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裝煤車托煤底板控制系統(tǒng)改造

2014-04-17 03:54:01
技術(shù)與市場(chǎng) 2014年12期

李 健

(山西焦煤集團(tuán)五麟煤焦開發(fā)有限責(zé)任公司,山西汾陽032200)

1 概述

裝煤車的電控系統(tǒng)分為走行控制及裝煤控制兩部分。①走行控制。通過變頻器控制4 臺(tái)走行電機(jī)進(jìn)行正反向運(yùn)轉(zhuǎn),達(dá)到拖動(dòng)裝煤車走行的目的。②裝煤控制。通過操作手柄、調(diào)擋接觸器、變阻箱、凸輪限位及多個(gè)感應(yīng)器等電器元件對(duì)裝煤主電機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)速控制,從而控制托煤底板的行進(jìn)速度及行進(jìn)距離,達(dá)到將原料煤餅裝入碳化室的目的。

裝煤過程主要由托煤底板低速啟動(dòng)、托煤底板高速前進(jìn)、托煤底板前進(jìn)微速、托煤底板前行到位、托煤底板鎖閉、托煤底板回退、托煤底板二次高速回退、托煤底板回退到位幾個(gè)步驟組成。

控制要求。裝煤過程各關(guān)鍵點(diǎn)控制必須保證可靠、靈敏;托煤底板行程在工況不變的情況下必須固定;托煤底板行程需要調(diào)節(jié)時(shí),必須快速、便捷、準(zhǔn)確;控制系統(tǒng)維護(hù)方便、維護(hù)不能太過頻繁,并且維護(hù)技術(shù)要求不能過高。

2 主要改造項(xiàng)目

原先使用的托煤底板控制系統(tǒng)為凸輪限位控制系統(tǒng)。利用凸輪限位控制中間繼電器的吸合及斷開來控制托煤底板的運(yùn)行過程和行程。但是由于生產(chǎn)需要每天中間繼電器吸合斷開的次數(shù)多達(dá)300 ~500 次,平均3 個(gè)月左右就需要更換中間繼電器,維護(hù)成本較高,并存在較大的安全隱患,而且當(dāng)工況變化需要調(diào)節(jié)托煤底板走行距離時(shí),凸輪限位調(diào)節(jié)非常不方便,熟練維修工人也需要1 個(gè)多小時(shí)的調(diào)節(jié)時(shí)間,而新維修工人根本無法調(diào)節(jié)。為了減少維護(hù)成本,保證設(shè)備的運(yùn)行可靠性,我們使用了單個(gè)傳感器和PLC 解決了上述問題。

1)用我車間現(xiàn)有材料(西門子S200 PLC,施耐德傳感器,指示燈等)代替了原來的控制系統(tǒng)。

2)在編寫程序時(shí),運(yùn)用加減計(jì)數(shù)器、比較器等PLC 自帶功能來實(shí)現(xiàn)單傳感器控制,大大節(jié)約維護(hù)成本,減少發(fā)生故障的環(huán)節(jié)。

3 設(shè)計(jì)思路

由于原控制系統(tǒng)環(huán)節(jié)較多,發(fā)生故障的節(jié)點(diǎn)較多,并且故障發(fā)生后檢查步驟繁瑣,因此要求新的控制系統(tǒng)盡量減少中間環(huán)節(jié)。經(jīng)過認(rèn)真觀察現(xiàn)場(chǎng),決定通過運(yùn)用PLC 自帶的加減計(jì)數(shù)器、比較器及計(jì)時(shí)器等功能來實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)單傳感器控制。去除中間繼電器等環(huán)節(jié),直接將現(xiàn)場(chǎng)傳感器信號(hào)傳回PLC 內(nèi)部進(jìn)行分析處理,達(dá)到控制托煤底板走行的要求。

4 新PLC 系統(tǒng)的應(yīng)用

托煤底板的走行是通過電動(dòng)機(jī)、減速機(jī)、齒輪鏈條等元件來實(shí)現(xiàn)的。在工況不變的情況下,托煤底板的走行距離是不會(huì)變化的,那么托煤底板主軸齒輪旋轉(zhuǎn)角度就是固定的,因此只需要對(duì)主軸齒輪進(jìn)行準(zhǔn)確的計(jì)數(shù)就可以實(shí)現(xiàn)對(duì)托煤底板的行程進(jìn)行控制。我們觀察現(xiàn)場(chǎng)后決定將傳感器安裝于主軸齒輪側(cè)方,通過感應(yīng)主軸齒輪齒尖來進(jìn)行計(jì)數(shù)。

1)托煤底板前行控制。在托煤底板前進(jìn)的過程中,主軸齒輪齒尖每通過一次傳感器,PLC 內(nèi)部計(jì)數(shù)器數(shù)值“+1”,并將這一數(shù)值于預(yù)先設(shè)定的數(shù)值進(jìn)行比較,當(dāng)數(shù)值大于或等于“前行減速”數(shù)值時(shí),PLC 輸出前行減速信號(hào),控制裝煤主電機(jī)減速;當(dāng)數(shù)值大于或等于“前行到位”數(shù)值時(shí),PLC 輸出前行到位信號(hào),控制裝煤主電機(jī)停車,完成托煤底板前行過程。

