999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

低負荷下車用重型柴油機排放與熱效率的規(guī)律研究

2014-04-11 06:06:04吳松林韓志強吳學舜蘇萬華
車用發(fā)動機 2014年1期
關鍵詞:發(fā)動機

吳松林,韓志強,戰(zhàn) 強,吳學舜,蘇萬華

(天津大學內燃機燃燒學國家重點實驗室,天津 300072)

低溫燃燒(LTC)作為一種新興的燃燒策略,能實現(xiàn)柴油機的超低排放,因此,LTC被認為是目前最具應用前景的燃燒控制策略之一,受到了廣泛關注[1-3]。就重型柴油機而言,在低負荷條件下,有兩種燃燒策略可以實現(xiàn)低溫燃燒:第一種是Shimazaki等在上止點后噴油的策略[2],采取在上止點后噴油并配合大EGR率方案達到同時降低NOx和炭煙排放的目的,MK燃燒系統(tǒng)就是這種方式的成功應用;第二種是Frank[4]等在缸內壓縮沖程早期噴射的方案,這種方案是通過大的噴油提前角并配合大EGR率[5-6](一般超過45%)來實現(xiàn)。

單次噴射配合大EGR率來實現(xiàn)低溫燃燒的方式僅限于低負荷工況使用,為了擴展低溫燃燒技術的負荷瓶頸,國內外開展了大量的研究工作并取得了一定進展。Nicolas Dronniou[7]等對多次噴射技術進行了研究,證明該技術能顯著改善微粒物的排放,同時顯著改善單次早噴方案的燃油濕壁問題;蘇萬華[8]提出的運用多脈沖調制噴射并配合較大EGR率的方式在顯著降低NOx和炭煙排放的同時,將低溫燃燒擴展到了中等負荷[9],后續(xù)研究通過采用高增壓、進氣門晚關相結合的技術實現(xiàn)了重型柴油發(fā)動機在大負荷乃至全負荷的高密度低溫燃燒[10],并獲得了高的熱效率以及低的NOx和炭煙排放。

本研究在1臺配備了兩級渦輪增壓系統(tǒng)的重型柴油發(fā)動機上,通過單次早噴方案實現(xiàn)了低負荷下的低溫燃燒策略,研究了該方案中EGR率對排放以及熱效率的影響規(guī)律,并探究了兩級渦輪增壓發(fā)動機在高轉速時出現(xiàn)的有效熱效率低的原因。

1 試驗裝置

研究對象是WP12直列6缸重型發(fā)動機,該發(fā)動機在原產品發(fā)動機基礎上(滿足國Ⅲ排放)重新配備了兩級廢氣渦輪增壓(常規(guī)的廢氣渦輪增壓器)系統(tǒng)、高低壓EGR回路、背壓調節(jié)閥、IVCA(進氣門晚關)系統(tǒng)、電子控制單元等。該發(fā)動機的主要性能參數(shù)見表1,試驗臺架示意見圖1。

表1 發(fā)動機主要參數(shù)

2 試驗結果分析

本研究采用增設背壓閥以增加排氣背壓并結合EGR回路的方式來滿足系統(tǒng)低負荷下對大EGR率的需求,為了驗證該EGR系統(tǒng)是否能夠滿足系統(tǒng)不同EGR率的要求,在發(fā)動機上作了大量相關試驗。如在低負荷條件下采用壓縮沖程早期單次噴油并配合大EGR率來實現(xiàn)低溫燃燒,試驗結果證明,采用電控EGR閥和背壓閥進行協(xié)同控制的方式,可以滿足系統(tǒng)低負荷條件下對高EGR率(超過50%)的需求,并實現(xiàn)了發(fā)動機的超低排放。下面進一步分析EGR率對低負荷條件下重型柴油發(fā)動機排放以及有效熱效率的影響規(guī)律。

2.1 EGR率對發(fā)動機排放以及熱效率的影響

以轉速1 600r/min,噴油定時-25°ATDC,進氣門晚關角-146°ATDC,循環(huán)油量69mg為研究工況點,來探究低負荷條件下EGR率對發(fā)動機排放以及有效熱效率的影響規(guī)律,其具體的試驗參數(shù)見表2。

