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優化HDT設備性能,提高工藝保障能力

2014-03-24 02:54:20程道勝
科技創新與應用 2014年9期

程道勝

摘 要:HDT烘絲機是德國HAUN公司推出的新一代氣流式烘絲機。該機結構緊湊、直觀,使用維修簡便,且烘后煙絲色澤純正,表面柔軟,造碎率低,膨脹效果好,得到業內肯定。但HDT是氣流式烘絲,它容易形成煙絲纏繞、結團等問題,針對HDT烘絲機在生產中出現的一些問題進行技術革新。充分發揮設備性能,進一步提高了HDT的工藝保障能力。

關鍵詞:濕團煙絲;旋風分離器;輸送皮帶;VAS鋪料

1 引言

我廠的HDT烘絲機在使用過程中,先后發現了一些存在的問題,如出料口的濕團煙絲,HDT煙絲出現纏繞現象,VAS出口煙絲上下層水份偏差,HDT出口輸送帶老化現象嚴重,我們針對上述現象進行科學的分析,找出具體原因,并加以改造。

2 濕團煙絲

由于氣流式烘絲機采用的是快速干燥,工藝溫度相對薄板式烘絲機來說要高,我廠一般是150℃-180℃之間,這樣從旋轉落料器中出來的煙絲一般溫度較高,我廠在95℃左右,煙絲在冷卻過程中,出料罩容易凝結形成大量的冷凝水,冷凝水滴落與煙絲混合在一起,則會形成濕團煙絲。

3 旋風分離器,氣流在旋風分離器內的流動情況和分離機理均非常復雜,一般分為軸向速度和切向速度。根據斯托克斯定律,顆粒在重力場和離心力場中的沉降速度分別為:

4 VAS槽體較寬,在進料鋪料時形成中間高兩邊低現象,造成了出料端水分不均勻,使煙絲在槽體的左右、上下水分不一致,同時由于下進風和上吸風的不均勻,也容易造成水分不均勻。

5 HDT出口輸送皮帶老化現象。

由于在預熱階段冷卻皮帶是靜止的,在冷卻過程從出料氣鎖出來的熱空氣溫度高(一般在90℃以上),并且濕度大,對進料氣鎖處的皮帶進行高溫高濕的加熱,皮帶很容易形成老化。

6 具體實施

6.1 濕團煙絲和HDT出料口皮帶老化研究改進

HDT出口煙絲散發的熱氣,在負壓罩的壁上產生大量的冷凝水,冷凝水在負壓罩的底邊上形成了水滴,滴入過程中的煙絲中,形成了水漬煙。在VAS出口的煙絲內有水團存在,使得出口水分不均勻,經水浸潤過的煙絲,組織比較松軟,含水率高,膨脹效果差,填充率低,對烘后煙絲的質量產生了很大的影響,針對這個問題,我們對出料口的結構進行了改造,原來排潮罩有一個大隔板,把排潮分為兩個室,排潮電機在后室,前面落料氣鎖室,出來的殘余蒸汽很難被抽掉,我們通過把大隔板割掉,把兩室合并,這樣改造后,減少了廢氣外溢,就能很好把前室里面的蒸汽抽掉,大大減少了冷凝水的產生。我們在負壓罩長方形的底邊上增加了一圈導水槽,由于負壓罩和水平面有20°左右的夾角,我們在兩側導水槽的底部用水管把冷凝水引入下水管道。

針對落料器下的冷卻皮帶,老化問題,我們也進行了相應程序的優化改進,通過改變皮帶的工作方式,來達到預期的目的。如下圖:

原來的程序中,只是在就緒和冷卻過程中皮帶反轉,就是上圖的NETWORK43中的第二和第三行,我把預熱階段也加進去了,在NETWORK43中的第一行。這個在整個生產過程中避免了皮帶局部高溫受熱,

6.2 VAS出口水分不勻的研究改進

VAS流化床主要是用來對煙絲進行風冷和干燥的,所以煙絲的厚薄和均勻度對風冷和干燥效果影響很大,為了提高VAS風冷和干燥效果,我們對VAS進行改進,如下圖:

