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儲氣井疲勞試驗和爆破試驗研究

2014-03-08 08:26:21段志祥石坤李邦憲陳祖志劉東學馬中國特種設備檢測研究院北京0009大連理工大學大連604
中國特種設備安全 2014年10期
關鍵詞:結構

段志祥石 坤李邦憲陳祖志劉東學馬 源(.中國特種設備檢測研究院 北京 0009)(.大連理工大學 大連 604)

儲氣井疲勞試驗和爆破試驗研究

段志祥1石 坤1李邦憲1陳祖志1劉東學2馬 源2
(1.中國特種設備檢測研究院 北京 100029)
(2.大連理工大學 大連 116024)

參照氣瓶的試驗方法,對儲氣井進行了模擬試件的疲勞試驗和爆破試驗研究,得出結論:1)螺紋質量和螺紋連接部位的扭矩對儲氣井密封性能及抗疲勞性能具有較大的影響,設計中應對此提出相應要求;2)儲氣井結構在極限壓力下均在螺紋部位首先失效,失效有螺紋拉脫和螺紋處泄漏兩種形式;3)井管與接箍、井管與井口裝置、接箍與井底裝置的螺紋連接部位是儲氣井結構的薄弱環節,在結構設計及在役檢驗時應重點關注。

儲氣井 疲勞試驗 爆破試驗 失效模式 泄漏 拉脫

1 前言

儲氣井是一種新型特殊的儲存容器,目前在汽車加氣站及民用調峰站中大量應用,主要用于儲存壓縮天然氣[1]。儲氣井埋深一般50~260m,井管根數為5~25根,各井管通過接箍依次串聯起來。儲氣井井管與接箍之間、井管與井口裝置之間以及井管與井底裝置之間都采用符合API SPEC 5B[2]要求的圓螺紋連接。

由于螺紋連接存在應力集中傾向[4,6-10],在承受交變載荷的承壓設備中是否適用,沒有相關的試驗研究證實。本文對典型結構型式的儲氣井進行疲勞試驗和爆破(極限承壓)試驗,一方面研究相應結構的合理性,另一方面探索儲氣井的薄弱環節及失效模式。

2 試驗條件

2.1 試驗設備

試驗工作在大連理工大學化工機械學院完成。疲勞試驗設備符合GB/T 9252-2001《氣瓶疲勞試驗方法》[3]要求,試驗設備的壓力循環上限50MPa,工作溫度低溫-90℃,高溫80℃。爆破試驗裝置的極限壓力500MPa。

表1 試件參數表

2.2 試件結構

為模擬實際儲氣井結構(偏保守考慮忽略地層的加強作用),試件由井口裝置、井管(2根,每根約為1.5m)、接箍和井底裝置組成,總長約4m。儲氣井模擬試件的結構如圖1~圖4所示,試件參數見表1。其中D-1和D-2為2008年及之前的主流結構,因井口難以實現重復拆卸,不利于開啟檢測,當前使用較少。其余為當前常用結構。

圖1 試件A-1、A-2結構示意圖

圖2 試件B-1、B-2結構示意圖

圖3 試件C-1、C-2結構示意圖

圖4 試件D-1、D-2結構示意圖

筆者對試件A-1~B-2的井管材料力學性能進行了實測,結果見表2。

表2 試件A-1~B-2的井管材料力學性能檢驗結果

3 疲勞試驗

3.1 試驗過程

儲氣井試件疲勞試驗參照GB 9252-2001氣瓶疲勞試驗方法進行,試驗參數見表3。試驗介質為機油,精度等級為0.4,試驗過程中控制介質溫度<45℃,控制井管壁溫度<36℃。試件A-1和A-2在環境溫度28℃左右完成試驗,試件B-1和B-2在環境溫度18℃左右完成試驗。試件C-1在環境溫度16~24℃下完成試驗,試件C-2、D-1和D-2在環境溫度5~20℃下完成試驗。

表3 疲勞試驗參數

3.2 試驗結果

試件A-1~B-2、C-2~D-2經過了30000次壓力循環。試驗過程中螺紋連接處均未發生滲漏,也沒有異常的響聲。試驗后,對試樣全表面進行宏觀檢查,未發現變形和裂紋。因此,可以判定這7組試件的儲氣井均通過了循環次數為30000次(設計循環次數為25000)的疲勞試驗。

對于試件C-1,2012年8月20日開始壓力循環試驗,8月21日3時,儲氣井底裝置與接箍連接螺紋處開始泄漏。后更換與井底裝置相連接箍,于9月6日繼續進行壓力循環試驗,9月14日總計完成50012次壓力循環,未發生疲勞失效。

4 爆破試驗

4.1 試驗過程

爆破試驗在疲勞試驗之后進行。將試件內充滿水后置于爆破倉內,再與加壓系統管線連接。加壓前將試件內和管線中的氣體排凈。試驗時的環境溫度和介質溫度見表4。試驗過程中,連續緩慢加壓直至試件失效(預期破壞形式為爆破或泄漏)為止,對試驗過程中的壓力值進行適時監測。

表4 試驗溫度

4.2 試驗結果

對試驗過程中觀測壓力值隨時間的變化作圖,試件A-1的壓力-時間曲線如圖5所示。爆破試驗結果見表5。圖6為試件B-2爆破試驗后的現場圖片,圖7為試件C-1爆破試驗后的現場圖片。

圖5 試件A-1壓力試驗過程中壓力-時間曲線

5 分析討論

試件D-1由于底封頭與接箍螺紋連接扭矩施加不到位,導致在67MPa下即開始泄漏。除D-1外,其它試件極限承載壓力均達到或超過了3倍工作壓力即75MPa,說明本文試驗的儲氣井結構的承載能力良好,出現短時間小范圍超壓不會對儲氣井造成影響。