圖2示出EGR率對發(fā)動機排放的影響規(guī)律。圖3示出EGR率對發(fā)動機有效熱效率、燃油消耗率等參數(shù)的影響。從圖2中可以看出,隨著EGR率的增加,NOx排放逐漸降低,炭煙排放呈現(xiàn)先降低后升高的趨勢。這是由于隨著EGR率的增加,進氣氧濃度降低而且缸內平均溫度也下降,EGR很好地抑制了NOx的生成;EGR率的增加在前期會延長滯燃期,為油氣混合贏得了更長的時間,混合也將更為均勻,故開始階段炭煙排放會呈現(xiàn)下降的趨勢,但當EGR率再進一步增加時,氧濃度下降過多,導致缸內燃氧當量比上升,這不利于炭煙排放降低,故炭煙排放此時會呈現(xiàn)再次上升的趨勢。在-25°ATDC噴油定時的情況下,EGR率為53%時(S2),NOx和炭煙已經達到了很低的折中排放,分別為0.4g/(kW·h)和0.003g/(kW·h)。

表2 發(fā)動機1 600 r/min低負荷條件下試驗工況點

HC和CO排放均隨著EGR率的增加呈現(xiàn)不同程度的上升,這也是由于缸內溫度和氧濃度隨著EGR率的增加而下降造成的。前期缸內溫度的下降不利于未燃燃油的霧化和蒸發(fā),故HC排放有所增加,氧濃度和缸內溫度的降低均不利于CO的氧化,故CO排放也上升。圖3顯示,隨著EGR率的上升,發(fā)動機的有效熱效率上升,燃油消耗率下降,而且在循環(huán)油量一定的情況下(均為69mg),隨著EGR率從51%增加到55%,其平均有效壓力也從S1工況點的0.551MPa增長到S3工況點的0.59MPa左右。

為了解釋上述規(guī)律,圖4至圖7示出在噴油定時為-25°ATDC,進氣門晚關角-146°ATDC時,EGR率對氣缸壓力、放熱率、缸內平均溫度以及累計放熱率的影響。從圖4可以看出,隨著EGR率的增加,缸內的最大燃燒壓力明顯降低,這是由于EGR率增加后燃油的著火時刻明顯后移,峰值放熱率下降(如圖5所示)。而燃燒質心的推遲使得發(fā)動機的摩擦損失和傳熱損失均有所降低,這也就解釋了隨著EGR率的增加發(fā)動機有效熱效率上升的原因。而從圖6可以看出,隨著EGR率的增加,缸內平均溫度略有降低。而圖7則示出隨著EGR率從51%增加到55%,由于燃燒持續(xù)期增加,累計放熱率不斷增加,這就是發(fā)動機的pme會隨著EGR率的增加而上升的原因。

2.2 不同轉速條件下發(fā)動機熱效率變化規(guī)律

本研究在1 300r/min和1 900r/min的25%負荷工況點探究轉速對發(fā)動機熱效率的影響,表3給出了該發(fā)動機在上述工況下具體的控制參數(shù),其中S表示發(fā)動機轉速,INT表示發(fā)動機的噴油定時。從表3可以看出,通過EGR閥和背壓閥的協(xié)同控制可以滿足系統(tǒng)對高EGR率的要求(>50%)。

圖8示出不同轉速條件下,排放隨EGR率的變化,圖9示出發(fā)動機熱效率、燃油消耗率等隨EGR率的變化。由圖8可以看出,在1 300r/min和1 900r/min時,發(fā)動機排放隨EGR率的變化規(guī)律與1 600r/min時的變化規(guī)律相同,但1 900r/min時炭煙排放未呈現(xiàn)隨著EGR率先增加后降低然后再增加的趨勢,這是由于在該轉速條件下EGR率的值已經較高,當量比較大,當EGR率進一步增加時當量比快速增加,使得炭煙排放快速惡化。這也說明了在低負荷條件下當EGR率超過一定的值時,炭煙排放會呈現(xiàn)惡化的趨勢。由圖9可以看出,在1 300r/min和1 900r/min的條件下,其熱效率、燃油消耗率、pme隨EGR率增加時的變化規(guī)律同1 600r/min時的規(guī)律是相同的。

表3 不同轉速、低負荷條件下發(fā)動機系統(tǒng)的主要控制參數(shù)

由圖9可以看出,1 900r/min時的有效熱效率要明顯低于1 300r/min時,而燃油消耗率則明顯高于1 300r/min時。為了進一步探究這種趨勢的原因,圖10和圖11示出兩個轉速下25%負荷時發(fā)動機排進氣壓力及相應差值的對比。