2)托煤底板后退控制。在托煤底板前行到位后,對(duì)托煤底板進(jìn)行后退操作。后退過程中主軸齒輪齒尖每通過一次傳感器,PLC 內(nèi)部計(jì)數(shù)器數(shù)值“-1”,并將這一數(shù)值于預(yù)先設(shè)定的數(shù)值進(jìn)行比較。當(dāng)數(shù)值小于或等于“二次減速”數(shù)值時(shí),PLC輸出二次減速信號(hào),控制裝煤主電機(jī)減速;當(dāng)數(shù)值小于或等于“二次到位”數(shù)值時(shí),PLC 輸出二次到位信號(hào),控制裝煤主電機(jī)停車;當(dāng)數(shù)值小于或等于“后退減速”數(shù)值時(shí),PLC 輸出后退減速信號(hào),控制裝煤主電機(jī)減速;當(dāng)數(shù)值小于或等于“0”時(shí),PLC輸出“后退到位”信號(hào),控制裝煤主電機(jī)停車。完成托煤底板后退過程。

5 實(shí)際應(yīng)用中出現(xiàn)的問題及處理方法

1)當(dāng)新控制系統(tǒng)運(yùn)用于現(xiàn)場(chǎng)后,我們發(fā)現(xiàn)由于每個(gè)操作人員的操作手法不同(加減檔位的時(shí)間不同)等原因,總會(huì)出現(xiàn)些許偏差。發(fā)現(xiàn)這一問題后,我們對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)。在“后退到位”的位置加裝一個(gè)傳感器進(jìn)行計(jì)數(shù)器清零操作。當(dāng)“清零傳感器”感應(yīng)時(shí),前進(jìn)過程計(jì)數(shù)器不進(jìn)行計(jì)數(shù)。

2)在一些特殊情況下(前進(jìn)或后退過程中出現(xiàn)狀況停車后再啟動(dòng)等)計(jì)數(shù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。觀察后發(fā)現(xiàn)是由于慣性的原因所產(chǎn)生的。因此,我們?cè)诔绦蛑邪言瓉淼氖直僮餍盘?hào)改為手柄接通延時(shí)或手柄斷開延時(shí)信號(hào),解決了這一問題。

3)在一段時(shí)間的運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)由于齒輪較大且操作人員手法不同,運(yùn)行行程精度誤差較大。因此,我們重新設(shè)計(jì)制作了太陽輪感應(yīng)裝置(其感應(yīng)點(diǎn)為36 個(gè)點(diǎn),比原來的齒輪感應(yīng)點(diǎn)多一倍),并對(duì)其進(jìn)行同軸安裝,大大提高了運(yùn)行精度,完全達(dá)到了生產(chǎn)需求。

4)在運(yùn)行一段時(shí)間后,我們?yōu)楸WC設(shè)備安全運(yùn)行又加裝了限位指示燈及安全傳感器,齒尖每經(jīng)過一次傳感器指示燈就會(huì)閃爍一次。當(dāng)指示燈不發(fā)生閃爍時(shí),操作人員立即停止操作,通知維修人員進(jìn)行維修。安全傳感器加裝在行程傳感器前方,其計(jì)數(shù)設(shè)定數(shù)值為行程傳感器數(shù)值“+1”,當(dāng)安全傳感器達(dá)到預(yù)設(shè)數(shù)值時(shí),托煤底板強(qiáng)制停車。這樣就大大減少了托煤底板頂撞爐門事故發(fā)生的可能性。

5)在經(jīng)過兩次工況變化行程調(diào)整后,發(fā)現(xiàn)大幅度調(diào)整行程精度略差,經(jīng)過觀察、研究,決定在程序中添加計(jì)時(shí)器,用計(jì)時(shí)器和計(jì)數(shù)器配合調(diào)整行程。計(jì)時(shí)器最大計(jì)時(shí)2 s,當(dāng)需要調(diào)整行程時(shí)先調(diào)節(jié)計(jì)時(shí)器,當(dāng)計(jì)時(shí)器調(diào)節(jié)到2 s 后仍然不能達(dá)到要求,則調(diào)節(jié)一次計(jì)數(shù)器(“+1”或“-1”),并將計(jì)時(shí)器調(diào)節(jié)為0。經(jīng)過這一改動(dòng),調(diào)節(jié)精度達(dá)到10 mm,完全符合生產(chǎn)需求。

6 新舊系統(tǒng)比較

和原先的系統(tǒng)相比較,新的系統(tǒng)具有以下優(yōu)點(diǎn):①新系統(tǒng)由于中間環(huán)節(jié)少,故障排除簡(jiǎn)單明了。②新系統(tǒng)托煤底板行程調(diào)節(jié)簡(jiǎn)單方便。③新系統(tǒng)穩(wěn)定性好,維護(hù)方便。④新系統(tǒng)成本低廉,配件容易購買。

7 應(yīng)用效果

從設(shè)備調(diào)試投入運(yùn)行至今的情況來看,由于中間環(huán)節(jié)減少,電氣設(shè)備故障率下降,處理故障的速度也提高。主要設(shè)備無損壞,降低了維護(hù)成本。極大提高了我廠的焦炭生產(chǎn)能力。

8 投入成本

本控制系統(tǒng)成本低廉:①西門子S7 -200 PLC 擴(kuò)展塊1 塊/3 000 元。②施耐德傳感器2 個(gè)/2 000 元。③圖瑞克傳感器1 個(gè)/1 000元。

9 結(jié)語

本控制系統(tǒng)與傳統(tǒng)凸輪限位控制系統(tǒng)比較,降低了維護(hù)強(qiáng)度,減少了托煤底板行程調(diào)節(jié)難度和時(shí)間。本控制系統(tǒng)與行程控制器控制系統(tǒng)比較,降低了維護(hù)成本,并且維護(hù)技術(shù)相對(duì)更加簡(jiǎn)單,即使是新維修工人,經(jīng)過一次講解也可以很好的進(jìn)行維護(hù)、調(diào)整。

本系統(tǒng)如果加入觸控屏或手操器將更加方便使用。

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