周文啟,呂曉梅
(江蘇禾友化工有限公司,江蘇宿遷 223809)
江蘇禾友化工有限公司(以下簡稱禾友公司)目前具備200kt/a合成氨,聯產80kt/a聯醇的生產能力。2007年,禾友公司合成氨生產系統實現兩水閉路循環,即造氣污水循環系統和碳化、合成氨工藝水循環系統。循環水泵電機啟動方式采用直接啟動,系統壓力為0.4MPa,從運行來看,存在較大富余空間,閥門開啟度有20%~80%左右,閥門對水有阻擋作用,多消耗系統能量。根據禾友公司的生產負荷,江蘇恒豐勁力節能科技有限公司對循環水系統進行了測試檢測,經過科學論證,拿出對循環水系統節能改造方案,禾友公司決定實施這一方案。
造氣循環水冷卻水泵為160 kW兩臺(一用一備),電機額定功率160kW,額定電流287A,功率因數0.89,額定轉速1480r/min,水泵轉速1450 r/min,水泵額定流量1000m3/h,揚程40m,電機運行電流210A,閥門開度80%,運行壓力0.4MPa,其系統實際供水高度為25m,系統末端有二次閥門控制,各用水部門根據需要控制水量,電機啟動方式為自耦降壓啟動。
熱水泵為132kW兩臺(一用一備),電機額定功率132kW,額定電流239A,功率因數0.89,額定轉速1480 r/min,水泵轉速1450 r/min,水泵額定流量1000m3/h,揚程30m,電機運行電流195A,考慮到后續可能再建冷卻塔,上水泵配置留有非常大的余量空間,目前水泵出水閥開度(閘閥)僅10%~20%左右,水泵憋泵情況較為嚴重,電機啟動方式為自耦降壓啟動。
冷卻水系統配有7#、8#兩臺水泵電機(一用一備),額定功率90kW的水泵電機,額定電壓380V,閘閥開度60%,壓力為0.3MPa,實際運行電流75A、85A。實際供水高度不超過20m。
熱水系統配有9#、10#兩臺水泵電機(一用一備),額定功率90kW的水泵電機,閘閥開度50%,實際電流分別為90A,該系統存在明顯富裕量,其工藝要求保證冷卻塔水池液位平衡。可考慮對其中一臺90kW電機進行改造。
冷排冷卻水系統共配備15臺水泵電機,其中冷水泵6臺,執熱水泵9臺。
其中冷水泵1#、2#、3#水泵功率為90kW,流量為792m3/h,揚程32 m,轉速為1450r/min,配用電機功率為90kW ,電壓380V,轉速為 1485r/min。4#、5#、6#水泵功率,為 75kW,流量為400 m3/h,揚程32 m,轉速為1450 r/min。以上水泵正常是一用一備,所有水泵管網并聯,其閥門一旦設制好基本不動,以保持整個水系統流量平衡,現場看各閥門均未全開,開度在50%~60%之間。
熱水系統為11#~19#,共配備9臺水泵電機,其中11#~15#為45kW,開3臺備2臺。16#水泵為132kW ,17#~19#為 90kW(2用臺備2臺)。由于水泵配備情況較多樣,系統的壓力需求在0.35MPa,現實際壓力為0.4MP,但從現場情況看,其閥門均未全開,存在一定的節能空間。
本次技術改造是在滿足正常生產負荷前提下,充分利用大氣壓力設計量身定做與系統相匹配的高效節能設備。
拆除上塔1臺熱水泵電機,更換成1臺勁力高效節能水泵,重新匹配變頻調速電機,保持全年運行。
拆除1臺熱水泵和1臺冷水泵電機,更換成高效節能水泵,重新匹配變頻調速電機,全年正常運行。

表1 技改前、后各臺循環水泵電耗
拆除2#、4#、5#水泵換成高效節能水泵,重新匹配變頻調速電機,保持全年運行。
拆除16#、17#、18#水泵,更換成高效節能水泵,重新匹配變頻調速電機,保證全年運行。
循環水系統實行節能技術改造于2013年2月開始,至4月15日結束,調試時間15天后轉入正常運行。技改后,循環水系統實現了長周期穩定運行,提高設備運行效率,解決原系統設備偏離設計工況運行等問題。在更換后的系統上增加計時和能耗計算系統,以便及時掌握電耗。技改前、后各臺循環水泵電耗如表1所示。
表1中所測數據本期為2013年5月7日至2013年8月13日,總計天數99天,于改造前同期相比,節能量為789032.52kWh。節能量單價按0.56元/kWh計,節能經濟收入為79032.52×0.56=44.18萬元。全年生產運行按照333天計算,經濟效益收入為148.6萬元。
本次合成氨循環水泵電機節能技術改造9臺套,運行穩定,經過改造前后實際節能量對比節能效果顯著,年節約經濟收入達148萬元。