沈亞東
(江蘇沙鋼集團,江蘇張家港215625)
優化蒸汽調度,提高蒸汽利用率
沈亞東
(江蘇沙鋼集團,江蘇張家港215625)
介紹了沙鋼本部蒸汽系統布局、運行、調度的情況,通過合理區域布局、經濟調度,提高蒸汽利用率,實現蒸汽效益最大化。通過對沙鋼蒸汽使用情況現狀分析,為鋼鐵企業蒸汽管網布置規劃,產用汽新項目區域布局、蒸汽運行調度等提供了很好的借鑒。
蒸汽;發電;調度;效益
鋼鐵企業既是一個耗能大戶,也是一個產能大戶,各種二次可用能源如果能有效利用,實現資源綜合循環再利用,不但保護了環境,其中的效益也是相當可觀。如:利用各種煤氣進行供汽與發電,利用燒結煙氣余熱進行供汽與發電、利用轉爐煉鋼余熱回收蒸汽等,其中涉及到的蒸汽生產與使用、蒸汽的平衡調度、籌建產用汽新項目布局將對蒸汽使用效率有很大影響。特別是目前鋼鐵企業進入微利微虧時代,注重細節,講究運行效率,將關乎企業的生死存亡。目前,沙鋼集團有限公司蒸汽管網長度已達幾百公里,產汽部門有十幾家,用汽部門遍布整個廠區,外賣蒸汽客戶有50余家。全公司蒸汽由動力總廠統一調度,本著實現最高發電量、最大發電效益、管網蒸汽高效利用平衡的原則來進行蒸汽調度。
2.1 蒸汽管網等級
目前全公司蒸汽管網壓力等級分2.0 MPa及1.3 MPa。
2.1.1 2.0 MPa蒸汽管網由熱電廠通過雙減直接供給宏發轉爐煉鋼一、二車間RH爐,該用汽特點為間歇性用汽且為電廠直供,因此,RH爐真空泵用汽與停汽時對管網沖擊比較大,平時蒸汽調度由RH爐與熱電廠直接聯系。
2.1.2 除了RH爐2.0 MPa蒸汽管網以外,其余蒸汽管道均為1.3 MPa,全廠形成一個閉式循環的大蒸汽管網,其中包括本廠用汽與外賣蒸汽。1.3 MPa蒸汽由動力總廠實行統一調度,調度時兼顧發電與供汽,確保蒸汽使用效益最大化。
2.2 公司生產蒸汽主要單位情況
公司生產蒸汽主要單位情況見表1。
2.3 公司蒸汽使用基本總原則
不發電的余熱鍋爐蒸汽及其它回收蒸汽全部供蒸汽總管網,當蒸汽總管網壓力較低不能滿足生產需要時,發電車間減負荷補充蒸汽,提高總管網壓力在規定范圍。目前市場上蒸汽外售價格在200~220元/t,蒸汽銷售效益高于蒸汽發電效益,因此,必須大力發展廠外蒸汽客戶,提高蒸汽使用效益,這也就對1.3 MPa蒸汽管網平穩運行提出了更高要求。
3.1 發電及蒸汽拖動機組情況
發電及蒸汽拖動機組情況見表2。

表1 公司生產蒸汽主要單位情況表
3.2 發電機組效率對比
3.2.1 從表2很顯然可以看出,發電機組效率從高到低依次為熱電廠二期CCPP燃氣輪機組、熱電廠一期高溫高壓機組、干熄焦中溫中壓發電機組、燒結余熱中溫中壓發電機組。
3.2.2 1080 m3高爐鍋爐蒸汽拖動高爐風機需用汽130 t/h,還富余大量蒸汽可并入公司蒸汽總管網,因公司高爐煤氣有富余放散,可用一臺富余鍋爐來供汽,減少煤氣放散,達到最大供汽經濟效益。
因蒸汽回收單位回收的蒸汽量存在較大變化,特別是宏發煉鋼轉爐車間回收蒸汽范圍在80~300 t/h,造成公司蒸汽管網壓力波動比較大,且目前全廠蒸汽使用相對比較緊張,為保證蒸汽發電及蒸汽使用效益最大化,根據發電機組效率及供汽效益比較,動力總廠遵循以下最優蒸汽調度原則:

表2 發電及蒸汽拖動機組情況表
4.1 管網蒸汽壓力低時負荷調度
蒸汽壓力低調度負荷依次順序:
(1)1080 m3高爐鍋爐(富余蒸汽能力部分全部上網)
(2)4#、8#燒結機余熱鍋爐蒸汽發電減負荷至最低供汽。
(3)焦化廠1#~5#干熄焦鍋爐發電機組減負荷至最低供汽。
(4)熱電廠一期發電減負荷增加外供汽量。
4.2 管網蒸汽壓力高時負荷調度
蒸汽壓力高調度負荷依次順序:
(1)熱電廠減少外供汽至停汽。
(2)焦化廠1#~5#干熄焦鍋爐減少外供汽至停送。
(3)4#、8#燒結機余熱鍋爐減少外供汽至停送。(4)1080 m3高爐鍋爐減少外供汽至停送。
(5)3#、6#、7#燒結機余熱鍋爐減負荷至最低供汽量。
(6)潤中煉鋼一、二、三車間余熱鍋爐減負荷至停止并網。
(7)轉底爐車間蒸汽停止并網。
(8)永新煉鋼一車間蒸汽停止并網。
(9)宏發煉鋼一、二車間蒸汽停止并網。
5.1 成立蒸汽集中調度室,將各車間產汽、用汽參數集中監控,實時掌握,全公司一盤棋考慮,根據蒸汽調度原則,合理、準確、及時、高效調度,保證各生產車間的用汽平衡和用汽安全,并保證蒸汽使用效益最大化。
