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110kV主變套管介質(zhì)損耗數(shù)據(jù)異常分析

2014-04-29 01:06:10劉正勝
山東工業(yè)技術(shù) 2014年18期
關(guān)鍵詞:變壓器

劉正勝

(廣東電網(wǎng)公司江門供電局,廣東 江門 529000)

110kV主變套管介質(zhì)損耗數(shù)據(jù)異常分析

劉正勝

(廣東電網(wǎng)公司江門供電局,廣東 江門 529000)

在110kV主變中,套管是其重要的組成部分之一,判斷套管的絕緣程度好壞的一個首要指標(biāo)就是套管的介質(zhì)損耗因數(shù)tan 。如果有必要,在對變壓器進(jìn)行大修時,必須測量變壓器的介質(zhì)損耗。本文主要對套管介質(zhì)損耗超標(biāo)的原因進(jìn)行分析,并針對于此數(shù)據(jù)異常提出了相應(yīng)的解決方法。

110kV主變;套管;介質(zhì)損耗;數(shù)據(jù)分析

0 引言

變壓器的重要組件就是套管,套管性能的好壞直接關(guān)系到變壓器的正常運(yùn)行。如果套管出現(xiàn)損耗,就會造成套管頂部的連接帽出現(xiàn)縫隙,這樣在下雨或潮濕天氣,雨水和潮氣很容易從縫隙進(jìn)入到變壓器內(nèi)部,雨水就會沿著套管內(nèi)部管壁進(jìn)入到變壓器的油箱內(nèi)部,導(dǎo)致內(nèi)部油紙受潮進(jìn)而引起油紙的絕緣水平降低,因而造成變壓器的損壞。

1 套管結(jié)構(gòu)改變引起介質(zhì)損耗因數(shù)的變化

圖1 套管結(jié)構(gòu)示意圖

如圖1所示,是套管的結(jié)構(gòu)示意圖,套掛引線與中心套管構(gòu)成導(dǎo)電回路,導(dǎo)電回路表示為套管引線→銷子→連接帽蓋→中心套管。如果銷子出現(xiàn)松動,就會使銷子與帽蓋之間形成縫隙,在接觸面使附加電阻與附加電容增加很多,在測試時也導(dǎo)致介質(zhì)損耗隨之增加。(1)當(dāng)銷子與帽蓋的接觸存在空氣間隙時,在回路中進(jìn)行測量時就等于在回路中加了一個附加電容C1,在測試時總電容C總和tanδ可以表示為:

由于C1間隙比較小,并且縫隙之間有雜質(zhì)存在,因此電容CX與介質(zhì)損耗tanδX均小于C1和tanδ1,在測試時就會導(dǎo)致被試套管的電容結(jié)果偏小,進(jìn)而在測試時結(jié)果顯示介質(zhì)損耗偏大;(2)當(dāng)銷子與帽蓋之間有縫隙,接觸不良,就有較大電阻存在于接觸面之間,這就相當(dāng)于在回路中附加了一個電阻R1,由于在回路中無形中加了一個附加電阻,那么如果測試頻率和電壓相同的情況下,CX所損失的無功損耗就會減小,相反,R1與R的有功損耗的消耗量將會增加,最終造成的結(jié)果就是在測試時介質(zhì)損耗偏大,但是對總電容量卻似乎沒有影響。結(jié)合上述的分析可以看出,套管的銷子與帽蓋的接觸不良是造成套管介質(zhì)損耗測試數(shù)據(jù)異常的主要原因。據(jù)調(diào)查,目前很多廠家已經(jīng)改進(jìn)了銷子的結(jié)構(gòu),就是加裝了兩個碟片在原來的結(jié)構(gòu)上,那么在安裝時兩個碟片就會橫向插入到帽蓋的槽口內(nèi),這樣就導(dǎo)通了銷子與將軍帽。

2 介質(zhì)損耗的異常數(shù)據(jù)分析

2.1 介質(zhì)損耗因數(shù)正切值tanδX與電容量CX都增大的情況

某供電局對110kV主變套管進(jìn)行分析,此套管的型號是BRL2W-110/600,屬于A相油紙電容型套管,額定電容量是280pF,試驗數(shù)據(jù)如表1所示。

表1 主變壓器110kV A相套管的介質(zhì)損耗測試結(jié)果

從上表可以看出,本次的試驗測試數(shù)據(jù)雖然沒有超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),但是與交接數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,試驗數(shù)據(jù)有明顯的變化。經(jīng)過對套管的油樣進(jìn)行處理和分析,得出引起數(shù)據(jù)異常的主要原因就是由于銷子與帽蓋的密封不好進(jìn)水導(dǎo)致受潮、端部接觸不良引起發(fā)熱、設(shè)備陳舊導(dǎo)致絕緣老化、局部放電等現(xiàn)象,其中對安全運(yùn)行威脅最大的就是發(fā)熱和受潮。現(xiàn)場處理方法,對套管進(jìn)行拆解,烘干套管電容芯,對密封問題進(jìn)行處理,然后再重新安裝,使套管恢復(fù)后再次進(jìn)行測量。試驗結(jié)果如表2所示。

