何 慶,汪冬華,石 飛
(威泰能源(蘇州)有限公司,江蘇 蘇州215123)
某公司生產的電池組件,以前采用人工焊接,為了提高生產率,目前引進了自動電阻焊焊接設備,進行自動電阻焊焊接,但出現了以前沒有出現過的焊接缺陷。為了分析焊接缺陷的來源及其影響因素,及各影響因素的影響顯著程度,本研究通過實驗研究,基于六西格瑪理論對各焊接因素進行分析,找出自動電阻焊缺陷的顯著影響,并有針對性地提出改善措施。
公司主要生產電池組件,根據擴產的需要,增加了10臺自動電阻焊機進行電池組件的焊接,圖1為采用自動電阻焊三個月后,電池組件出現的不良品柏拉圖。由圖1可見,采用自動電阻焊進行自動電池組件的焊接后,電阻焊工序的良品率跌至最低點,遠低于其他工序。根據現場跟蹤統計:導入自動焊接前的電阻焊工序平均良率可達到95%,導入自動焊接后良率迅速下降至70%,電阻焊工序的良率下降也導致了充放電工序良率的下降。
對此狀態持續3個多月的跟蹤分析,產生的直接經濟損失總計412,117元。自動電阻焊缺陷已成為瓶頸,影響整個擴產效果,經濟損失顯著。同時電阻焊的缺陷越多,流入客戶手中的風險就越高,會在客戶中造成不良影響。針對存在的問題,采用6西格瑪理論對自動電阻焊缺陷的影響因素進行研究,找出最影響焊接質量的因素,為改進措施提供理論基礎。

圖1 2008年下半年至今各工序不良品柏拉圖
六西格瑪[1-2]是一種管理業務和部門的系統方法。它把顧客放在第一位,利用事實和數據來驅動更好地解決問題的方法。6西格瑪項目主要有三個領域:a).提高顧客滿意b).縮短工作周期c).減少缺陷。
六西格瑪是一項以數據為基礎,追求幾乎完美的質量管理方法。從實質上講,6西格瑪管理法是一種從全面質量管理方法(TQM)演變而來的一個高度有效的企業流程設計、改善和優化技術,并提供了一系列同等地適用于設計、生產和服務的新產品開發工具。6西格瑪管理法的重點是將所有的工作作為一種流程,采用量化的方法分析流程中影響質量的因素,找出最關鍵的因素加以改進從而達到更高的客戶滿意度。從目前的實踐來看,六西格瑪管理主要有兩種類型:6Sigma改進和6Sigma設計。
電阻焊制程的自動化,是實現生產線自動化的第一步,該制程的成功轉型,可以增強管理層對整條生產線成功改造的信心。通過對電阻焊樣本進行失效(失效分析樣本數3000)與報廢分析(報廢分析樣本數70),現階段電阻焊失效和報廢主要源于:外觀不良、焊接力不足(虛焊)、電性能失效(電芯極性反,短路),圖2為電阻焊失效與報廢統計分析圖。由圖可知,電阻焊失效的顯著缺陷在于外觀不良和虛焊,電阻焊報廢的主要缺陷在于電芯極性相反。

圖2 電池組電阻焊失效與報廢原因分析柏拉圖
在進行電池組電阻焊缺陷實驗中,進行了電焊后焊接結構的拉力實驗[3],根據不同焊接缺陷的樣本的拉力實驗結果,基于六西格瑪理論進行分析,得出最顯著影響因素,并提出改進措施。本次實驗中拉力測試系統測量誤差占總變異的7.23%,收集最近1個月每天的電阻焊一次合格率,做時序圖如圖3。由圖3可知:目前合格率平均值為72%,且不穩定,離98%的目標相差26%。圖4為最近1個月每天的電阻焊拉力,進行正態性檢驗并做控制圖。分析圖4可知整個實驗過程穩定,無系統異因存在。圖5為現階段電阻焊拉力的過程能力分析圖,由圖5可知現階段過程能力僅為0.61,有很大的提高空間。

