孔德炳(西安晨宇環境工程有限公司 陜西 西安 710000)
常頂冷凝系統的設備腐蝕問題一直是影響常減壓蒸餾裝置安、穩、長、滿、優運行的重要因素之一。某公司常減壓蒸餾裝置常頂空冷由于嚴重腐蝕泄漏于2008年全部更換,但更換后的空冷運行至2年半時,又因嚴重腐蝕而發生多次泄漏。本文針對常減壓蒸餾裝置常頂空冷腐蝕泄漏的特點,從常頂冷凝系統工藝特點出發,在分析工藝防腐運行情況的基礎上,結合常頂空冷管束入口內襯鈦管的特點,找出了造成常頂空冷嚴重腐蝕泄漏的原因,并建議從加強工藝防腐管理、防止電偶腐蝕等方面進行防腐,從而延長常頂空冷的使用壽命。
常頂空冷為濕式空冷,共有8臺,管束材質為10號碳鋼,入口處內襯300mm鈦管。常頂8臺空冷由于嚴重腐蝕泄漏于2008年1月全部更換,但自2010年7月以來,8臺空冷管束相繼發生腐蝕泄漏。現場觀察發現,泄漏點位于管束入口內插300mm鈦管末端附近,且漏點均位于管束下部;管束減薄部位主要集中在入口內插鈦管末端附近的一定距離內,且管束下部的減薄明顯比上部減薄嚴重。
常頂冷凝冷卻系統的基本流程為,從常壓塔頂餾出的溫度為110℃~120℃的混合油氣,首先經換熱器與熱媒水進行換熱冷凝,然后進常頂空冷器繼續冷卻至40℃左右進入回流罐。
在原油加工過程中,原油中含有的氯化物會發生水解生成HCl,硫化物在260℃以上時,可分解產生H2S。HCl和H2S的沸點都非常低,其標準沸點分別為-84.95℃和-60.2℃[1]。因此,在原油加工過程中生成的HCl和H2S會伴隨著常壓塔頂的油氣進入常頂冷凝冷卻系統,當溫度冷凝至露點溫度以下時,HCl和H2S會溶于冷凝水中形成HCl-H2S-H2O腐蝕環境,從而對常減壓蒸餾裝置塔頂冷凝系統的設備造成嚴重腐蝕[2,3]。
為防止塔頂冷凝系統的設備腐蝕,采取了“一脫二注”的工藝防腐措施,“一脫”即電脫鹽,其目的是脫除原油中的氯化物,以減少因氯化物水解而產生的HCl含量,其控制指標為脫后原油鹽含量小于等于3mg/L;“二注”即注水、注中和緩蝕劑(NH-1有機胺中和緩蝕劑),其控制指標為塔頂冷凝水的pH值大于等于6,鐵離子含量小于等于3。
監測數據表明,2008年~2010年期間,電脫鹽的合格率高達98.85%,說明電脫鹽運行良好,脫鹽效果顯著。常頂冷凝水監測數據表明,pH值的合格率較高,各年的合格率均在90%以上,而常頂冷凝水中鐵離子的合格率相對較低,除2009年的合格率在90%以上,其余兩年的合格率均在90%以下,尤其是2008年的合格率只有65%。可見,常減壓蒸餾裝置的“二注”防腐效果不是很理想。
“一脫二注”工藝防腐是防止常減壓蒸餾裝置塔頂冷凝系統設備腐蝕的主要手段,工藝防腐的效果好壞直接影響著塔頂冷凝系統的設備腐蝕。由監測數據可知,電脫鹽的合格率高達98.85%,說明電脫鹽可知效果良好。而“二注”防腐效果并不是很理想,常頂冷凝水鐵離子合格率較低,尤其是2008年的合格率只有65%。這說明“二注”工藝防腐效果不理想是導致常頂空冷產生嚴重腐蝕的主要原因。