表2 主變壓器110kV A相套管處理后的測試結(jié)果

2.2 介質(zhì)損耗因數(shù)正切值tanδ增大,電容量CX沒有變化

經(jīng)過測試發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常后,對套管進(jìn)行拆解后做了以下處理:

(1)套管的表面有臟污存在,現(xiàn)場對套管進(jìn)行清潔后,再次進(jìn)行試驗,結(jié)果顯示,前后比較之后發(fā)現(xiàn)介質(zhì)損耗數(shù)值沒有變化。在試驗時,接線方法采用正接法,對表面泄漏的影響可以排除,上述結(jié)果顯示,套管的表面臟污問題不會引起介質(zhì)損耗數(shù)值增大;

(2)試驗接線問題,現(xiàn)場對試驗接線進(jìn)行檢查,與被試套管相連的所有繞組端子連接在一起加壓,對剩余的繞組端子進(jìn)行接地處理,末屏與電橋相接,在正接線的情況下進(jìn)行測量;經(jīng)檢查后接線正確,測量套管試驗結(jié)果顯示正常。由此可見,試驗接線問題不會導(dǎo)致介質(zhì)損耗數(shù)值增大;

(3)末屏受潮問題,現(xiàn)場清抹套管的末屏,清抹前后的試驗情況顯示,在測驗時用2500V兆歐表對末屏電阻與套管主絕緣進(jìn)行試驗時,清潔前后絕緣電阻值均在10000MΩ。試驗結(jié)果說明,末屏受潮也不會造成介質(zhì)損耗數(shù)值增大的問題。現(xiàn)場拆解套管頂部后發(fā)現(xiàn):帽蓋頂部的鋁被氧化了、A相套管的防雨帽里面有水分存在。因此找到了套管介質(zhì)損耗數(shù)值偏大的原因:接線頭與引出螺桿密封不牢進(jìn)而導(dǎo)致雨水進(jìn)入引起受潮,如果銷子被嚴(yán)重化銹蝕,就會引起附加電阻增大,進(jìn)而導(dǎo)致套管的介質(zhì)損耗因數(shù)增大。經(jīng)過討論,可以采取下列措施進(jìn)行處理:把接線頭與引出螺桿的密封件解開,拿出引出螺桿,用紙巾擦拭干凈,再用電吹風(fēng)吹干,然后再重新安裝好進(jìn)行測量,測得的結(jié)果顯示與出廠值和交接試驗的結(jié)果相差不大,說明缺陷消除了。

2013年11月,對某變電站進(jìn)行預(yù)防性試驗,在測試主變的高壓套管時發(fā)現(xiàn),套管的介質(zhì)損耗數(shù)值增大,超出標(biāo)準(zhǔn)值,經(jīng)過多次試驗測量結(jié)果都顯示介質(zhì)損耗數(shù)值偏大,電容值依然沒有變化。出現(xiàn)異常的設(shè)備資料:制造日期2007年9月,主變體的型號為SZ11-40000/110TH,2007年11月23日投入運(yùn)行,至今有6年了。排除了末屏受潮問題、試驗接線問題、套管表面臟污問題后,也和上述實例一樣對套管頂部進(jìn)行拆解后發(fā)現(xiàn):1)帽蓋頂部的鋁被空氣氧化了;2)套管銷子嚴(yán)重生銹,造成與帽蓋頂部接觸不良;3)套管的導(dǎo)電桿銷子生銹情況嚴(yán)重;4)使用萬用表對帽蓋頂部與導(dǎo)電桿的電阻進(jìn)行測量,電阻顯示無窮大,回路不通。改變接線方式,采用短接法,再次試驗情況如下:用保險絲把導(dǎo)電桿與帽蓋進(jìn)行連接,試驗結(jié)果顯示:電容值沒有變化,介質(zhì)損耗因數(shù)tan 為0.28%。說明試驗結(jié)果是正常的,與上一次試驗結(jié)果沒有變化。所以分析原因:套管導(dǎo)電桿的銷子生銹情況比較嚴(yán)重,造成回路的接觸不良,在套管試驗時,由于主導(dǎo)回路不通,造成懸浮電位在套管防雨罩上產(chǎn)生,使電流泄漏增大,進(jìn)而使介質(zhì)損耗的測量值受影響,而電容量沒有變化。采取的處理方法為用砂紙對導(dǎo)電桿的銷子進(jìn)行打磨,對帽蓋頂部的鋁屑進(jìn)行清除,再按要求安裝好,對導(dǎo)通情況進(jìn)行測量。

3 結(jié)束語

在對主變壓器的套管進(jìn)行測量時,要根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,綜合考慮各方面的影響因素,盡量排除一些不可能發(fā)生的測量誤差,要盡可能提高測試工作的準(zhǔn)確性,對套管的實際情況給予一個真實的反映。發(fā)現(xiàn)問題時要及時采取應(yīng)對措施,對缺陷進(jìn)行消除,保證主變設(shè)備的安全運(yùn)行。

[1]程國飛.變壓器高壓套管介損異常數(shù)據(jù)分析[J].自動化應(yīng)用,2012(08).

[2]王軍德,董萬光,侯憲法.110kV主變套管介損超標(biāo)的分析與處理[J].變壓器,2013(10).

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