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云峰增氧制氣總結

2014-04-03 00:39:03
化工設計通訊 2014年6期

(云南云天化國際化工股份有限公司云峰分公司,云南 宣威 655413)

2014年6月云天化國際化工公司云峰分公司新上1套3 000 m3/h制氧裝置。采用VPSA變壓吸附制氧,在常溫條件下,利用分子篩選擇吸附空氣中的氮氣,然后降低吸附塔壓力以脫附吸附于分子篩中的氮氣,從而實現吸附-脫附循環操作,連續制取純度 90%~95%的氧氣。

1 增氧工藝簡介

VPSA制氧裝置由鼓風機、真空泵、吸附系統、儀表控制、電氣控制、儀表空氣、氧氣壓縮共七部分組成。設計生產能力為3 000 m3/h的氧氣(90%)。

1.1 進裝置的的原料及指標

空氣

相對濕度 74%

空氣中碳氫化合物總量 ≤10×10-6

空氣中含塵量 ≤20 mg/m3

循環水

壓力 0.2~0.3 MPa(表),溫度 ≤32 ℃

1.2 出裝置的氧氣指標

產量 3 000 m3/h,純度 90%,輸出壓力 55 kPa(表)

1.3 動力消耗

氧氣耗電定額為0.38 kW·h/m3

2 增氧后煤氣發生爐的變化及工藝調整

2.1 增氧后煤氣發生爐的變化

增氧后由原來的六臺爐子供六機變為五臺爐子供六機。

技改前都是采用自然空氣,空氣加入量是根據氨合成氫氮比的需要。氮氣進入水煤氣中,形成半水煤氣。其中的氮氣并沒有完全靠上行制氣加空氣滿足。一個循環制氣時間135 s,有5.4 s吹凈回收,可以彌補半水煤氣中氮氣的不足,減少上行制氣加氮空氣中氧與原料煤的氧化反應。此過程原意是將造氣爐上下行閥間煤氣回收入系統。雖然回收了煤氣,但是,吹風氣中大量的CO2也進入合成氨原料氣中,影響了半水煤氣質量。顯然,增氧制氣可減少吹凈回收時間,甚至可以取消吹凈(有待探討),有利于制氣。

本技改保持原生產上行制氣加氮過程不變,盡量減少吹凈回收時間,增加上行制氣加氮量,在滿足半水煤氣氫氮比需要的基礎上,上行制氣入爐蒸汽中加入含氧90%的氧氣,這樣,碳與氧的反應量增加,提供更多蒸汽分解所需的熱量,使蒸汽得以長時間在高溫條件下分解,提高蒸汽分解率,這是本技改的主要目的。

2.2 工藝調整

(1)空氣總管增氧后,通過減少吹風時間,保持吹風負荷不變,調整蒸汽比例,控制爐況穩定。根據原料質量(灰熔點等)調整氣化層溫度,控制半水煤氣的CO2量,提高有效氣體含量。

(2)用加焦時間控制炭層在正常指標內,不得用增大加焦量來強行控制上行溫度。(未改造的發生爐有效炭層1 600~1 800 mm,改造后的發生爐1 800~2 300 mm),上行溫度不超過450 ℃。爐條機控制合理的渣層厚度,在指標范圍內采用適度增加下吹時間或加大下吹蒸汽手輪調節上、下行溫度。下行溫度控制在150~300 ℃;若上行溫度上升、下行溫度下降到低于正常指標,適當增大爐條轉速;若下行溫度上升、上行溫度正常,適當減小爐條機轉速;若上、下行溫度都高,并且超指標,適當減吹風負荷,相應增加上吹時間。當上行溫度低、下行溫度正常,下細灰多時,可增加吹風時間1~2 s,或者增加1~2 s下吹時間。當上行溫度低、下行溫度高時,適當增加吹風時間,減少爐條機轉速。增氧后入爐空氣中氧氣濃度升高,控制難度增大,吹風時間調整必須穩定,吹風數調整超過1個數必須報告。

(3)在開始采用增氧間歇氣化技術時,不需要改變原操作程序,僅在原上行制氣時,增氧與原有加氮空氣同步加入。為了確保安全,補充入爐的氧濃度應逐步提高,切忌大幅增加氧氣。