由常頂冷凝水監測數據可知,pH值的合格率較高,2008年~2010年的合格率均在90%以上,而鐵離子合格率卻較低,除2009年的合格率在90%以上,其余兩年的合格率均在90%以下,這說明存在pH值合格、鐵離子不合格的情況。這與pH值控制范圍過寬有關,該常減壓蒸餾裝置將塔頂冷凝水pH值的控制指標設置為大于等于6,而一般煉廠均將常減壓蒸餾裝置塔頂冷凝水的pH值控制指標設置為6~7.5或6.5~7.5之間[4,5]。這是因為,當pH值小于6時,HCl的腐蝕會很強,當pH值大于8時,H2S的腐蝕作用增強,pH 值介于6~8時腐蝕速率較低[5]。 因此,一般煉廠均將塔頂冷凝水的pH值控制指標設置為6~7.5或6.5~7.5,而該常減壓蒸餾裝置將塔頂冷凝水的pH值控制指標設置為大于等于6,顯然是不合適的,因為,當pH值大于8時,H2S的腐蝕作用增強,從而使塔頂冷凝系統的設備遭受較為嚴重的腐蝕。因此,pH值控制指標設置范圍過寬是導致“二注”工藝防腐效果不理想的主要原因。
由常頂空冷的腐蝕特點可知,常頂空冷的泄漏點位于管束入口內插300mm鈦管末端附近,且漏點均位于管束下部;管束減薄部位主要集中在入口內插鈦管末端附近的一定距離內,且管束下部的減薄明顯比上部減薄嚴重。具體泄漏點位置和減薄部位見圖2。這與電偶腐蝕有關。

圖2 常頂空冷管束泄漏/減薄部位示意圖
常頂空冷管束材質10號鋼的主要成分為鐵,內襯鈦管的主要成分是鈦,當10號鋼管束與鈦管絕緣不好時,會形成鐵-鈦電偶對。該電偶對在電偶序中鐵的電位較負,為陽極,鈦的電位較正,為陰極。因此,在H2S-HCl-H2O腐蝕環境中會產生電偶腐蝕,使10號鋼發生嚴重腐蝕,其電偶腐蝕示意圖見圖3。常頂汽油是液態碳氫化合物,屬非極性溶液,其電導率比較小,陰、陽極之間的溶液引起的歐姆降很大,電偶作用的距離較近。因此,如果產生電偶腐蝕,腐蝕最嚴重的部位應該集中在離鈦管末端較近的10號鋼管表面上,且離鈦管末端越遠10號鋼管的壁厚減薄量越小[1]。

圖3 電偶腐蝕示意圖
從上述分析可以看出,常頂空冷腐蝕是由H2S-HCl-H2O腐蝕體系引起的,“二注”工藝防腐效果不理想是導致常頂空冷快速腐蝕泄漏的主要原因,入口內插鈦管會與10號鋼形成電偶對,發生電偶腐蝕,使位于鈦管末端附件的10號鋼管束腐蝕加劇,從而導致了空冷管束的嚴重腐蝕泄漏。
為滿足裝置長周期運行的需要,根據腐蝕原因分析結果,現提出如下建議。
(1)加強工藝防腐管理,提升工藝防腐效果
pH值控制指標范圍設置過寬是導致“二注”工藝防腐效果不理想的主要原因。因此,建議將常頂冷凝水pH控制指標設置為6~8,從而提升“二注”工藝防腐效果。同時,還應加強“一脫二注”工藝防腐管理,平穩控制工藝防腐各項指標,進而提升工藝防腐效果。
(2)避免異種金屬接觸,防止電偶腐蝕
當10號鋼管束與入口內襯鈦管絕緣不好時,會發生電偶腐蝕,使碳鋼材質的空冷管束發生嚴重腐蝕。因此,建議不再使用入口處內襯300mm鈦管的空冷管束,以防止電偶腐蝕。
[1]曾孟秋.常頂空冷器失效原因探討.石油化工腐蝕與防護.2003,20(1):30~32.
[2]杜榮熙,張林,梁勁翌.原油蒸餾裝置的腐蝕與防護.石油化工腐蝕與防護,2007,24(4):57~61.
[3]夏延燊.蒸餾裝置塔頂冷凝系統防腐蝕工藝與腐蝕監測.石油化工設計.2007,24(3):55~58.
[4].芝文,顏軍文.常減壓蒸餾裝置低溫腐蝕與防護.石油化工腐蝕與防護.2008,25(2):34~37.
[5]胡洋,薛光亭,付士義.常減壓裝置低溫部位的腐蝕與防護.腐蝕與防護,2006,27(6):411~413.