對比圖10和圖11可以發(fā)現(xiàn),發(fā)動機在高轉速(1 900r/min)時由渦前壓力過高,其排進氣壓力差值很高(>0.12MPa),而1 300r/min時發(fā)動機的排進氣壓力值基本在0.04MPa附近。高轉速下的高排進氣壓力差必然造成發(fā)動機的換氣負功較高,為了從數(shù)量上分析排進氣壓力差對換氣負功的影響,本研究選擇了EGR率相當?shù)腟2和S6工況點作研究。

圖12示出由發(fā)動機示功圖計算得出的不同轉速條件下發(fā)動機的指示功、泵氣功等柱狀對比,圖13示出泵氣損失占有用功的比例。從圖12可以看出,1 900r/min時發(fā)動機的泵氣損失功遠大于1 300r/min時,這是排進氣壓力差高的緣故。而從圖13中明顯可以看出,1 900r/min時發(fā)動機的泵氣損失功占有用功的比例高達24.5%(該值遠大于1 300r/min的9.42%),這是1 900r/min時發(fā)動機熱效率偏低的主要原因。高增壓提高了發(fā)動機的進氣壓力,但在高轉速時會帶來排氣背壓過高的問題,因此高轉速時對增壓器進行調節(jié)是非常有必要的。

圖14示出發(fā)動機在1 300r/min和1 900r/min時發(fā)動機的氣缸壓力和放熱率的對比。由圖14可以看出,相比于1 300r/min,1 900r/min時發(fā)動機的燃燒質心更為靠前,發(fā)動機的燃燒壓力也更高,從而使發(fā)動機機械損失部分中的摩擦損失功增加,導致了發(fā)動機在高轉速(1 900r/min)下有效熱效率降低。

綜合來看,發(fā)動機泵氣損失和摩擦損失的增加綜合導致了發(fā)動機在1 900r/min時有效熱效率偏低。

3 結論

a)基于降低低負荷下發(fā)動機排放同時提升熱效率的思路,采用了低溫燃燒策略,在低負荷條件下(pme<0.6MPa),隨著 EGR率(>50%)的增加,NOx和炭煙排放呈現(xiàn)同時下降的趨勢,但EGR率過大時(>54%),炭煙排放會再次急劇惡化;

b)發(fā)動機在低負荷條件下采用單次早噴射方案時,EGR率的增加有利于提高發(fā)動機的有效熱效率并降低發(fā)動機的燃油消耗率,同時還能夠提高發(fā)動機的平均有效壓力;EGR率的增加有利于推遲燃油的著火時刻以及燃燒質心,從而降低發(fā)動機壓縮行程摩擦損失與傳熱損失,提高有效熱效率;而隨著EGR率的增長,燃燒持續(xù)期增加使得累計放熱率的增加更為直接地解釋了有效熱效率和pme增加的原因;

c)相比于低速(1 300r/min)時,發(fā)動機在高轉速(1 900r/min)條件下由于其高壓級增壓器渦輪前壓力與進氣壓力差值過高(>0.12MPa),使得其換氣損失過大(占有效功的24.5%,1 300r/min時僅為9.42%),故高轉速時需對增壓器進行調節(jié);另外發(fā)動機轉速及氣缸壓力的增加使得發(fā)動機摩擦損失增加,這二者綜合的結果使得發(fā)動機在高轉速(1 900r/min)時有效熱效率偏低(<35%)。

[1] Najt I P M,F(xiàn)oster D E.Compression-Ignited Homogeneous Charge Combustion [C].SAE Paper 830264,1983.

[2] Nakagome K,Shimazaki N,Niimura K,et al.Combustion and Emission Characteristics of Premixed Lean Diesel Combustion Engine [C].SAE Paper 970898,1997.

[3] Akihama K,Takatori Y,Inagaki K,et al.Mechanism of the Smokeless Rich Diesel Combustion by Reducing Temperature[C].SAE Paper 2001-01-0655.

[4] Fuquan(Frank)Zhao,Thomas wasmus,Dennis N Assanis,et al.Homogenous Charge Compression Ignition(HCCI)Engine:Key Research and Development Issues[M].Warrendale:Society of Automotive Engines,Inc.,2002.

[5] Hanho Yun,Mark Sellnau,Nebojsa Milovanovic,et al.Development of Premixed Low-Temperature Diesel Combustion in a HSDI Diesel Engine[C].SAE Paper 2008-01-0639.

