于系統(tǒng)供電可靠性,如前所述,由于N+2機組具有更充分的整流機組冗余,即便出現2機組退出的情況,N機組(6機組)仍能保證全系列滿負荷供電,從系統(tǒng)供電可靠性而言,N+2機組具有更高的可靠性。關于與維護相關的設備壽命,整流系統(tǒng)如二極管、快速熔斷器、OLTC、過電壓保護器件等重要關鍵器件的使用壽命與使用條件緊密相關,特別是與電流負荷有直接的對應關系。較低的運行電流可以減少器件工作溫度并減少運行中換向過電壓,減少設備運行老化增加使用壽命,降低停機維護頻次,系統(tǒng)平均故障間隔時間的減少也是全系統(tǒng)可靠性的一個重要表征。運行經驗表明,機組電流大于30kA時,整流柜、飽抗及閥側母線由于換向電流產生的電動力振動及噪音顯著增加,振動若處理不當造成局部諧振則對設備運行安全不利,N+2機組由于工作在30kA以下的較低運行電流,可減少運行中振動的安全隱患。

2.5 整流機組的損耗比較

變壓器損耗由2個部分組成,一個部分是變壓器空載損耗,一部分是變壓器負載損耗。變壓器空載損耗不隨負荷變化,所占比例很小,一般忽略不計,而負載損耗隨負荷電流的變化而變化,與負荷電流的平方成正比。實行8臺變壓器并列運行,單臺變壓器一次電流減小了61A,其單臺負荷損耗比較如表3所示,從表3可以看出,8臺并列運行是最經濟的運行方式。

3 關于功率因數

二極管電解整流系統(tǒng)無功功率主要由變壓器激磁電流及整流器換向滯后角導致,整流器換向角取決于變壓器阻抗及飽和電抗器,變壓器阻抗于OLTC運行檔位相關,而飽和電抗器無功與飽和電抗器調節(jié)控制范圍相關,因系統(tǒng)無功在全系列啟動后基本確定,全系列運行時系統(tǒng)的自然功率因數隨電解槽直流功率的增加而增加,全系列電解槽啟動后的功率因數主要取決于OLTC運行檔位與飽抗控制深度的配合,其數據對比如表4所示。

4 應用推廣前景

該大型整流設備是當今國內單機容量最大(XXX MVA),調壓范圍最廣(X%—XXX%),連續(xù)有載調壓級數最多(XX級),技術難度最大,技術性能最好的節(jié)能高效型220kV直降式有載調壓大容量整流變壓器,是21世紀開創(chuàng)的新產品,也是代表當代國際先進水平的新產品。特大型整流設備新技術開發(fā)研制成功,相繼投產運行至今,設備性能穩(wěn)定,工況良好。獲得國內外專家的認可和好評。對于大型電解鋁廠,一般供電電壓大都是220kV,供電整流設備大都相似。因此該項目的開發(fā)研制成功,具有一定的示范性,很有推廣價值。只要進行認真的總結不斷改進和完善,其應用前景非常廣闊。

5 經濟效益

本項目的直接經濟效益在于國內自主開發(fā),制造成本低,節(jié)省外匯支出。工程特大變電整流設備與其它鋁廠引進設備所需投資(表5)。

目前國內最好水平的同容量(XXX MVA)整流變壓器額定損耗不小于1230kW·h;而本項目開發(fā)的整流變壓器額定損耗為934 kW·h,實際運行有載開關最高擋位為81檔,變壓器負荷率為79%,根據不同運行情況相應變壓器損耗及其節(jié)省的運行費用計算如下:

6機組運行時(N)整流變壓器與國內最好水平的同容量整流變壓器每臺總損耗降低:

1230-642.69=587.31(kW·h)

1臺整流變壓器1年可降低運行費用為:

587.31 ×24×365×0.51=2 623 866.156(元)

6臺整流變壓器1年可降低運行費用為:

2623866.156 ×6=15 743 196.936(元)≈1574(萬元)

7機組運行時(N+1)整流變壓器與國內最好水平的同容量整流變壓器每臺總損耗降低:

1230-472.18=757.82(kW·h)

1臺整流變壓器1年可降低運行費用為:

757.82 ×24×365×0.51=3 385 636.632(元)

7臺整流變壓器1年可降低運行費用為:

3 385 636.632×7=23 699 456.424(元)≈2370(萬元)

表5 工程設備投資對比表

8機組運行時(N+2)整流變壓器與國內最好水平的同容量整流變壓器每臺總損耗降低:

1230-361.51=868.49(kW·h)

1臺整流變壓器1年可降低運行費用為:

868.49 ×24×365×0.51=3 880 065.924(元)

8臺整流變壓器1年可降低運行費用為:

3 880 065.924×8=31 040 527.392(元)≈3104(萬元)

注:式中 24為一天24小時,365為一年365天,0.51元/kW·h。為2012年不含稅購電價

6 結語

N+2特大型變電整流新設備技術的開發(fā)應用成功,為我國大型預焙電解鋁工程的建設及中、小型自焙電解鋁廠環(huán)境治理、技術改造成為大型預焙槽鋁廠樹立了典范,使國內許多企業(yè)環(huán)境治理、技術改造在資金投入上成為可能。同時也為電解鋁廠生產及設備制造廠帶來了新的效益,加快了中、小自焙槽電解鋁廠環(huán)境治理、技術改造的步伐。它的開發(fā)運用標志著我國大型鋁廠設計、 施工,面向世界走出國門,參與國際競爭的實力有了提升。

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