圖3 近一月樣本的電阻焊一次合格率統計

圖4 近一月的電阻焊正態檢驗控制圖

圖5 電阻焊拉力的過程能力分析圖
進行實驗樣本的電阻焊拉力過程能力分析后,下一步用流程變量圖進行分析,通過對流程輸入因子逐一進行打分,從中篩選出了若干個分值最高的輸入因子,將這些重要的輸入因子再進行失效模式的分析,進一步找出最關鍵的輸入因子。圖6為電池組電阻焊缺陷流程變量圖分析,表1為潛在失效模式及后果分析。

圖6 電池組電阻焊缺陷流程變量圖

表1 潛在失效模式及后果分析 (FMEA)
實驗過程中,為了分析影響電池組電阻焊質量的最顯著因素,需要對各相關關聯因素采取改進措施,并分析改進后與改進前的影響效果[4]。表2為不同改善措施的改善前后對比,由表可知,通過影響電阻焊因素改善,電阻焊質量明顯得到改善。

表2 對電池組件影響電阻焊缺陷的不同因素的改善對比
通過上述三種改善措施分析后,進行FMEA潛在失效模式及后果分析見表3,針對X采取快贏措施后,通過對項目的持續關注,項目的指標近況見表4。
經過流程圖,因果矩陣,FMEA及快贏措施,篩選出重要顯著因素X(表5)。

表3 第2次FMEA潛在失效模式及后果分析

表4 項目的指標近況表 %

表5 被篩選出的重要顯著因素X
電芯極性反是電阻焊過程失效的主要原因之一,是造成產品報廢的第一原因。通過實驗分析,焊接電流與焊穿有關,焊接電壓也會造成電池組件的焊穿缺陷,焊接電流與焊接電壓對焊接力都有影響(表6)。

表6 電池組焊接缺陷四維度分析
經過對電池組實驗分析及驗證,筆者判斷對電池組電阻焊缺陷有影響的重要因子有:X1:電芯的極性檢出能力 ;X2:焊接參數;X3:鎳片與電芯對齊性。針對分析階段得出的4個關鍵X因子,分別提出了改善思路,并按照實施時間由短及長、涉及范圍由小到大、改進難度由易至難、改善效果明顯至顯著,按1、3、9的打分準則分別對四個維度進行評價,分數高表示容易改善,分數低表示難以改善,并根據總分由高到低的順序指導改善的優先序,由表6可知:因子改善及確保落實的優先順序為X2-X1-X3。
通過采用六西格瑪進行電池組自動電阻焊缺陷的實驗研究,分析出對自動電阻焊缺陷最顯著影響因素為焊接參數,其次為電芯極性反,最不顯著影響因素是鎳片與電芯不對齊。團隊根據上述分析的結果對焊接參數進行DOE,找到最優參數,從而提高電阻焊合格率。針對電芯極性反,后續新電芯的設計可采取一定的防錯措施,以減少不良發生。電阻焊制程的改善分析過程,可同樣應用于后續制程在手動轉自動化過程中遇到的相同問題,在轉換期充分采用六西格瑪的方法進行測量、分析,找到最顯著影響因素,最終采取適當的改善措施,達到順利轉換。
[1] 王靈玲,毛劍敏,陳宇曉.基于六西格瑪的電子企業產品切換過程管理與改進[J].工業工程,2011,14(5):121-124.
[2] Thomas Pyzdek.六西格瑪(6σ)手冊[M].孫靜譯.北京:清華大學出版社,2003:3-5.
[3] 馬 聰,楊建東.電動汽車動力電池組的點焊工藝研究[J].機械工程師,2013,12:27-30.
[4] 施亮星,何 禎.DMAIC流程在自動焊接質量改進中的應用[J].數理統計與管理,2008,27(2):241-249.