[6] Kanda T,Hakozaki T,Uchimoto T,et al.PCCI Operation with Early Injection of Conventional Diesel Fuel[C].SAE Paper 2005-01-0378.

[7] Nicolas Dronniou,Marc Lejeune,Iyad Balloul.Combination of High EGR Rates and Multiple Injection Strategies to Reduce Pollutant Emissions[C].SAE Paper 2005-01-3726.

[8] 王 輝,蘇萬華,劉 斌.基于調制多脈沖噴油模式的柴油預混合燃燒和排放特性的研究[J].內燃機學報,2005,23(4):289-296.

[9] Wenbin Yu,Bin Liu,Yang Li,et al.A Hybrid Combustion Control Strategy for Heavy Duty Diesel Engines Based on the Technologies of Multi-Pluse Injections,Variable Boost Pressure and Retarded Intake Valve Closing Timing[C].SAE Paper 2011-01-1382.

[10] Wanhua Su,Yingying Lu,Yuniang Li,et al.High Density-Low Temperature Comb-ustion in Diesel Engine Based on Technologies of Variable Boost Pressure and Intake Valve Timing[C].SAE Paper 2009-01-1911.

猜你喜歡
發(fā)動機
元征X-431實測:奔馳發(fā)動機編程
2015款寶馬525Li行駛中發(fā)動機熄火
2012年奔馳S600發(fā)動機故障燈偶爾點亮
發(fā)動機空中起動包線擴展試飛組織與實施
奔馳E200車發(fā)動機故障燈常亮
奔馳E260冷車時發(fā)動機抖動
新一代MTU2000發(fā)動機系列
2013年車用發(fā)動機排放控制回顧(下)
VM Motori公司新型R750發(fā)動機系列
發(fā)動機的怠速停止技術i-stop
主站蜘蛛池模板: 青青青伊人色综合久久| 亚洲欧美一区在线| 亚洲一级毛片| 91免费观看视频| 亚洲精品欧美日本中文字幕| www.youjizz.com久久| 日本高清免费不卡视频| 伊人91视频| 亚洲中文精品人人永久免费| 996免费视频国产在线播放| 国产香蕉在线视频| аⅴ资源中文在线天堂| 久久亚洲美女精品国产精品| 色婷婷丁香| 精品人妻一区无码视频| 青青青国产视频手机| 欧美精品亚洲日韩a| 六月婷婷综合| 美女国内精品自产拍在线播放| 国产农村1级毛片| 亚洲天堂成人在线观看| 国产高清国内精品福利| 国产精品亚欧美一区二区| 小13箩利洗澡无码视频免费网站| 国产精品无码作爱| 亚洲综合欧美在线一区在线播放| 国产丝袜无码精品| 免费国产一级 片内射老| 亚洲色婷婷一区二区| 国产一级毛片网站| 久久精品视频一| 久久五月视频| 亚洲AⅤ综合在线欧美一区 | 欧美a在线视频| 亚洲另类国产欧美一区二区| 亚洲av无码成人专区| 免费看美女自慰的网站| 日本亚洲欧美在线| 欧美日本在线观看| AV网站中文| 91在线视频福利| 国产美女视频黄a视频全免费网站| 综合色婷婷| 久久91精品牛牛| 丁香六月激情婷婷| 97av视频在线观看| 亚洲综合狠狠| 亚洲色欲色欲www在线观看| 日韩黄色精品| 超碰精品无码一区二区| 欧美性色综合网| 国产原创自拍不卡第一页| AV在线天堂进入| 国产欧美一区二区三区视频在线观看| 欧美日韩亚洲综合在线观看| www.亚洲一区二区三区| 亚洲欧洲自拍拍偷午夜色无码| 91成人在线免费观看| 3344在线观看无码| 成人欧美日韩| 国产视频久久久久| 免费在线国产一区二区三区精品| 国产精品区网红主播在线观看| jizz在线观看| 亚洲福利视频一区二区| 91福利免费视频| 欧美精品亚洲精品日韩专区va| 99re经典视频在线| 欧美精品亚洲精品日韩专区va| 亚洲精品动漫在线观看| 少妇人妻无码首页| 男女性色大片免费网站| 国产呦精品一区二区三区网站| 亚洲三级影院| 亚洲天堂网在线观看视频| 91国内外精品自在线播放| 四虎永久在线精品国产免费| 亚洲精品欧美日韩在线| WWW丫丫国产成人精品| 国产人人射| 亚洲床戏一区| 毛片久久网站小视频|