5.2 蒸汽管網壓力保證在1.0~1.3 MPa運行,如蒸汽使用客戶無特別要求,為便于余熱回收及運行經濟性,蒸汽管網壓力一般考慮在參數下限運行。
5.3 對產汽單位的檢修、生產實行周報計劃,提前合理安排好產汽單位的檢修計劃,盡量錯開檢修時間,保證全公司蒸汽平衡,盡量杜絕因蒸汽緊張而影響發電量的情況。
5.4 所有供應蒸汽的減溫減壓器,不供蒸汽時,必須時刻保證在熱備用狀態,在需要供汽時,能在最快時間供應蒸汽,保證蒸汽管網壓力。
5.5 熱電廠二期四臺單元制CCPP機組,分別配備四臺雙減,雙減原則上關閉不供汽,在冬季氣溫較低時,燃氣輪機發電負荷較高,使得煙氣量增多,余熱鍋爐蒸發量較大,這時在保證蒸汽輪機滿負荷的情況下投運四臺雙減,這樣,既供應了一部分外供蒸汽,又提高了燃氣輪機的出力,增加了發電量。
宏發煉鋼共5臺RH爐使用2.0 MPa蒸汽,每臺最大使用流量為35 t/h左右,每次使用時間約半小時。當多臺RH爐同時使用蒸汽時,對熱電廠發電負荷影響較大,造成整體經濟效益下降,并且間歇性用汽對蒸汽管道造成沖擊,熱電廠2.0 MPa蒸汽出口管道及蒸汽總管管道已多次產生沖擊后移位,給安全生產帶來一定威脅。根據現狀,RH爐使用2.0 MPa蒸汽已開始著手改造使用1.3 MPa蒸汽,該項目改造成功后,將解決之前所有的運行弊端。因此新籌建的蒸汽生產、使用項目,應借鑒“電力網”的概念,將蒸汽并入全公司同一個總管網,增加蒸汽管網總容量,有效緩沖蒸汽壓力波動,提高系統抗風險能力。
在1.3 MPa蒸汽使用過程中,經常出現制氧廠使用蒸汽壓力偏低的情況,這就要求提高整個蒸汽管網壓力,造成蒸汽使用效益下降及供汽雙減安全閥頻繁動作的情況。造成此現象的原因主要是供汽、用汽單位區域位置選擇不當,制氧廠選擇的蒸汽使用位置離供汽車間都比較遠,使得整個蒸汽管網壓差較大,雖然供汽單位蒸汽供足也不能滿足全部車間使用要求。因此,對于新建的產汽、用汽項目因充分考慮地域位置,產汽、用汽互補,盡量讓蒸汽就地就近消化,降低蒸汽管網壓差,提高蒸汽使用效益。
1080 m3高爐鍋爐富余蒸汽本可上網100 t/h,由于雙減管道并入蒸汽總管的位置靠近宏發轉爐煉鋼蒸汽回收處,此處回收上網蒸汽本就比較多,管網壓力較高,造成1080 m3高爐鍋爐雙減最多只能供應50 t/h蒸汽,嚴重制約蒸汽正常供給,目前,該雙減管道正在實施改造施工,重新選擇了蒸汽的并網點。因此,蒸汽并網點的設計也是至關重要的。
從沙鋼蒸汽生產、使用及蒸汽調度的情況來看,能夠合理的項目設計、效益最大化的利用蒸汽、調度蒸汽,產出的綜合效益將是巨大的,對優化鋼鐵企業的蒸汽發電及提高供汽效率具有很好的參考價值,值得借鑒和探討,對微利微虧時代的鋼鐵企業脫困贏利具有深遠意義。
Optim ization of Steam A llocation to Im prove Steam Utilization
SHEN Yadong
(JiangsuShagangGroup,ZhangJiagang,Jiangsu215625,China)
The layout,operation and allocation of steam system at Shagang’s home com原pany were introduced.Through rational layout and economic allocation the steam utilization rate was improved,to maximize the economic benefit of steam.An analysis of the steam uti原lization of Shagang provides useful reference for planning of steam pipe network,layout of new steam projects and allocation of steam operation of other steel companies.
steam;power generation;allocate;benefit
TK21
B
1006-6764(2014)02-0042-03
2013-08-27
沈亞東(1978原),男,大專學歷,機械工程師,現從事動力總廠生產技術管理工作。