表5 爆破試驗結果

圖6 試件B-2泄漏失效部位

圖7 試件C-1爆破試驗后現場圖片

試件A-1~B-2、C-2~D-2共7種型式均通過了循環次數為30000次的內壓疲勞試驗,均滿足設計要求,且具有一定的裕度。試件C-1在壓力循環過程中出現了螺紋處泄漏現象,但經過更換接箍后,結構承受了50012次壓力循環。分析得出接箍螺紋加工質量對結構密封性和抗疲勞性能有較大的影響,各螺紋連接部位的安裝、擰緊也比較重要。螺紋質量不佳或安裝不符合要求,儲氣井在正常使用過程中容易發生泄漏或螺紋聯接處脫落等嚴重問題。

試件A-1~B-2、C-2~D-2在極限承壓試驗過程中,均在管體發生失效之前,螺紋連接部位先發生變形并引起泄露,表明螺紋連接部位的應力較高[4,6-10],承載能力低于管體。

試件C-1在極限承壓試驗過程中,井口接箍與套管處螺紋拉脫失效。拉脫原因之一,是該結構由于井口接箍壁厚較大,導致對套管產生較大的約束,在內壓較大時螺紋承受的應力增大,使結構在該處容易發生拉脫失效。但由于極限壓力已經達到87MPa,遠大于正常工作壓力25MPa,且疲勞試驗通過3萬次循環,該井口結構符合使用要求。并且該種結構用材少,安裝簡單,經濟性強,具有較大的優勢。

試件A-1~B-2、C-2~D-2儲氣井在極限壓力試驗中表現出“漏而不破”特性。若僅從疲勞性能和結構強度方面評價,2008年以前的結構D-1和D-2也滿足使用要求。

6 結論

對目前加氣站使用的主要儲氣井結構以及2008年前的常見結構進行了疲勞試驗和爆破試驗,對儲氣井的結構合理性進行了探討,并對儲氣井的薄弱環節和失效形式進行了分析,得出如下結論:

1)螺紋質量和螺紋連接部位的扭矩(擰緊力)對儲氣井密封性能及抗疲勞性能具有較大的影響,設計中應對此提出相應要求。

2)儲氣井結構在極限壓力下螺紋部位首先失效,失效形式有螺紋拉脫和螺紋塑性變形兩種,且導致泄漏。

3)井管與接箍、井管與井口裝置、接箍與井底裝置的螺紋連接部位是儲氣井結構的薄弱環節,在結構設計及在役檢驗時應重點關注。

4)由于螺紋是儲氣井結構的薄弱部位,在儲氣井設計時應對螺紋連接進行分析計算。

1 李邦憲,陳祖志,石坤,等. 儲氣井監督檢驗[M].北京:化學工業出版社,2011.

2 API SPEC 5B, Specification for Threading, Gauging and Thread Inspection of Casing, Tube, and Line Pipe Threads[S]. 3 GB9252-2001氣瓶疲勞試驗方法[S].

4 劉培啟,石坤,段志祥,等. 上扣扭矩對儲氣井疲勞壽命的影響[J]. 壓力容器,2013,30(4):14~17,28.

5 API SPEC 5CT,Petroleum and natural gas industries —Steel pipes for use as casing or tubing for wells[S].

6 陳祖志,石坤,李邦憲.儲氣井設計問題的探討[J].壓力容器,2012,29(2):49~55,60.

7 王杰,周永麗,焦鋒,等.油井鋼管圓螺紋接頭機緊狀態下的力學分析[J].石油礦場機械,2010,39(12):7~10.

8 雷宏剛,裴艷,劉麗君.高強度螺栓疲勞缺口系數的有限元分析[J].工程力學,2008,25( 增刊) : 49~53.

9 王俐,張汝忻,鄒家祥,等.API 圓螺紋套管接頭應力場分布實驗[J].北京科技大學學報,2000,22( 6) :555~558.

10 趙啟成,王振清,杜永軍,等.油管螺紋應力應變場的有限元分析與檢測[J].計量學報,2005,26( 3) :253~258.

11 段志祥. 在用儲氣井腐蝕減薄安全評價方法[J].中國特種設備安全,2012,28(6):10~12

Cycling and Explosion Tests on Gas Storage Wells

Duan Zhixiang1Shi Kun1Li Bangxian1Chen Zuzhi1Liu Dongxue2Ma Yuan2
(1.China Special Equipment Inspection and Research Institute Beijing 100029)
(2.Dalian University of Technology Dalian 116024 )

Using the type test method of cylinder, the cycling tests and the explosion tests are carried out on the simplifi ed gas storage wells. It can be concluded from the tests that: 1) the quality of the threads and the connecting torque of the threads are the key factor infl uencing the sealing performance and fatigue property of gas storage wells, the technical requirement of which should be described in the design documents. 2) Under the limited pressure, the threads failure fi rst. The failure mode is pulling-out or leakage. 3) The positions such as connection of well pipe to coupling, connection of well pipe to well head equipment, connection of coupling to well bottom equipment, are the weak parts of the gas storage well. More attention should be paid on these parts in time of designing and in service inspection.

Gas storage well Cycling test Explosion test Failure mode Leakage Pulling-out

X933.4;TE256

B

1673-257X(2014)10-15-04

10.3969/j.issn.1673-257X.2014.10.004

段志祥(1980~),高級工程師,博士,主要從事承壓特種設備安全檢測與評價技術方向的研究工作。

2014-03-19)

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