(湖北三江集團萬山特種車輛有限公司,湖北 孝感 432100)
臥式加工中心改造
劉宏偉
(湖北三江集團萬山特種車輛有限公司,湖北 孝感 432100)
采用西門子840Di和2套觸摸屏對臥式加工中心進行電氣改造,并對機械部分進行修理,恢復刀庫、換刀機構和交換工作臺運行,提高了設備的可靠性。
PROFIBUS總線;雙通道;信號轉換器;刀庫集中管理
1.項目主要用途:主要用于加工各類重型車橋橋殼。
2.項目當中使用的西門子自動化產品:1臺840Di(雙通道),用于6個機床進給軸和1個主軸控制;2塊ADI4,用于連接7路位置反饋信號;1塊TP170,用于換刀機構和輔助功能的手動控制;1塊TP270,用于刀庫集中管理;3塊PP72/48 PLC模塊,用于機床的PLC控制;1套HHU手持單元,用于機床操作。
3.設備照片如圖1所示。
1.主要硬件配置方案。原設備硬件配置和用戶要求:原控制系統采用2套西門子8M系統,1套用于機床加工控制,1套用于刀庫控制和管理,2套8M系統故障頻繁,已不能正常工作。進給系統為西門子6SC驅動器和1FT5電機,工作正常,受改造經費限制用戶希望保留。PLC采用西門子S5。X、Y、Z、B軸采用光柵尺和編碼器反饋構成全閉環控制,其他軸為半閉環,用戶要求保留原設備光柵尺。

圖1
要求改造完成后,恢復原有機床功能、性能,滿足加工工藝要求,提高設備可靠性。根據原機床現狀和技術要求,選擇以下硬件配置:系統主機為840Di,集成在PCU50內,1.2GHz/256M,40G ;集成MCI2-BOARD,PROFIBUS接口;配MCI板,連接手輪;雙通道結構(一個通道用于4個加工進給軸、1個交換工作臺軸和1個主軸的控制;另一個通道用于刀庫軸的控制,在加工時預選和回裝刀具)配 OP010 10.4″TFT顯示器、19″MCP機床操作面板,帶主軸和進給倍率開關;配2塊ADI4模塊,PROFIBUS接口。每個ADI4模塊可連接4個帶模擬量給定的驅動裝置, 其模擬量輸出為±10V,4路位置反饋輸入;位置反饋為4個 TTL 信號輸入,可以連接4個光柵尺或編碼器,從而構成閉環位置控制系統。采用了ADI4模塊后,原驅動裝置和電機、電纜都可以保留,節約了改造成本。
保留原機床X、Y、Z反饋光柵尺和B、U(Q1)、W(Q9)編碼器,增加3臺HEIDENHAIN信號轉換器EXE101,將原光柵尺的11uA信號轉換成TTL信號,以適應ADI4模塊反饋信號要求。
保留原機床X、Y、Z、B、U(Q1)、W(Q9)6個進給軸的1FT5電機和西門子6SC6101驅動器。840Di CNC系統與驅動器采用模擬接口連接控制。
840Di內置CPU317-2DP PLC,配置3塊PP72/48 PLC模塊,分別安裝在主操作臺上和電氣控制柜內,PP72/48模塊采用PROFIBUS總線與840Di連接,并配有PHONENIX端子連接器。輸出控制繼電器采用OMRON。
增加一臺西門子TP270 10.4″觸摸屏,代替原CNC 8M系統實現刀庫的控制和管理,TP270與840Di通過MPI總線連接。
增加一臺西門子TP170 5.7″觸摸屏,實現換刀機械手和刀庫搬運機械手的手動分步控制, TP170與840Di 通過MPI總線連接。
HHU采用西門子B-MPI標準手持單元,通過分配盒,采用PROFIBUS總線與系統連接,HHU帶有手輪,兩行數碼顯示,可以顯示軸位置,HHU還帶有急停,倍率開關和功能開關,采用HHU極大方便機床的操作。
對原機床電氣控制柜重新裝配并進行二次布線,將主要控制元件全部更換為西門子低壓元器件。
