張曉衛
(廣東粵電集團韶關發電廠,廣東 韶關512131)
廣東粵電集團韶關發電廠2臺300MW機組雖已改燒煙煤,但在機組正常運行及啟停過程中仍使用輕柴油。目前2臺機組脫硫系統旁路擋板已取消,且2臺機組即將投運脫硝系統,油污對脫硫、脫硝系統安全穩定運行有較大的影響。為減輕機組啟動過程中油污對脫硫、脫硝系統的影響及減少啟動用油,目前國內部分電廠在機組啟動初期(并網前)采用了提前投入制粉系統運行的啟動方式,節油效果較為明顯。
在保證鍋爐及其輔助設備安全運行的前提下,改變傳統升爐方式,驗證在機組啟動初期(并網前)提前投入制粉系統運行的可行性,以達到以下目的:(1)減輕機組啟動過程中油污對脫硫、脫硝系統的影響,保證脫硫、脫硝系統安全運行。(2)減少機組啟動用油,節約發電成本。
需要做的準備工作有以下幾個方面:(1)精選1臺磨煤機進行試驗,保證此磨煤機可以正常啟動。(2)臨時取消該磨煤機出口關斷門單側少于2個聯鎖跳閘磨煤機保護。(3)取消該磨煤機對應給煤機啟動后的最小轉速值,給煤機下煤量可以根據現場實際情況進行手動調整。(4)臨時取消該磨煤機啟動條件中對應4~6支油槍運行條件。(5)臨時取消該磨煤機啟動條件中一次風溫度達到200℃的要求。
試驗流程:(1)鍋爐點火后,按滑參數啟動曲線盡快升溫升壓,提高爐溫、煙溫。(2)當二次風溫度達100℃左右時,啟動2臺一次風機運行,進行一次風溫提升工作。(3)當一次風溫度提高至100℃時,啟動1臺磨煤機運行,投入2個燃燒器運行(靠近爐膛中間,前后墻各1個)。燃燒器投運前,投入該燃燒器對應的油槍運行,同時控制磨煤機出力在最小狀態(空負荷啟動)。(4)磨煤機啟動后,控制最小下煤量,安排專人現場跟蹤煤粉燃燒情況。如發現煤粉不能充分、持續著火時,停運該磨煤機運行。(5)鍋爐繼續升溫升壓,待一次風溫度提高至120℃ 時(每次提高一次風溫度20℃),重新啟動磨煤機運行,按第一次啟動磨煤機操作進行,直到煤粉可以充分、持續著火。(6)煤粉可以充分、持續著火后,加強燃燒調整,按正常升爐操作進行。(7)根據燃燒情況,逐步切換在運磨煤機燃燒器運行。
試驗過程中注意事項及控制措施有:(1)油槍點火后,需就地觀察著火情況,發現油槍霧化不好或油槍未著,應及時退出油槍運行。(2)為防止空預器堵灰、尾部煙道二次燃燒,鍋爐點火后投入空預器連續吹灰;同時加強對鍋爐尾部煙溫的監視。(3)每次磨煤機啟動均應空負荷啟動,增減磨煤機負荷時緩慢進行,注意汽溫、汽壓、汽包壁溫度的變化。
為減少機組啟動用油,于2013年9月20日及10月4日,利用#10、#11機組調峰停運的機會,進行了2次試驗,現對2次試驗過程進行總結分析。
機組于9月20日00:30鍋爐點火,機組滑參數熱態啟動,同時進行“改變升爐方式,減少啟動用油”試驗,開機過程及試驗過程:9月19日21:00,投軸封系統暖管。9月20日00:30,鍋爐點火,汽包上/下壁溫度240/225℃,缸溫342/338℃。投入2~4支油槍升溫升壓,投入空預器連續吹灰。03:50,汽機送軸封,抽真空。04:10,依次啟動2臺一次風機,提高一次風溫,同時滿足B磨啟動條件。04:20,開啟汽機一二級旁路,鍋爐增投油槍升溫、升壓,同時為啟動磨煤機后利用旁路系統控制升溫、升壓速度。04:30,投入6支油槍,啟動B磨煤機運行,投入2支燃燒器(B3、B4)運行開始進行試驗。05:05,增投B磨煤機B2燃燒器。06:20,增投B磨煤機B6燃燒器。06:50,投入少量過熱器減溫水,流量10~20t/h左右。07:30,機組滿足汽機沖轉參數,鍋爐穩定參數待汽機沖轉。07:40,汽機沖轉。08:00,發變組并網,機組按正常加負荷操作進行。