率間歇供料,造成進入VAS的煙絲高低起伏,厚薄不均,影響流冷效果,并導致導流板出料端煙絲水份不均勻。我們通過在進料端加入一個平鋪網,先讓煙絲通過振動在網上平鋪開,然后再進入導流板,這樣煙絲風冷更加均勻,水份也更加均勻。我們對改進前后VAS出口煙絲上下層水份進行了檢測如表1:(上層是從出口煙絲上半部分取樣,下層是從出口煙絲下半部分取樣)

通過表1可以看出改進前VAS出口煙絲上下層水份差在0.224,改進后上下層水份差在0.034。大大改進了上下層煙絲的均勻性。

6.3 改變旋風分離器入口氣流流速

通過前面的分析,我們知道出口煙絲的纏繞,與旋風分離器的時刻氣流流速有直接的關系,我們在保證生產和工藝要求的同時,降低旋風分離器的氣流流速,我們通過對M23電機頻率進行了實驗(見表2)。

通過以上的實驗圖表,為了保證煙絲在管道里不出現堵塞現象,同時減少煙絲的纏繞,我們把電機頻率設為40HZ,煙絲纏繞由原來的0.029kg/100kg降到0.19kg/100kg纏繞率大為降低。

7 結束語

通過HDT烘絲機以上三次改進,使得HDT烘絲機出口煙絲結團、濕團煙絲基本消失,大大降低了煙絲纏繞率,保證了煙絲物理特性的穩定。同時使HDT出口皮帶使用壽命大大提高。

參考文獻

[1]梁朝林.旋風分離器結構改進的研究[J].

[2]陳林君.旋風分離器的設計計算機[J].

[3]倍福變頻器使用及操作手冊.endprint

摘 要:HDT烘絲機是德國HAUN公司推出的新一代氣流式烘絲機。該機結構緊湊、直觀,使用維修簡便,且烘后煙絲色澤純正,表面柔軟,造碎率低,膨脹效果好,得到業內肯定。但HDT是氣流式烘絲,它容易形成煙絲纏繞、結團等問題,針對HDT烘絲機在生產中出現的一些問題進行技術革新。充分發揮設備性能,進一步提高了HDT的工藝保障能力。

關鍵詞:濕團煙絲;旋風分離器;輸送皮帶;VAS鋪料

1 引言

我廠的HDT烘絲機在使用過程中,先后發現了一些存在的問題,如出料口的濕團煙絲,HDT煙絲出現纏繞現象,VAS出口煙絲上下層水份偏差,HDT出口輸送帶老化現象嚴重,我們針對上述現象進行科學的分析,找出具體原因,并加以改造。

2 濕團煙絲

由于氣流式烘絲機采用的是快速干燥,工藝溫度相對薄板式烘絲機來說要高,我廠一般是150℃-180℃之間,這樣從旋轉落料器中出來的煙絲一般溫度較高,我廠在95℃左右,煙絲在冷卻過程中,出料罩容易凝結形成大量的冷凝水,冷凝水滴落與煙絲混合在一起,則會形成濕團煙絲。

3 旋風分離器,氣流在旋風分離器內的流動情況和分離機理均非常復雜,一般分為軸向速度和切向速度。根據斯托克斯定律,顆粒在重力場和離心力場中的沉降速度分別為:

4 VAS槽體較寬,在進料鋪料時形成中間高兩邊低現象,造成了出料端水分不均勻,使煙絲在槽體的左右、上下水分不一致,同時由于下進風和上吸風的不均勻,也容易造成水分不均勻。

5 HDT出口輸送皮帶老化現象。

由于在預熱階段冷卻皮帶是靜止的,在冷卻過程從出料氣鎖出來的熱空氣溫度高(一般在90℃以上),并且濕度大,對進料氣鎖處的皮帶進行高溫高濕的加熱,皮帶很容易形成老化。

6 具體實施

6.1 濕團煙絲和HDT出料口皮帶老化研究改進

HDT出口煙絲散發的熱氣,在負壓罩的壁上產生大量的冷凝水,冷凝水在負壓罩的底邊上形成了水滴,滴入過程中的煙絲中,形成了水漬煙。在VAS出口的煙絲內有水團存在,使得出口水分不均勻,經水浸潤過的煙絲,組織比較松軟,含水率高,膨脹效果差,填充率低,對烘后煙絲的質量產生了很大的影響,針對這個問題,我們對出料口的結構進行了改造,原來排潮罩有一個大隔板,把排潮分為兩個室,排潮電機在后室,前面落料氣鎖室,出來的殘余蒸汽很難被抽掉,我們通過把大隔板割掉,把兩室合并,這樣改造后,減少了廢氣外溢,就能很好把前室里面的蒸汽抽掉,大大減少了冷凝水的產生。我們在負壓罩長方形的底邊上增加了一圈導水槽,由于負壓罩和水平面有20°左右的夾角,我們在兩側導水槽的底部用水管把冷凝水引入下水管道。