① 上行加氮制氣。初期在保留原自然空氣加氮的同時逐步推進。熟悉操作后,開始運行時,加入制氧能力50%、含90%濃氧的空氣,并注意控制三氣(入爐蒸汽、加氮自然空氣及90%濃氧空氣)中氧濃度,此時半水煤氣中H2和CO明顯變化,應注意。初期穩定4個班以上,若沒有異常,在1~2 d時間里,逐步以每小時10%的氣量遞增加入,直至單系統氧氣全部加入,增氧量應結合控制系統加入,使各分階段加氮空氣中氧濃度自22.1%逐步過渡到24.2%,以增加炭層氧化反應的熱量,提高進入氣化層蒸汽的分解效率,增加H2和CO等有效氣體產量,減少CO2的生成。當CO2含量逐步上升時,應減少入爐蒸汽流量或增加氧氣補入量,使氣化層氧化反應溫度上升,控制CO2的還原反應。

② 吹凈。此過程主要是制氣結束后,將爐內殘余的水煤氣吹凈回收到生產系統。為了盡量保證制氣效率,采用增氧空氣固定半水煤氣中的氮氣含量,發揮有效碳和蒸汽的效率,盡量采用小風量和短時間吹凈。吹凈也是吹風過程的前奏,爐溫處于最低,可采用高濃度增氧空氣,但要注意N2含量不超指標。這樣可盡快幫助吹風恢復爐內炭層溫度,給減少吹風時間創造條件。

3 增氧后應關注的指標

3.1 指標的變化

增氧后,通過比較固定碳、活性、灰融點不同的焦,發現固定碳高、活性好的原料燒得更好。同時要燒灰融點高的焦,即灰融點要在1 300 ℃以上的焦。

上吹階段加入氧氣,可以提高氣化層的平均溫度,氣化層的平均溫度實際上是水蒸氣分解的溫度,上吹階段加入氧氣可以提高蒸汽分解率,在提高制氫能力的同時還能提高煤氣中的氫碳比(提高煤氣質量)。同時可以縮短吹風時間,減少吹風量及帶出物,吹風燃燒的焦炭也同時減少。但是,增加上吹階段氣化劑中的氧含量,也勢必增加上行煤氣中的CO和CO2的含量,煤氣中過多的CO和CO2會對后續的脫硫、變換和脫碳工序產生嚴重的影響。

焦燃燒過程中,溫度高的階段為熱力學控制,溫度低的階段為動力學控制。蒸氣跟碳反應生成CO,要CO2降須提溫度。增氧越多,CO2越多,吹風氣減少,熱量轉到渣里,溫度降得慢,CO2也多。蒸氣分解率55%以上,氣化層1 220 ℃,循環水溫度變高。

3.2 調節措施

(1)穩定吹風負荷,入爐增氧空氣氧氣濃度控制在24%~26%,正常情況下不得擅自改變發生爐的吹風手輪閥開度,保證造氣爐的穩定性和充分發揮增氧制氣的效果。

(2)認真觀察和分析氧氣壓力與增氧空氣中氧氣濃度的變化趨勢,合理設置氧氣流量調節值

或增氧空氣氧氣含量調節值,以保證入爐增氧空氣氧濃度的穩定。

(3)穩定入爐蒸汽壓力。入爐蒸汽壓力以原來空氣制氣的蒸汽壓力為主,根據各爐爐況單爐調節;入爐蒸汽溫度控制在170~200 ℃之間,嚴防蒸汽帶水。

(4)穩定炭層和合理出灰。穩定炭層和正常出灰的目的是穩定氣化層的位置,同時也是穩定造氣爐的負荷,所以,必須按要求均勻出灰,爐條機加減幅度不能太大,出灰時間間隔均勻。下行管道集塵器每天白班清理一次。

4 對后續工序的影響

半水煤氣中甲烷由0.1%漲到0.3%,惰性氣體氬由0.1%漲到0.13%,合成塔壓力由2.6 MPa增至2.8 MPa,合成回路甲烷原控制在6%,現在是7%~8%。若按原來的指標控制,會增加合成塔的壓力,這就要加大塔后吹除氣的量。

半水煤氣中CO2的含量由8.1%漲到10%,這需要調整脫碳系統的負荷,才能穩定工藝。

5 總 結

氣化廠增氧制氣取得的成效是,使產氣量加大,同樣六機能停一臺發生爐,噸氨焦耗下降10 kg,渣中殘碳低,吹風氣量減少,煤氣發生爐的空氣風機能停一臺??偟膩碚f,節約能源,提高壓縮機單機能力。

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