樊敏超(工藝工程師 大慶煉化公司潤滑油廠5613774)
大慶煉化公司潤滑油廠蠟加氫裝置,于1998年9月建成投產,生產至2006年9月,熱高分氣冷卻器管束頻繁發生泄漏,更換周期為9個月,開停工、更換費用高,同時存在氫氣竄入循環水系統的重大安全隱患,經過考察后蠟加氫裝置對冷卻系統進行改造,取得效果明顯。
設備位號:E-9003、介質:管程H2烴H2S(殼程循環水)、材質:管0Ct-18Ni-10Ti(殼16MR)、設計溫度:管220(殼60)℃、操作溫度:管160~200(殼60)℃、設計壓力:管8.5(殼2.45)MPa、操作壓力:管7.6~7.8(殼0.4)MPa。

管束內的介質是由熱高壓分離罐分離出來的循環氫氣、硫化氫等氣體,溫度在160~170℃左右,壓力在7.2MPa,經過殼程內循環水冷卻后,循環氫氣體溫度降至60~80℃左右,再經過冷高分罐(D-9003)進行分離后,進入循環氫罐(D-9005),進入循環壓縮機。在正常生產過程中,因管束內壁掛蠟,阻塞管束,使循環氫不能及時冷卻下來。此時,關閉熱高分冷卻器(E-9003)管程循環水閥門,使管程循環氫溫度上升,將管程內壁上的蠟逐漸熔化,并攜帶至冷高分罐(D-9003)中,之后再恢復循環水流程。
這種操作方法,在初期每天一次,末期每天三次以上,操作過程為20~40分鐘,循環氫溫度保持3~4個小時,這種操作方法,不但勞動強度大,操作精度無法掌握,而且不利于安全生產。
在進行化蠟操作過程中,因不能精確控制溫度,管束外壁實際溫度與高分罐溫度最終一致,達到160~170℃,超過該環境的水的沸點溫度,使循環水在很短的時間內急劇沸騰汽化。汽化形成大量氣泡發生爆裂,對冷卻器管束外表面形成沖擊,該過程持續20~40分鐘。該類氣蝕現象直接對金屬表面造成物理傷害,結果形成大小各異的沖擊損傷。
該冷卻器管束外表面存在缺陷,再加上機械腐蝕,采用循環水作為冷卻水,存在不足之處。循環水中含有雜質多,水質差,水中的溶解鹽易沉積在管束外表面上有缺陷的部位。廠內循環水中含有大量、種類繁多的鹽類懸浮物、從管束浮頭泄漏出的有機物等,逐漸形成污垢層,導致管束外表面鐵的陽離子溶解速度加快。
因管束表面粗糙、防腐層破損等缺陷,再加上化蠟操作造成的高溫等原因,水中的難溶解鹽易于沉積在管束表面有缺陷的地方,形成初期結晶坯。水中所含其它難溶鹽類、懸浮物及從浮頭泄漏出的有機物等,就以這種結晶坯為中心聚合,逐漸積累形成污垢層。由于管外壁表面的積垢層不連續、不牢固且不均勻,同時一些部位存在裂縫和間隙,積垢層與管束表面之間的空間與外區形成電化學區域,發生垢下腐蝕,該空間內發生鐵的溶解,空間外發生氧化還原反應:

空間外發生氧化還原反應:

隨著空間外氧還原反應的不斷進行和空間內氧的不斷消耗,管束中的鐵離子溶解速率加大。在點解、酸化作用下,鐵的離子溶解加速進行,最終發生泄漏。
經過上述分析,改變冷卻器冷卻水問題,應是解決熱高分冷卻器管束泄漏的最優方法。采用軟化水冷卻來替代循環水冷卻。根據實際需要,將4臺位置相鄰的冷卻器和高速泵自沖洗冷卻器、自循環真空泵用水均改造為軟化水閉路循環冷卻。
(1)泵2臺
型號:ZAⅢ100-250C揚程:59m 流量:250m3/h設計溫度:65℃操作溫度:60℃原動機:YB225M-2功率45KW
(2)軟化水罐1臺
材質:Q235B直徑X高度:Ф2000X9783X8容積:25.81設計溫度:60℃設計壓力:常壓a
(3)換熱器一臺
設備位號:E-9011、介質:管程循環水(殼程軟化水)、材質:管20#(殼16MR)、設計溫度:管200(殼200)℃、操作溫度:管40(殼60)℃、設計壓力:管1.6(殼1.6)MPa、操作壓力:管0.4(殼0.3)MPa。

(1)閉路軟化水溫度為重要控制指標,經長時間摸索,軟化水溫度應控制在48~52℃之間;
(2)循環水流量由38~42t/h,降至26~30t/h;
(3)裝置出現停電等突發事故,在啟動高速泵前,要先啟動軟化水泵;
(4)冬季生產重點巡檢軟化水系統。
1.在循環水改軟化水冷卻項目投用以來,熱高壓冷卻器E-9003沒有發生過管束泄漏事故,各冷卻器的管、殼程入口、出口溫度都在指標范圍內;
2.軟化水閉路循環使用,裝置綜合能耗沒有明顯增加,循環水使用量降低,降低了裝置循環水單耗。
3.使用軟化水作為冷卻介質,軟化水罐溫度控制在48~52℃之間,各冷卻器出口溫度更穩定,徹底解決了熱高壓冷卻器掛蠟現象,換熱器再未發生泄漏事故,實際效果明顯。
[1]趙忠獻 石蠟加氫水冷器腐蝕原因及解決方法1998.8.15.