黃初榕
(蘇州蘇福馬機(jī)械有限公司 江蘇蘇州)
蘇州蘇福馬機(jī)械有限公司現(xiàn)使用的B1016A和B2020Q型6 m龍門(mén)刨床由濟(jì)南第二機(jī)床廠20世紀(jì)80年代生產(chǎn),采用AG-G-M直流調(diào)速系統(tǒng)(交磁放大機(jī)—直流發(fā)電機(jī)組—直流電機(jī)),主要用于框架類(lèi)長(zhǎng)形零件的粗精加工等。刨削加工過(guò)程中由工件與刨刀相對(duì)運(yùn)動(dòng)形成金屬切削加工。工作臺(tái)與工件必須頻繁地進(jìn)行往復(fù)運(yùn)動(dòng)(主運(yùn)動(dòng)),切削加工只在工作臺(tái)工進(jìn)行程中進(jìn)行,返回行程只是空行程。在切削過(guò)程中刀架沒(méi)有進(jìn)給運(yùn)動(dòng),只有在返回行程中才有刀架的進(jìn)給運(yùn)動(dòng)(橫梁、刀架運(yùn)動(dòng)稱(chēng)作輔助運(yùn)動(dòng))。6 m龍門(mén)刨床行程見(jiàn)圖1,其中0~t1——工作臺(tái)前進(jìn)起動(dòng)階段;t1~t2——刀具慢速切入階段,防止崩壞工件又可提高刀具使用壽命;t2~t3——加速至穩(wěn)定工作速度;t3~t4——工作速度階段;t4~t5——減速退出工件階段;t5~t9——返回階段,快速返回以提高加工效率。
6 m龍門(mén)刨床服役日久,電氣系統(tǒng)運(yùn)行很不穩(wěn)定。直流發(fā)電機(jī)組和擴(kuò)大機(jī)組耗電量較大,進(jìn)刀機(jī)構(gòu)采用繼電器控制進(jìn)刀,繼電器經(jīng)常出現(xiàn)粘連,造成控制失靈。另外交磁擴(kuò)大機(jī)的換向比一般直流發(fā)電機(jī)困難,存在磁滯回環(huán),出現(xiàn)工作點(diǎn)不穩(wěn)定、生產(chǎn)效率降低等問(wèn)題。

圖1 刨床行程
改用S-M直流調(diào)速系統(tǒng)(由IGBT組成的全數(shù)字式雙閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng))。考慮到原有設(shè)備調(diào)速比達(dá)到20∶1以上,靜差度<10%,工件加工時(shí)切削力恒定、平穩(wěn)、沖擊小,刀具切入切出時(shí)自動(dòng)減速及安全可靠等要求,采用歐陸SSD590直流調(diào)速器(以下簡(jiǎn)稱(chēng)SSD590)。改造后的調(diào)速系統(tǒng)不僅具有交磁擴(kuò)大機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn),而且可抵抗電網(wǎng)電壓波動(dòng)引起的電機(jī)轉(zhuǎn)速變化。電流環(huán)和轉(zhuǎn)速環(huán)雙閉環(huán)系統(tǒng)可分別進(jìn)行整定和調(diào)節(jié),不僅有較硬調(diào)速特性,而且還有較大功率的啟動(dòng)特性,可帶大負(fù)載快速啟動(dòng)或較低速運(yùn)行。為使SSD590更有效地控制電機(jī),設(shè)計(jì)時(shí)充分使用電流與速度反饋信號(hào)給一個(gè)相應(yīng)的環(huán),電流反饋傳感器是內(nèi)置式的,速度反饋由模擬測(cè)速發(fā)電機(jī)提供。直流電機(jī)的調(diào)速方法主要是勵(lì)磁電壓保持不變,通過(guò)調(diào)節(jié)電樞電壓控制電機(jī)轉(zhuǎn)速。刨床電氣控制系統(tǒng)以三菱FX2N-80MR型PLC為控制核心(圖2),重新設(shè)計(jì)、制作電控箱,工作臺(tái)PLC控制流程見(jiàn)圖3。

圖2 刨床電氣控制系統(tǒng)原理

圖3 刨床工作臺(tái)PLC控制流程
預(yù)計(jì)方案實(shí)施后,S-M直流調(diào)速系統(tǒng)調(diào)速范圍可達(dá)100∶1,更換不同工作模式仍可使龍門(mén)刨床用于刨、銑削兩用。工作臺(tái)的速度不隨切削量的變化而變化,靜差度<3%,可提高加工精度。根據(jù)參數(shù)設(shè)定要求自動(dòng)調(diào)速,調(diào)速方便且數(shù)字化。接近理想速度運(yùn)行曲線,提高了加工質(zhì)量與效率。
工作臺(tái)主運(yùn)動(dòng)采用1臺(tái)國(guó)產(chǎn)Z4系列55 kW直流電機(jī)取代交磁擴(kuò)大機(jī)組和直流發(fā)電機(jī)組,外配1臺(tái)ZYS-100A測(cè)速機(jī),Z4直流電機(jī)可實(shí)現(xiàn)恒轉(zhuǎn)矩控制,并能達(dá)到低速切入的工作特性。經(jīng)減速箱驅(qū)動(dòng)后,實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)變速,為保持減速箱位置不變,重新制作Z4電機(jī)底座。工作臺(tái)換向制動(dòng)利用直流驅(qū)動(dòng)自帶的能量反饋裝置,制動(dòng)速度快,能量又反饋回電網(wǎng)。垂直刀架和左右側(cè)刀架采用PLC控制,使進(jìn)刀量準(zhǔn)確,提高了加工精度。采用HED40A10/35L24G型油路壓力開(kāi)關(guān)替代LX2機(jī)械式觸點(diǎn)開(kāi)關(guān),清洗工作臺(tái)面液壓回路,確保運(yùn)行可靠。工作臺(tái)組合行程開(kāi)關(guān)選用LJM18A-10Z/NK型光電接近開(kāi)關(guān)替代機(jī)械式行程開(kāi)關(guān),位置可隨意調(diào)節(jié),方便操作。
1.節(jié)能顯著使用DZFC-1電能綜合分析測(cè)試儀、AWA5633P精密聲級(jí)計(jì)和其他常用儀表測(cè)試改造前后刨床主要參數(shù)(表1),設(shè)備測(cè)試狀態(tài)為空載和輕載(走刀量0.5 mm、切削深度3 mm、切削行程5 m、切削刀具尖頭刀、1只切削刀架)。方案實(shí)施前后單臺(tái)6 m龍門(mén)刨床的實(shí)際耗電量分別為218.4 kW·h/8 h和134.4 kW·h/8 h。若按1年250個(gè)工作日、每日兩班工作16 h、電費(fèi)單價(jià)0.8元/kW·h計(jì)算,單臺(tái)設(shè)備1年可節(jié)省電費(fèi)33 600元,改造的兩臺(tái)6 m龍門(mén)刨床每年可節(jié)省電費(fèi)6.72萬(wàn)元。

表1 刨床參數(shù)數(shù)據(jù)
2.其他
改造后刨床故障率明顯降低,機(jī)床低速性能得到明顯改善。可滿(mǎn)足“精刨代刮”的先進(jìn)工藝,在大負(fù)載情況下,可實(shí)現(xiàn)0.5 m/min的超低速平穩(wěn)運(yùn)行,加工零件的直線度和表面粗糙度指標(biāo)部分達(dá)到了研磨的水平。裝銑頭后還能銑削加工。改造周期短,對(duì)生產(chǎn)影響小。