針對落料器下的冷卻皮帶,老化問題,我們也進行了相應程序的優化改進,通過改變皮帶的工作方式,來達到預期的目的。如下圖:

原來的程序中,只是在就緒和冷卻過程中皮帶反轉,就是上圖的NETWORK43中的第二和第三行,我把預熱階段也加進去了,在NETWORK43中的第一行。這個在整個生產過程中避免了皮帶局部高溫受熱,

6.2 VAS出口水分不勻的研究改進

VAS流化床主要是用來對煙絲進行風冷和干燥的,所以煙絲的厚薄和均勻度對風冷和干燥效果影響很大,為了提高VAS風冷和干燥效果,我們對VAS進行改進,如下圖:

率間歇供料,造成進入VAS的煙絲高低起伏,厚薄不均,影響流冷效果,并導致導流板出料端煙絲水份不均勻。我們通過在進料端加入一個平鋪網,先讓煙絲通過振動在網上平鋪開,然后再進入導流板,這樣煙絲風冷更加均勻,水份也更加均勻。我們對改進前后VAS出口煙絲上下層水份進行了檢測如表1:(上層是從出口煙絲上半部分取樣,下層是從出口煙絲下半部分取樣)

通過表1可以看出改進前VAS出口煙絲上下層水份差在0.224,改進后上下層水份差在0.034。大大改進了上下層煙絲的均勻性。

6.3 改變旋風分離器入口氣流流速

通過前面的分析,我們知道出口煙絲的纏繞,與旋風分離器的時刻氣流流速有直接的關系,我們在保證生產和工藝要求的同時,降低旋風分離器的氣流流速,我們通過對M23電機頻率進行了實驗(見表2)。

通過以上的實驗圖表,為了保證煙絲在管道里不出現堵塞現象,同時減少煙絲的纏繞,我們把電機頻率設為40HZ,煙絲纏繞由原來的0.029kg/100kg降到0.19kg/100kg纏繞率大為降低。

7 結束語

通過HDT烘絲機以上三次改進,使得HDT烘絲機出口煙絲結團、濕團煙絲基本消失,大大降低了煙絲纏繞率,保證了煙絲物理特性的穩定。同時使HDT出口皮帶使用壽命大大提高。

參考文獻

[1]梁朝林.旋風分離器結構改進的研究[J].

[2]陳林君.旋風分離器的設計計算機[J].

[3]倍福變頻器使用及操作手冊.endprint

摘 要:HDT烘絲機是德國HAUN公司推出的新一代氣流式烘絲機。該機結構緊湊、直觀,使用維修簡便,且烘后煙絲色澤純正,表面柔軟,造碎率低,膨脹效果好,得到業內肯定。但HDT是氣流式烘絲,它容易形成煙絲纏繞、結團等問題,針對HDT烘絲機在生產中出現的一些問題進行技術革新。充分發揮設備性能,進一步提高了HDT的工藝保障能力。

關鍵詞:濕團煙絲;旋風分離器;輸送皮帶;VAS鋪料

1 引言

我廠的HDT烘絲機在使用過程中,先后發現了一些存在的問題,如出料口的濕團煙絲,HDT煙絲出現纏繞現象,VAS出口煙絲上下層水份偏差,HDT出口輸送帶老化現象嚴重,我們針對上述現象進行科學的分析,找出具體原因,并加以改造。

2 濕團煙絲

由于氣流式烘絲機采用的是快速干燥,工藝溫度相對薄板式烘絲機來說要高,我廠一般是150℃-180℃之間,這樣從旋轉落料器中出來的煙絲一般溫度較高,我廠在95℃左右,煙絲在冷卻過程中,出料罩容易凝結形成大量的冷凝水,冷凝水滴落與煙絲混合在一起,則會形成濕團煙絲。

