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天然氣凈化廠節能降耗途徑分析

2014-04-05 19:36:36梁瑋瑋大慶油田工程有限公司
石油石化節能 2014年8期
關鍵詞:液位優化

梁瑋瑋(大慶油田工程有限公司)

為了降低天然氣凈化過程的能量消耗和操作成本,對天然氣凈化廠工程實施了總承包管理模式和HAZOP分析方法。實施總承包管控項目就是要實現設計的優化,節能降耗,從而提高工程整體銜接能力,保證工程進度和質量。徐深9天然氣凈化廠試點工程預計每天處理能力200×104m3,以此工程為例,介紹凈化廠在方案、流程等方面的優化設計和節能措施。

1 設計方案

針對氯離子含量的危害進行技術經濟對比,在徐深9集氣站建設時,保留徐深9集氣站原有40×104m3/d三甘醇脫水裝置,并新建1套30×104m3/d三甘醇脫水裝置,降低進站原料氣中氯離子含量,確保凈化廠進站的3股原料氣氣質的一致性。為此,凈化廠內集配氣單元中原料氣重力分離器、過濾分離器、管匯、徐深9來氣的集輸管道、工藝閥門和儀表閥門等材質由316L改為碳鋼。

為防止分子篩脫水裝置再生氣冷卻器循環水結垢對生產的影響,再生氣冷卻器由管殼式水冷卻器改為空冷器。

由于徐深9來氣已經過三甘醇脫水裝置進行脫水,為此,徐深9來氣的越站流程取消,在徐深9集氣站進行越站,從而減少越站管道的長度。另外,還增加了應急廣播系統及周界防護監控系統。

2 工藝流程

徐深8、9、21等區塊天然氣進入集配氣單元,經胺法脫碳裝置脫除二氧化碳后,濕凈化氣進入三甘醇脫水裝置進行脫水處理,作為商品天然氣送至徐深9集氣站外輸。脫碳裝置得到的酸氣進行增壓、干燥處理后,送至樹101二氧化碳液化站及芳48二氧化碳液化站進行液化。

選用此工藝流程使上下游結合,裝置具有較強的靈活性:

1)根據上下游特點,以及徐深8、9、21區塊的地質、開發和試采數據,結合地質開發風險,合理確定新建脫碳裝置的建設規模,將脫碳、脫水裝置采用雙列建設的方式,具有很好的適應性。

2)為保證上游集氣站超壓分散放空對環境的影響,將集氣站的放空點設置在凈化廠內,集中排放。

3)依據芳48、樹101液化站對二氧化碳、原料氣的不同工藝技術要求,采用不同壓力分別出站,增加集中增壓管理的可靠性。

3 HAZOP分析

1)偏差:逆流;低液位;操作;過量。

2)原因:上游輸氣管線破裂,導致下游高壓氣體從破裂處泄漏,造成逆流;過濾分離器底部出口手動閥門開度過大;收球筒平衡管線位置安裝不當;燃料氣進口控制閥01PV113打開或旁路打開。

3)后果:含CO2天然氣泄漏導致環境污染;過濾分離器液位降低,導致無液位,高壓氣串入下游污水排放灌,造成超壓,導致設備損壞;引起燃料氣罐超壓,導致設備損壞,燃料氣中斷,全廠停車。

4)有限保護措施:每條分支管線有止回閥;污水排放罐有4 in(1 in=25.4mm)大氣排放口,設置在安全位置,液位低報01LIA102/3/4/5;01PIA114高報PSV0111。

5)風險定級:高。

6)建議:增加01PT108壓力低低關斷01HZV201,01PT109壓力低低關斷01HZV202,01PT110壓力低低關斷01HZV203;增加01PIC102/103/104壓力低報;壓力等級升為10MPa;增加自動關斷和釋放設施;過濾分離器增加低低液位關斷;平衡管線與收球筒在氣相空間。

4 工程優化

1)根據HAZOP分析結果對工程內容做如下調整:

◇材質改變。超過60℃貧胺液管線材質、貧液空冷器材質由304L改為316L,原因是氯離子腐蝕。

◇負壓設計。對再生塔、酸氣分離器、閃蒸塔、閃蒸氣分離器、一段壓縮機入口分離器進行全負壓校核,增加支撐圈,其中酸氣分離器增加壁厚2mm。

◇流程改變。增加原料氣聚結過濾器低低液位開關及聯鎖切斷閥,增加燃料氣系統備用氣源,一段壓縮機后增加自動泄壓放空,增加高壓火炬分液罐連續液位遠傳,增加溫度、壓力變送器。

◇外防護層保溫。由鍍鋅薄板改為鋁薄板,鋁薄板厚度在0.6~1.0mm之間。

◇增加循環水冷卻塔風扇電動機防爆設計,增加可燃氣體監測器及CO2氣體監測器。

2)調整工藝安裝方案,加大脫碳裝置區二層平臺,部分設備及閥門的安裝布置在二層平臺上,從而減小占地面積。管架由4m寬增加至8m寬,長度增加95m。

3)綜合控制樓的功能進一步細化,從安全防火的角度出發,增設另一出口樓梯,西墻和北墻做防爆設計。

4)優化全廠平面布置,同時在集配氣單元為未來區塊做出預留,凈化廠占地面積有所減小。

5)增加徐二變電所改造工程量。

6)為保證冬季裝置的運行可靠性,將用于保溫的電伴熱改為高溫乙二醇水溶液伴熱。

7)為方便生產管理,增加用于存儲胺液、潤滑油、乙二醇的料庫,增加建筑面積282.26m2。

8)通過詳細勘察,徐深9-芳48液化站二氧化碳外輸管道減少3 km,土方量減少2.1×104m3,增加了72m和40m水渠穿越各一處。

9)吸收塔和再生塔高度降低,減少復合板用量。

10)增加廠前區及部分裝置區鋪砌,新增站外停車場等,共計增加道路及鋪砌面積4800m2。

5 節能分析

5.1 節能技術和工藝

1)脫碳裝置采用活化MDEA脫碳工藝,溶劑對CO2的負載量大,溶解熱低,吸收與再生之間的溫差較小,再生溫度低,裝置能耗降低。

2)優化脫碳裝置閃蒸塔操作壓力,閃蒸氣可作為燃料氣回收利用,減少烴類損失。

3)MDEA溶液再生時依靠閃蒸降壓即可解吸出大量的二氧化碳,從而減少了再生所需的熱耗。

4)設置貧富液換熱器,既回收貧液的熱量,又降低貧液冷卻器的負荷。

5)原料天然氣與凈化天然氣換熱,減少裝置循環冷卻水耗量及下游脫水負荷,能量利用合理。

6)貧液冷卻器采用空冷器,空冷器采用變頻調節工藝,降低裝置的水耗和電耗。

7)優化工藝參數,提高自控水平,降低裝置的能耗。

8)再生氣冷卻器采用空冷,并采用變頻調節工藝,減緩循環水結垢,提高換熱效率,降低裝置的水耗和電耗。

5.2 節能設備和材料

1)脫碳裝置采用密閉流程,選用操作靈活、密封性能良好的閥門,減少天然氣的漏損量。

2)采用高效絕熱的保溫材料,優化保溫結構,減少設備、管道的熱能損失,節約能源。

6 結語

借助HAZOP軟件,對徐深9天然氣凈化廠200×104m3/d凈化裝置進行模擬計算和參數優化后,在保證凈化氣產品質量的前提下,與優化前相比凈化裝置能耗降低,從而實現了降低天然氣凈化過程的能量消耗、提高經濟效益的目標。

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