胡海蘭(蘭州石化公司研究院)
延遲焦化裝置防喘振優化
胡海蘭(蘭州石化公司研究院)
延遲焦化裝置是石化企業的重點耗能裝置,同時也存在著一定的節能空間,通過優化壓縮機操作,防止機組喘振事件發生,對富氣壓縮機反飛動閥的調節開度進行了摸索實驗。將富氣反飛動閥的開度由15%左右,調整至目前的4%~8%之間,取得了較好的節能效果,可使裝置能耗顯著降低。年節約電量133.2×104kWh,增加效益73.26萬元。
延遲焦化防喘振優化節能
由于延遲焦化裝置原料性質變化較大,焦化操作變化的因素較大,焦化富氣壓縮機反飛動調節閥長期用手動控制,而且經常會出現氣壓機入口壓力小的情況,這樣很容易造成機組喘振。為防止機組喘振事件發生,操作中常常將出口量補充至入口,來提高入口壓力,機組補充的這部分流量,相當于機組做了無用功,富氣反飛動閥的開度在15%左右,影響裝置能耗降低。
為了降低裝置消耗,利用延遲焦化裝置檢修后較好的工況,根據原料性質的變化、裝置負荷變化情況,及焦化切塔、吹氣冷焦、暖塔、甩油時期的不同操作情況,對富氣壓縮機反飛動閥的調節開度進行了摸索實驗,將富氣反飛動閥的開度由15%左右,調整至目前的4%~8%之間,取得了較好的節能效果。
氣壓機防喘振閥調試標定是裝置在大處理量情況下進行開度調試,從大閥位關至最小閥位調整時,氣壓機的運行情況以及氣壓機的能耗變化情況,為氣壓機的安全經濟合理運行提供依據。
1.1防喘振閥標定
延遲焦化裝置氣壓機反飛動閥調試標定時,裝置滿負荷運行,日處理量為3800 t/d,各系統運行工況良好,見表1。
由表1可以看出,在壓縮機防喘振閥標定時,壓縮機入口壓力在0.052~0.067 MPa之間,即入口壓力控制在0.05 MPa以上,能夠滿足正常生產要求。

表1 氣壓機出、入口壓力流量測試數據
壓縮機出口壓力在1.015~1.045 MPa之間,入口流量17 293~19 314 m3/d之間,說明系統操作較為平穩,操作的波動較小。而表1出口流量的差值,實際就是氣壓機反飛量,反飛量最大達到2615 m3/d,最小值為144 m3/d,反飛流量最大的時間段在4∶00時,即焦化系統給水冷焦的過程中;反飛流量最小的時間段在20∶00時,即焦化系統切塔的過程中。
表2所示數據為電氣車間所采集數據,輸出功率最大值與最小值的偏差變化為219 kW,說明氣壓機在節能降耗方面調節的潛力較大。同時電壓相對較為穩定,電流的變化大一些。

表2 采集的氣壓機電動機數據
1.2防喘振閥開度調節
標定期間對暖塔、切塔、吹氣冷焦階段進行防喘振閥開度調節,調節開度在0~15%之間。暖塔時根據標定方案,防喘振閥調節在5%~8%之間,由于當時工況較好,閥的開度調節在1%~3%之間;切塔時防喘振閥開度約6%;吹氣冷焦時防喘振閥開度在0~3%之間,各種工況較為平穩過渡,防喘振閥調試標定達到了預期的效果。
標定期間對分餾塔頂壓力及溫度進行了數據分析,分析結果認為調試過程中,對分餾塔頂壓力有一定的影響,因為在調節防喘振閥時分餾塔頂部壓力會有波動,但是對分餾塔頂部溫度的影響不大。
經過調試標定后,根據氣壓機電動機輸出功率的變化,計算出氣壓機平均節電333 kWh,按全年反飛動閥位在1%~3%的時間4000 h計算,年節電133.2×104kWh,每度電按0.55元計算,年可節約73.26萬元;年節能445 t標煤,裝置加工能耗降低0.26 kg/t(標油)。
標定期間,壓縮機入口壓力指標工藝卡小于等于0.065 MPa,但是根據標定時的要求操作,防喘振閥閥位的減小化操作很難達到。通過標定發現,如果對指標進行適當的調整,即控制在小于等于0.05 MPa,則防喘振閥小閥位的操作較為容易實現。
10.3969/j.issn.2095-1493.2014.011.015
2014-06-19)
胡海蘭,高級工程師,2010年畢業于華東理工大學,從事能量優化技術研究工作,E-mail:cnhhl@163.com,地址:甘肅省蘭州市西固區清水街17號蘭州石化公司研究院,730060。