3 旋風分離器,氣流在旋風分離器內的流動情況和分離機理均非常復雜,一般分為軸向速度和切向速度。根據斯托克斯定律,顆粒在重力場和離心力場中的沉降速度分別為:

4 VAS槽體較寬,在進料鋪料時形成中間高兩邊低現象,造成了出料端水分不均勻,使煙絲在槽體的左右、上下水分不一致,同時由于下進風和上吸風的不均勻,也容易造成水分不均勻。

5 HDT出口輸送皮帶老化現象。

由于在預熱階段冷卻皮帶是靜止的,在冷卻過程從出料氣鎖出來的熱空氣溫度高(一般在90℃以上),并且濕度大,對進料氣鎖處的皮帶進行高溫高濕的加熱,皮帶很容易形成老化。

6 具體實施

6.1 濕團煙絲和HDT出料口皮帶老化研究改進

HDT出口煙絲散發的熱氣,在負壓罩的壁上產生大量的冷凝水,冷凝水在負壓罩的底邊上形成了水滴,滴入過程中的煙絲中,形成了水漬煙。在VAS出口的煙絲內有水團存在,使得出口水分不均勻,經水浸潤過的煙絲,組織比較松軟,含水率高,膨脹效果差,填充率低,對烘后煙絲的質量產生了很大的影響,針對這個問題,我們對出料口的結構進行了改造,原來排潮罩有一個大隔板,把排潮分為兩個室,排潮電機在后室,前面落料氣鎖室,出來的殘余蒸汽很難被抽掉,我們通過把大隔板割掉,把兩室合并,這樣改造后,減少了廢氣外溢,就能很好把前室里面的蒸汽抽掉,大大減少了冷凝水的產生。我們在負壓罩長方形的底邊上增加了一圈導水槽,由于負壓罩和水平面有20°左右的夾角,我們在兩側導水槽的底部用水管把冷凝水引入下水管道。

針對落料器下的冷卻皮帶,老化問題,我們也進行了相應程序的優化改進,通過改變皮帶的工作方式,來達到預期的目的。如下圖:

原來的程序中,只是在就緒和冷卻過程中皮帶反轉,就是上圖的NETWORK43中的第二和第三行,我把預熱階段也加進去了,在NETWORK43中的第一行。這個在整個生產過程中避免了皮帶局部高溫受熱,

6.2 VAS出口水分不勻的研究改進

VAS流化床主要是用來對煙絲進行風冷和干燥的,所以煙絲的厚薄和均勻度對風冷和干燥效果影響很大,為了提高VAS風冷和干燥效果,我們對VAS進行改進,如下圖:

率間歇供料,造成進入VAS的煙絲高低起伏,厚薄不均,影響流冷效果,并導致導流板出料端煙絲水份不均勻。我們通過在進料端加入一個平鋪網,先讓煙絲通過振動在網上平鋪開,然后再進入導流板,這樣煙絲風冷更加均勻,水份也更加均勻。我們對改進前后VAS出口煙絲上下層水份進行了檢測如表1:(上層是從出口煙絲上半部分取樣,下層是從出口煙絲下半部分取樣)

通過表1可以看出改進前VAS出口煙絲上下層水份差在0.224,改進后上下層水份差在0.034。大大改進了上下層煙絲的均勻性。

6.3 改變旋風分離器入口氣流流速

通過前面的分析,我們知道出口煙絲的纏繞,與旋風分離器的時刻氣流流速有直接的關系,我們在保證生產和工藝要求的同時,降低旋風分離器的氣流流速,我們通過對M23電機頻率進行了實驗(見表2)。

通過以上的實驗圖表,為了保證煙絲在管道里不出現堵塞現象,同時減少煙絲的纏繞,我們把電機頻率設為40HZ,煙絲纏繞由原來的0.029kg/100kg降到0.19kg/100kg纏繞率大為降低。

7 結束語

通過HDT烘絲機以上三次改進,使得HDT烘絲機出口煙絲結團、濕團煙絲基本消失,大大降低了煙絲纏繞率,保證了煙絲物理特性的穩定。同時使HDT出口皮帶使用壽命大大提高。

參考文獻

[1]梁朝林.旋風分離器結構改進的研究[J].

[2]陳林君.旋風分離器的設計計算機[J].

[3]倍福變頻器使用及操作手冊.endprint

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