楊留龍 楊濤 高秀鳳(四川石化有限責任公司 四川成都611930)
DAVY液相低壓羰基合成技術生產丁辛醇產品,主要是以丙烯和合成氣為原料,在1.8Mpa.85-110℃的條件下,生成正丁醛和異丁醛,正異丁醛經過分離,部分正丁醛去縮合、加氫、分離得到辛醇,部分正丁醛和異丁醛一起經過加氫,分離得到正丁醇和異丁醇。然而在羰基反應后,高低蒸發器尾冷器容易結垢,冷后溫度偏高,給裝置的長周期的生產帶來嚴重的影響,本文就結合生產實際,就高低壓蒸發器的尾冷器的改造做一下簡單的介紹和探討。
丙烯和合成氣在羰基合成反應器中反應后,生成正丁醛和異丁醛并有很少量的重組分,反應產物一起排到高壓蒸發器,經過加熱后,部分丁醛被分離出來,然后經過尾冷器后進入低壓蒸發器,經過加熱后,剩下的丁醛和重組分被分離出來,催化劑溶液返回到羰基合成反應器里繼續反映,由于催化劑對溫度十分敏感,在高低壓蒸發器加熱后,迅速冷卻。
流程如下:

在正常生產過程中,冷后溫度控制在80℃。催化劑經過尾冷器的溫度緩慢得上升,到后來就調節閥全開,溫度失控,需要停車清洗尾冷器,經過清洗后,尾冷器的溫度迅速降了下來。一般情況下,尾冷器至少半年需要清洗一次。打開之后發現,尾冷器有管內壁結垢,的有淤泥,還有一些雜物。
1.尾冷器的溫度控制較高,經過尾冷器的工藝流體的溫度控制在80℃和82℃,冷卻水的溫度和這兩個溫度接近,在高溫下,冷卻水中的溶解的無機鹽結晶析出,沉淀在管子表面。
2.流速減慢,水中的淤泥雜物沉淀,由于冷卻水的冷卻時隔開放系統,平時有可能有樹葉等雜物的落入,隨著管道一起進入換熱器,在換熱器的管層卡在。
由于高低壓尾冷器的頻繁清洗,給裝置長周期的生產帶來困難,國內一些裝置相繼進行了一些改造,取得了良好地效果。
用冷卻水冷卻凝液,把凝液當做尾冷器的冷卻介質,去得了良好地效果。流程如下:

用冷卻水冷卻脫鹽水,把脫鹽水當做尾冷器的冷卻介質,也取得了良好地效果,流程如下:

由于川化的裝置集中布置,尾冷器的冷卻介質直接利用相鄰裝置的乙二醇的冷凍液,現在準備改造。
[1]換熱器的結垢問題郭泉,王國玲《遼寧化工》2001年2月.