2.系統的硬件連接示意圖如圖2 所示。
3.其他可選方案:可采用西門子840D進行改造,將原設備驅動器和電機更換為611D驅動器和1FT6電機,提高了設備的可靠性,但同時增加了改造成本。
1.X、Y、Z、B、U、W共6個進給軸和一個S主軸控制,其中X、Y、Z、U、S軸在第1通道,X、Y、Z、B為全閉環控制,W軸在第2通道。
2.工作臺托盤交換:工作臺B軸為360°旋轉軸,由U軸來實現2個工作臺托盤的交換,U軸可以通過電磁離合器切換成兩個方向的運動,實現工作臺托盤的進出移動和轉換附件的0~90°擺動,在參數中定義LOADWORK、PALLET1、PALLET2變量,用來記錄工作臺、托盤1、托盤2的狀態。
3.刀庫控制和管理:刀庫共有106個刀具存儲位置,2個刀具交換位置和2個裝卸刀具位置,在參數中用數組TOOLPOS[XX]定義W軸每個刀具的位置坐標,用于刀具在刀庫存儲區和換刀區、裝卸區進行刀具的轉移和定位。刀庫管理由1臺TP270來完成,用戶在裝卸區利用觸摸屏選擇裝卸刀具、輸入刀具號碼、刀具參數和刀位號,系統自動完成刀具的定位和裝卸,并在觸摸屏上實時顯示每個刀位的狀態、刀具數據和W的坐標、裝卸機械手的狀態等信息,并以動畫方式顯示出動作過程。
4.換刀機構:換刀機械手由PLC控制,用于在刀庫換刀區和機床主軸之間進行刀具交換。
5.主軸控制:主軸擺動換檔,主軸定位。
6.其他輔助控制:由PLC實現機床其它輔助控制,包括:油泵、潤滑、冷卻、排削、主軸換擋、刀具夾緊放松、過濾器、控制電源、外部保護等控制。增加1臺TP170觸摸屏,可以監視每個輔助控制的狀態,并可以單獨手動控制,機械手可以通過觸摸屏手動分步控制,以方便調試和檢修。
7.安全防護:防護門安全聯鎖,工作臺安全光幕,報警文本(60個)。
8.誤差補償:螺距補償對可明顯提高機床的定位和重復定位精度,利用激光干涉儀對X、Y、Z軸進行測量和誤差補償,達到了設備精度要求。840DI SL補償步驟如下。
(1)根據各軸工作區間,確定補償間隔和補償范圍。
(2)修改機床參數,生成補償文件。
(3)編寫各軸補償測量零件程序。
(4)利用激光干涉儀檢測每個點的誤差值。
(5)根據誤差值填寫補償文件,傳入系統中。
(6)反復測量補償,直到達到機床精度要求。
X補償結果如圖3所示。

圖3
9.在通道1中運行的子程序SPF(M代碼調用)有裝載托盤1子程序;卸載托盤1子程序;裝載托盤2子程序;卸載托盤2子程序;請求預選刀具子程序;刀具交換子程序。
10.在通道2中運行的程序有刀庫控制和管理主程序、從換刀機械手取刀具子程序、向換刀機械手上放置刀具子程序、刀庫搬運機械手轉換子程序、從刀庫取刀具子程序、刀具返回刀庫子程序、裝卸門裝入刀具子程序及裝卸門取出刀具子程序。
11.恢復刀庫控制和管理功能,實現刀具的預選、找刀、搬運、換刀、回裝、裝卸等動作,利用NC Var Selector定義變量參數在NC—PLC—觸摸屏之間實現刀具信息的交換。
該項目于2006年9月完成改造,至今運行情況穩定、良好,加工正常,用戶認為通過系統升級改造,機床的性能指標得到大幅度提高,提高了設備的可靠性,系統診斷、維護方便,產品加工精度穩定,花費少,達到了改造目的。
西門子自動化產品具有完整、系統、開放、延續性好的特點,各種產品之間通過PROFIBUS總線進行連接,減少了連線,提高了整個系統的可靠性和兼容性。
TP273
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1671-0711(2014)10-0060-03
2014-08-08)