2013年10月4日21:00,投軸封系統暖管。21:40,啟動增壓風機,引送風機運行,配合檢修做風機試驗。22:37,鍋爐點火,汽包上/下壁溫度103/83℃,汽機缸溫265/258℃,鍋爐冷態升爐。10月5日00:54,啟D磨煤機,投入D1、D6燃燒器。01:22,增投D2燃燒器運行。02:18,退出D1燃燒器運行。03:00,送軸封,抽真空。05:00,增投 D4燃燒器運行。06:10,投二段暖管。07:02,汽機沖轉。07:40,發變組并網,按正常加負荷操作進行。
2次啟動磨煤機前選取參數不同,尤其是熱風溫度的選擇。(1)#10機組磨煤機啟動前各參數:汽包上/下壁溫度為:238/223℃,二次熱風溫度190℃,一次風溫158℃。投入6支油槍,啟動B磨煤機運行,投入(B3、B4)2支燃燒器運行(燃燒器對應B3、B4油槍投運),依次啟動B1、B2給煤機,維持給煤量最小值6t/h。同時控制磨煤機出口溫度不超過規定值。就地從看火孔觀察,煤粉燃燒穩定,火焰呈金黃色,著火持續,火焰工業監視能看到穩定的爐膛火焰,爐膛負壓穩定。B4燃燒器有輕微刷墻現象,通知鍋爐監盤人員開大B4燃燒器F風門,調整后燃燒穩定。通過調整給煤量(10~20t/h)及磨煤機負荷進行升溫、升壓工作。(2)#11機組:根據#10機組磨煤機啟動情況,10月4日#11機組啟動磨煤機時,為驗證煤粉可以充分著火的最低熱風溫度,進一步提前啟動磨煤機運行,將熱風溫度要求提前,計劃100℃時試啟動磨煤機,由于磨啟動條件未滿足,直到一次熱風溫度達130℃時才啟動D磨煤機運行,當時汽包壁溫118/92℃。投入7支油槍。投入(D1、D6)2支燃燒器運行(燃燒器對應油槍投運),依次啟動D1、D2給煤機,維持給煤量最小值5t/h。就地檢查煤粉可以充分燃燒,按正常加負荷進行。
“改變升爐方式、減少啟動用油”試驗取得了極其顯著的成果。2次“改變升爐方式、減少啟動用油”試驗,#10機組熱態啟動用油13.3t左右,同比減少40t左右,縮短啟動時間2h以上;#11機組冷態啟動用油25t左右,同比減少50t左右,縮短啟動時間4h以上。同時,投入脫硫裝置相關表計后,脫硫效率即達到90%以上,脫硫系統較以往機組啟動后提前4~5h恢復正常工作,各環保排放指標都在規定值以內。另外,機組啟動過程中,處理缺陷時的用油量也大幅度減少,約可減少消缺用油60%~80%。
節油更為關鍵的是縮短機組啟停時間,因此工作人員要做好機組啟停準備工作,確保無影響機組啟停的缺陷存在;在運行操作上,充分發揮技術先鋒的模范作用,針對設備特點進行研討,力求合理安排機組啟停步驟,盡量縮短啟停時間,以達到良好的節油效果。
[1]吳彥軍.淺析駕駛技巧與節油技術[J].祖國:建設版,2013(5)
[2]程正茂.電控汽油車的節油技術[J].湖南農機:學術版,2013(1)