孫其奎
(萊蕪鋼鐵集團有限公司設備檢修中心,山東萊蕪 271104)
經驗交流
萊鋼燒結一次混合機給料系統改造
孫其奎
(萊蕪鋼鐵集團有限公司設備檢修中心,山東萊蕪 271104)
針對燒結一次混合機給料系統出現的故障,對其進行改造。將一次混合機2#皮帶拆除,1#皮帶下料漏斗前移,將落料點直接移至一次混合機筒體內,并在下料漏斗焊接圈密封板。改造后,減少了粉塵的產生及漏料,降低了設備故障率。
燒結;混合機;給料系統;皮帶
萊鋼銀前265 m2燒結機自投產以來,一次混合機頻繁出現問題,主要出現粉塵大、漏料、混合機水浴除塵頻繁堵塞、皮帶跑偏等情況。既增加了設備故障率和操作人員的勞動強度,又污染了生產環境。經分析,發現主要是給料系統頻繁出現故障引起的,故對給料系統的給料方式進行改造。
銀前燒結一次混合機給料系統原設計為:一混-1(一次混合機1#皮帶)上物料通過下料漏斗卸到一混-2(一次混合機2#皮帶)上,再由一混-2皮帶輸送到一次混合機筒體內。但是由于一混-1皮帶上物料到一混-2皮帶落差較大,物料落至一混-2皮帶上時產生大量粉塵,并且漏料嚴重,作業環境極其惡劣。一次混合機處雖然設有1臺水浴除塵器,但管道及除塵器內部堵塞頻繁,除塵器維護量大,除塵效果較差,崗位環境較惡劣。另一方面一混-2為短程皮帶機運行跑偏時難以調整,皮帶易磨損,使用周期較短,一般2個月就需更換1次,維護量大。
鑒于一次混合機存在的問題,經現場考察和研究,對一次混合機給料系統進行整改:
1)將一混-2皮帶拆除。2)一混-1頭輪及減速機、電機整體西移。3)移位后由一混-1機頭加一下料溜槽將皮帶上物料直接排入混合機內,并擴大下料口。4)一次混合機進料端的下料漏斗上焊接一圈密封板(見圖1)。它與一次混合機進料口之間的密封皮帶形成有效密封。運行一段時間后,由于混合料的磨損,此間隙又會增大,每次停機檢修時,及時更換或焊補密封板,保證間隙在5mm左右。此項改進,對減少漏料量十分有效。

圖1 一次混合機給料系統改造后物料軌跡
給料系統改造后,為避免漏斗堵料現象,對移位后皮帶上物料軌跡情況進行了分析。一混-1皮帶機帶速v=1.6 m/s,頭輪直徑Φ=800mm,皮帶厚度L=15mm。正常生產時,實測一混-1機頭皮帶上料層厚度h=145mm。設一混-1皮帶上頂部物料在一混-1頭輪處的脫離角度為a1,底部脫離角度為a2,料流速度分別為v1、v2,脫離點距頭輪中心水平距離分別為x1、x2,脫離點距頭輪中心垂直距分別為y1、y2。經計算,頂部物料軌跡方程為:y頂=0.365x+1.107x2;底部物料軌跡方程為:y底=1.085x+3.88x2。
這樣,一混-1頭輪西移1.45 m后,皮帶頂部物料可完全落入混合機內,漏斗東側與水平位置夾角為60°,底部物料與漏斗東側接觸處離混合機進口端水平距離為0.12 m,由于配料室白灰不加水進行消化,物料水分小,黏度較低,且漏斗傾角較大,完全可以消除漏斗和除塵管道易堵塞的問題。
通過此次改造,將一混-1皮帶的物料直接排入混合機筒體內,減少了一混-1皮帶上物料落到一混-2皮帶時產生大量粉塵及漏料,改善了崗位環境。另一方面物料下料口擴大、出口面積擴大,并焊有一圈密封板使氣流更順暢,減少邊緣效應及揚塵現象。此次改造也消除了由于一混-2皮帶和除塵器故障產生的停機率。節約了備件使用及維護費用,降低了操作人員的勞動強度,提高了設備作業率,為燒結機的穩定生產提供了保障。
TF321
B
1004-4620(2014)04-0082-01
2014-06-28
孫其奎,男,1969年生,2001年畢業于山東大學工業工程專業。現為萊鋼設備檢修中心煉鐵部工程師,從事設備管理工作。